常戰(zhàn)勝
(赤峰柴胡欄子黃金礦業(yè)有限公司,內蒙古 赤峰 024039)
礦山開采得益于設備的優(yōu)化,為了能夠使用提升系統(tǒng),達到快速調速的目的,應對于其設備的投資改善具體改進等加以探究,采用數(shù)字多功能的深度推進技術,實現(xiàn)關于礦山開采設備的保護維護,并實行實時監(jiān)測。為了能夠使得礦山提升系統(tǒng)的電控改造技術達到更加的運行效果,研究人員將針對相關指令進行多次測試并結合系統(tǒng)的生產序列,盡可能提升系統(tǒng)控制的進度,并使其操作更加方便,減少運行時間,提高經濟效益。
二號井提升機型號為2 JK-2.5/20 E雙卷筒單繩纏繞式提運機,提運箱配有罐籠和平衡錘。升降高度238米,電機為交流變頻三相感應電動機,電機功率250 KW,380 V,轉速2960 r/min。升降機的電氣控制系統(tǒng)是以西門子S7-200系列 PLC為主控單元,西門子6SA70系列交流變頻器為電機驅動裝置,市場上的這些升降機正逐步淘汰。這套電氣控制系統(tǒng)是在2009年生產和安裝的。現(xiàn)因該電控系統(tǒng)主控制器程序設置了程序加密保護,密碼丟失,負責此項工作的相關技術人員已從廠家離職,無法對程序進行監(jiān)控和修改。升降機出現(xiàn)故障,進行處理時無法進入程序進行快速監(jiān)控找出問題所在,都是通過對照圖紙或老維修工人憑經驗查找;需要升降機電控系統(tǒng)功能完善,在程序上很簡單,但現(xiàn)有情況是需要從升降機外圍電路進行修改和完善,操作上的麻煩也帶來了維修保養(yǎng)量的增加。為了確保電氣控制系統(tǒng)的安全可靠運行,現(xiàn)對該套電氣控制系統(tǒng)進行更新。
低電壓電源柜采用雙回路進線,為電控系統(tǒng)的輔助設備提供各種類型的交/直流控制電源。如主電機溫度檢測系統(tǒng),信號系統(tǒng),液壓系統(tǒng),風扇,照明和維修等供電和備用。控制電源采用隔離變壓器獨立供電,用 UPS不間斷電源供電,保證 UPS控制系統(tǒng)的電源不間斷。從而在主電源發(fā)生故障時,使提升機實現(xiàn)可靠的安全制動,并向計算機提供電源,保證計算機的運行和數(shù)據(jù)的保持。箱體表面安裝有電壓表和工作燈指示各電源回路。部件采用施耐德或 ABB牌產品。機柜主體為不銹鋼噴塑,厚度不小于2 mm,機柜內配備專用防潮防水裝置。柜內需配置避雷浪涌吸收裝置,最大放電電流滿足系統(tǒng)所需。
升降控制系統(tǒng)采用主控、監(jiān)控雙重 PLC控制系統(tǒng), PLC選用原裝進口設備西門子S7-1500系列(控制器見下圖),監(jiān)控 PLC與主控 PLC同一系列,為滿足未來系統(tǒng)升級和擴展的需要,將 PLC點數(shù)保留不少于20%。采用光纖環(huán)網(wǎng)通信實現(xiàn) PLC之間的相互通信和監(jiān)控,對提升機運行中的關鍵信號(如速度、容器位置、減速、過卷等)進行多路保護,實現(xiàn)對提升機運行中的關鍵信號(如速度、容器位置、過卷等)的相互監(jiān)控。
主控PLC能完成提升機的全自動、自動、手動、檢修、驗繩、過卷回收、緊急控制開車等運行方式的控制要求。完成提升機運行工藝控制及各項安全保護。主控PLC與上位機通過以太網(wǎng)交換機連接,交換機(交換機見下圖)留有預留口與局域網(wǎng)連接。

圖1 提升控制系統(tǒng)及主傳動設備
