倪瀟
上海翱鶴礦業有限公司 (上海 201708)
陶瓷過濾機是一種礦山上常用的高效節能過濾設備,尤其在使用浮選或磁選等技術的選廠應用較廣[1]。陶瓷過濾機的工作區分為吸漿區、干燥區、卸料區和反沖洗區[2]。陶瓷過濾機開始工作時,濾板浸沒在料漿槽中,在真空作用下,料漿槽中懸浮的精礦顆粒吸附在濾板上,固體物料被截留在濾板上,濾液則通過濾板循環(富余部分也會外排);濾板離開料漿槽,進入干燥區,在真空作用下濾餅繼續脫水;干燥后的卸料區配置有刮刀,將濾餅刮下;卸料結束,濾板進入反沖洗區,過濾后的水通過分配頭進入濾板,對濾板進行反清洗,把堵塞在微孔上的顆粒沖洗下來,至此完成一個過濾操作循環[3]。
雖然每個循環都有反沖洗,但仍有礦物顆粒堵塞一部分毛細管,長時間運行后過濾效果降低,因此需要定期清洗濾板。陶瓷過濾機清洗系統分簡單物理清洗(反沖洗)裝置、深度物理清洗(超聲波)裝置和化學清洗(酸洗)裝置,三者結合工作保障陶瓷板微孔通暢,保持陶瓷板高效率地運行,防止其在周期運轉中抽濾效果降低。
簡單物理清洗(反沖洗):由內向外對每一個循環的反沖洗區陶瓷板進行沖洗,保證陶瓷板微孔得到疏通,在開車及聯合清洗時工作。
深度物理清洗(超聲):主要是在混合清洗時利用高頻超聲波的空化作用對陶瓷板進行清洗,在聯合清洗時工作。
化學清洗(目前為硝酸洗):雖然超聲波能把大部分小顆粒精礦從微孔中洗出,但大顆粒會卡在微孔中,僅使用超聲很難清洗干凈。硝酸是強酸,能夠溶解大部分金屬氧化物(精礦顆粒)和結垢。清洗過程中加入硝酸會使大顆粒粒徑變小,結合物理沖洗,能將更多的大顆粒洗下來,達到更好的清洗效果[4]。
陶瓷過濾機化學清洗絕大部分采用硝酸,使用少量的草酸進行輔助浸泡。隨著環保政策越發嚴格,硝酸清洗遇到了前所未有的壓力。實際生產中,硝酸存在較大的安全管理隱患。98%硝酸俗稱發煙硝酸,屬于危險化學品,在空氣中猛烈發煙,灼傷事故頻發;酸霧對設備、管道以及廠房腐蝕較為嚴重;硝酸儲存要求高,需專門的安全環保設施;硝酸稀釋操作難度大,放熱快,需要小心緩慢操作。發煙硝酸在空氣中會釋放NO2氣體,對人員健康存在一定傷害。由于硝酸具有強腐蝕性,清洗過程安全事故頻發,清洗廢液對環境造成污染,對構筑物造成腐蝕。諸多問題促使新型環保清洗方式的研發迫在眉睫[5]。
西北某鐵礦是國內著名的大型磁鐵礦床之一,主產品為鐵精礦。鐵精礦生產過程中脫水采用陶瓷過濾機。陶瓷過濾機濾板清洗始終采用硝酸,每年消耗98%濃硝酸約90 t。開發了一種硝酸替代品,為了進一步確定其清洗效果,在現場開展工業試驗驗證。
上海翱鶴礦業有限公司根據生產痛點、難點,開展硝酸替代品的研究。通過過濾產品和濾板性質分析、清洗劑分子設計以及清洗試驗等,最終獲得一系列產品TAXX。其主要功能組分包括固體有機酸、固體無機酸式鹽、水質硬度調整劑、pH 調整劑、表面活性劑(簡稱“表活”)、活性酶。
當前選礦廠采購98%硝酸,先稀釋至50%,再由計量泵送入反沖洗管路中,和反沖洗水混合成0.5%~1%的酸液進行清洗,流程如圖1 所示。每噸精礦的硝酸用量約為100 g。發煙硝酸需要多步稀釋,且需要給與稀釋罐體一定的時間冷卻。

圖1 陶瓷過濾機硝酸清洗流程
TA20 是直接按照目標質量分數(即硝酸質量分數的十五分之一到十分之一)配制成稀溶液。在藥劑攪拌桶內添加適量的水,然后按一定比例添加清洗劑,慢速攪拌,待全部溶解后使用;全程罐體溫度沒有明顯變化。目標質量分數(5%~7%)的水溶液配制完畢后,直接代替原稀硝酸接入原過濾機酸泵吸入即可。藥劑接入方法見圖2。

