剛羅寶,張衍軍
(鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司,內蒙古 鄂爾多斯 017205)
轉龍灣煤礦選煤廠原設計為5.00 Mt/a(設備按8.00 Mt/a配置),產品結構為30~100 mm塊煤、13~30 mm籽煤及小于13 mm混煤。選煤廠原設計為混合跳汰工藝,粗煤泥處理系統采用旋流器+弧形篩+煤泥離心機工藝,因單段跳汰機矸石帶煤率超過7%,造成精煤回收率低、矸石易自燃且粗煤泥水分超標,影響產品質量;另外礦井構造帶較多,過斷層及薄煤帶期間矸石含量達到40%以上,造成矸石分選及運輸環節壓力增大。針對以上問題,2019年對選煤廠進行了技術改造,增加1套4.00 Mt/a的TDS智能干選系統,處理50~200 mm級原煤,0~50 mm級原煤由原跳汰系統處理,改造后處理能力達到12.00 Mt/a。
轉龍灣煤礦目前主要開采Ⅱ-3層煤,煤層厚度在2.5~4.2 m,平均厚度3.59 m,煤層地質構造復雜,薄煤帶、斷層分布較多,頂板通常為粉砂質泥巖,底板泥質粉砂巖較多,原煤平均灰分在26%左右,個別時段原煤灰分達到40%,矸石多以塊狀出現,泥化較嚴重,給選煤廠煤泥水處理帶來較大壓力。礦井原煤的篩分浮沉試驗結果見表1。
通過表1數據可以得出,50~200 mm塊煤含量高;原煤隨著粒度減小,灰分逐漸降低(小于0.5 mm除外),說明塊煤含矸石量較多,灰分比臨近粒度級的高。小于0.5 mm原生煤泥產率為4.81%。而在實際生產全入洗情況下,細煤泥的產率達到8%~14%,說明洗選過程中次生煤泥和浮沉煤泥產率高,應盡量減少原煤下水。

表1 原煤篩分試驗
分析表2可知,小于1.3 g/cm3密度級的產率為46.42%,灰分5.81%;大于1.8 g/cm3密度級的產率為44.91%,灰分為90.90%;中間產物含量極低。兩頭大,中間小,有利于分選,而且大于1.8 g/cm3密度級的灰分很高,說明矸石純度高。對于200~50 mm原煤,當分選密度為1.3 g/cm3時,入選煤的可選性等級為極難選;當分選密度為1.4~1.8 g/cm3時,入選煤的可選性等級為易選。

表2 200~50 mm浮沉綜合
50~200 mm原煤進行預先排矸從工藝上可行,為減少原煤入水泥化給后續環節帶來的煤泥水處理壓力,選擇塊煤干法選煤技術(X射線選煤)對轉龍灣選煤廠進行技術改造。
TDS智能干選系統包括給料、布料、識別、執行幾大主要系統,以及供風、除塵、配電、控制等輔助系統。TDS智能干選機采用X射線智能識別方法,X射線的穿透力與物質密度有關,利用X射線穿過該物質后的衰弱強度不同,可以把密度不同的物質區分開來。然后針對不同的煤質特征建立與之相適應的分析模型,通過大數據分析,對煤與矸石進行數字化識別,最終通過智能排矸系統將矸石排出(圖1)。

圖1 TDS智能干選機工作原理示意
(1)替代手選;
(2)代替動篩排矸;
(3)代替塊煤重介淺槽排矸;
(4)適用于高水分原煤和見水后水分增加的原煤分選;
(5)適用于缺水地區煤炭的分選和褐煤的分選;
(6)適用于次生煤泥含量高的原煤的分選。
(1)系統簡單。TDS智能干選機與傳統濕法選煤系統的最大區別在于不用水,沒有傳統濕法分選系統復雜的煤泥水濃縮壓濾系統,沒有生產管道;而且設備數量少,關聯銜接點少,系統簡單。
TDS智能干選工藝因不需借助水和介質對煤炭的分選,從而沒有產品脫水、脫介、水處理及介質回收系統,大大簡化了工藝流程。
(2)處理粒度范圍寬。TDS智能干選機可分別處理300~50 mm、100~25 mm的塊原煤,能實現塊煤的有效分選。
(3)分選精度高。TDS智能干選機采用大數據及智能分析技術,準確辨別煤與矸石,并實時跟蹤物料的動態變化,鎖定執行目標,尋找最佳執行時機,實現精確分選。其分選精度優于動篩及跳汰分選。
(4)不產生煤泥。TDS智能干選機采用先進的檢測及執行技術,分選過程不需水,不產生煤泥,可大大提高企業效益。
(5)節能降耗。TDS智能干選機以X射線作為識別手段,高壓空氣作為分選執行介質,主要能耗設備為空壓機。與傳統水洗工藝相比,不需要大量的水和介質的循環,省去了合介泵、煤泥水泵等大功耗設備,不用水、不用介質、不加藥,生產消費大大降低。
(6)維護量低,用人少。TDS智能干選機系統設備數量少,各設備及部件均結實耐用,維護周期長,維護量小。TDS智能干選機采用前沿科技技術,系統高度自動化,正常生產時僅需1人監控即可,實現無人值守。
轉龍灣煤礦選煤廠塊煤智能干選系統2019年12月底投入運行,前期進行200~50 mm粒級兩產品分選,系統調試運行2周后,進行了三產品分選,對各種產品進行了取樣實驗,見表3。

