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鋅冶煉沸騰焙燒爐開爐煙氣的治理實踐

2021-11-04 05:52:46王鈜艷
硫酸工業(yè) 2021年7期
關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

吳 越,王鈜艷,謝 謙,陳 芳

(中國恩菲工程技術(shù)有限公司,北京 100038)

某鋅冶煉廠建有2套鋅冶煉煙氣制酸裝置,多年來該廠鋅冶煉沸騰焙燒爐開爐時產(chǎn)生的黑色煙氣和高含硫煙氣都是直接排空,對周圍的環(huán)境造成了嚴(yán)重污染[1]。隨著國家環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,這部分開爐煙氣必須治理達(dá)標(biāo)后才能排放。為了解決開爐煙氣污染問題,該廠采用靈活高效的煙氣處理系統(tǒng),并且首次嘗試了可移動式的洗滌設(shè)備。

1 開爐煙氣特點

該廠每年按計劃分別對2套鋅冶煉煙氣制酸裝置進(jìn)行大修,每套裝置平均每年開爐1次。2臺沸騰焙燒爐的開爐程序相同:點火升溫—鼓風(fēng)升溫—投料—轉(zhuǎn)入生產(chǎn)。在開爐初期使用柴油、木柴等燃料對爐膛進(jìn)行加熱升溫,此階段鼓風(fēng)量較小,持續(xù)時間4~5 h,排出的煙氣量很少。加熱一段時間后開始鼓風(fēng)升溫,進(jìn)一步提高爐膛溫度,此階段鼓風(fēng)量為 3 000~5 000 m3/h,持續(xù)時間 4~5 h,產(chǎn)生的煙氣呈黑色,主要含有大量的油污、煙塵等雜質(zhì),SO2含量較低,煙氣溫度150~180 ℃。當(dāng)爐溫達(dá)到720 ℃左右后開始投料,此階段的鼓風(fēng)量快速加大(由 9 000 m3/h 提升至 12 000 m3/h),但持續(xù)時間僅1~2 h,使得煙氣量快速提高,并且煙氣中除含有油污、煙塵外,還含有φ(SO2) 3%~4%的二氧化硫,煙氣溫度200~250 ℃。待投料穩(wěn)定、煙氣中SO2濃度達(dá)到制酸系統(tǒng)要求后,開始轉(zhuǎn)入制酸系統(tǒng)生產(chǎn),開爐階段結(jié)束。

從整個開爐過程來看,開爐煙氣具有以下特點:①開爐各階段的煙氣量變化較大;②開爐前期煙氣含有油煙,投料后還含有高濃度SO2;③開爐煙氣的溫度較高;④開爐操作頻率低,煙氣處理系統(tǒng)使用率低;⑤2套制酸裝置沸騰焙燒爐開爐煙氣需要分別處理。

2 開爐煙氣處理系統(tǒng)

按傳統(tǒng)工藝思路考慮,高油煙和高SO2的煙氣通常采用先凈化再吸收的工藝流程,需要設(shè)置2級以上的噴淋塔洗滌,占地面積較大,老廠改造時用地比較困難。并且每套鋅冶煉煙氣制酸系統(tǒng)都需要設(shè)置對應(yīng)的開爐煙氣處理系統(tǒng),而該處理系統(tǒng)的使用率很低,這不僅會增加投資,而且增加維護(hù)成本。

針對該廠開爐煙氣特點的煙氣處理工藝流程見圖1。

圖1 開爐煙氣處理系統(tǒng)工藝流程

該開爐煙氣處理系統(tǒng)具有以下特點:

1)針對不同工況煙氣采用不同的處理劑,升溫階段的含油黑色煙氣采用弱堿水洗滌,投料階段的含SO2煙氣采用氫氧化鈉溶液洗滌。

2)選用新型的旋流子洗滌器,使煙氣與洗滌液在旋流子洗滌器內(nèi)形成湍動的接觸區(qū),實現(xiàn)氣液兩相快速且充分的傳質(zhì)傳熱,進(jìn)而實現(xiàn)較好的洗滌效果[2-3]。

3)為了適應(yīng)開爐煙氣較大的氣量波動,將旋流子洗滌器的葉片設(shè)計為可調(diào)節(jié)形式,通過調(diào)節(jié)葉片的開度來控制氣速和旋轉(zhuǎn)角度,確保較好的旋流效果[4]。

4)由于洗滌器的體積小、質(zhì)量輕,設(shè)計將洗滌器安裝在牽引設(shè)備平板車上,使其成為移動式洗滌裝置,從而靈活地用于該廠2套制酸裝置的開爐煙氣處理。

