宋 娟,雷聲媛,高 波,于麗麗
(榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 榆林 719000)
掘進(jìn)機(jī)是煤礦開采中非常重要的機(jī)械裝備,實(shí)踐應(yīng)用中具有支護(hù)要求低、工作效率高、對巷道圍巖的破壞小等眾多優(yōu)勢,使得掘進(jìn)機(jī)在煤礦開采中的應(yīng)用越來越廣泛[1]。掘進(jìn)機(jī)有很多種形式,煤礦中使用較多的為懸臂式掘進(jìn)機(jī)[2]。隨著煤礦領(lǐng)域技術(shù)水平的不斷提升,很多煤礦開采設(shè)備都實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化甚至是自動化,通過對機(jī)械設(shè)備的自動化控制實(shí)現(xiàn)少人甚至無人化操作[3]。通過自動化控制不僅可以提升采煤設(shè)備的運(yùn)行效率,為煤礦開采效率的提升奠定良好的基礎(chǔ),更重要的是可以將操作人員置于比較安全的位置,降低礦井工作人員的危險(xiǎn)程度[4]。所以,礦用掘進(jìn)機(jī)的自動化水平對整個煤礦開采效率、質(zhì)量、安全方面均有一定程度的影響[5]。PLC控制器以其顯著的優(yōu)勢在工業(yè)領(lǐng)域擁有非常廣泛的應(yīng)用,已經(jīng)有部分學(xué)者和技術(shù)人員將PLC控制器應(yīng)用到煤礦工程實(shí)踐中,并取得了很好的效果,獲得了現(xiàn)場工作人員的一致好評[6]。本文主要以煤礦中使用比較廣泛的EBZ260型掘進(jìn)機(jī)為例,基于PLC控制器設(shè)計(jì)研究了該型號掘進(jìn)機(jī)的控制平臺,實(shí)現(xiàn)設(shè)備工作過程的自動化控制。對于提升掘進(jìn)機(jī)的自動化程度、促進(jìn)采煤效率的提升具有重要的實(shí)踐意義。
本文主要以EBZ260型礦用掘進(jìn)機(jī)為研究對象,對其控制平臺進(jìn)行設(shè)計(jì)并將其應(yīng)用到煤礦工程實(shí)踐中。該型號掘進(jìn)機(jī)在煤礦中可以對全巖、半煤巖和煤巷進(jìn)行掘進(jìn)[7]。最大截割強(qiáng)度可以達(dá)到110 MPa,但是對于強(qiáng)度在90 MPa以內(nèi)的煤巖具有很好的經(jīng)濟(jì)性。對于截面比較復(fù)雜的巷道都可以使用該型號掘進(jìn)機(jī)完成,掘進(jìn)巷道的最大高度和寬度分別為5.2 m和6.3 m,截面面積將近31 m2,巷道的最大坡度可以達(dá)到18°。EBZ260型掘進(jìn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1。

表1 EBZ260型掘進(jìn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)Tab.1 Main technical parameters of EBZ260 roadheader
掘進(jìn)機(jī)是一個非常復(fù)雜的機(jī)械系統(tǒng),包含很多機(jī)械結(jié)構(gòu),最重要的包括截割部分、行走部分、裝運(yùn)部分以及輸送部分等。只有各個機(jī)械構(gòu)件之間協(xié)調(diào)配合才能夠?qū)崿F(xiàn)掘進(jìn)機(jī)的各項(xiàng)功能,高效率地完成掘進(jìn)工作。機(jī)械結(jié)構(gòu)需要通過自動化控制系統(tǒng)對其進(jìn)行精準(zhǔn)的控制才能夠?qū)崿F(xiàn)各項(xiàng)動作,進(jìn)而完成掘進(jìn)工作。因此,掘進(jìn)機(jī)控制平臺性能的好壞對設(shè)備整體性能有非常重要的影響。
