聞成才 王龍濤 姚威 何春雨 張立杰 宋博瀚
(1:馬鞍山鋼鐵股份有限公司四鋼軋總廠 安徽馬鞍山 243003;2:北京科技大學設計研究院有限公司 北京 100083)
層流冷卻系統作為控制軋制和控制冷卻的一個組成部分,直接影響帶鋼的組織和性能,所以層流冷卻過程是熱軋生產過程中非常重要的環節[1]。下集管是層流冷卻系統中不可或缺的設備,集管結構的設計直接影響水的均勻性和水的流速,從而影響帶鋼表面溫差,冷卻能力和金相組織,同時水流在集管中流動,流動的路徑、管道阻力及產生的旋流等對冷卻效果具有重大影響[2],因此對下集管結構和流體分析具有重要的意義。本文采用ANSYSfluent對下集管噴水均勻性進行仿真分析。
下集管通過氣動開閉閥、氣動調節閥、流量計、過濾器和手閥與高位水箱進行連接。其組建的層流冷卻系統具有冷卻能力強,流量可調的特點,這樣就可以根據鋼種、尺寸規格以及卷取溫度的要求來設定工作集管數、調節各組集管流量和上下集管流量比來控制鋼板的冷卻過程,以滿足鋼板性能要求[3]。下集管采用三排噴嘴,入口直徑為94mm,出口直徑6mm,如圖1所示。本文模擬水從下集管入口流入從出口噴出的過程。現有下集管上下腔體是直接連通的,在使用過程中發現噴嘴出水水柱存在高度不一致、粗細有差異的情況,這樣就導致在帶鋼寬度方向冷卻不均勻的現象。為了找出下集管噴嘴水柱不均勻的原因,對下集管采用了有限元的方法進行流體仿真。

圖1 下集管結構示意圖
運用SolidWorks軟件[4]對下集管進行三維建模,將模型文件保存為IGS格式在ICEM CFD中打開,首先對模型進行檢查,確保導入模型正確性,無丟失。然后定義邊界INLET、OUTLET等設置部件網格尺寸,如圖2所示,最小尺寸為2mm,是因為下集管整體尺寸較大,最小尺寸為6mm,為了保證計算的準確度,同時為了提高仿真計算的速度。尺寸參數設置完成后,進行網格劃分。因為模型較為復雜同時為了節省劃分網格的時間,選擇四面體網格,網格類型選擇Tetra/Mixed,生成網格的方法采用Robust,生成的網格如圖3所示。

圖2 各部分網格大小

圖3 下集管網格劃分
通過Quality對生成的網格進行質量檢測,檢測結果如圖4所示,可以看出:網格質量在0.2以上,滿足使用要求[5]。通常網格質量在0.2以上就可進行計算,網格質量太大會影響求解的精度和速度。

圖4 網格質量信息
將ICEM CFD軟件生成的mesh文件在Fluent中打開,進行流體分析。本文分析下集管內水從無到有的過程。選擇 Transient,model選擇Multiphase-Eulerian和標準k-e模型[6]。其中相數為2,分別為空氣和水。監測出口速度和下集管內水體積分數。邊界條件設置如表1所示,其中入口速度是通過生產現場實測下集管出口流速反推計算所得。現場實測下集管出口速度2.2m/s,則水入口速度設置為1.3m/s。

表1 邊界條件設置
選取Coupled算法[7],初始化方法采用Standard Initialization,對模型設置迭代次數2000次,每次時長0.005s,并進行求解計算,得之收斂[8]。
首先對舊下集管進行流體仿真分析。圖5為舊下集管不同時間時水的占比情況。
由圖5得舊下集管先充滿腔體下部,然后從遠離進水口端逐步充滿腔體。由圖5c可得到當水流穩定后從入口段到遠離入口段,噴嘴管內水含量的占比升高。

圖5 舊下集管不同時間時水的占比情況
從創建模型的中間截面來觀察流體的運動,中間截面壓力分布云圖如圖6所示。

圖6 中間截面壓力分布云圖
由圖6可得:舊下集管噴嘴靠近入水口段壓力明顯高于后邊的噴嘴壓力,中后端水壓力均勻,這就造成了水柱高度不均勻的情況。將圖中靠近進水端噴嘴底部放大,如圖7所示。

圖7 靠近噴嘴根部區域壓力分布云
圖8為舊下集管充滿水出口的速度云圖。由圖8可得,舊下集管各個噴嘴內速度分布不均勻,通常情況下中心出速度最快,沿著徑向方向到管壁面逐漸減小。由此可知上腔體內水均勻性不佳。

圖8 舊下集管出口速度云圖
圖9為舊下集管縱向方向上出口處的速度分布圖。由圖可得舊下集管近進水端水流速明顯高于其他位置,水流速范圍約3.00m/s~3.75m/s。

圖9 舊下集管縱向方向上出口處的速度分布圖
通過對舊下集管仿真結果的分析,得到舊下集管腔體上部中水未完全充滿就從噴嘴中噴出了,為解決這一問題,在上下腔體之間增加了阻尼裝置,這樣能起到穩流的作用,使水盡量充滿腔體然后再從噴嘴中噴出,設計出新型內部結構的下集管。
同樣的仿真步驟和方法對新下集管進行仿真計算。
圖10為新下集管不同時間時水的占比情況。由圖10得新下集管在阻尼裝置的作用下先充滿下腔體,然后通過阻尼裝置進入上腔體再從噴嘴中噴射出去,同時每根噴嘴中水的占比是基本相同的。

圖10 新下集管不同時間時水的占比情況
圖11為新下集管的中間截面的壓力云圖。由圖11可知:壓力過渡較平穩,沒有較大幅度的波動,噴嘴出口的壓力分布均勻,從而導致水流速均勻。將圖中靠近噴嘴根部的區域放大,如圖12所示。

圖11 中間截面壓力分布云圖

圖12 靠近噴嘴根部區域壓力分布云圖
圖13為新集管的出口處的速度云圖。圖14為新下集管縱向方向上出口處的速度分布圖。由圖13與圖8進行對比可得,新下集管每個噴嘴出口速度云圖更加飽滿,基本呈圓狀,舊下集管噴嘴出口速度云圖多數呈不規則形狀,所以同等設置條件下改進后下集管出口速度更加均勻。

圖13 新下集管入口和出口速度云圖

圖14 新下集管縱向方向上出口處的速度分布圖
由圖14與圖9進行對比可得,水流速縱向方向上分布更加均勻,改進后下集管的速度為2.75m/s~3.25m/s,水流速更加均勻了,跨度小了。阻尼裝置起到了平穩水流的作用,但同時也降低了水的流速。但是總體效果達到了,出口處的速度更加均勻和平均。
本文主要對層冷線下集管以及現場應用出現的問題進行了闡述,運用仿真軟件對舊下集管進行流體仿真,并對仿真結果進行分析,得到了導致現場出現水柱高度、粗細不均的原因。在此基礎上設計出新的下集管,用同種方法作了仿真分析,并把仿真結果與舊下集管進行對比。對比結果表明:新下集管內部壓力分布較好;同時出口處速度分布更均勻,證明了設計的合理性和正確性。