唐榮江,胡賓飛,張 淼,陸增俊
(1.桂林電子科技大學機電工程學院,廣西 桂林541004;2.東風柳州汽車有限公司商用車技術中心,廣西 柳州545005)
進氣系統是汽車最重要的組成部分之一。其主要功能是為發動機提供清潔、充足、干燥、溫度適中的空氣,滿足發動機燃料充分燃燒需求[1]。高位引氣管在進氣系統中主要包括旋流管、排塵排水閥、減振波紋管、過渡管四部分的總成管道。其主要作用是將車身高處的污染程度小的空氣引到空氣濾清器中,具有高效率的預過濾作用,預過濾灰塵和水的效率均≥80%。高位引氣管的進氣性能指標包括進氣阻力、進氣流量、預濾塵、水的效率、容灰量、湍流狀況及速度分布等特性,這些特性很顯然影響著發動機的經濟性、動力性及排放性。[1-2]
由于上述進氣特性復雜性,很多汽車配件廠商在設計高位引氣管總成時一般依據試驗或對標名企進行仿制的,很少進行深徹機理的研究。隨著計算機仿真技術在工程領域中的廣泛應用,采用計算流體力學(Computational Fluid Dynamics,CFD)的方法對高位引氣管進行優化設計也是一種重要的方法。文獻[3]研究了灰塵和水汽通過空氣過濾器到達發動機運動聯軸器內部致使內燃機磨損加劇,提出了空氣濾清器的維護方案;文獻[4]測量了柴油發動機動力車輛因堵塞而增加的空氣濾清器壓降,研究了兩種濾清器在正常和堵塞條件下的性能;文獻[5]研究了空濾器的聲學性能,提出基于CFD法的提取和設置濾芯聲學特性參數的方法;文獻[6]利用CFD方法研究了商用車空氣濾清器前進氣道液滴的分離特性。不過這些研究主要針對空氣濾清器過濾灰塵、水汽的特性和進氣道液滴分離特性開展的。目前很少有文章對商用車進氣系統的高位引氣管進行空氣動力學研究和進氣特性的數值仿真。針對某款商用車高位引氣管進氣阻力大預濾塵、水效率低問題,使用CFD軟件對高位引氣管的流場進行仿真模擬,并且通過試驗驗證了仿真數值的準確性。通過對比β=85°、65°、45°旋流扇夾角和不同波紋管通道的高位引氣管的進氣阻力數值、進氣阻力云圖及速度云圖等信息,展示了高位引氣管的進氣阻力和預濾塵、水的進氣特性,為提高商用車進氣系統的預濾性能和降低進氣系統阻力的優化設計提供技術支持。
使用三維建模軟件建立高位引氣管的三種結構的幾何模型,分別為模型I、II、III,幾何模型如圖1所示。三種模型不同之處在于:
(1)模型I、II、III旋流扇與氣流的夾角β(旋流扇扇面切線與氣流流速之間的銳角)分別為85°、65°、45°,旋流扇與氣流夾角示意圖,如圖1所示。
(2)模型I和模型II波紋管分別為雙通道和單通道,波紋管結構圖,如圖2所示。

圖2 模型I和模型II的波紋管Fig.2 The Bellow of Scheme I and II
網格類型為四面體網格,邊界層3層,總厚度2mm,劃分網格時在旋流扇處和波紋管附近區域進行局部加密,最小尺寸為2mm。其他區域的網格劃分為5mm,以提高收斂性和加快運算速度。3種結構的邊界設定和網格劃均相同。簡化計算域和數據采集點,如圖3所示。

圖3 計算域及數據采集點示意圖Fig.3 Calculation Domain and Data Acquisition Diagram
以空氣在高位引氣管中流動為研究對象。提出以下仿真假設:
(1)即使商用車在最大載荷工況,進氣道的進氣速度也會小于0.1馬赫。
(2)高位引氣管中的進氣氣體可看作密度不變、均勻、單一介質的不可壓縮氣體;簡化為平均流體特性的單向流。
(3)工作過程溫度等溫、恒定。
(4)高位引氣管入口的氣流速度分布實際上不均勻,在仿真時,視為分布均勻的氣流流速。
基于上述的假設,列出整個高位引氣管內部流場的不可壓縮湍流流動的控制方程組。[7]
質量守恒方程:

式中:ui(i=1,2,3)—x1,x2,x3三個方向的速度分量,t—時間,ρ—密度。
動量守恒方程:

式中:ρ—空氣密度;μ—流體動力粘度;u—速度矢量。
聯立式(1)、(2)可以看出,方程無解。需要建立相應的湍流模型方程進行聯合求解計算。
RNG模型是在標準k-ε模型基礎上,利用數學方法推導出來的[8]。推導改進的湍流模型的可信度和精度比原模型高。其湍動能和耗散率方程相似于標準的k-ε模型為:
湍動能k方程[8]:

湍動能耗散率方程[12]:


式中:Gb—由于浮力影響引起的湍流動能;Gk—速度梯度引起的湍流動能;Prt—湍動普朗克數,取Prt=0.85;ε—湍流動能耗散率,為湍流有效黏性系數;β—熱膨脹系數,一般取0.011~0.015;對于高雷諾數問題,取Cμ=0.0845,默認C1ε=1.42,C2ε=1.68,C3ε=0.09;αk、αε—湍流動能及其耗散率的湍流普朗特數的倒數,取1.0,0.7。
基于上述理論的描述,選擇合適的仿真計算模型不僅對高位引氣管內部流場做出正確的模擬,而且提高仿真精度和節約計算資源和時間成本,得到最優的仿真結果。對比仿真與實驗的結果,使用仿真的手段對模型進行優化分析,降低實驗成本。
將簡化后的幾何模型導入前處理軟件劃分網格。計算模型為高位引氣管內部流場域。通過CFD軟件對幾何模型進行模擬高位引氣管內流場,定義以下邊界條件:

表1 條件參數設置Tab.1 Conditional Parameter Settings
對模型I高位引氣管做了臺架進氣阻力實驗。選擇預濾處、波紋管處和出口處的空氣阻力作為測量點。將高位引氣管安放在實驗臺架上,進氣工況選擇2100m3/h,忽略商用車特殊工況等條件。在預濾處、波紋管處和出口處分別布置了氣體壓力傳感器,來監測高位引氣管總成的進氣壓力響應,進而評價模型I的阻力水平,且用于對比仿真的數據。傳感器另一端連接計算機,實時監測進氣壓力測試位置,如圖4所示。

圖4 三處的進氣阻力測試Fig.4 Three-place Intake Resistance Test
從測試和仿真結果可以看出,采用CFD仿真方法得到的預濾處、波紋處及出口處的進氣壓力與實驗測試的數值基本吻合。實驗測量數值與仿真結果的對比如圖5所示。至于在預濾處的0.12kpa的誤差和波紋管處的0.1kpa的誤差主要是由于實驗的條件和仿真的條件存在一定差別。在允許的誤差情況下,CFD仿真的數據可以在一定的程度上代替實驗的數據。通過對CFD仿真的數據分析指導高位引氣管的結構優化。

圖5 實驗和仿真對比Fig.5 The Comparison of Simulation and Test
進氣阻力是評價高位引氣管進氣效率的重要指標之一。為此,先從阻力水平分析三種模型的優劣。模型I的阻力仿真云圖如圖6(a)所示,從圖中看出,β=85°的旋流扇模型進氣口前后壓力梯度變化越大,壓力梯度增大導致進氣阻力增大。從整體的管道壓力梯度而言,旋流扇的壓力梯度是最大的,所以預濾處的進氣阻力對整體管道的進氣阻力貢獻量最大。對比模型I,模型II的阻力仿真云圖如圖6(b)所示,在預濾處,模型II的進氣壓力小于模型I,這說明β的大小改善了進氣口的壓力梯度,降低了進氣的阻力。分析模型波紋管處的進氣阻力可知,模型I的進氣壓力梯度最大,這是由于雙通道的設計致使管道中間存在隔板,隔板導致氣流流過該位置時,發生了氣流分流的現象,從而增大空氣阻力,提高了整體管道的進氣阻力。
進一步分析模型III的仿真云圖,如圖6(c)所示。相比模型I、II,45°旋流扇在進氣口處的壓力梯度是最小的。從壓力梯度的減少上看,同樣是減少20°的夾角,模型II到模型III的壓力梯度減少量明顯大于模型I到模型II的壓力梯度減少量。因此,旋流扇夾角對進氣阻力至關重要。評價三種模型,可知模型III是理想的高位引氣管。模型II、III在波紋管處的進氣壓力梯度最低,對整體進氣阻力的貢獻量最少,直通波紋管是最優的選擇。

