盧 波
(廣西交通設計集團有限公司,廣西 南寧 530029)
近幾年來,廣西高速公路發展高歌猛進,這些公路跨過江河大海,穿過山川平原等不同類型地質地貌單元。在高速公路建設不斷發展的同時,公路病害問題日益凸顯,喀斯特地貌區巖溶路基病害層出不窮,針對病害治理除傳統注漿措施外,微型樁處治方案應運而生,其處治效果滿足巖溶路基穩定性及強度與變形等力學參數的要求,施工難度較低,工程質量及工期可控[2]。
某高速公路K194+257~K194+272段半填半挖路基發現兩處緊挨在一起的巖溶塌陷坑,均位于左側挖方路基一級邊坡坡腳區域。塌陷坑1長6.0 m、寬4.2 m、深3.8 m,塌陷坑2長5.0 m、寬3.5 m、深4.3 m,坑內未見地下水;同時右側填方路基伴隨發育有一處裂縫,長約60 m,寬約2~3 cm,已形成約1~2 cm錯臺,沿路基快車道與慢車道間縱向發育。
1.2.1 地形地貌
場地屬巖溶剝蝕丘陵-洼地地貌,自然地面高程在84~130 m之間,相對高差約45 m。巖溶剝蝕丘陵主要分布在勘察區西側,洼地、沖溝主要分布于勘察區東側及西北側。高速公路以半填半挖的形式從丘陵與洼地結合部位通過,左側挖方邊坡最大坡高約28 m,右側填方邊坡最大填方高度約13 m。邊坡坡面多種植綠化植被,丘陵山體表層多種植桉樹,洼地及沖溝地段種植水稻等經濟作物。路段北側約200 m處有一河流,自西向東流,河寬約20 m,水深約0.5~1.5 m。
1.2.2 地層巖性
根據地質調查及鉆探揭示,場地內地層主要有第四系人工填土層(Qml)、沖洪積層(Qal+pl)和泥盆系上統榴江組基巖(D3l)。
素填土由路面結構層和路床素填土組成。路面結構層厚度為0.80~1.00 m;路床素填土主要成分為黏性土混碎石,含少量礫砂,經分層壓實,基本完成自重固結,厚度為1.80~17.00 m。
沖洪積層,硬塑狀黏土,土質不均勻,含少量礫砂,厚度為1.0~15.20 m。
中風化灰巖,隱晶質結構,中厚層狀構造,巖質堅硬,巖體較完整,巖芯呈短柱狀,巖體基本質量級別為Ⅲ級。
1.2.3 不良地質
場地不良地質主要為巖溶塌陷,病害路段發現2處巖溶塌陷坑,均位于左側挖方邊坡坡腳處。塌陷坑1位于里程K194+260處,呈橢圓形,長軸6 m,短軸4.2 m,深3.8 m,面積19.8 m2,溶洞底無積水。塌陷坑2位于里程K194+270處,呈橢圓形,長5 m,寬3.5 m,深4.3 m,面積13.7 m2,溶洞底無積水。據鉆探成果反映,鉆孔遇洞率為62.5%,線巖溶率為14.40%,溶洞垂直高度為1.10~6.40 m,以充填型溶洞為主,洞內充填物多為軟塑狀黏土,局部存在無充填型溶洞,判定本場地為巖溶強烈發育區。
1.2.4 物探成果
物探結果與鉆探結果基本吻合,K194+185~K194+235段及K194+250~K194+275段有兩條帶狀巖溶發育區,垂直貫穿高速公路兩側,其發育走向大體沿巖層走向一致。該區域為場地巖溶發育區,發育有多個規模較大的溶洞。
巖土層各力學參數根據原位測試成果、室內試驗成果,結合有關規范綜合確定,巖土層物理力學及巖土參數建議值如表1、表2所示。

表1 巖土層物理力學參數建議值表

表2 巖土層物理力學參數建議值表
病害路段下伏巖溶多為淺表覆蓋型巖溶,溶洞頂板較薄,巖層產狀與高速路走向基本一致,為山體上地下水(巖溶水)產生橫向與縱向徑流創造了有利條件,加上高速路開挖修建,破壞了原有地表水和地下水徑流補給排泄系統,地表水直接沿高速開挖坡面巖溶入滲補給,并沿巖層傾向向下產生徑流至高速路填土路基底面,產生地下水動力徑流作用,進而造成土體變形累計和水土流失,導致高速路變形破壞。而在巖溶地下水快速漲落過程中,會形成虹吸管真空下拉效應,進一步促使巖溶頂板及周邊巖土體變形、流失累積,當發展至一定程度時,將發育成為巖溶塌陷,于路面形成塌陷坑及路面裂縫、沉降等病害。
勘察成果顯示,頂部溶洞的頂板厚度在0.70~2.10 m之間,溶洞底標高在56.35~92.46 m之間,溶洞內充填軟塑狀黏土??辈炱陂g鉆孔控制深度范圍內測得地下穩定水位為85.35~91.67 m,水位年變化幅度約3~5 m,變化范圍基本位于頂部溶洞內。地下水的反復漲落及補給排泄,將溶洞內填充的軟塑狀黏土帶出,使頂部溶洞逐步被掏空。溶洞的薄層頂板在失去充填物支撐后,在路面車輛荷載的反復作用下,形成坍塌失穩,從而導致路面塌陷、出現條形裂縫。
依據鉆探及物探成果顯示,各鉆孔溶洞厚跨比驗算見表3,根據《公路路基設計規范》(JTG D30-2015)第7.6.2條規定,厚跨比>0.8,認為溶洞頂板穩定,可不作處理。計算結果表明,病害路基段多數溶洞厚跨比<0.8,可認為溶洞頂板不穩定。在地下水徑流動力作用下,溶洞充填物易軟化及被帶走,極易造成巖溶失穩、坍塌,路基變形破壞。