信號燈操作盒具有遙控發(fā)信號,中斷選擇開關,允許慢速開關,慢上、慢下按鈕,急停開關,操作位置燈顯示等功能。信號箱的每個中間都有自動安全門、阻車器和操動系統(tǒng)接口,操動系統(tǒng)被納入到提升控制系統(tǒng)中,以滿足連鎖控制要求。具有直發(fā)/轉發(fā)功能的井口信號箱。在直發(fā)狀態(tài)下,井口及井下各中段的提升信號直接由主 PLC控制。在轉發(fā)狀態(tài)下,井下所有中斷提升信號都必須通過井口信號箱進行轉發(fā),才能向主 PLC發(fā)送提升信號。
主要傳動系統(tǒng)設計選用 ABB公司ACS880 (見下圖)的重負荷315 kw全數(shù)字交流變頻調速裝置,采用回饋單元+制動器冗余的方式,一旦制動器損壞,仍可滿足全負荷電控運行。全回饋單元選用BKF880型500 KW/380 V等重載回饋單元四象限運行,能滿足提升機在各種負載條件下的工作要求。

圖2 信號操作箱示意圖
提升信號系統(tǒng)由井口及各終端信號操作箱以及LED燈光語音箱組成。提升信號系統(tǒng)完全滿足提升工藝及提升聯(lián)鎖控制要求,各終端信號子站通訊模塊為以太網(wǎng)通訊模塊,利用遠程I/O通訊方式,信號傳輸采用光纖環(huán)網(wǎng)通訊方式。信號操作箱具有遙控發(fā)信號、中斷選擇開關、允許慢動開關、慢上、慢下按鈕、急停開關、運行位置燈光顯示等功能。各中段信號箱預留了自動安全門、阻車器及操車系統(tǒng)接口,操車系統(tǒng)融入到提升控制系統(tǒng)內,滿足連鎖控制要求。井口信號箱具有直發(fā)/轉發(fā)功能。當其在直發(fā)狀態(tài)時,井口及井下各中段提升信號直接受主控PLC控制。當其在轉發(fā)狀態(tài)時,井下各中段提升信號必須經過井口信號箱轉發(fā),才能將提升信號發(fā)至主控PLC。
使用的是研華工業(yè)控制原裝 PC機(奔騰i5處理器以上,16 G內存,500 G硬盤,100 M/1000 M自適應網(wǎng)卡,網(wǎng)絡防火墻)的正版操作系統(tǒng),配有鼠標,鍵盤,22寸三星液晶顯示器,工業(yè)以太網(wǎng)交換機, HP激光打印機,電源插座等配套設備。帶有操作臺面,不銹鋼,鋼板厚2 mm。采用正品 PLC編程軟件,正品人機界面配置軟件,無限點,硬件加密狗。該套電控裝置采用新設備、新工藝,使該井提升機電控技術有了質的提高,為提升機的安全運行提供了有力的保證。且該套設備具有遠程故障診斷功能,維修人員在現(xiàn)場無法解決的問題,可通過遠程咨詢專家解決。
液壓站控制系統(tǒng)滿足控制要求。液壓站選用恒力矩液壓站,雙套獨立,互為備用,工作壓力≥6.3MPa,殘壓<0.5MPa,比例溢流閥選用進口元器件。裝設2個壓力變送器為操作臺液壓表和控制系統(tǒng)信號反饋。液壓站具備調繩功能并帶有緊急卸荷閥。
提升機具有自動、手動、檢修、和回收四種工作方式。系統(tǒng)既可以自動操作,又可以手動操作,但應有的聯(lián)鎖必須遵循。系統(tǒng)設有主電機溫升、主機軸承溫升、天輪軸承溫升,閘瓦檢測、油壓超高或過低,容器在最高或者最低停車位置后0.5m處設過卷開關等安全保護措施。
二號井主提升系統(tǒng)電氣控制改造完成后,該井電氣控制質量得到提高,為提升機的安全運行提供了有力保障。并且大大提高了提升機的輸送能力,與改造前相比,每趟提升時間縮短近30秒,提升效率提高近8%,經濟效益相當可觀。罐鎖開關一定要鎖好罐后,安全門才能打開,杜絕人員上、下罐時發(fā)生跑罐事故。
綜上所述,在全數(shù)字化調節(jié)裝置的推進之下,對于二號建筑提升系統(tǒng)進行電氣改造,實現(xiàn)機械定位和提升機制的雙眼,從不同的要點加速提升系統(tǒng)的優(yōu)化,從而提升礦產效率,實現(xiàn)電控系統(tǒng)連鎖優(yōu)化等,并且能夠實時進行監(jiān)測,使得提升系統(tǒng)的精度更高,有效性更強,能夠促進礦山開采各項工作的效率,可謂一舉多得,值得大力推廣。