在充分分析EBZ260型礦用掘進(jìn)機(jī)整體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)研究了該型號設(shè)備的控制平臺,控制平臺整體方案如圖1所示。方案以PLC控制器為核心,同時輔助使用其他相關(guān)的電氣裝置和設(shè)施實(shí)現(xiàn)EBZ260型掘進(jìn)機(jī)的有效控制。PLC控制器的主要作用是對各種數(shù)字信號進(jìn)行分析,對設(shè)備中相關(guān)的輔助裝置進(jìn)行邏輯控制,實(shí)現(xiàn)不同機(jī)械裝置數(shù)據(jù)的互相通信,基于以上操作達(dá)到對掘進(jìn)機(jī)各部分機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行控制的目的。PLC控制器就是整個控制平臺的核心。由圖1可知,掘進(jìn)機(jī)工作過程中利用各種傳感器,包括溫度、傾角、位移等傳感器,將設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時檢測,將上述檢測得到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇LC控制器中進(jìn)行處理,同時傳入PLC控制器中的數(shù)據(jù)還包括各種保護(hù)器件產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信號。PLC控制器中的CPU對不同類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析后,形成決策信號,并下達(dá)控制指令,實(shí)現(xiàn)對各種機(jī)械結(jié)構(gòu)、報(bào)警裝置、電磁比例調(diào)節(jié)閥等的控制,達(dá)到掘進(jìn)機(jī)設(shè)備安全、高效、可靠運(yùn)行的目的。

圖1 礦用掘進(jìn)機(jī)控制平臺的整體方案Fig.1 Overall scheme of the control platform of the mine roadheader
基于PLC控制器的控制平臺是整個系統(tǒng)中非常重要的構(gòu)成部分,目前市場上有很多PLC控制器的型號,并且不同型號都有各自的優(yōu)勢,在工業(yè)領(lǐng)域均有不同程度的應(yīng)用。結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際的計(jì)算以及接口數(shù)量需要,選用的是DIGI系列的控制平臺,具體型號為Connect Core 6UL,該型號平臺具有功能豐富、功耗低等眾多優(yōu)勢,在工業(yè)領(lǐng)域具有非常廣泛的應(yīng)用。平臺使用的是i.MX 6UL應(yīng)用處理器,具有優(yōu)異的計(jì)算能力,完全能夠滿足系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際需要,可以確保掘進(jìn)機(jī)的高效率運(yùn)行。
掘進(jìn)機(jī)控制平臺采用的是模塊化設(shè)計(jì),不僅可以提升系統(tǒng)平臺設(shè)計(jì)的便捷性,也便于以后的維護(hù)。礦用掘進(jìn)機(jī)控制平臺硬件框架如圖2所示。由圖2可知,系統(tǒng)主要通過不同的模塊構(gòu)成,其中比較重要的包括RS232、RS485、CAN、以太網(wǎng)等通信模塊,數(shù)字量采集模塊,模擬量采集模塊,PWM驅(qū)動模塊等。為了防止不同模塊之間的相互干擾,避免外部因素對掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性造成不良影響,所有模塊都通過隔離措施實(shí)現(xiàn)與控制平臺的連接,有效保障了控制平臺運(yùn)行的穩(wěn)定性。

圖2 掘進(jìn)機(jī)控制平臺硬件框架Fig.2 Hardware framework of roadheader control platform
選用的控制平臺內(nèi)部已經(jīng)嵌入了處理器、閃存、內(nèi)存、安全芯片和其他的無線連接組件等,很多功能已經(jīng)嵌入到控制平臺中,所以給整個控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)帶來了很大的便利,只需要對相關(guān)硬件的接口電路進(jìn)行設(shè)計(jì)即可。
(1)信號采集電路的設(shè)計(jì)。基于不同傳感器采集,得到的信號可以分為數(shù)字量信號和模擬量信號2種類型。對于數(shù)字量信號,可以直接傳輸?shù)交赑LC控制器的控制平臺中進(jìn)行分析和處理;對于模擬量信號,則需要先通過A/D轉(zhuǎn)換器將模擬量信號轉(zhuǎn)換成為數(shù)字量信號后,才能夠輸入到控制平臺中進(jìn)行分析。
