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氟化鋰生產(chǎn)工藝中LiHCO3脫碳效率影響因素的分析

2021-10-15 06:18:00路慶
天津化工 2021年5期

路慶

(白銀中天化工有限責任公司,甘肅白銀730600)

碳酸鋰是金屬鋰和各種鋰化合物的原料,主要用于制備各種鋰化學品及煉鋁工業(yè),也用于耐熱玻璃、多孔玻璃及鎮(zhèn)靜劑等,高純碳酸鋰是磁性材料、光學儀器、電介質(zhì)等電子工業(yè)的必需品。目前國外主要采用鹽湖鹵水進行提取生產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰,我國由于鋰資源、技術(shù)、氣候等因素的限制,這方面開發(fā)的進度較緩慢,主要采用鋰云母和鋰輝礦石利用硫酸法生產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰。氟化鋰作為一種重要的鋰基材料,有著廣泛應用。

將工業(yè)碳酸鋰經(jīng)過多次碳化和脫碳提純得到精制碳酸氫鋰,與稀釋后的電子級氫氟酸發(fā)生合成反應生成氟化鋰軟膏,再經(jīng)過過濾、洗滌、干燥得到高純氟化鋰,并通過調(diào)整攪拌轉(zhuǎn)速、溫度等重要工藝參數(shù)控制氟化鋰的生成粒度,便能得到滿足電池行業(yè)對高純氟化鋰的要求。本文闡述了這一工藝過程中碳酸氫鋰溶液濃度、脫碳溫度、反應釜攪拌速率對脫碳效率的影響,從而解決對生產(chǎn)能力的影響和制約。工藝流程圖見圖1。

圖1

脫碳反應過程:2LiHCO3=Li2CO3+H2O+CO2↑

1 檢測材料及儀表(見表1)

表1

2 數(shù)據(jù)分析

LiHCO3溶液中Ca2+、Mg2+、Ba2+、、Mg2+等雜質(zhì)成分較少,為了更清楚地分析出LiHCO3脫碳反應條件對產(chǎn)品結(jié)果的影響規(guī)律,在做脫碳單因素試驗時碳酸氫鋰溶液采用工業(yè)級碳化后的粗碳酸氫鋰溶液。后面將分為以下3 部分。

2.1 溶液中Li+含量對脫碳反應影響

固定試驗條件:脫碳反應時間都為6h;攪拌轉(zhuǎn)速為400rpm、緩慢升溫至80℃保持恒溫,15m3的溶液,結(jié)果是當Li+含量為:3.6 g/L、4.5g/L、5.5g/L、7.0g/L、8.0g/L 時, 產(chǎn) 率 分 別 為:72% 、78% 、83%、87%、92%。

由結(jié)果能夠看出:LiHCO3溶液中Li+濃度和碳酸鋰軟膏的產(chǎn)率呈正比例關(guān)系,溶液中Li+濃度的越高,Li2CO3的產(chǎn)率越大,鋰離子濃度為8.0g/L時碳酸鋰的收率達到92%。飽和LiHCO3溶液中Li+濃度為8.5g/L,考慮到實際生產(chǎn)中控制成本和原輔材單耗的影響因素,控制LiHCO3溶液中Li+濃度到8.0g/L 時最有利于脫碳反應的進行。

2.2 溫度對脫碳過程的影響

固定試驗條件:Li+濃度為7.0g/L 的碳酸氫鋰溶液,攪拌轉(zhuǎn)速為400rpm、緩慢升溫至95℃保持恒溫,15m3的溶液。結(jié)果顯示當溫度(℃)為:55、65、75、85、95 時,產(chǎn)率分別為:4.2%、20.3%、62.5%、74.8%、87.8%。溫度對雜質(zhì)含量的影響見圖2。

圖2

由結(jié)果可知:脫碳反應溫度控制在55℃時,Li2CO3的產(chǎn)率只有4.2%;碳酸鋰的產(chǎn)率隨著脫碳反應溫度的升高而升高,溫度在65~75℃之間時碳酸鋰的產(chǎn)率上升較快,溫度升高75~95℃之間時,Li2CO3的產(chǎn)率增長較緩慢。

