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一種尾電流可動態調節的負跨導振蕩器的設計

2021-10-13 12:26:18馬紅躍
電子與封裝 2021年9期
關鍵詞:發射機變壓器

黎 明,方 健,馬紅躍,卜 寧,張 波

(電子科技大學電子薄膜與集成器件國家重點實驗室,成都 610054)

1 引言

片上變壓器由于隔離電壓高、寄生電容小、可集成等特性,被廣泛應用于數字隔離器、太陽能逆變器、DC-DC變換器等,用來傳輸信號或能量[1]。

基于片上變壓器的數字隔離器具有隔離電壓高、共模瞬態抗干擾度(Common-Mode Transient Immunity,CMTI)高、傳輸速度快等優勢,受到了國內越來越多的關注。國內關于數字隔離器的研究主要專注于片上變壓器的結構、數字隔離器的封裝技術[2]和數字隔離器CMTI測試系統[3]等方向。國外則更關注于變壓器式隔離器的超高隔離電壓、超高CMTI以及收發射機架構等。片上變壓器發射機的構架大致可以分為兩類:一類是振蕩器與調制電路分離的架構[4-5];另一類是振蕩器和調制電路整合在一起的負跨導振蕩器架構,振蕩器即是發射機[6-7]。后者的發射機不僅電路簡單、傳輸延時低,而且能夠提供300 V/ns以上的CMTI。

因發射機和接收機的參考地不同,當電路出現快速的共模瞬態噪聲時,如果發射機的CMTI特性較差,就會出現信號或能量傳輸中斷的情況。發射機的信號或能量傳輸中斷會導致后級電路誤操作,甚至使芯片燒毀。為此有必要深入研究發射機的工作原理,并尋找相應的解決方案,在保證一定的CMTI的前提下,降低發射機的功耗。

2 負跨導振蕩器的工作原理

2.1 負跨導振蕩器起振原理

尾電流靠近電源軌的負跨導振蕩器如圖1(a)所示,振蕩器的簡化等效模型如圖1(b)所示,其LC振蕩腔的電感為片上變壓器的初級線圈,電容C用于調節振蕩器頻率。振蕩器主要由LC振蕩腔和交叉耦合對管組成,Rp為初級線圈的等效并聯電阻,反映了振蕩器的振蕩損失,-gm為交叉耦合對管的有效負跨導,用以補償振蕩損失[8]。根據巴克豪森準則,為了使得負跨導振蕩器起振,需要滿足:

圖1 尾電流靠近電源軌的負跨導振蕩器

其中α為大于1的常數。因此,可以通過增大尾電流和交叉耦合對管的W/L以增大gm,使得負跨導振蕩器更容易起振。

2.2 CMT噪聲對負跨導振蕩器的影響機制

圖2所示為片上變壓器位移電流,由于發射機TX和接收機RX的參考地不同,當出現快速的共模瞬態噪聲時,會有位移電流I通過片上變壓器初、次級之間的寄生電容Cp注入或者流出節點X、Y。根據振蕩器的工作狀態,振蕩器的振幅可表示為[9]:

圖2 片上變壓器位移電流

其中Vlimit為接近電源軌的電壓。

在電流限制區域,振蕩器振幅隨流入交叉耦合管的尾電流增大而增大,直到進入電壓限制區域后,振蕩器振幅接近電源電壓。當發生負CMT事件時,位移電流I=Cpdv/dt會從節點X、Y流出,節點X、Y電位下降。若位移電流I較小,不足以使得節點X、Y電位小于0時,會導致流入N對管的電流減小、跨導減小。因此,工作在電流限制區域的振蕩器振幅將會減小,在電壓限制區域的振蕩器振幅影響較小。若位移電流I遠大于尾電流,節點X、Y電位會快速下降,使得N對管反向導通,節點X、Y電位將被鉗位在一個負的二極管壓降。振蕩器無法維持振蕩,信號或者能量傳輸中斷。