掘進(jìn)機(jī)工作過程中的急停按鈕、主令電器以及其他各種開關(guān)產(chǎn)生的信號通過數(shù)字量傳感器進(jìn)行檢測并傳輸。設(shè)計(jì)的數(shù)字量信號采集電路如圖3所示。為了防止干擾,數(shù)字量采集期間,通過光電隔離器將其與CPU進(jìn)行有效隔離。

圖3 數(shù)字量信號采集電路Fig.3 Digital signal acquisition circuit
對于模擬量信號的采集過程,控制平臺使用的A/D轉(zhuǎn)換器芯片具體型號為MCP3208,該轉(zhuǎn)換器設(shè)置在控制平臺的外圍,可以有效避免模擬量信號與其他電路產(chǎn)生干擾的問題,無需單獨(dú)設(shè)置隔離電路,降低了整個電路的復(fù)雜性。模擬量信號可以進(jìn)一步分為0~5 V和4~20 mA兩種形式,這2種信號形式同樣需要采用光偶隔離器對其進(jìn)行隔離,避免不同形式信號之間的相互干擾。MCP3208型A/D轉(zhuǎn)換器與CPU之間通過SPI實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交互。PWM驅(qū)動電路中產(chǎn)生的信號就屬于模擬量信號,需要通過MCP3208對其進(jìn)行轉(zhuǎn)換后,才能夠輸入到CPU中進(jìn)行處理。
(2)通信接口電路的設(shè)計(jì)。選用的控制平臺CPU共計(jì)有8個通信接口,通過這些通信接口可以與其他硬件設(shè)施進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的交互。設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)共包含有RS232、RS485、工業(yè)以太網(wǎng)、CAN總線通信形式。其中接口2和接口4通過RS232進(jìn)行通信,接口7用于RS232通信的隔離。RS232通信接口電路如圖4所示。

圖4 RS232通信接口電路Fig.4 RS232 communication interface circuit
接口3用于實(shí)現(xiàn)RS485通信,需要通過隔離收發(fā)器將RS485總線線路與其他線路進(jìn)行隔離,采用的隔離收發(fā)器具體型號為TD301DRS-485H。通過隔離器的作用,可以防止外部高壓信號對該弱電信號產(chǎn)生干擾,確保RS485總線線路通信的穩(wěn)定性。接口5用于實(shí)現(xiàn)CAN總線通信,同樣地,需要使用隔離收發(fā)器將CAN總線通信與外部線路進(jìn)行隔離,避免對其產(chǎn)生干擾,采用的隔離收發(fā)器具體型號為CTM8251AT。接口1和6用于實(shí)現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)通信,使用的隔離收發(fā)器型號與CAN總線相同。剩下的接口作為備用,便于后續(xù)對控制平臺的功能進(jìn)行拓展。
在掘進(jìn)機(jī)控制平臺中,PWM驅(qū)動頻率大小會對機(jī)械結(jié)構(gòu)運(yùn)行的平穩(wěn)性產(chǎn)生非常重要的影響,因此必須準(zhǔn)確確定驅(qū)動頻率。為了分析了PWM驅(qū)動頻率的運(yùn)行,利用AMESim軟件對掘進(jìn)機(jī)懸臂液壓系統(tǒng)實(shí)施了模擬分析[8],在仿真系統(tǒng)中如實(shí)地輸入懸臂系統(tǒng)的實(shí)際工作參數(shù)。在仿真模型中保持其他所有參數(shù)不變的情況下,單獨(dú)改變PWM控制信號頻率大小,研究PWM驅(qū)動頻率對芯閥位移穩(wěn)定性的影響規(guī)律。PWM頻率不同時芯閥位移的變化曲線如圖5所示,圖5中列出了4種頻率,分別為50、250、400、500 Hz。從圖5中可以看出,當(dāng)驅(qū)動頻率為50 Hz時,芯閥的位移出現(xiàn)了很大幅度的波動,說明在該頻率進(jìn)行驅(qū)動時芯閥會出現(xiàn)過大的振動,不利于機(jī)械結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行,所以PWM驅(qū)動頻率不適合設(shè)置為50 Hz。當(dāng)PWM驅(qū)動頻率為250 Hz時,芯閥的位移變化幅度顯著降低,效果比50 Hz時要好很多。當(dāng)驅(qū)動頻率進(jìn)一步升高到400 Hz時,芯閥的位移變化進(jìn)一步縮小,效果更加顯著。而當(dāng)PWM驅(qū)動頻率升高到500 Hz時,芯閥趨于穩(wěn)定的時間相對較長,并且線圈的電流不再出現(xiàn)脈動的效果,這就要求控制平臺單獨(dú)設(shè)計(jì)對應(yīng)的顫振發(fā)生器,不僅增加了整個結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,且新增加的線圈還會對其他線路產(chǎn)生干擾。

