潘金茹
(晉能控股煤業大友選煤有限責任公司,山西大同037001)
某采煤廠選用盤式加壓過濾機,通常加壓過濾系統包括如下幾個單元:第一,過濾機主機;第二,輔機;第三,管道;第四,閥門。其中主機是由如下幾個裝置構成:第一,過濾機;第二,加壓倉;第三,刮板輸送機;第四,液壓系統;第五,集中潤滑系統;第六,排料裝置;
第七,反吹裝置;第八,清洗裝置;第九,氣水分離器等。輔機及系統包括如下幾個單元:第一,低壓風機;第二,高壓風機;第三,入料用渣漿泵;第四,入料池;第五,渣漿泵電機用變頻器;第六,過渡料斗等。圖1表示相應的加壓過濾系統示意圖。

圖1 加壓過濾系統示意圖
當加壓過濾系統長時間運行時,將可能出現托輪組陸續損壞的現象,從而導致托輪組需要頻繁更換,經過統計每年消耗托輪組超過50個。經過調查發現,托輪組主要是由于托輪組轉動單元的銅套潤滑不足導致托輪損壞。
通常加壓過濾排料裝置的托輪組主要采用手動潤滑。當潤滑位置與空氣接觸之后,將會導致油脂極易受到污染以及變質。當潤滑不合理,那么將導致潤滑效果不理想,進而導致托輪組的壽命僅僅只有3月,同時還存在如下問題:
(1)由于倉內濕度以及裝配工藝的影響,加壓過濾機中的托輪組拆裝困難。通常托輪組以及配料倉安裝孔之間的間隙相對較緊,因此在更換時需要推卸一組托輪組,同時還需要對其進行現場拆卸焊接,工作時間需要三位檢修工人參與,同時需要花費兩個班時間。此外,由于工作空間相對狹小,從而給拆卸工人員帶來一定的安全隱患。
(2)當事故增加時,將導致加壓過濾機運行正常。當托輪組出現問題時,其往往不容易發現,進而導致排料閘門液壓缸運行阻力變大,從而導致閘門板程序設置時間內開關動作不到位,最終不利于機器的正常運行。
(3)增加了材配消耗。
當加壓過濾機處于工作狀態時,出現桶內物料拉空以及入料泵啟車等問題,那么在加壓倉內高壓風可以從料泵重新回到攪拌桶內,從而可能引發薄弱環節位置的路管出現損壞,最終導致出現因桶內空氣膨脹而出現爆炸的現象。
(1)對于傳統的潤滑系統而言,其潤滑選用手動的形式,因此出現涂抹不均勻的現象,為此需要設置電動油脂泵進行潤滑,其可以和排料上下托輥組形成一套供油系統。
(2)通常過濾機托輥潤滑系統與集中控制潤滑系統進行結合,進而形成兩種潤滑系統。圖2表示經過改造的托輪組加電動油脂泵裝置。

圖2 托輪組加電動油脂泵改造后示意圖
在對攪拌桶進行調查發現,出現攪拌桶時主要是由篦網堵塞引起的,進而使得攪拌桶與外部氣體不能形成有效地聯通,進而出現桶內壓力不穩定的現象,導致加壓過濾系統不能正常的運行。經過改造可以有效地避免攪拌桶加壓不穩定。在攪拌桶篦網設置連通管路,其直徑選取?300mm,從而避免內外部氣體連接不暢以及保證濾網加壓過濾的安全性。圖3表示相應的攪拌桶改造前后對比圖。

圖3 攪拌桶改造前后對比
在改造托輪組潤滑系統之后,能夠有效地保證托輪組潤滑系統的連續性,從而能夠使得潤滑均勻,從而為托輥組的穩定運行提供保證。當閘門板平穩運行時,排料倉閘門板限位開關不會出現閘門板跑偏的現象。經過改造對比發現:
(1)可以有效地提高托輥組的使用時間,在改造之前,每年消耗托輥組50個,經過改造每年消耗托輥組數量為6個,從而可以極大地優化材料的消耗以及降低維修工人的勞動強度。
(2)對加壓過濾機的開機率進行優化,才可以有效地增加產生時間,最終能夠增加洗原煤量。改造之前月影響產生時間為12h,依據相應的要求計算每年總增加洗原煤量達到11.52×104t。
在對攪拌桶進行加裝連通管路之后,假如再次出現堵塞時,那么可以使得網上不出現高壓的現象,以及使得外部與大氣壓之間的連通保持一致,優化安全故事。經過改造之后,能夠有效地優化加壓過濾機以及相應的板框壓濾機的開機率,進而可以增加生產時間,最終可以提高洗原煤量,經過計算年入原煤量為3.84t。
把托輪組潤滑改進之后以及改造攪拌桶連通之后,從而能有效地避免加壓過濾事故率,使得加壓過濾系統運行正常,大大提高了設備開機效率,進而可以優化設備維修時間,以及減小托輪組更換次數,因此能夠有效地降低維修工人的勞動強度,給企業帶來良好的經濟效益。