當發生正CMT事件時,位移電流I=Cpdv/dt會注入到節點X、Y,使得節點X、Y電位升高。若位移電流足夠大,會導致P對管截止,甚至反向導通。若位移電流I不足以使得P對管反向導通,位移電流從N對管流出,使得流入N對管的電流增大、跨導增大。因此,工作在電流限制區域的振蕩器振幅將會增大,有利于維持振蕩,對工作在電壓限制區域的振蕩器振幅影響較小。

綜上所述,發生正CMT事件對該負跨導振蕩器的影響遠小于負CMT事件,該負跨導振蕩器的CMTI下限取決于負CMTI。為了保證信號或能量安全可靠的傳輸,可以增大尾電流Itail和P對管的W/L,以提高該負跨導振蕩器的CMTI下限。

3 尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器設計

負CMT噪聲通過寄生電容Cp時,會產生位移電流I,從而影響負跨導振蕩器。若流出節點X、Y的位移電流I遠大于尾電流,根據基爾霍夫第一定律,N對管必須反向導通以補充流出節點X、Y的電流。N對管不再提供負跨導,振蕩器工作狀態將發生變化,無法維持振蕩。根據對負跨導振蕩器的特性分析:1)增大尾電流Itail可以減緩甚至消除位移電流導致的節點X、Y電位下降,但是增大尾電流Itail會增大發射機功耗;2)增大交叉耦合對管的W/L,可以增大跨導gm,有利于振蕩器振蕩,但只有在位移電流較小的情況下,才可以減緩振蕩器振幅下降。

為此,本文提出了一種尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器,只有發生快速的負CMT事件時,才會打開尾電流源MPP的開關,抑制CMT噪聲的影響。振蕩器正常工作只需要很小的尾電流,因此在提升振蕩器CMTI的同時,也降低了振蕩器的功耗。

圖3為本文所提出的尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器,該電路主要由負跨導振蕩器核心電路、電壓耦合電容、尾電流控制模塊組成。當Vin為低時,負跨導振蕩器開始正常工作、尾電流源MP開啟,片上變壓器初級線圈的輸入信號VX、VY為差分信號。若設置電壓耦合電容C1=C2,則從節點X經過C1流入節點Vs的電流和從節點Y經過C2流入節點Vs的電流大小相等、方向相反,即流入節點Vs的凈電流為0 A。Vth的典型值可以設置為300 mV,以保證振蕩器正常工作時,尾電流控制模塊輸出電壓VF為高,尾電流源MPP關閉,降低電路的功耗。當發生快速的負CMT事件時,節點X、Y電位同時快速下降,會有耦合電流I1從節點Vs經C1、C2流入節點X、Y,導致節點Vs電位下降。當Vs+Vth<Vb2時,尾電流控制模塊輸出電壓VF為低,尾電流源MPP開啟。電流源MPP的W/L為MP的n倍,n的取值由片上變壓器初級、次級之間的寄生電容Cp和振蕩器所需的CMTI能力決定。

圖3 尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器

該負跨導振蕩器架構的發射機采用開關鍵控(On-Off Keying,OOK)調制方式,只有當外部輸入信號為高電平時才會開啟。尾電流控制模塊的功耗很小,可忽略,則振蕩器一個周期內的功耗可表示為:

其中Ton為振蕩器一個周期內的開啟時間,Tonn為一個周期內尾電流源MPP的開啟時間,近似等于功率管的開通、關斷時間,一般只有幾到幾十納秒。當功率管的工作頻率較低,且Ipp<10Ip時,Ton遠大于Tonn,式(4)中的第二項可以忽略,振蕩器一個周期內的功耗可近似表示為:

電流源MPP只在發生快速的負CMT事件時才會開啟,大大降低了振蕩器的功耗。

4 仿真結果與分析

設置尾電流Itail=4 mA,振蕩器工作在電流限制區域,并改變P對管的W/L以驗證跨導gm對振蕩器的影響。振蕩器振幅與負CMT噪聲的關系曲線如圖4所示,隨著負CMT噪聲變快,片上變壓器初級線圈的電流幅值近似線性降低。負CMT噪聲為50 V/ns時,振蕩器振幅約為0,振蕩器停止振蕩。由于位移電流的影響,實際流入N對管的尾電流為Itail-Cpdv/dt。由式(2)可知,工作在電流限制區域的振蕩器振幅與尾電流成正比,所以初級線圈的電流幅值會隨著負CMT噪聲變快而線性降低。仿真結果也表明,在發生負CMT事件時,P對管的W/L越大,初級線圈電流幅值也越大。

圖4 P對管不同W/L時振蕩器振幅與負CMT噪聲的關系曲線

圖5為尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器仿真結果,振蕩器正常工作時的尾電流為Itail=4 mA。維持振蕩所需的尾電流與負CMT噪聲近似成正相關,增大P對管的W/L有助于振蕩,可略微降低維持振蕩所需的尾電流。這是因為發生負CMT事件時,由于位移電流的影響,實際流入N對管的尾電流為Itail-Cpdv/dt。若位移電流Cpdv/dt大于尾電流Itail,則實際流入N對管的尾電流為負數,即N對管反向導通。此時,N對管不再提供負跨導,振蕩器工作狀態將發生變化,無法維持振蕩。

圖5 P對管不同W/L時維持振蕩所需的尾電流與負CMT噪聲的關系曲線

為此,需要增大尾電流以補充從振蕩器流出的位移電流。又因為位移電流正比于CMT噪聲,所以維持振蕩所需的尾電流與負CMT噪聲近似成相關。增大P對管的W/L可以增大負跨導gm,有利于振蕩,但是還需要提供足夠大的尾電流。從仿真結果可得,當負CMT噪聲為300 V/ns時,為了維持振蕩所需的尾電流約為30 mA。對于工作頻率為1 kHz的功率管來說,一個周期內振蕩器的開啟時間約為0.5 ms,遠大于CMT事件的持續時間。根據式(5),尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器的一個周期功耗為:W=4TonVDD;而基本的負跨導振蕩器在振蕩器的開啟時間0.5 ms內都需要30 mA的尾電流,所以一個周期功耗為:W=30TonVDD。尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器功耗約為原來的1/7。根據仿真結果也能得出,當CMTI為200 V/ns時,功耗約為原來的1/5,大大降低了電路的功耗。

圖6(a)為基本的負跨導振蕩器仿真結果,圖6(b)為尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器的仿真結果。兩種振蕩器正常工作時的尾電流均設置為4 mA,10 ns時發生100 V/ns的負CMT事件并持續10 ns。

圖6 變壓器輸入端電壓及電流

由于位移電流過大,基本的負跨導振蕩器的變壓器輸入端電位被逐漸鉗位在-800 mV左右(約一個負的二極管壓降),振蕩器異常,停止振蕩;尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器在檢測到快速的負CMT事件時,快速開啟尾電流源MPP的開關,以增加6 mA的尾電流。從仿真結果可以看出,當出現快速的負CMT事件時,變壓器輸入端VE電壓快速下降至-800 mV左右,尾電流源MPP的開關開啟后,變壓器輸入端VE電壓恢復振蕩,振蕩器恢復工作。

5 結論

本文通過分析基本的負跨導振蕩器的工作原理,發現了該負跨導振蕩器負CMTI較低的原因及影響因素,并提出了一種尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器。仿真結果表明采用了尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器,可以免疫1000 V/ns的CMT噪聲。當發生快速的負CMT事件時,才會增大振蕩器的尾電流,所以該振蕩器大大降低了電路的功耗。仿真結果表明,當尾電流可以動態調節的負跨導振蕩器CMTI為200 V/ns時,功耗約為原來的1/5;CMTI為300 V/ns時,功耗約為原來的1/7。

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