圖5 PWM頻率不同時芯閥位移的變化曲線Fig.5 Variation curve of core valve displacement when PWM frequency is different
基于此,最終確定的PWM驅(qū)動頻率為400 Hz。在該頻率作用下,芯閥的位移很快趨于穩(wěn)定,并且有顫振的效果,整體位移變化曲線比較平滑。
電磁比例調(diào)節(jié)閥是控制平臺對掘進(jìn)機(jī)各種機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行控制的重要措施和手段。通過對調(diào)節(jié)閥閥門大小的控制,可以實(shí)現(xiàn)對液壓系統(tǒng)中管路流量的控制,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)機(jī)械結(jié)構(gòu)動作速度和位移的控制。電磁比例調(diào)節(jié)閥電流大小可以反映調(diào)節(jié)閥門的開啟大小。系統(tǒng)中基于PID控制模式對電磁比例調(diào)節(jié)閥中的電流大小進(jìn)行準(zhǔn)確控制,控制過程的基本流程如圖6所示。由圖6可知,控制過程屬于閉環(huán)控制,可以保障控制的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。

圖6 電磁比例調(diào)節(jié)閥PID控制流程Fig.6 PID control process of electromagnetic proportional control valve
PID控制模式由比例、積分、微分3個環(huán)節(jié)同時構(gòu)成,不同環(huán)節(jié)均有對應(yīng)的系數(shù),系數(shù)的準(zhǔn)確確定是確保控制過程穩(wěn)定的基礎(chǔ)。本研究中基于試錯法來確定以上3個系數(shù),即在確保其中2個系數(shù)不變的情況下,由小到大逐漸調(diào)整第3個系數(shù),確保得到的調(diào)節(jié)曲線比較平穩(wěn),并且反應(yīng)時間短。最終確定的比例系數(shù)、積分系數(shù)和微分系數(shù)分別為100、10和100。另一方面,考慮到掘進(jìn)機(jī)的工作環(huán)境比較復(fù)雜,為了防止周圍環(huán)境對電流反饋信號產(chǎn)生不必要的干擾,從而影響控制平臺的控制精度,控制平臺首先需要利用數(shù)字濾波器對電流反饋信號進(jìn)行濾波處理,將干擾信號剔除,確保電流反饋信號的精確性。
EBZ260型掘進(jìn)機(jī)整體結(jié)構(gòu)比較笨重,機(jī)械結(jié)構(gòu)在啟動階段和停止階段不可避免地都會產(chǎn)生很大的慣性,從而對設(shè)備造成非常大的沖擊,輕則影響設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性,重則可能對設(shè)備造成不可挽回的損壞。所以控制平臺在對機(jī)械結(jié)構(gòu)的運(yùn)動進(jìn)行控制時必須考慮緩沖問題,該功能主要通過對PWM驅(qū)動程度的斜坡控制實(shí)現(xiàn)[9]。即在機(jī)械結(jié)構(gòu)開始運(yùn)動和結(jié)束運(yùn)動階段,通過調(diào)節(jié)閥門大小控制機(jī)械結(jié)構(gòu)以線性比例的方式逐漸增大或者減小速度,確保機(jī)械結(jié)構(gòu)的加速度控制在合理范圍以內(nèi)。PWM程序基于ST語言實(shí)現(xiàn)[10],利用該類型語言時,可以直接在編程平臺中快捷地設(shè)置周期和頻率大小、加速和減速的加速度,即斜坡的斜率、最大和最小輸出等。PWM驅(qū)動程度的實(shí)現(xiàn)流程如圖7所示,圖7中α表示曲線中斜坡的斜率大小,反映機(jī)械機(jī)構(gòu)的加速度大小。