表3 兩產品分選試驗結果
根據表3中數據分析可知,200~50 mm塊原煤的矸石平均產率為29.18%。綜合分析,經過TDS智能干選機分選后,干選矸石的平均矸中帶煤率為0.12%,干選精煤的平均煤中含矸率為0.87%,說明排矸效果明顯、分選精度高。
根據表4中數據綜合分析可知,經過TDS智能干選機進行三產品分選后,干選矸石的矸中帶煤率0%,干選精煤的煤中含矸率為0.15%,干選中煤占產品總量的4.23%左右,占比較低,中煤產品內含少量的矸石錯配,可經過后續洗選排矸。從以上數據來看,經過三產品分選,干選精煤及干選矸石均比較純凈,說明排矸效果明顯、分選精度高。

表4 三產品分選試驗結果
TDS工藝較其他洗選工藝最明顯的特點就是塊煤不入水,避免長時間浸泡在水中,降低了塊煤崩解率,同時分選環節少,跌落高度低,也會減少塊煤損失率。TDS分選工藝塊煤產率會比原跳汰工藝提高2%左右,塊煤與混煤綜合差價按120元/t計,按年8.00 Mt/a處理量核算(不考慮產能增加部分),則每年TDS干選+跳汰工藝比單純跳汰工藝提升效益:800×2%×120=1920(萬元)。
塊煤系統中TDS工藝較跳汰工藝減少2%煤泥量,入洗塊煤量按照4.00 Mt/a計算,年減少煤泥8萬t,煤泥摻入混煤中,塊煤與混煤綜合差價160元/t,則每年TDS工藝比淺槽方案提升效益8×160=1280(萬元)。
TDS設備臺數少,備品備件及維修費用低;TDS智能干選系統裝機功率比跳汰及淺槽少,電耗少,并且沒有水耗及介耗。因此,TDS系統運營費遠低于跳汰系統。
估算跳汰加工成本為7元/t,TDS加工成本為3元/t,設計入洗塊煤量按照4.00 Mt/a計算,TDS工藝可降低生產成本400×(7-3)=1600(萬元)。
綜合以上比較,在保塊煤率效益、次生煤泥效益、塊煤加工費方面,TDS系統比淺槽系統每年至少多產生6 000余萬元的經濟效益。
(1)輔助設施的可靠性決定分選效果。轉龍灣選煤廠TDS干選機執行機構配置的電磁閥數量達到348 個/臺,單臺TDS用風量達到30 m3/min,風壓需在0.7~0.8 MPa,電磁閥對風質、風壓要求較高,壓風必須干燥清潔,防止鐵銹或雜質堵塞電磁閥造成長噴或不噴,容易形成矸石帶煤或煤種含矸率超標。
(2)除塵設施要完善。塊煤干選過程中,出料端因壓風不停噴吹,吹起的矸石連續碰撞箱體,造成大量揚塵,如果干選機除塵器、后續膠帶機轉載點除塵設施不完善,容易造成系統起塵,嚴重威脅安全生產和人身健康。
(3)噪聲控制。干選機壓風在噴吹的瞬間,會產生的較大噪聲,吹起的矸石碰撞箱體也容易產生噪聲,如果4臺干選機生產,將有1 000個以上的電磁閥不停的噴吹,若現場降噪設施不完善,會嚴重影響職工身心健康。
TDS塊煤智能干法選煤工藝無論是在經濟效益上、運營上還是投資上都有明顯的優勢,尤其是三產品塊煤智能干選機首次成功運用于轉龍灣煤礦選煤廠,確保了矸石、精煤質量。針對煤泥量大,煤泥難處理,無法單獨銷售的難點,TDS具有更明顯的工藝優勢,更適用于類似于轉龍灣煤礦的原煤煤質。下一步如果將視頻識別技術與X射線識別有效結合,產品質量會有更大的改善。