溫雪梅
(北京燕山玉龍石化工程股份有限公司天津分公司,天津 300450)
目前國內(nèi)外對給水處理機理的研究都比較深入,給水處理工藝在實際應(yīng)用中也較為成熟,各種一體化式的給水處理設(shè)備也越來越被市場所接受。一體化凈水設(shè)備不管是投資還是運行管理都優(yōu)于傳統(tǒng)的水處理工藝,但是其水處理設(shè)備內(nèi)部構(gòu)造復(fù)雜,多種處理工藝集成于一體,在實際運行中也存在著很多缺點。
凈化工藝流程見圖1。

圖1 凈化工藝流程
一體化凈水設(shè)備如圖2 所示(圖中箭頭方向表示反沖洗時的水流方向),分為配水區(qū)、反應(yīng)區(qū)、沉淀區(qū)、穩(wěn)流區(qū)、過濾區(qū)、清水區(qū)。

圖2 一體化凈水設(shè)備示意
原水通過設(shè)備底部的進(jìn)水口進(jìn)入,裝置底部為配水區(qū),通過配水區(qū)底部的布水管進(jìn)行均勻布水,與此同時水流的速度降低,然后水流向上進(jìn)入混凝區(qū),并在該區(qū)域與混凝劑充分反應(yīng)。之后進(jìn)入兩級斜管沉淀區(qū),水流沿斜管向上,污泥由于重力作用沿斜管向下,滑落到設(shè)備底層。經(jīng)過過濾澄清的清水進(jìn)入設(shè)備頂部的穩(wěn)流區(qū),然后水流自上而下通過濾層進(jìn)行過濾,過濾后通過連通管進(jìn)入清水層,最后流入清水池,并在清水池中使用次氯酸鈉(NaClo)消毒。
(1)排泥:當(dāng)設(shè)備運行一定時間后,排泥管上的電動閥通過控制柜所給的信號進(jìn)行自動排泥一次(排泥周期可調(diào)),排泥的同時壓力水電磁閥也同時開啟,對排污進(jìn)行助沖。
(2)反沖洗排污:水流經(jīng)過過濾區(qū)過濾一段時間后,過濾水頭阻力越來越大,水位上升越來越高,當(dāng)水位到達(dá)一定高度時,系統(tǒng)自動進(jìn)行反沖洗。水流路線與正常過濾時的路線正好相反(反沖洗路線見圖2),反沖洗時間為3~5 min,當(dāng)清水層水位降低到一定水位時,反沖洗自動結(jié)束,反沖洗污水經(jīng)過污水管排出。
一體化凈水設(shè)備的運行基本沿用了傳統(tǒng)處理工藝的原理,在此基礎(chǔ)上對各個處理單元進(jìn)行了集成耦合,使得處理單元之間的連接更為緊密,從而大大降低了占地面積,節(jié)約了投資成本。其性能優(yōu)點主要表現(xiàn)為:
(1)集水、配水、混凝、過濾、沉淀、反沖洗、排泥等一系列運行程序集成在一套設(shè)備中,且能實現(xiàn)自動反沖洗,無需反沖洗水泵或空壓機,達(dá)到了全自動運行的效果。
(2)水流在混凝區(qū)與混凝劑充分接觸碰撞,反應(yīng)生成礬花,進(jìn)而形成大的顆粒沉降,懸浮物去除效率高。
(3)可調(diào)的自動排泥系統(tǒng),可以保證穩(wěn)定的去除效果。
(4)占地面積與傳統(tǒng)構(gòu)筑物相比節(jié)省約50%;自耗水率約為3%。
(5)建設(shè)工期短,節(jié)省投資及后續(xù)維修保養(yǎng)費用。
(1)設(shè)備備用性差
一體化凈水設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單且能全自動運行,避免了傳統(tǒng)處理工藝龐大構(gòu)筑物的繁瑣,但也同時帶來一個最大的問題,就是任意一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題或需設(shè)備維修,都需要將整套設(shè)備停止運行。而傳統(tǒng)處理工藝中的水處理構(gòu)筑物一般分為兩格或者四格,即使其中一個構(gòu)筑物的一格需要維修,對整個工藝的運行負(fù)荷也不致產(chǎn)生太大影響。
(2)混凝效果不能得到保證
根據(jù)傳統(tǒng)處理工藝中混凝的原理,通過投加混凝劑使得水中的懸浮物或部分溶解態(tài)物質(zhì)凝結(jié)為膠粒,進(jìn)而聚集成較大膠體顆粒,在不斷碰撞過程中改變膠體的性質(zhì),使其脫穩(wěn),稱為“凝聚”,脫穩(wěn)后的顆粒在外界水力擾動下互相碰撞聚結(jié)稱為“絮凝”[1]。混凝作為水處理中重要的環(huán)節(jié),其運行情況直接決定了出水水質(zhì)。
絮凝區(qū)作為第一個工藝單元,不僅承擔(dān)著絮凝的“責(zé)任”,還同時兼有布水、排泥和壓力水沖洗的“職責(zé)”。底部采用平流均勻布水,布水方向朝底部,不斷沖擊裝置底部以免污泥在底部沉積。在空間有限的情況下,很難保證絮凝區(qū)平均速度梯度G 在30~60 s-1之間,GT 值在104~105之間,也很難保證太大的水流沖擊不致使絮粒遭到破壞[2]。應(yīng)用于本項目的原水水質(zhì)濁度值較小,本身絮凝效果較差,應(yīng)該采用較長的停留時間,10 min 顯然時間太短,因此絮凝區(qū)的效果難以得到有效的把控。
(3)斜管沉淀維修成本高
兩級斜管沉淀可以起到較好的沉淀效果,但是設(shè)備運行時間久了在管壁或管口會積存污泥,嚴(yán)重時不僅不能使水質(zhì)得到沉淀澄清,甚至能造成原水的二次污染[3]。且時間久了材料容易老化,維修和更換的成本較高。
(4)自動反沖洗靈活性差
自動反沖洗利用的是重力式無閥濾池的工作原理[4],主要依靠過濾區(qū)的阻力水頭形成靜壓,但是在實際運行管理中,有時阻力水頭還沒有達(dá)到最大值就需要進(jìn)行反沖洗。因此應(yīng)該設(shè)有強制沖洗器,強制沖洗器是利用壓力水造成輔助管內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,通過抽氣管的作用形成虹吸。
本文針對一體化凈水設(shè)備的適用性進(jìn)行了分析,與傳統(tǒng)處理工藝進(jìn)行比較,其優(yōu)點較為顯著,但在運行過程中存在一定不足,因此提出以下幾點建議:
(1)對斜管沉淀而言,絮凝的完善和前后布水、出水均勻非常重要。因此反應(yīng)區(qū)絮凝效果可以通過增加格網(wǎng)或穿孔墻加以改善,不僅增大了絮粒間的碰撞幾率,加強絮凝效果,而且作為斜管沉淀的進(jìn)口處,可以起到均勻布水、整流的作用。
(2)在自動反沖洗的環(huán)節(jié)增加強制沖洗器,用以應(yīng)對濾池水頭損失未達(dá)到最大值但需要沖洗的情況。
(3)原水的水溫、pH、堿度及懸浮物的濃度都對一體化設(shè)備的出水水質(zhì)產(chǎn)生重要影響,因此需要對進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測,通過觀察水質(zhì)的變化及時對一體化設(shè)備的運行進(jìn)行調(diào)整以使出水達(dá)標(biāo)。