由碳酸氫鋰溶液脫碳的化學方程式得到,碳酸氫鋰溶液的脫碳反應為吸熱反應,反應溫度越高,反應越向著正反應的方向移動;并且Li2CO3的溶解度隨溫度的升高而減小,反應向著濃度減小的方向移動,因此高溫更有利于脫碳反應的進行。生產(chǎn)中脫碳反應釜的熱量來源是蒸汽(140℃)通過反應釜的外盤管熱傳遞提供的,一般控制反應溫度90~95℃之間。

由圖2 可知:通過對脫碳軟膏進行離子分析,脫碳溫度高低也可對Li2CO3中雜質(zhì)的含量造成影響。隨著脫碳溫度的逐步上升,Ba2+含量在Li2CO3中總體呈下降趨勢,90℃時含量為60℃時的50%,造成原因主要是BaCO3溶解度隨著溫度的升高而升高,高溫環(huán)境能夠有效抑制Ba2+進入到Li2CO3溶液中;Ca2+含量在60~80℃時最低,而在55℃與90℃時含量最高,為了有效控制Ca2+含量,脫碳最佳溫度在62~80℃之間;K+含量隨脫碳溫度的上升沒有明顯變化;Mg2+含量在50℃時含量最高,逐步升高到60℃時Mg2+含量呈現(xiàn)大幅下降,脫碳溫度在60~80℃時Mg2+含量最低,隨著持續(xù)升溫反而出現(xiàn)含量上升趨勢,為了控制Mg2+含量,溫度控制在60~70℃為最佳;Na+含量在60℃時最高,隨溫度的逐漸上升,Na+含量呈現(xiàn)下降趨勢,為了控制Na+含量,脫碳溫度控制在60℃以上。經(jīng)過相關(guān)數(shù)據(jù)分析,確定最佳脫碳溫度為90℃,既有利于Li2CO3產(chǎn)率提高,又有利于雜質(zhì)含量控制。

2.3 攪拌速率對脫碳過程的影響

固定試驗條件:LiHCO3溶液中的Li+濃度為7.0g/L,反應時間5h,緩慢升溫至85℃保持恒溫,15m3的溶液。結(jié)果為當攪拌速率(rpm)為:100、300、500、600、700 時,產(chǎn)率分別為:42.6%、65.5%、70.4%、86%、91%。

由分析結(jié)果可知:,Li2CO3的產(chǎn)率隨著攪拌速率的逐步提高也隨之呈現(xiàn)增加趨勢, 當達到700rpm 后逐漸趨于平緩。這一現(xiàn)象的出現(xiàn)充分說明了攪拌速率變化能有效的抑制反應過程物料出現(xiàn)“黏壁”現(xiàn)象,從而影響產(chǎn)率的提高,之后轉(zhuǎn)速的提高對產(chǎn)率的影響不再明顯。因而從Li2CO3的產(chǎn)率和黏壁現(xiàn)象考慮,確定選擇700rpm 的攪拌速率進行脫碳反應。

3 結(jié)論

由上述生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析可以看出脫碳溫度控制在90℃,Li2CO3產(chǎn)率最高,還可以有效控制Li2CO3中的雜質(zhì)含量滿足電子級氟化鋰的生產(chǎn);脫碳過程中LiHCO3溶液中的Li+濃度越高,生產(chǎn)得到的Li2CO3產(chǎn)率就會越大;LiHCO3溶液進一步經(jīng)過離子交換柱進行純化后,在進行脫碳可以有效提高Li2CO3產(chǎn)品的純度;攪拌速率會有效抑制“黏壁”現(xiàn)象出現(xiàn),從而提高Li2CO3的產(chǎn)率。脫碳溫度控制為90℃、LiHCO3溶液中Li+最佳濃度為8.0g/L、攪拌速率控制為700rpm,是生產(chǎn)控制過程中的最優(yōu)條件。

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