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鋼質汽車發動機罩局部剛度提升研究

2021-09-26 07:52:54劉尚閆佳奇第一汽車股份有限公司
鍛造與沖壓 2021年18期
關鍵詞:發動機效果結構

文/劉尚,閆佳奇·第一汽車股份有限公司

本文以某汽車品牌發動機罩內板為研究對象,通過試驗和仿真分析不同結構下發動機罩內板整體剛度的狀態。對比分析單件和總成的數據狀態,得出發動機罩內板結構對發動機罩總成尺寸影響,為汽車發動機罩內板結構設計提供參考。

汽車外觀設計和造型不斷升級,各種品牌乘用車不斷改變汽車的外觀結構,其中便出現了很“寬大”的發動機罩,這樣的造型給人厚重大氣的感覺,但是在制造過程卻存在諸多難題,比如發動機罩結構強化以及行人保護。在保證行人安全的前提下,提升發動機罩的剛度,通常是直接提高材料的強度和整體提升結構的強度,但在本案例中都是不可取的。僅在外觀和設計中最需要的位置,局部提升發動機罩的剛度,這對產品結構設計和工藝的實現提出了挑戰。

與SUV 的寬大且相對較厚重的發動機罩相比,轎車寬大扁平的設計,更具設計和工藝實現的難度。所以本文也將重點針對此種情況下的結構設計進行分析研討,目的就是要通過產品結構優化,極大程度地改善其制造工藝性,讓美觀的造型變得容易得到。

技術研究現狀

發罩外板設計現狀

當前的發動機罩總體Y 向(本文坐標系均為面向車頭方向的右手坐標系)尺寸可以達到1700mm 甚至更寬,豎直方向的深度也在35 ~75mm 不等。一般SUV 的發動機罩相對深度較大,更接近75mm 的尺寸,通過自身的形狀梯度變化,基本上可以解決剛度不足的問題,再經過噴涂烘烤強化,基本可以呈現產品的設計狀態。而轎車發動機罩豎直方向的距離相對較小,更接近35mm 的尺寸(圖1),在這種尺寸范圍內控制寬度尺寸接近1700mm 的發動機罩的剛度就非常的困難。

圖1 轎車發動機罩豎直方向更接近35mm 的尺寸

問題產生及影響

首先直接將產品最初的設計方案進行分析,零件的定位方式如圖2 所示“▲”標注。

圖2 零件的定位方式

通過分析數據可以看出,在檢測狀態下發動機罩中部靠近前風擋的位置,相比理論尺寸下沉1.19mm。

發動機罩內外板的包邊結構對發罩的結構有一定的強化作用。而發動機罩內板結構是影響抗凹剛度的重要因素,剛度越小,殘余變形越大。單獨分析發罩內板檢測狀態的剛度,相對理論狀態下沉達到3mm,如圖3 所示。此狀態下如果直接裝配并經過噴涂和烘干,中部的尺寸下沉將會超過3mm。常規解決此種問題的方法是再加裝一個置具,控制發動機罩在噴涂烘干之前及過程中的零件形狀,發動機罩結構在烘干后會得到強化,從而總體尺寸可以滿足裝車尺寸要求。但是,帶來的問題是:涂裝需要單獨設計相關的工裝置具,影響涂裝的裝配工時。

圖3 發罩內板相比理論狀態下沉3mm

技術研究實施

發動機罩內板中部通過減重設計基本可以滿足裝配要求,最主要的變形區域在封窗中部,所以對前風窗搭接的中部位置進行剛度提升。接下來從發動機罩的材料、結構及尺寸的詳細設計進行分析。

發動機罩內板常用材料及性能

鋼板材質的發動機罩在各車企選用的材料性能都相對接近,但是不同廠家的材料牌號有所差異,成形性分析及CAE 模擬過程可借鑒參考表1 ~表3 中常見牌號和性能參數。

表1 常用材質牌號對比

表2 常用材質機械性能對比

表3 常用材質表面鍍層對比表格

保持原結構的優化方案

首先,繼續保持原產品設計,在保證涂膠面和密封面不動的情況下,進行常規方案強化。

在密封面后側采用兩段圓筋,并在Z 向的型面對稱增加三角形的強化筋,型面形狀和裝配后的總成CAE 分析結果如圖4 所示。

圖4 型面形狀和裝配后的總成CAE 分析結果

從分析結果可以看出,中部下沉問題基本沒有變化,下沉量為1.29mm。

考慮可能是兩段筋的中部強化效果不佳,將Y向的兩條對稱圓筋貫通,其余位置結構保持不變,再進行CAE 模擬分析,分析結果如圖5 所示。

圖5 再改進后的CAE 分析結果

根據分析結構顯示,此狀態下中部下沉幾乎無變化,下沉量1.34mm。所以,僅在該產品的原有密封和涂膠結構下,該問題無法解決。接下來按照沖壓常用的補強形式,對發罩內板在結構上組合使用測試,并輸出分析其自重狀態下的CAE 分析結果。

針對剛度提升的結構優化方案

對此發罩內板強化課題,通過改變材料牌號、材料厚度以及局部強化,共計組合并分析20 余種方案,部分相似結構的效果會進行簡要對比說明,受篇幅限制,不在這里贅述,僅對典型的兩種方案進行對比詳述。

⑴方案一:Y 向貫穿筋加X 向短筋強化。

Y 向采用R15mm 的貫穿圓筋,同時對稱布置X向的R8mm 的短筋進行強化。結構圖示及分析結果見圖6。

通過與原結構的回彈狀態對比分析,中部下沉量減少2.2mm,問題狀態得到明顯改善。通過改變Y向筋的大小可以改變剛度強化的效果,R15mm 的Y向筋對比R10mm 的Y 向筋,下沉量減少1.5mm。通過改變X 向的強化筋的R 角大小以及筋的X 向延伸長度,對剛度的提升有不同的效果,在允許的情況下,X 向筋延伸到前后的Z 向斜面上,強化效果較為明顯。單獨的Y 向貫穿筋和單獨的X 向加強筋的強化效果均不理想。

⑵方案二:Y 向+X 向的凸臺結構強化。

Y 向采用高度為5mm 的凸臺,轉角R 為3mm,拔模角度為40°,此狀態下可以保證成形性,具體強化結構及分析結果見圖7。

圖7 方案二強化結構及分析結果

通過與原結構對比分析,中部下沉量減少1.5mm,問題狀態得到改善。通過改變Y 向凸起結構的高度可以改變剛度強化的效果。在改變凸臺結構高度的同時,需要調整R 角、拔模角以保證零件的工藝性,避免零件在成形過程開裂。單獨的Y 向凸臺和單獨的X 向凸臺的強化效果均不理想。

結束語

綜上所述,在滿足產品造型設計要求的前提下,單從剛度提升方面分析,盡量保證發動機罩的整體設計厚度尺寸,垂直梯度方向尺寸的變化在工藝上是最容易實現的強化方式。對于造型和產品結構將零件尺寸限制的情況,僅通過局部強化實現剛度提升的情況,

可參考以上的結構形式。

呼延贊是北宋時的名將,征討西川,身當前鋒,中數創,依然勇猛無比,手持雙鞭,勇猛難當。

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