5)移動式洗滌器與循環(huán)泵、開爐風(fēng)機(jī)和煙囪通過管道連接,對老廠改造用地選擇更靈活方便。

6)該系統(tǒng)配置的循環(huán)液池占地面積為10~15 m2,循環(huán)液池設(shè)置封閉蓋板,對地面空間的使用影響較小;開爐風(fēng)機(jī)和煙囪則利用原有風(fēng)機(jī)和煙囪的占地,因此該系統(tǒng)新增占地面積較小。

3 煙氣處理系統(tǒng)設(shè)計

3.1 開爐風(fēng)機(jī)的選型

2套鋅冶煉煙氣制酸系統(tǒng)原開爐風(fēng)機(jī)只用于開爐煙氣的直接排放,因此風(fēng)機(jī)設(shè)計壓頭不足,進(jìn)行開爐煙氣處理改造時需要更換新風(fēng)機(jī)。開爐風(fēng)機(jī)是系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,其壓頭不僅需要滿足處理系統(tǒng)本身的阻力要求,還需要克服爐膛至開爐風(fēng)機(jī)間的阻力,風(fēng)量則需要與爐前鼓風(fēng)量、系統(tǒng)漏風(fēng)量等匹配,避免因風(fēng)機(jī)能力不足導(dǎo)致沸騰焙燒爐憋壓停爐,或因風(fēng)機(jī)能力過大導(dǎo)致沸騰焙燒爐升溫困難等問題。因此,新風(fēng)機(jī)在設(shè)計選型時要與企業(yè)技術(shù)人員充分交流,了解各階段的原料量、燃料量、鼓風(fēng)量、系統(tǒng)阻力、煙氣量、SO2濃度等生產(chǎn)參數(shù)。考慮到老廠存在設(shè)備老化、設(shè)計改動等情況,必要時需要實地考察運行情況,實際監(jiān)測相關(guān)數(shù)據(jù),確保基礎(chǔ)資料切實可靠。根據(jù)調(diào)試經(jīng)驗,新風(fēng)機(jī)應(yīng)考慮變頻控制,這更有利于與焙燒系統(tǒng)的煙氣量配合,且運行穩(wěn)妥,調(diào)節(jié)方便。

3.2 洗滌設(shè)備的調(diào)節(jié)

旋流子洗滌器利用氣體旋轉(zhuǎn)與洗滌液逆向接觸形成湍流層,維持高效的氣液接觸狀態(tài),保證較高的洗滌效率。試驗發(fā)現(xiàn):將液氣比控制在0.7~1.2、氣速控制在4~5 m/s時,旋流子的湍流效果較好,洗滌效率較高,系統(tǒng)阻力保持在2.0~2.2 kPa。洗滌器含有12根旋流子,旋流葉片的開度可在0~90°調(diào)節(jié),實際運行中主要通過調(diào)節(jié)旋流葉片的開度來適應(yīng)煙氣流量的變化,改善洗滌效果。一方面,在不同開爐階段之間調(diào)節(jié)時,通過開啟和關(guān)閉葉片來適應(yīng)煙氣量較大的階梯性變化,調(diào)節(jié)反應(yīng)器內(nèi)的氣速,在點火升溫和鼓風(fēng)升溫階段開啟2~3根旋流子,在投料階段則開啟10~12根旋流子;另一方面,在各個開爐階段內(nèi)調(diào)節(jié)時,通過微調(diào)旋流葉片的角度來控制氣液接觸狀態(tài),運行中控制的葉片開度為15°~20°。各階段的液氣比則通過控制循環(huán)泵給液閥門的開度進(jìn)行調(diào)節(jié)。上述操作雖然實現(xiàn)了預(yù)期湍流效果,但過程的自動化水平較低,主要通過手動操作實現(xiàn),給崗位人員增加了工作難度,因此簡化調(diào)節(jié)過程、提高自動化水平是進(jìn)一步優(yōu)化的方向。

