劉連明
空氣濾清器為發(fā)動機提供充足、干凈的空氣,其性能優(yōu)劣不但影響發(fā)動機的可靠性和使用壽命,而且很大程度上影響發(fā)動機的動力性、經(jīng)濟性和排放性[1]。如何改善濾清器內(nèi)部流場特性,降低流動阻力損失是提高過濾效率、延長過濾壽命、提高發(fā)動機動力性與燃油經(jīng)濟性的關鍵[2,3]。
A.Al-Sarkhi等對多種不同結(jié)構的空氣濾清器進行了研究,通過計算機模擬和試驗測量的方法獲得了速度分布情況結(jié)果并進行科學分析,然后進行相對應的結(jié)構優(yōu)化,得到了更加均勻的內(nèi)部流場[4]。韓青等模擬空氣濾清器內(nèi)部的空氣流動情況,發(fā)現(xiàn)有不均勻流動現(xiàn)象,通過改進空氣濾清器外部殼體結(jié)構的設計,得到了更為均勻的內(nèi)部流場特性[5]。
本文通過對某發(fā)動機空濾器內(nèi)部流場進行仿真分析,依據(jù)所得的分析結(jié)果提出結(jié)構優(yōu)化方案。對濾清器進出氣口面積、進氣口位置以及進出氣管與殼體連接處的直角等進行優(yōu)化設計,經(jīng)試驗驗證,優(yōu)化后的濾清器進氣阻力明顯降低。
應用UG軟件建立原空氣濾清器的三維模型,其結(jié)構如圖1所示,主要由進氣口、出氣口、上殼體和下殼體組成,其中進氣口管徑為80mm,出氣口管徑為75mm。由于濾芯也選定,且空氣濾清器進氣阻力主要來源于殼體,濾芯影響較小,所以只考慮對空氣濾清器殼體結(jié)構進行優(yōu)化[6]。

圖1 空氣濾清器結(jié)構
由于空氣濾清器內(nèi)的氣流流動是復雜多變的湍流形式,需要對模型先作必要的簡化和假設,所以作如下假設:①流體的物性參數(shù)為常數(shù),是一種不可壓縮的單相牛頓流體;②假設該空氣濾清器模型內(nèi)的固體構件分布均勻而且不發(fā)生形變;③當空氣濾清器工作在穩(wěn)定狀態(tài)時,溫度基本保持不變,或者說溫度的變化可以忽略不計[7]。
設定濾清器的進氣口為速度入口,出氣口為壓力出口。設空氣在濾清器進氣口處的流動速度分布均勻,其空氣流量為600m3/h,速度為30m/s,水力直徑為88mm,湍流強度為1%,方向垂直于邊界;出氣口背壓為0Pa,水力直徑為80mm[8]。
使用ANSYS-FLURNT 軟件進行數(shù)值模擬分析,采用RNG 非平衡壁面函數(shù)k-ε湍流模型,利用SIM?PLEC算法實現(xiàn)壓力與速度的耦合求解,得到如下結(jié)果。
(1)速度分析
濾清器內(nèi)部速度不均勻,對流動阻力和濾清效率影響較大。速度矢量如圖2所示,空氣經(jīng)進氣口流入后,直接沖擊進氣口對面的殼體,由于受到殼體的沖擊反彈作用氣流又向相反的方向流動。反彈的空氣與新進入的空氣相互碰撞而產(chǎn)生渦流,渦流的產(chǎn)生使得此處發(fā)生了能量的損失。另外,由于空氣源源不斷地從進氣口進入,然后從出口流出,使得許多空氣在出口處堆積,造成出口處比較紊亂,產(chǎn)生湍流現(xiàn)象,導致流動阻力變大。

圖2 速度矢量圖
出口處狀態(tài)如圖3所示,越靠近下方邊壁流動速度越慢,導致出口處下方與上方壓力不一致,當出口的空氣流入發(fā)動機進氣總管時,分布不均的壓力將導致出現(xiàn)紊流現(xiàn)象。

圖3 出口處速度矢量圖
(2)壓力分析
壓力云如圖4所示,由于進氣口進入空氣的直接沖擊,使得最高壓力出現(xiàn)在與進氣口相對的邊壁上。高速氣流與殼體的沖擊以及渦流的產(chǎn)生使得能量損失較大,壓力在流動過程中逐漸地衰減。在出口處,由于流速比較急,又經(jīng)過一次能量損失,使得最低壓力出現(xiàn)在出氣口下緣。計算得到空氣濾清器內(nèi)的最大壓差約為4.36×103Pa。

