徐彥陽
(唐山不銹鋼有限責任公司,河北 唐山 063105)
隨著高效連鑄技術的發展,連鑄機拉速的提高,生產節奏顯著提高,鑄坯表面質量問題大幅增加,不僅影響連鑄機的正常生產,降低產量,而且還會影響設備的使用壽命,增加生產成本。基于此,唐山不銹鋼有限責任公司通過分析去毛刺機檢修的記錄數據,設計了一種去毛刺機自動辨識冷熱鑄坯的新邏輯判斷模型,降低飛錘磨損量,成功延長了去毛刺機飛錘的使用壽命。該系統準確預報并辨識了冷熱鑄坯,避免發生去毛刺機飛錘打冷坯的現象發生,使得2020 年來未發生過去毛刺機打冷坯事故。為減少去毛刺機打冷坯發生的幾率,利用新開發的去毛刺機自動辨識冷熱鑄坯系統對近2 年來的去毛刺機飛錘異常更換數據進行分析,并制定對應的預防措施。
去毛刺機是用于除去火焰切割機在切割鑄坯時,留在鑄坯首端和尾端毛刺的關鍵設備。而飛錘是去毛刺的關鍵點之一,如果飛錘磨損嚴重或受外力破碎脫落,將會導致鑄坯毛刺去不干凈,影響后續鑄坯質量。下工序反饋存在鑄坯毛刺去不干凈的情況,2019 年共發生20 次,其中由于飛錘磨損嚴重造成毛刺去不干凈占70%(飛錘未到1 個月的使用周期)。
錘刀式去毛刺機的主要構成部件為:主軸電機、旋轉總成(包括半月板、飛錘、飛錘銷軸、旋轉主軸)、升降液壓缸、光電、毛刺收集斗、去毛刺機防護罩等。
去毛刺機的工作過程是由傳感器光電開關控制,當鑄坯頭部接觸到第一組光電開關時,控制系統接收信號,并提供一個輸出信號使去毛刺機主軸電機開始旋轉,旋轉方向與鑄坯的運送方向一致,為正轉。鑄坯頭部接觸到第二組光電開關時,控制系統再次接收信號,根據設定的延遲時間后,去毛刺機升降液壓缸的換向閥接收到控制信號,將旋轉總成抬起,同時鑄坯頭部進入去毛刺機,去除毛刺,經過設定的抬起時間后,主軸總成回落至原位并停止。鑄坯繼續沿著輥道向前走,當鑄坯尾部經過第一組光電開關時,光電傳遞給控制系統信號,同時控制系統提供一個輸出信號使去毛刺機主軸電機開始旋轉,旋轉方向與鑄坯傳送方向相反,為反轉。當鑄坯尾部經過第二組光電開關時,控制系統再次接收信號,經過設定的延遲時間后,去毛刺機升降液壓缸的換向閥接收到控制信號,將旋轉總成抬起,同時鑄坯的尾部進入去毛刺機,開始去除毛刺,經過設定的抬起時間后,主軸總成回落至原位并停止。此為鑄坯的去毛刺工作流程。
統計2019 年全年更換去毛刺機飛錘數量,飛錘月平均更換數量達到150 個(詳見表1)。

表1
根據2019 年全年去毛刺機去毛刺效果差叫修、檢修記錄繪制了如下餅分圖,從圖1 中可以看出,飛錘磨損嚴重造成去毛刺效果差問題竟占到總數的70%。

圖1
如表2 所示,通過對八項因素進行分析確認,發現影響飛錘使用壽命的主要原因主要有以下三條:
1.鑄坯毛刺過多。
2.去毛刺機無辨識冷熱鑄坯的功能。
3.毛刺機前后輥道標高不同。
針對3 條要因分別制定改善措施,從而提高飛錘的使用壽命。
1.針對鑄坯毛刺過多進行分析,確定火切機切割質量方面的問題。小組在現場調研與對標中發現,首鋼鑄坯毛刺厚度3mm,鑄坯割縫寬度控制在4-5mm,而我們的鑄坯毛刺厚度控制在4mm,割縫寬度,6-8mm,并存在著能源消耗高、金屬損耗高、割縫底部粘渣、割嘴易堵塞、調火困難等弊端。
根據上述調研及分析,進行了如下改造:(1)將割嘴內孔直徑由5.5mm 降低至4mm;(2)將點火裝置付置在割槍內部;(3)將燃氣壓力降低90%。
通過優化火切機割槍割嘴結構,降低割縫寬度,減少鑄坯底部毛刺量等措施,使得鑄坯割縫寬度降低至3-4mm,鑄坯底部毛刺厚度降低至2.5mm,有效提高了去毛刺機飛錘的使用壽命,減少了因毛刺過多造成的飛錘異常損壞的情況。
2.關于去毛刺機無辨識冷熱鑄坯的功能,針對現場實際的需求,小組人員進行討論:在自動模式下,實現自動控制系統對冷坯和熱坯的識別(低于500℃判定為冷坯),并將數據傳輸至PLC 程序,通過程序的判斷來控制去毛刺機的輸出。
通過開發的一種自動識別冷熱鑄坯的功能,當冷坯在經過去毛刺機時,不再通過人工進行手動停止去毛刺機,通過程序自動判定鑄坯類別,杜絕發生去毛刺機打冷坯的現象。
3.去毛刺機前后輥道標高不同:以3 號機2#轉盤輥道為基準,將去毛刺機與2#轉盤之間輥道重新打標高,保證鑄坯運行時在經過去毛刺機時,不出現頭部向下扎的現象。
通過對去毛刺機前后輥道重新打標高,使鑄坯在運行經過去毛刺機時,不再出現頭部下扎的現象,實施后,有利于減少飛錘受力過大損壞的幾率。
1.統計2020 年10-2021 年2 月更換去毛刺機飛錘周期,更換周期由30 天延長至47.3 天。
2.直接效益如下所示:
(1)工時 費按55 元/小時計算,每次更換毛刺機檢修需6 小時,經統計,改善后每年檢修次數減少6 次,每次檢修需要6 人,年節省人工維護費:55×6×6×6=1.2 萬元。
(2)飛錘均價為330 元/件,通過制定的措施實施后,使飛錘壽命延長至原來的1.5倍,每年更換數量減少1500個,年效益為:330×(150*14-75*8)=49.5 萬元。
(3)改造工時費及光電、割槍的成本消耗總計為:12.5 萬元。
綜上所述,通過三項預防措施的實施,每年可獲得的總效益共計1.2 萬+49.5 萬 -12.5 萬=38.2 萬元。
通過一系列預防措施的實施,不僅提升了去毛刺機飛錘的使用壽命,還減少去毛刺機檢修頻次,實現去毛刺機自動辨識冷熱鑄坯的功能,降低了職工的勞動強度、設備維護成本,并且減少鑄坯底部毛刺量以及火切機割縫寬度,提高了金屬收得率,減少了毛刺對輥道的劃傷,提高了鑄坯的質量。