圖2 陶瓷過濾機清洗劑清洗流程
HX-60 陶瓷過濾機過濾面積60 m2, 濾板180片。選廠精礦過濾車間共有10 臺同型號過濾機,6臺正常使用,4 臺維修或者備用。本次工業試驗采用現場一臺正常使用陶瓷過濾機,試驗時間為1 周。
選取2 號過濾機進行TA20 的陶瓷過濾機清洗試驗,時間從2021 年3 月4 日開始,穩定運行至3月7 日。試驗流程為:(1)3 月4 日早班采用硝酸清洗劑作為對照試驗,硝酸初始質量分數為48%,由計量泵送入反沖洗管路中,淘洗機中的硝酸質量分數為0.21%,然后邊超聲邊清洗,洗滌70 min。(2)3月4 日中班開始改用TA20 清洗劑,清洗時先配制5.5%的TA20 溶液,由計量泵送入反沖洗管路中,淘洗機中的TA20 質量分數為0.05%。邊超聲邊清洗,洗滌時間為70 min(其中酸洗60 min,然后關閉計量泵用反沖水沖洗10 min)。清洗1 h 后測量清洗水pH,取清洗水樣化驗化學需氧量(COD),方法參照HJ 828—2017《水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》,記錄沖洗水壓力。(3)過濾時均保持陶瓷過濾機真空度為0.1 MPa,每班每隔2 h 記錄濾餅厚度(從右往左分別記錄第2,5,8,11,14 圈共5 個取樣點的濾餅厚度,然后取平均值);每班測一次濾餅含水率。
硝酸清洗中以強酸的腐蝕作用為主。TAXX 系列清洗劑以表面活性劑和固體有機酸為最初配方,在試驗中不斷改進,通過添加其他功能組分,達到類似的清洗效果。
由表1 可知,初始配方(有機酸+表活)的清洗能力在短時間內可和硝酸持平,但是到了一個班次的后期(6~8 小時),濾餅變薄,顯示該配方的持續能力不夠。因此,在原配方中加入了固體無機酸式鹽,使酸性進一步增強,這個配方的清洗能力明顯優于初始二元配方。因為現場清洗用水大部分硬度比較高、堿度大,繼續加入一個微量組分,調整水體鈣、鎂離子含量和pH,使原配方能發揮更大的作用,最終形成了一個六元配方體系。

表1 TAXX 系列清洗劑配方改進和試驗濾餅厚度cm
經過多次實驗室內靜態溶解試驗對比,確定TA20 的溶出效果最好。TA20 為白色晶體,無色無味,易溶于水,溶解速度快且溶解過程中沒有明顯的溫度變化,酸性遠弱于等質量分數的硝酸,也不會產生酸霧,安全性提升,且操作簡化。TA20 配方如表2所示。

表2 TA20 陶瓷板清洗劑配方
由表3 工業試驗數據可知,在洗滌時間相同(均為70 min)、陶瓷過濾機真空度均為0.1 MPa 條件下,采用TA20 清洗后的濾餅厚度與硝酸清洗的濾餅厚度基本一致,均隨著過濾時間的增加而略微減小,在8 h 內濾餅厚度的平均值為0.46~0.54 cm,含水率在8.35%~11.32%之間。

表3 工業調試生產指標
采用硝酸作為清洗劑,其清洗水pH≈2,酸度過大,如果不用石灰中和,無法直接外排;而采用TA20作為清洗劑,其清洗水pH≈6,ρ(COD)≈10 mg/L,遠低于當地環保局污水排放上限值(500 mg/L),可直接排放。
TA20 清洗劑在使用中優于硝酸,能在1/3~1/4的硝酸質量分數下達到相同的清洗效果。配置上大大簡化,消除了硝酸使用中放熱和產生酸霧的危險,減少了分步稀釋硝酸中所需要的中間酸液(50%硝酸溶液)儲罐。作為固體,其儲存和運輸也比高濃硝酸安全和方便。
根據該礦業的實際生產情況,2019 年共生產137 萬t 鐵精礦,共消耗87.65 t 硝酸,硝酸單價為2 850 元/t(不含稅),可知以硝酸作為清洗劑的成本為:87.65×2 850/1 370 000=0.18 元/t。
2021 年3 月4 日至3 月7 日使用TA20 進行陶瓷過濾機的清洗工業試驗,每個班次每臺陶瓷機使用TA20 的量為4.1 kg。由此可知,每年需使用環保清洗劑TA20 的量約為4.1×3×6×330/1 000≈24.5 t。按照清洗劑售價2 萬元/t 計,生產1 t 精礦的清洗成本為0.3 元。
(1)TA20 是一種環保礦用清洗劑,相比于硝酸清洗劑,它具有綠色環保,存儲、配制、使用及運輸過程安全、簡單、方便,對設備零部件腐蝕小等優點,可改善工作環境,降低過濾過程中的事故率。
(2)陶瓷過濾機的工業清洗試驗表明:TA20 能夠完全替代硝酸清洗劑,且清洗水pH≈6,遠高于硝酸作為清洗劑的清洗水pH(約為2);使用TA20 的清洗水ρ(COD)≈10 mg/L,遠遠低于當地環保排放上限,無需石灰中和即可直接排放。
(3)在清洗工業試驗中,陶瓷過濾機真空度均為0.1 MPa 的條件下,采用TA20 清洗后的濾餅厚度與硝酸清洗的濾餅厚度基本一致,均隨過濾時間的增加而略微減小,在8 h 內濾餅厚度的平均值為0.46~0.54 cm,含水率在8.35%~11.32%之間。
(4)經計算,該礦業每年需使用環保清洗劑TA20 的量約為24.5 t,約為硝酸用量的28%。