蘇云龍
(華陽集團一礦,山西 陽泉 045000)
隨著礦井開采深度的加大,需要較長的通風線路,導致通風阻力升高而易引發(fā)安全事故。因此具有良好運行狀態(tài)的主通風系統(tǒng)是礦井安全開采的重要保障[1-2]。目前,一些在用通風系統(tǒng)的設計已不能滿足礦井生產需求[3],因此為改善礦井的生產狀況,需優(yōu)化煤礦主通風系統(tǒng)。
某煤礦開采巷道狹長,隨著開采巷道的不斷延伸,該礦井阻力在近10 年來達5 100 Pa 左右,為高阻力礦井。造成該礦井阻力高的主要原因包括:
1)工作巷道為長窄形,須具有較長的通風距離,約為10 200 m 左右;
2)前幾年,由于丁二采區(qū)突出,整個礦井由原先的低瓦斯轉為高瓦斯后成為突出礦井,但其依然沿用先前低瓦斯工作環(huán)境通風系統(tǒng),即,根據(jù)低瓦斯區(qū)單一的通風系統(tǒng)、較淺的煤層厚度,采取“一進一回”的通風系統(tǒng);
3)回風巷道也沿用原先采區(qū)的巷道,回風斷面較小,嚴重失修,地壓變化范圍大。
以上三個原因是造成該礦井阻力較高的直接原因,如何在瓦斯突出的礦井條件下降低其阻力是一個亟待解決的問題。
目前,在高負壓的開采狀態(tài)下,為提升其穩(wěn)定性,該煤礦已更換原有的主通風機,但負壓值越高則整個系統(tǒng)的不可靠性越大,例如緊張的風量。另外現(xiàn)有的工作環(huán)境也不適用于原有的通風系統(tǒng),若能建立新的專用回風系統(tǒng),并能夠符合該通風系統(tǒng)的要求,則能夠大幅度提高該突出礦井的安全性。隨著礦井機械化生產范圍的拓寬,環(huán)境溫度以及風量大小也是需重要考慮的因素,因此,對該煤礦主通風系統(tǒng)的改造迫在眉睫。
為改造煤礦主通風系統(tǒng),主要提出以下四種實施方案:
方案一最直接可實施,基于原有的風機條件,通過改善通風機的進風能力,直接調節(jié)風機的性能指標,調大風壓以提高進風能力。現(xiàn)有系統(tǒng)中風機可提供的風壓最大可達6000Pa,且使用的負壓為4200Pa,使用范圍已達70%,雖可繼續(xù)調大風壓指標,但越往高調節(jié)風壓則直接影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性,可見該方案有待改善。
方案二主要是針對該礦井為突出礦井的需求,在三、四采區(qū)均施工一條專用回風巷,其中針對三采區(qū)的外部,基于先前的戊七穿層回風巷進行下山擴建,四采區(qū)剩余資源量少則需要較少的風量,不需再擴修回風系統(tǒng)。根據(jù)方案二進一步設計改造,并進行網絡解算[4-5],其計算結果表明,若想在低負壓值(~1 800 Pa)條件下滿足整個通風系統(tǒng)對風量的要求,專用回風巷以及戊七穿層回風巷的斷面面積需分別達到16.5 m2和20.2 m2。依據(jù)目前現(xiàn)有的支護條件并不能達到與此斷面相符的要求,顯然該方案不合理。
方案三在方案二的基礎上,在三采區(qū)施工一條專用回風巷,不擴修先前的戊七穿層回風巷,并在其西側方向新增一條巷道,在采區(qū)工作面應用尾巷,不僅治理瓦斯,更重要的是加大通風量。根據(jù)以上施工方案,經計算得,專用回風巷以及戊七穿層回風巷的斷面面積需分別達到7 m2和12 m2,可見該方案較為合理。
方案四,該礦井作為高阻力礦井,由于礦井壓力越大則回風巷道斷面積越小,通過清理總回風系統(tǒng)可使巷道斷面積增大,從而使通風系統(tǒng)的通風阻力有效降低。根據(jù)目前對所采用的通風系統(tǒng)采取的措施包括開幫、起底、擴修以及優(yōu)化等,可使通風阻力降低并達到制度化管理及永久化實施的目的。
綜上所述,總結該礦主通風系統(tǒng)的改造實施方案為,主要改造對象是采面、采區(qū)的通風系統(tǒng),其中:針對采區(qū)內部,將通風系統(tǒng)改為“兩進一回”,替換取代先前的“一進一回”通風系統(tǒng);針對采區(qū)外部,回風下山的數(shù)量由一條增加為兩條;針對采區(qū)工作面,采用“一進兩回”的通風系統(tǒng)模式,不再沿用“U”型改造系統(tǒng)。該實施方案的工程量如表1 所示。

表1 實施方案的工程量
1)貫通新總回,負壓由5 050 Pa 降至3 150 Pa,風量由6 500 m3/min 增加至8 100 m3/min,其水平阻力降1 900 Pa 且風量增加1 600 m3/min,主要有兩路回風系統(tǒng);
2)在采面工作點使用尾巷,其通風方式偏Y 方向,即通風方式發(fā)生改變。其應用結果表明,無瓦斯超限的事故發(fā)生且從尾巷排出的最大瓦斯量占比為94%左右,涌出量為15 m3/min;
3)通過優(yōu)化相關設施,可保證最低的有效風量占比為87%左右;
4)對幾個專回、回風以及皮下拉底進行擴修,確保了采區(qū)工作點的用風,通過增加通風處斷面能夠有效降低風阻。
1)根據(jù)指標要求,負壓值應該不得高于3 300 Pa,該工程中負壓值為3 150 Pa,符合要求;
2)各個工作面達到了所需風量的要求,如戊八區(qū)的風量1 400 m3/min,處于備采區(qū)的丁九區(qū)風量達1 060 m3/min,均達到所要求風量范圍;
3)除了所需風量大小,仍需有效風量率高于87%,戊八區(qū)和丁九區(qū)的有效風量率分別為92%和89%,均高于所要求的87%,達標。
以某高阻力礦井為工程研究對象,分析其產生高阻力是由于長窄的巷道條件、瓦斯突出、沿用“一進一回”的通風系統(tǒng)以及原有回風巷道斷面較小等原因造成的;根據(jù)產生高阻力的原因進行方案實施,在采區(qū)內部采取“兩進一回”通風系統(tǒng)、在采區(qū)外部增加兩條回風下山、在采區(qū)工作面采取“一進兩回”改造系統(tǒng);經改造完成,該煤礦負壓值為3150 Pa,其風量以及有效風量均達到指標要求,完成了對該煤礦地面主通風系統(tǒng)的改造研究。