蒙華軍, 張礦生 , 謝文敏, 余世福, 黃占盈
1中國石油長慶油田公司油氣工藝研究院 2低滲透油氣田勘探開發國家工程實驗室3中國石油長慶油田公司工程技術管理部
鄂爾多斯盆地致密氣資源量6.6×1012m3,占總資源量的61.7%,近年來隨著水平井鉆完井技術的不斷成熟,為致密氣藏經濟有效開發提供了技術手段,2013年底天然氣產能達到了350×108m3,但單井產量低、投資成本高,在一定程度上制約了致密氣藏整體開發。為進一步提高氣田開發水平,需開展長水平段鉆完井試驗,進一步提高單井產量,降低綜合開發成本,推動致密氣藏經濟有效開發[1-2]。
鉆井中隨著井深的延長,鉆具與井壁接觸面積增加,鉆進中鉆具的摩阻和扭矩隨之增大,大量實鉆數據表明,在進入水平段鉆進過程中,隨著水平段的延伸,鉆進過程中的摩阻急劇增加,如圖1所示,在井深3 300~3 400 m處進入水平段,隨著水平段的延長,實鉆摩阻急劇增大,在水平段鉆至2 000 m時,摩阻最高可達300 kN,摩阻變大隨之造成扭矩增大,增加了卡鉆、斷鉆具等井下復雜的風險。同時蘇里格地區鉆遇地層復雜多變,漏失、坍塌風險高,進一步加大了安全施工的隱患[3- 5]。

圖1 實鉆水平井摩阻
蘇里格氣田屬于非均質性極強的致密巖性氣田,儲層深度達3 500 m,三維井段主要位于地層硬度高、可鉆性差的侏羅系、三疊系、二疊系,其中紙坊組到石千峰組含礫石夾層,為滿足后期水平井精確入窗需頻繁調整井眼軌跡,造成鉆井速度大幅降低,井眼不光滑,摩阻和扭矩升高,水平段延伸長度難以有效提高。通過蘇里格氣田已鉆井資料分析,水平段鉆進幾百米甚至幾十米的情況下,主力砂體的垂深會發生很大的變化,需要頻繁調整軌跡進行追層,含氣砂體發育不穩定,儲層厚度經常發生變化,常出現砂體變薄、水平走向改變、甚至尖滅,進一步增加了軌跡調整的難度。
致密氣水平井由于儲層致密,幾乎所有井均需壓裂改造后才能采氣,為保障改造效果的充分,完井方式一般采用套管固井完井,但該方式應用于長水平段完井存在管柱下入困難的問題。因水平段采用?152.4 mm鉆頭、?114.3 mm套管完井,較常規井眼環空間隙小,造成固井施工頂替泵壓高、實施難度大的難題。
蘇里格氣田長水平段水平井采用三開井身結構設計,二開上部井段采用?228.6 mm 鉆頭鉆穿至劉家溝組地層,下部地層采用?215.9 mm 鉆頭入窗,?177.8 mm 技術套管下至入窗點,三開采用?152.4 mm 鉆頭鉆至完鉆(見圖2)。該結構上部井段采用大井眼可以充分發揮激進參數優勢,采用大排量、高轉速的施工參數,提高直井段及糾偏段的機械鉆速。下部井段采用5刀翼,?215.9 mm 鉆頭配合單扶鉆具組合入窗,該結構可以滿足快速增斜的要求,同時易于擺工具面及定向,滿足了下部地層增斜的要求。

圖2 長水平井井身結構示意圖
通過現場實鉆數據分析,同時結合定向螺桿的造斜能力、各層管串安全下入、鉆井速度等多方面影響因素,優化調整后形成了 “直井段—增斜段—穩斜段—扭方位段—穩斜段—增斜段—水平段”的七段制井身軌跡設計方法。該設計方法充分考慮了現場單彎螺桿的造斜能力,同時與提速思路相結合,現場實施中具有定向造斜效率高、鉆井速度快,操作性強等優點。
長水平段鉆進后期,摩阻扭矩大,鉆具托壓嚴重,滑動鉆進困難。通過開展長水平段摩阻扭矩及鉆具彎曲計算,優選了鉆具材質及導向方式,滿足了長水平段鉆進要求[6-8]。水平段長≤2 450 m,優選G105鉆桿(見圖3);水平段長>2 450 m,選用S135鉆桿(見圖4)。水平段長≤2 780 m,優選常規單彎螺桿鉆具組合;水平段長>2 780 m,選用旋轉導向鉆具組合。

