尉武杰 蔣平灶 陳渭偉






關鍵詞:清潔度試驗;熱交換器;萃取;測量
0 前言
清潔度檢測是1個原理簡單而操作復雜的試驗方法。原理簡單是因為只要測出雜質的質量,依據一定要求進行百分比計算即可;操作復雜是因為試驗一方面會受到樣件本身結構的受限,另一方面會受限于測試環境,很難得到準確的雜質污染物數值。
關于清潔度檢測的國際標準有《Roadvehicles—Cleanliness ofcomponents offluid circuits》(ISO16232-2018)[1]和《InspectionofTechnicalCleanliness》(VDA19.1—2015)[2],國內標準有《中小功率內燃機清潔度限值和測定方法》(GB/T3821—2015)[3]等。
1 試驗方法
1.1 清潔度試驗過程
清潔度試驗的常規流程為:樣件及濾紙預處理—沖洗試樣—過濾雜質—烘干濾紙—干燥濾紙—稱重及尺寸分析。對于大型或者內部結構復雜的試樣,沖洗過程的有效性最難以控制。
1.2 常規清洗方法
1.2.1 高壓沖洗法
噴洗主要是通過自由射流到試樣上的清洗液來實現的。清潔效果主要受到射流的動量傳遞影響。一般最后還有1個清洗液流凈后的沖洗過程。該方法適用于試樣外部和可接觸的內部結構的清潔。
1.2.2 超聲波清洗法
經由液體介質傳導的超聲波在20~400kHz的范圍內,通過機械振動作用到測試對象的表面上。清潔過程需要將試樣浸入清洗液,并在配有超聲振動設備的清洗設備內進行。超聲波的清洗方式特別適用于難以被單獨處理的散裝小零件。
1.2.3 灌洗法
灌洗法可對試樣進行貫通沖洗內表面的清洗。為了保證雜質顆粒的有效分離,測樣內部的清洗液流動應該是湍流而不是分層流動,亦可通過有目的的脈沖流動來實現。該方法適用于管道、軟管、過濾器或者熱交換器。
1.2.4 晃動法
檢測樣件按比例加注檢測液并密閉開口。通過晃動提供輔助,顆粒從內部檢測表面上剝離并進入到液體中。另外,晃動還會從各個方向對附著的顆粒產生液體作用力。
2 試驗過程
2.1 試驗方案
以某水箱為例,研究人員采用常規清洗方法進行逐一論證,并觀察其對大型熱交換器清潔度測試的適用性。
首先,研究人員選取了同一批次的3 個水箱。按照歷史檢測結果,其質量水平大概在3~4mg之間。為了盡可能減少試驗偏差,研究人員使用清潔溶劑分別對其內部進行1次沖洗,然后分別往每個水箱內部加入50mg的鋁屑,并分別選用高壓沖洗法、灌洗法、晃動法對其進行清洗,然后按照流程對清洗雜質進行稱重。清潔度測試結果及過程參數如表1所示。
2.2 結果分析
測試結果表明,3類測試結果都不太理想,雜質沖洗物與初始值偏差較大。具體原因分析如下。
(1)高壓沖洗。由于水箱內部結構復雜,翅片較密,只在入口處有壓力。清洗液無法對其內部雜質進行有效沖刷,導致雜質顆粒粘附在試件內壁無法流出。測試結果的可控性較差。
(2)灌洗。為了保證水箱內部清洗液為湍流狀態,測試需要采用高流速、大流量的沖洗方式。實際溶液沖洗量高達150L。在雜質過濾過程中,由于誤差過多,導致測試結果失真。該方法的可操作性較差。
(3)晃動清洗。水箱內大部分的雜質能夠被過濾出來,但是與高壓沖洗法類似,也出現了無法避免殘留雜質的現象。另外,在傾倒過程中,由于出水口略高于下水室內壁,導致部分顆粒物無法傾倒出來,造成測試結果的偏差。該方法可操作性較強,但須優化實施方案。
