郭劍如
(山西長平煤業有限責任公司,山西 晉城 048000)
長平煤礦43221巷設計長度為1 400 m,巷道斷面規格為寬×高=5.0 m×3.6 m,掘進煤層為3號層,施工巷道沿3號煤層頂板掘進,煤層直接頂主要以砂質泥巖、細砂巖為主,平均厚度為4.7 m,基本頂主要以砂巖為主,平均厚度為11.4 m,截至目前巷道已掘進510 m。
43221巷掘進至502 m時,位于巷道北側45 m處存在一條X7陷落柱,陷落柱成橢圓狀,長軸長為54 m,短軸長為23 m,長軸與43221巷成31°夾角,陷落柱與巷道最短距離為15.4 m。當巷道掘進至507 m時受陷落柱構造應力影響,巷道頂板出現破碎現象,且隨著巷道不斷延伸,巷道與陷落柱距離縮小,巷道受應力影響逐漸加大,當巷道掘進至510 m處時頂板出現大面積破碎現象,甚至出現離層,導致巷道原支護失效率高,原支護已不能滿足巷道地安全高效掘進。對此,長平煤礦生產管理部通過技術研究,分析了原頂板支護主要存在的問題,并對其進行合理優化。
43221巷原頂板支護主要是采用錨桿、錨索、鋼帶、金屬網聯合支護設計。
1)頂板支護的錨桿采用規格是直徑、長度分別為22 mm、2.4 m的高強度螺紋鋼錨桿,頂板每排5根,相鄰兩根錨桿的距離為1.1 m,相鄰兩排錨桿的距離為1.0 m。
2)支護使用的鋼帶為“W”型鋼帶,鋼帶長、寬分別為4.8 m、0.25 m,將五根錨桿安裝在一根鋼帶上并進行錨固,相鄰兩根鋼帶的距離為1.0 m。
3)預應力鋼絞線的規格為直徑、長度分別為17.8mm、5.0 m,每排布置3根,相鄰兩根錨索的距離為2.0 m,相鄰兩排錨索的距離為3.0 m,并采用邊長為0.3 m的鋼方墊及鎖具對錨索的外露端進行緊固。
1)隨著巷道地不斷掘進延伸,與X7陷落柱距離逐漸縮小,導致巷道所受構造應力逐漸加大,并在巷道頂板形成應力集中區。通過對應力區頂板破碎及片幫情況分析,陷落柱殘余應力主要集中在頂板中部位置,導致頂板中部出現比較明顯的下沉及破碎現象,而且破碎區域向煤層深處不斷延伸,破碎范圍已經擴大到頂板往上2.6 m的位置,而之前支護材料使用的錨桿長度僅為2.4 m,錨桿的錨固段位于破碎區內,導致錨桿失效現象嚴重。
2)掘進工作面在推進時,受陷落柱構造應力作用,巷道應力區內圍巖的膠結性下降,頂板會出現破碎及下沉的情況。若僅僅采用鋼帶已經無法對破碎頂板進行有效地支護,且隨著工作面的繼續推進,頂板壓力會越來越大,鋼帶的變形也會更加嚴重。
3)巷道應力區段內,原支護的錨索錨固端位于直接頂與基本頂間,由于直接頂與基本頂已經離層,錨索也已經失去了錨固效果,且由于原設計的錨索直徑較小,屈服強度較低,這樣會導致錨索因拉力過大而發生斷裂。
1)為了確保優化后的支護能夠對巷道破碎頂板起到永久支護,將原頂板錨索更換為直徑、長度分別為21.6 mm、8.3 m的恒組錨索,并要求作業人員通過縮減錨固距離來提高錨固質量,將相鄰兩排錨索的距離由原來的3.0 m縮減為2.0 m。
2)將原錨桿更換為規格是直徑、長度分別為22 mm、3.2 m的加長螺紋鋼錨桿,并為每根錨桿配套三支快速錨固劑,錨桿間排距不變。
1)43221巷頂板應力集中區的頂板桁架錨桿主要由以下部件組成:傾角錨桿(2根)、拉桿(2根)、拉緊器(1個)及鋼墊片。
2)當工作面推進至應力集中區,且巷道破碎區域的永久支護安裝完畢后,在相鄰兩排鋼帶中間位置且距巷幫1.0 m處各鉆一個與巷道頂板呈60°角的錨桿鉆孔,并在鉆孔內注入一根長3.0 m的桁架錨桿。
3)錨桿安裝完畢要及時進行錨固,并對錨固后的錨桿做拉拔試驗,確保錨固質量能夠達到標準要求,之后在錨固端安裝一根拉桿,并用拉緊器將兩根傾角錨桿連接預緊。
4)桁架錨桿預緊后產生的合力能夠有效抵消破碎頂板的垂直應力,從而達到削弱集中應力對頂板的破壞作用,桁架錨桿支護原理如圖1所示。

圖1 桁架錨桿支護原理示意圖
為了確保破碎頂板的支護強度,施工人員應在永久支護的基礎上架設π型鋼棚來提高支護穩定性。
1)由于矩形鋼棚頂梁承載能力差,不能對頂板進行有效支護,因此技術人員決定改用π型鋼棚。π型鋼棚主要由以下部件組成:棚腿(4節)、π型頂梁(1節)、卡纜。棚腿下端還需配套一塊長寬分別為0.3 m的底座。
2)為了能夠確保棚腿的穩定性,需對鋼棚底板處進行起底澆筑施工,起底深度為0.2 m,底座安裝在起底處并進行澆筑,澆筑后保證底座平整。
3)完成以上工序后,將π型頂梁安放在棚腿上,并用卡纜將棚腿與頂梁緊固,頂梁與頂板需留有一定的間隙,相鄰兩架鋼棚的距離為2.0 m。
4)連續安裝完三架鋼棚后,在鋼棚的頂部繼續安裝橫梁,橫梁的安裝角度需與π型頂梁保持垂直,每五根橫梁為一組安裝在鋼棚上方,相鄰橫梁的距離為1.0 m。
5)完成橫梁的安裝后,需在橫梁與底板的間隙中填加長為4.8 m、寬為0.5 m的水泥背板,水泥背板與π型頂梁平行放置,通過調節π型頂梁來確保頂板與背板接觸嚴密,最后在相鄰兩架鋼棚之間通過兩組拉桿連接,以增加鋼棚之間相互的穩定性。π型鋼棚支護示意圖如圖2所示。

圖2 43211巷應力區頂板“π”型鋼棚支護斷面示意圖(未標單位:mm)
截至2019年6月24日43221巷已完全過X7陷落柱應力影響區。對應力區巷道頂板采取聯合支護技術后,通過30 d的現場觀察以及安裝頂板離層儀數據記錄發現:在0~15 d范圍內由于支護與頂板未達到完全耦合作用,頂板塑性變形相對嚴重,頂板下沉量為0.14 m;在15~25 d范圍內頂板耦合支護作用很好地控制了頂板下沉、變形現象,頂板下沉量逐漸減小;在25 d以后頂板區域穩定。因此,采用“桁架錨索支護+π型鋼棚”聯合支護技術使得陷落柱應力區頂板的穩定性大大提高,應用效果明顯。