圖3 G105鉆桿扭矩分析

圖4 S135鉆桿扭矩分析
?152.4 mm井眼采用?101.6 mm鉆桿鉆進,鉆進過程中泵壓高。通過水力參數計算,水平段長≤2 500 m,優選35 MPa泥漿泵;水平段長>2 500 m,選用52 MPa泥漿泵,滿足了現場鉆井要求(見表1)。

表1 長水平段鉆進泵壓計算
JXX-26H井實鉆參數的結果表明(見表2),在鉆進過程中,摩阻、扭矩及泵壓模擬分析可較好指導施工作業,誤差均控制20%以內,其中鉆進過程在扭矩預測最準確,誤差7.8%。

表2 JXX-26H模擬與實際參數對比表
長水平段水平井與常規水平井相比,鉆井過程中摩阻扭矩大。在現有復合鹽水鉆井液CQSP- 4體系配方的基礎上,優選天然高分子材料NAT- 20降失水,提高鉆井液的抑制性。通過室內試驗分析,篩選了一種高效油基潤滑劑CQ-RH,試驗數據表明,該潤滑劑能有效降低鉆進中的摩阻,摩阻最大可以降低50%以上(見圖5),通過與白瀝青、超細碳酸鈣、有機加重鹽等材料復配,形成了適合超長水平段水平井鉆進的鉆井液體系。該體系保障了500 m以上大偏移距條件下2 000 m水平段長JXX-22H井的成功施工,現場降摩減阻效果良好。

圖5 不同潤滑劑潤滑效果評價圖
通過模擬計算表明,水平段長≤3 200 m,套管正常下入;水平段長>3 200 m,套管常規下入發生正弦和螺旋屈曲(見圖6)。因此,4 000 m長水平段鉆進需要采用漂浮下套管技術。

圖6 套管漂浮下入時屈曲分析
采用進口的NDS消失定壓漂浮接箍、旋轉導向偏頭引鞋輔助套管順利下入,該漂浮接箍可以根據現場實際需要調整盲板的破碎壓力,同時盲板破碎成小顆粒,能夠隨鉆井液順利返出。爆破盲板處無變徑,確保了固井膠塞順利通過。在完井封閉漿中除常規的液體石墨、聚合醇等潤滑劑外又加入了玻璃小球,使套管下入過程中的摩阻更小。確保了長水平段套管的安全下入。
上部井段采用穩定性好、稠化時間可控的低密高強水泥漿體系,長水平段以高強韌性水泥漿體系為主,并在高強韌性體系中加入了增強劑,通過增強劑的用量來調整水泥石的早期強度,以確保成產套管水泥環的完整性,提高水泥石的抗沖擊破碎能力,保證體積壓裂分割的有效性。
長慶致密氣示范區試驗完成JXX-26H井,該井完鉆井深7 388 m,實施水平段長4 118 m,鉆井周期57.4 d,機械鉆速11.5 m/h,創當時國內陸上最長水平段水平井紀錄。完井采用NDS定壓消失漂浮接箍和高承壓旋轉導向浮鞋,保證了管串一次安全下入,后期壓裂水泥環完整性良好,沒有出現竄槽或環空帶壓的情況。
(1)長慶致密氣區域主要處于內蒙、陜北交界的沙漠區域,該區生態環境敏感,又與煤礦區存在疊合,隨著開發的深入,開發與環境保護的矛盾越來越突出,超長三維水平井的成功實施很好的解決了這一矛盾,提高了儲層的動用范圍。
(2)以S135鉆桿、旋轉導向、52 MPa泥漿泵為核心的長水平段鉆完井配套滿足現場的鉆進要求。
(3)優選的高效防塌潤滑水基鉆井液體系具有良好的抑制性、能夠滿足井筒清潔的要求,同時高效的潤滑性能大幅降低鉆進中的摩阻扭矩,滿足了超長水平段水平井對鉆井液性能的要求。
(4)長水平段完井采用NDS定壓消失漂浮接箍和旋轉導向偏頭引鞋,同時采用潤滑性好的完井液,保證了套管串安全下入與居中,水泥漿采用高強韌性體系,保證了后期儲層改造施工。
(5)由于長慶油田致密氣藏儲量品位和可鉆性、可壓性差異大、在已實施的致密氣藏常規水平井中,多數單井鉆速慢,鉆井投資成本高,實施效果還未有效突破,建議通過對比已實施區塊地質條件,進一步優選低摩阻鉆井液體系,配套完善致密氣藏長水段鉆井關鍵技術,拓寬致密氣藏開發范圍,提高單井效益。