圖4 壓力云圖
進出氣口壓力散點圖數(shù)據(jù)如圖5所示,由壓力散點圖數(shù)據(jù)可以計算得出該空氣濾清器的進氣口和出氣口的壓差約為2.88kpa,壓差值明顯偏高。

圖5 進出口壓力散點圖
最后,對優(yōu)化前的空氣濾清器試制樣品進行試驗,試驗結(jié)果顯示原始進氣阻力為3.28kpa,大于標準允許值2.4kpa。
為了改善其內(nèi)部流動狀態(tài),降低壓力損失,綜合考慮從進出氣口截面積、進出氣口空間位置和進出氣管與殼體連接處的圓角設計等進行優(yōu)化,具體結(jié)構優(yōu)化方案如下:
(1)增大進出口面積
進氣口管徑增大為85mm,降低氣流進入濾清器內(nèi)腔后的速度,減弱高速氣流沖擊壁面后反彈形成渦流而發(fā)生能量損失;出氣口管徑增大為80mm,減少氣體在出口處堆積。
(2)調(diào)整進出氣口位置
根據(jù)流體流動特性,空氣濾清器的進氣口的空間位置應盡可能低一些,而出氣口空間位置應盡可能高一些,以更充分地利用濾清器腔體內(nèi)的容積。如圖6 所示,將進氣口設置在出氣方向相對的側(cè)面,且增設了引管,使其位置盡可能低,布置更靠近邊壁,對氣流起到一定的引導作用;出氣口往上抬起,使其盡可能的高一些,更符合氣流流動特性。

圖6 進出氣口位置調(diào)整后的模型
(3)進出口處的圓角處理
如圖7所示,對進氣口與殼體連接處進行圓角設計,進氣更平順,減小進氣阻力,提高進氣效率。如圖8 所示,將出氣口與殼體交接處也進行圓角設計,使氣流從出氣口流出時就更加地順暢,減少氣體堆積。

圖7 進氣口圓角設計

圖8 出氣口圓角設計
對優(yōu)化后的濾清器模型進行數(shù)值模擬計算,得出相應結(jié)果。
(1)速度分析
如圖9所示,優(yōu)化后的氣流沒有高速沖擊進氣口對面的殼體,而是沿著邊壁向出氣口的方向往上流動,內(nèi)部湍流強度明顯減弱,流場分布更為均勻。

圖9 優(yōu)化后速度矢量圖
出口處速度分布如圖10 所示,氣流比較順暢地從出氣口流出,沒有大量的空氣在出口處堆積而造成紊亂現(xiàn)象。

圖10 優(yōu)化后出口處速度矢量圖
(2)壓力分析
壓力云如圖11所示,結(jié)構優(yōu)化后,濾清器內(nèi)部沒有大面積的高壓區(qū),氣流流動阻力明顯變小,總成最大壓差約為3.17×103Pa,流動阻力損失明顯降低。

圖11 優(yōu)化后壓力云圖
優(yōu)化后的進出氣口壓力散點圖數(shù)據(jù)如圖12 所示,計算得到優(yōu)化后進出口壓差約為1.50kpa。

圖12 進出口壓力散點圖
為了進一步驗證濾清器結(jié)構優(yōu)化方案的合理性,根據(jù)優(yōu)化后的濾清器結(jié)構模型進行了樣品實物試制,如圖13所示。

圖13 優(yōu)化后的濾清器樣品實物
依據(jù)QC/T32-2006《汽車用空氣濾清器試驗方法》對試制樣品進行試驗。試驗結(jié)果顯示結(jié)構優(yōu)化后的空氣濾清器原始進氣阻力為1.92kpa,優(yōu)化后的原始進氣阻力小于標準允許值2.4kpa,符合規(guī)定。
優(yōu)化前后空氣濾清器的壓力值變化情況見表1。通過對比可知,優(yōu)化后濾清器內(nèi)部的最大壓差、進出口壓差和原始進氣阻力都明顯減小,且主要評價指標原始進氣阻力的降幅達41.46%,達到了降低空氣濾清器原始進氣阻力的目的。

表1 優(yōu)化前后壓力變化情況
利用計算流體力學數(shù)值模擬計算,分析了空氣濾清器內(nèi)部的速度場和壓力場,依據(jù)分析結(jié)果對濾清器進行結(jié)構優(yōu)化。通過增大進出氣口管徑、調(diào)整進出氣口位置、對進出氣口與殼體連接處進行圓角設計,優(yōu)化后的空氣濾清器內(nèi)部流場分布更為均勻,湍流強度明顯減弱。對試制樣品進行試驗驗證,試驗結(jié)果表明原始進氣阻力小于標準允許值,由此證明,空氣濾清器的結(jié)構優(yōu)化方案有效。