綜上分析,針對大型熱交換器等這類體積大、內部結構復雜的試樣,晃動萃取法為最切實可行的方案,但需要優化測試方案。
2.3 試驗方案的選擇與優化
2.3.1 雜質提取有效性評價方法
研究人員使用同一方法,先后對同一試樣進行多]次萃取。如圖1所示,采用方法為:后一次萃取結果除以前幾次萃取結果的總和,如果該數值小于或等于10%,則該數值即為最后一次,同時也表示萃取完成。試驗以所有萃取雜質的總和來計算部件的清潔度等級。
2.3.2 試驗操作步驟設計
結合上述試驗結果,研究人員對上述同型號水箱,采用晃動法,對試驗方案進行優化。如圖2所示,第1步,在水箱內倒入30%~40%水箱容積的清洗液。由于過高或過低的填充度均不會產生充分的機械效果,所以無法實現有效的清洗效果。在清洗液加注完后,通過前后、左右、扭轉等幾種方式,開始晃動水箱,晃動幅度約30cm,頻率約1Hz,時間約15s。晃動可采用手動方式進行,或者采用自動化裝置進行輔助。第2步,豎直試件傾倒清洗液,同時通過軟管向試件中注入清洗液,沖淋內壁持續約15s。第3步,將軟管插入出水口沖入清洗液,使下水室中的大部分較大顆粒能隨水流翻動而流出。在整個試驗過程中,應避免由于部分出水口不在最低位無法將清潔液傾倒完全的情況。
以上3個步驟為1次有效沖洗。在試驗過程中,研究人員應對同一試件先后進行6次沖洗,分別收集每次的雜質,然后結合國際標準《道路車輛液壓管路部件清潔度第2部分:攪拌萃取污染物的方法》(ISO16232-2-2007)中雜質萃取方法進行有效性評價。如果每次清洗后得到的雜質質量是遞減的,則可認為該沖洗方法有效。
2.3.3 優化后的實測結果
如圖3所示,為了驗證該方法的有效性,研究人員同樣在試件中加入50mg鋁屑,作為雜質的初始值。然后按照段落2.3.2中的試驗操作步驟,逐步完成驗證清洗。
在試驗過程中,雜質的過濾、烘干、干燥、稱重均須按照上述標準要求來進行,在此不再詳細闡述。試驗最后得到的過濾雜質分布如圖4所示。雜質的萃取數值如表2所示。
3 試驗評價
通過表2中的測試數據可以看出,6次雜質萃取的結果呈遞減趨勢,如圖5所示。在完成第4次萃取時,萃取的有效性評價指標已經達到了10%以內,且雜質沖洗完成度達到了94%,該方法被證明實際有效。
4 總結
通過上述試驗測試,研究人員得到相關測試結果如下:針對大型換熱器,高壓沖洗法無法得到準確結果,不建議使用;灌流法沖洗效果較為明顯,如果能克服后續的過濾效率問題,基本適用;優化后的多次晃動法具備較強的可操作性,過濾結果誤差較小,可推薦使用。
在晃動萃取法的實際操作過程中,對于部分人力無法完成晃動的試件,可以通過旋轉機構、吊機、振動臺等輔助機構完成晃動步驟,但必須確保每次振幅的一致性,以避免晃動方式的改變引起測試結果的偏差。
對于樣件進出口端的多樣性,可適當增加清洗步驟以達到排除雜質的目的。本文選用的試件一方面因為內部結構復雜,存在翅片;另一方面因為出水口低于內壁底面,導致大的雜質容易沉淀而無法流出,所以研究人員額外增加了進水口和出水口加注清洗液的步驟,以達到排出雜質的目的。
該文僅探索大型熱交換器的清洗方法,由于沒有合適的設備來比較超聲波萃取結果,下一步研究人員】將針對小型板換油冷器,對各類萃取方法的優缺點及適用性進行分析。