劉衛慶(大慶油田有限責任公司第二采油廠)
抽油機井系統效率是評價抽油機井能耗水平的重要指標,提高抽油機井系統效率是降本增效、提高油井管理水平的重要手段[1]。據統計,現場存在淘汰電動機1 166 臺,其平均效率為27.62%,低于節能電動機2.78個百分點。淘汰電動機效率偏低影響抽油機井系統效率水平,并因其老化嚴重導致能耗增加,維修成本增加[2]。同時,抽油機井皮帶斷裂現象在實際生產中普遍存在,直接影響抽油機井的生產時率,增加了材料消耗,影響運行成本[3-4]。初步統計,近幾年年均消耗各型號抽油機皮帶19 000 余條,皮帶平均使用周期為155 天。其中,皮帶使用周期60天以下的短周期井高達406口,增加生產維護成本及日常管理難度。
永磁智能驅動電動機采用低轉速、大扭矩永磁同步電動機直接驅動減速機輸入軸運轉,電動機由定子繞組、轉子、機體三部分組成,由專用永磁變頻器驅動定子繞組通過三相交流電,產生與電源頻率同步的旋轉磁場,轉子內有永磁材料制成的永磁體,它在定子繞組產生的旋轉磁場作用下,開始同步旋轉。永磁同步電動機與異步電動機在結構方面相似,但在轉子上裝有稀土永磁鋼,采用永久磁鐵代替異步電動機的勵磁繞組激磁。啟動時,轉子的永磁磁場與定子繞組產生的旋轉磁場相互作用,將電能轉化為動能,帶動負載工作[5]。
永磁智能驅動電動機的勵磁磁場由高性能稀土材料提供,電動機勵磁電流小,損耗低。對比普通感應電動機,其效率和功率因數大幅提高,可以擁有最高達98.6%的效率和0.997的功率因數[6](圖1)。

圖1 相同功率下永磁電動機與感應電動機的效率和功率因數比較
1)省去傳動損耗為10%~20%的皮帶減速機構,提高系統的傳動效率[7]。
2)采用永磁同步電動機,對比常規異步電動機,其勵磁電流小,損耗低,效率和功率因數高,節電效果明顯。
3)由于永磁智能驅動電動機轉子磁級數可達到30級,電動機轉速最低可至112 r/min,因此可運行于最低沖次為0.1 r/min的條件下。電動機轉矩最大可達2 258 N·m,平衡塊在任意位置時均可進行停機,便于維護[8]。
4)電動機采用大直徑、扁平超薄型結構,可靠耐用,操作方便。
針對淘汰電動機抽油機井所存在的系統效率低、能耗高以及皮帶斷裂頻繁的問題,依據永磁智能驅動電動機的工作原理及其特性,現場選擇2口抽油機井進行試驗。其中,X 井皮帶使用周期短,Y井系統效率低、能耗高,2019年試驗井存在問題統計見表1。

表1 2019年試驗井存在問題統計
2019 年7 月由節能監測中心出具測試報告顯示,應用永磁智能驅動電動機后,X井系統效率由30.92%提高到34.87%,噸液百米耗電由0.41 kWh降低到0.34 kWh,節電率為18.64%;Y井系統效率由19.76%提高到24.16%,噸液百米耗電由1.01 kWh降低到0.81 kWh,節電率為22.27%,2019 年試驗井試驗效果統計見表2。

表2 2019年試驗井試驗效果統計
1)節約皮帶費用。X 井皮帶型號8000,皮帶單價1 697.92元,皮帶使用周期33天;Y井皮帶型號5380,皮帶單價291.76 元,皮帶使用周期103天。按照年生產360天計算,年節約皮帶購置費用為1.95萬元。
2)節能創效。安裝此電動機的抽油機井平均日耗電量為343.87 kWh,平均節電率為21.22%。按照年生產360 天、電價0.638 1 元/kWh 計算,年節約電費達3.35 萬元,年創益5.3 萬元,預期投資回收期為3.21年。
通過永磁智能驅動電動機現場試驗數據表明,其在抽油機井節能降耗方面有較好的效果,且具有較強的適應性。該電動機直接與減速機輸入軸連接,可靠耐用,維護方便[9]。應用永磁智能驅動電動機后,2 口抽油機井平均系統效率提高4.07 個百分點,平均節電率達21.22%,年創益5.3 萬元。使用永磁智能驅動電動機不僅能降低能耗,而且可減小勞動強度,節約勞動力資源,具有較大的推廣應用前景[10]。