楊新宇 陳 浩 王亮山 李 磊 于景海
山東港口日照港股份二公司 日照 276826
某港口一期3臺堆取料機是2005年投產的大型裝車、卸船作業設備,堆取料機懸臂輸送帶正反轉運行,回程托輥均為平托輥,輸送帶自糾偏性能差,懸臂輸送帶在卸料作業時,經常發生輸送帶跑偏現象,隨著物料流量改變,來回擺動跑偏,嚴重時造成設備損傷和物料撒漏[1,2]。為保障流程不中斷生產,需降低流量以減輕跑偏,有時需降低到5 000 t/h以下,遠低于額定流量7 500 t/h,嚴重影響卸船效率。
1)3臺堆取料機自投入使用以來已達15年,受物料沖擊、過負荷作業等情況影響,造成堆取料機懸臂鋼結構發生輕微變形,懸臂支架發生變形和位移[3],使得輸送帶跑偏調整困難。
2)輸送帶頭部漲緊液壓缸可調整頭部改向滾筒對輸送帶進行糾偏,當輸送帶頭部和尾部跑偏方向相反時,漲緊液壓缸糾偏極為困難,即使頭部輸送帶調正后,尾部仍然跑偏嚴重,不能解決卸船作業跑偏導致的撒漏料問題[4]。
3)懸臂輸送帶跑偏嚴重時,回程輸送帶與懸臂衡梁、托輥支架摩擦損傷鋼結構,造成輸送帶撕邊,嚴重影響設備運行安全運行,極大降低了懸臂輸送帶的使用壽命。
4)輸送帶跑偏嚴重時,導料槽底端兩側的擋料皮無法承受大量物料沖擊,造成輸送帶撒漏料。漏料造成輸送帶、滾筒、托輥過早損壞,且會撒漏在設備及軌道梁上,影響設備使用、人員安全、設備行走。
堆取料機卸料系統結構如圖1所示,堆取料機卸料作業流程為:物料—尾車輸送帶—尾車上部漏斗—尾車中部漏斗—尾部導料槽—懸臂輸送帶,經懸臂輸送帶進行堆料作業,故懸臂輸送帶跑偏將造成物料撒漏。

圖1 堆取料機卸料系統結構圖
經技術人員現場調研并結合堆取料機結構分析,造成懸臂輸送帶跑偏撒漏料的主要的原因歸結為3點:
1)尾車漏斗調料板調節能力不足 卸料作業時,只能通過尾車漏斗調料板對懸臂輸送帶物料落料點進行調整。因懸臂輸送帶、中部漏斗隨懸臂一起回轉,特別是當懸臂回轉角度接近90°時,調節調料板前后,物料幾乎是垂直落入下方輸送帶,對物料落料點影響極小,不能起到糾偏輸送帶的作用。
2)落料點高、物料分散 尾車調料板下端距懸臂輸送帶1.8 m,尾車中部漏斗下端距懸臂輸送帶0.9 m,懸臂尾部導料槽下部開口寬度1.2 m。因物料落點高、料斗寬度大,導致落料沖擊大,落料點不集中向兩側分散,導致懸臂輸送帶易跑偏,輸送帶跑偏后,物料落在輸送帶一側,造成跑偏加重。
3)導料槽活動擋板位置不合理 球團等流性較好的物料容易撒漏,尾部活動擋板在驅動滾筒最高點后側,為避免損傷輸送帶,擋板下沿與輸送帶間留有3 cm間隙,流動性好的物料流量大時會通過間隙直接落入中心漏斗,落到地面輸送帶造成返料。
1)尾車調料板改造 為使調料板能有效調節物料落料點,將現有調料板長度沿調料板角度向下延長40 cm,擴大調節物料的范圍,并將落料點位置降低,將物料往調料板中心線集中,減少物料的散落。同時,在調料板加裝側板,在調料板兩側焊接40 cm高的擋板,物料經過調料板時,通過兩側擋板集中物料,進一步將物料向中心點方向集中,增大調料板的調節能力,防止物料下落時過度分散。
2)尾車中部漏斗改造 為防止懸臂輸送帶落料點處物料分散,不能集中到輸送帶中心位置導致輸送帶跑偏。根據現場實際測量分析,在不影響堆取料機取料作業的前提下,對尾車中部漏斗進行該改造,如圖2所示。
在漏斗后側安裝60°角延長板,降低尾車漏斗離懸臂輸送帶的高度,高度由0.9 m縮小至0.5 m,改變尾車漏斗下部料流方向,使漏斗后側物料沿物料流向呈向前流動,在漏斗兩側加裝60°角側板,縮小物料寬度,使物料向中間流動,中部漏斗隨懸臂一起回轉。
3)導料槽擋料板改造 如圖3所示,在導料槽活動擋板前端安裝垂直起降擋料板,將團球等流動性強的貨物攔截在驅動滾筒前方。擋板下方安裝10 cm橡膠板,并與導料槽兩側有效密封,防止物料流進中心漏斗,導致系統返料。擋料板使用液壓缸控制起降,并設置起降限位,在原擋料板下端加裝擋料皮,形成雙層防護。

圖3 導料槽擋板三維圖
4)懸臂輸送帶設計安裝糾偏托輥組 根據堆取料機輸送帶臂架空間位置及輸送帶實際跑偏情況,設計、制作糾偏托輥組。如圖4所示,在懸臂輸送帶回程頭、尾部各安裝1組糾偏托輥組。該托輥組具備很強的橫向推力,遠超普通糾偏托輥組糾偏能力,當輸送帶向一側跑偏時,該側45°斜托輥將輸送帶強力推向另一側。

圖4 懸臂輸送帶糾偏托輥組結構圖
懸臂頭部安裝前端橫梁后側,尾部安裝在改向滾筒前側,該裝置在防止輸送帶跑偏方面效果明顯,有效防止輸送帶跑偏,消除懸臂輸送帶跑偏打卷、撕邊等安全隱患。該糾偏托輥組具備便于安裝維護,故障率低等特點。
通過對礦石一期3臺堆取料機懸臂輸送帶跑偏漏料問題的現場測量分析,制定卸料系統綜合改造方案,對設備進行優化改造,有效避免了輸送帶跑偏,減少了設備撒漏料,提高了系統流程作業效率,保障了設備安全運行。