圖6 三種模型進氣阻力云圖Fig.6 The Intake Resistance Cloud of Three Scheme
對比三款模型的流線圖,流線的數量反應進氣阻力的大小,模型III的進氣阻力是最小的,同時,單位時間內進氣量也是最多的,如圖7所示。

圖7 進氣口流線圖Fig.7 Air Inlet Streamline Diagram
上述分析可知,隨著旋流扇夾角β的減小,進氣口的壓力梯度越來越小,進氣的阻力越小。然而旋流扇本身設計是為了預濾塵、水,過小的β則達不到預慮塵、水的目的,為此需要進一步分析進氣口處的速度流場。
從三種模型的速度場分析可知,不管是壁面位置還是旋流扇中心的位置,三種模型在進氣口的氣流流速都存在速度差;而模型I可以看出壁面的流速是高于旋流扇中心流速的;模型II模型III也是如此。模型III的速度梯度比模型I、II的速度梯度小很多。模型I的速度梯度最大,壁面的速度也最大;模型III的速度梯度最小,壁面的速度也最小。因此旋流扇夾角對進氣口速度梯度影響較大,三種模型的速度流場,如圖8所示。

圖8 三種模型速度場梯度Fig.8 The Velocity Field Gradient of Three Scheme
從預濾塵、水效率水平分析,空氣是以渦流的方式進入高位引氣管,速度梯度越大,壁面和進氣口中心的速度差也就越大,過大的速度壓力差可以將空氣中的塵土和水分甩到旋流管的壁面上,從而提供干凈的空氣。速度壓力差越大,氣、液、固越容易實現分離,預慮塵、水的效率越高。波紋管不影響預濾效率,為此不做分析。
通過上述分析,進氣阻力主要來源于旋流扇,次要來源于波紋管。從阻力的水平評價,模型I的明顯大于模型II、III;模型III的進氣阻力是最小的。從預濾塵、水的水平評價,模型I的預濾塵、水的效率是最優的;而模型III預濾塵、水的效率是低于模型I和II的。旋流扇的夾角不僅影響著高位引氣管的進氣阻力,而且對預濾塵、水的效率也有一定的影響。故而優化以下兩個因素:
(1)根據β變化的影響趨勢,選擇β=55°的角度作為新模型。
(2)由于氣流分離,進氣阻力較大(約200pa),選擇一整根直通的波紋管。
將新模型按照原模型參數進行仿真分析。仿真測試數據如圖9所示,可以看出,新模型在預濾處、波紋管處、出口處的進氣阻力分別減少到1.24kpa、1.26kpa、1.15kpa,相比于模型III增加了300~500pa,但提高了高位引氣管預濾塵、水的效率。結合實際的工程情況,β=55°的旋流扇與氣流流向的夾角和直通波紋管較好地改善高位引氣管的進氣特性經過進氣口的流場分布,降低了高位引氣管的進氣阻力和提高了預濾塵、水的效率,達到了優化的目的。

圖9 四種模型進氣阻力對比Fig.9 The Intake Resistance Comparison of Four Scheme
(1)采用CFD軟件分析商用車高位引氣管的進氣特性,得到高位引氣管內部流場的進氣阻力,發現旋流扇夾角和減振波紋管影響了進氣阻力和預濾塵、水效率。仿真和實驗數據吻合良好,驗證了仿真模型的正確性,指導高位引氣管的優化設計。
(2)通過對三款高位引氣管的進氣特性數值仿真,得出β的大小是導致高位引氣管空氣阻力過大的原因,隨著角度的增大,空氣阻力也增大,預濾塵、水的效率響應提高。另外波紋管處的壓力梯度也貢獻了整體管道進去阻力。
(3)針對上述兩個相互制約的關系,確定了進氣阻力為主要的優化對象,適當地調整β的角度,增大預濾塵、水的效率。故而,選擇β=55°的優化模型。仿真數據的測量結果表:預濾處的進氣壓力相對模型I減少到1.24kpa,波紋管處的壓力減少到1.26pa,出口處進氣阻力減少到1.15kpa。