圖7 PWM驅(qū)動程度的實(shí)現(xiàn)流程Fig.7 Realization flow chart of PWM drive degree
完成EBZ260型礦用掘進(jìn)機(jī)控制平臺的設(shè)計(jì)工作后,為了驗(yàn)證控制平臺運(yùn)行的可行性,將控制平臺應(yīng)用到煤礦開采工程實(shí)踐中,對其各項(xiàng)性能進(jìn)行了連續(xù)6個月的實(shí)踐測試,并對其運(yùn)行效果進(jìn)行了系統(tǒng)的分析與評價。結(jié)果表明,在整個實(shí)踐測試期間,掘進(jìn)機(jī)控制平臺能夠安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)功能都可以實(shí)現(xiàn),基本上達(dá)到了預(yù)期的效果,說明本文的整體設(shè)計(jì)方案是可行的。
與掘進(jìn)機(jī)原有控制系統(tǒng)相比,該控制系統(tǒng)的集成度明顯提升,整體的控制性能得到了顯著提高,掘進(jìn)機(jī)設(shè)備的操作人員數(shù)量有了一定程度的降低,降低幅度達(dá)到了15%左右,意味著煤礦企業(yè)可以節(jié)省15%的人力成本。與此同時,由于控制平臺的自動化程度顯著提升,使得操作人員的勞動強(qiáng)度大幅度降低,極大地改善了煤礦工作人員的勞動環(huán)境,取得了明顯的社會效益。在行走軌跡控制以及行走偏差控制方面與原系統(tǒng)相比有了大幅度提升,且行走偏差調(diào)整時間縮短了30%左右,提升了掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行過程的效率和質(zhì)量,為煤礦開采效率的提升奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。經(jīng)過相關(guān)專家現(xiàn)場的評估計(jì)算,認(rèn)為用基于本設(shè)計(jì)的控制平臺對掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行控制,可以使掘進(jìn)機(jī)的運(yùn)行效率提升25%左右,每年可以為煤礦企業(yè)創(chuàng)造1 000萬元左右的經(jīng)濟(jì)效益。
本文以煤礦中使用比較廣泛的EBZ260型懸臂式掘進(jìn)機(jī)為研究對象,對其控制平臺進(jìn)行了分析與研究,所得結(jié)論主要如下。
(1)掘進(jìn)機(jī)控制平臺以PLC控制器為核心,平臺運(yùn)行時產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息全部輸入到PLC控制器中,CPU對數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析后做出決策,結(jié)合實(shí)際情況下達(dá)控制指令,對掘進(jìn)機(jī)各部分進(jìn)行有效控制。
(2)選用的控制平臺型號為Connect Core 6UL,CPU處理器的型號為i.MX 6UL,具有優(yōu)異的性能,完全能夠滿足實(shí)際使用需要。對控制平臺中的信號采集電路以及通信接口電路進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)。
(3)基于AMESim軟件確定PWM驅(qū)動頻率大小為400 Hz,通過PID控制模式對電磁比例調(diào)節(jié)閥電流大小進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,保障了控制的精度。基于ST語言編寫程序,通過斜坡控制對機(jī)械結(jié)構(gòu)在啟動和停止階段的慣性問題進(jìn)行緩沖。
(4)將設(shè)計(jì)的掘進(jìn)機(jī)控制平臺應(yīng)用到煤礦工程實(shí)踐中,對其進(jìn)行實(shí)踐測試發(fā)現(xiàn)性能良好,達(dá)到了預(yù)期效果,為煤礦企業(yè)創(chuàng)造了良好的安全效益和經(jīng)濟(jì)效益。