3.3 尾氣的液沫夾帶

較高的設(shè)備在廠內(nèi)移動既不安全也不方便,為了增加設(shè)備的靈活性和可移動性,就使得洗滌器的高度受到限制,導(dǎo)致在設(shè)備本體上配置除霧裝置比較困難。當(dāng)旋流子洗滌器內(nèi)的氣液湍流過大時,洗滌器出口的煙氣中液沫夾帶較多,就需要在出口管道上設(shè)置除霧裝置除去液沫,以降低煙氣帶水的情況。該廠使用的洗滌器高度約為4.7 m(含拖車),低于廠內(nèi)管廊和電纜的鋪設(shè)高度,可以靈活地轉(zhuǎn)運。若企業(yè)廠內(nèi)限高的高度更高些,也可以考慮將管束式除霧器集成在洗滌器上,從而完善設(shè)備功能、簡化煙道系統(tǒng)。

3.4 對舊煙囪的影響

對舊系統(tǒng)進(jìn)行改造就面臨舊煙囪的處理問題,該廠2套鋅冶煉煙氣制酸系統(tǒng)分別設(shè)有碳鋼材質(zhì)煙囪和紅磚砌筑煙囪,設(shè)計考慮對舊煙囪進(jìn)行利用。開爐煙氣經(jīng)洗滌處理后尾氣為60~70 ℃、水含量較高的濕煙氣,并且投料階段的尾氣中還含有少量SO2[ρ(SO2)< 400 mg/m3],屬于弱腐蝕性介質(zhì)。投料階段的尾氣對碳鋼煙囪有腐蝕影響,但其持續(xù)時間較短,每年1~2 h,腐蝕程度有限,但需要對煙囪壁厚進(jìn)行監(jiān)測以確保安全。針對紅磚煙囪,原設(shè)計資料顯示其由內(nèi)襯層、隔熱層和紅磚層構(gòu)成,內(nèi)襯層由強度等級M10燒結(jié)黏土磚及強度等級M5的混合砂漿砌筑而成,可滿足弱腐蝕性煙氣環(huán)境(燃煤含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.75%~1.5%)[5],并且燒結(jié)磚的5 h煮沸吸水率小于19%,因此在約60 ℃的濕煙氣環(huán)境中燒結(jié)磚的吸水率很小,對磚體的影響較小。因此,在處理開爐煙氣這種低頻率操作條件下,可以考慮利用紅磚煙囪,但仍需定期檢查以保證安全。

4 運行效果及存在問題

開爐煙氣處理系統(tǒng)投用后整體運行情況較好,與焙燒系統(tǒng)配合較好。該洗滌器固定在平板車上,總高度約4.7 m,低于廠內(nèi)管廊及電纜,通過牽引車實現(xiàn)了在廠內(nèi)2套焙燒系統(tǒng)間的靈活移動,移動過程安全且便利。升溫階段的黑煙經(jīng)過系統(tǒng)的洗滌凈化后,表觀上無黑色煙氣,煙氣呈現(xiàn)白色蒸汽狀。投料階段的煙氣經(jīng)過系統(tǒng)的洗滌后ρ(SO2)平均降至142 mg/m3,系統(tǒng)平均脫硫效率約99.8%。

然而,由于三道大題在難度設(shè)置和試卷構(gòu)成中具有各自特點,同時學(xué)生在作答過程中會應(yīng)用不同的解題策略等,從學(xué)生實際作答數(shù)據(jù)結(jié)果來看,在學(xué)生的得分構(gòu)成中,三道大題得分比重與三道大題的分值比重有所不同.

開爐煙氣處理系統(tǒng)主要運行參數(shù)見表1。

表1 開爐煙氣處理系統(tǒng)主要運行參數(shù)

開爐煙氣處理系統(tǒng)運行中也存在一些問題:

1)煙氣量快速增加時,洗滌后的尾氣出現(xiàn)較多的液滴夾帶。原因可能是煙氣量快速增加導(dǎo)致旋流子葉片調(diào)節(jié)不及時,氣速過快帶出液滴,并且系統(tǒng)未設(shè)置除霧裝置,無法對夾帶的液滴進(jìn)行有效攔截。由于較高的設(shè)備在廠內(nèi)移動既不安全也不方便,從而限制了洗滌器的高度,因此后續(xù)應(yīng)考慮在尾氣管道上增加除霧裝置。

2)自動化程度較低,操作要求高。洗滌系統(tǒng)運行中需要根據(jù)沸騰焙燒爐鼓風(fēng)情況及時調(diào)節(jié)旋流葉片,同時需要調(diào)節(jié)循環(huán)泵給液管道閥門;尤其是進(jìn)入投料階段后,還需要切換至堿液洗滌。短時間內(nèi)操作內(nèi)容過多,而崗位定員僅有1人,無疑增加了操作的難度,后續(xù)應(yīng)重點完善系統(tǒng)的自動化控制。

5 結(jié)語

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