表3 溶洞厚跨比驗算一覽表
4.1.1 注漿加固方案
為了驗證傳統注漿加固方案是否可行,在實施微型樁方案之前,分別選擇ZK2和ZK9鉆孔所揭示的巖溶發育區作為試驗性注漿1區和2區,注漿孔間距為2.0 m×2.0 m,各區注漿孔布置如圖1所示。

圖1 試驗性注漿布孔示意圖(cm)
采用純水泥漿進行靜壓式注漿,注漿配比及注漿壓力如表4和表5所示,可根據實際情況進行細部調整。

表4 注漿材料配比表

表5 注漿壓力參考表
4.1.2 注漿效果檢測
上述注漿方案實施后進行效果檢測,檢測主要采用鉆孔抽芯、原位測試和物探前后對比等手段進行。
4.1.2.1 物探高密度電法
注漿試驗1區,注漿后電法觀測結果與注漿前基本一致,說明注漿前后物探測線段地層結構并無大的變化。
注漿試驗2區,注漿后電法觀測結果較注漿前有較明顯提高(注漿前電阻率約在10~50 Ωm,注漿后電阻率約在50~100 Ωm),推測注漿區有注漿凝固塊體,使得電阻率整體上有所提高,但電阻率仍存在不均勻分布、相對低阻異常的情況,如表6所示。

表6 高密度電法巖溶注漿效果定性評價表
4.1.2.2 鉆孔抽芯
根據檢測規范要求,分別對注漿試驗1區進行3孔抽芯,對2區進行4孔抽芯,抽芯情況如表7所示。

表7 抽芯鉆孔一覽表
4.1.2.3 原位測試分析
根據現場原位測試標準貫入試驗,覆蓋層標準貫入測試擊數有不同程度的提高,均>10擊,前后均滿足要求,有一定的加固效果。溶洞充填物前后對比變化不大,共進行了4次標準貫入試驗,平均擊數為5.3擊,<10擊,達不到注漿效果要求,成果對比分析如表8所示。

表8 標準貫入測試成果統計表
通過上述3種方法檢測結果對比分析和相互佐證,溶洞充填物性狀無明顯改變,標準貫入擊數<10擊,基本未見有水泥結石礫,注漿穿透性差,擴散半徑小,注漿效果不理想。
4.2.1 微型樁(鋼管樁)方案
微型樁方案直接支承巖石上,有跨越溶洞作用,根據巖面起伏及巖溶發育情況,按樁長、樁徑及分布里程段將微型樁鋼管樁分為3個區。Ⅰa區和Ⅰc區采用φ108 mm的無縫鋼管,鋼管壁厚為6 mm,樁長15 m;Ⅰb區采用φ130 mm的無縫鋼管,鋼管壁厚為6 mm,樁長22.50 m。樁長控制原則為:當覆蓋層厚度<10 m時,最小樁長≥10 m且嵌入灰巖≥2 m,當遇溶洞時,穿越溶洞進入灰巖底板≥2 m,最大樁長一般不宜超過25 m。樁頂設置高強度鋼筋混凝土面板連接,板厚35 cm。完成樁面板施工后,按瀝青路面鋪設要求進行路面恢復,同時在填方邊坡側布置泄水孔,便于地下水的排泄,如圖2和圖3所示。

圖2 微型樁布置平面圖

圖3 微型樁立面圖(mm)
4.2.2 微型樁方案驗算
4.2.2.1 整體穩定性驗算
利用GEO5 2019版中土質邊坡穩定性分析模塊,計算典型斷面可能產生滑移的情況,按搜索最危險滑面來計算微型樁抵抗土體側向變形的能力。計算模型和計算結果如圖4和表9所示。

圖4 微型樁整體穩定性計算模型圖

表9 各工況條件下邊坡安全系數計算結果表
通過計算可知,在外側土體滑移后產生臨空面時,失去被動土壓力作用下,微型樁支撐能抵抗土體側向變形的能力,在最不利滑動面作用下,穩定性系數能滿足規范正常工況≥1.30、非正常工況≥1.15的要求。
4.2.2.2 微型樁承載力驗算
當病害路段產生變形及地下水排泄后,微型樁支撐應能滿足承載力要求,利用GEO5 2019版中微型樁模塊,根據地層剖面計算微型樁內力及變形情況,計算結果如表10~12所示,可見在土體流失過程中,能滿足豎向承載力及變形控制要求。

表10 壓屈穩定性驗算表

表11 受壓微型樁驗算表

表12 耦合截面承載力驗算表
本文以某高速公路K194+180~K194+350段半填半挖巖溶路基處治工程為例,在研究了工程的地質條件和水文條件后,根據當地實際情況,先采用傳統的注漿加固方案進行試驗性注漿,經檢測發現注漿加固處治后效果不理想,而后采用微型樁治理方案,加固效果良好,經濟效益明顯,值得推廣應用,同時也總結了以下幾點結論:
(1)傳統注漿工藝在溶洞充填物為黏性土時運用,注漿穿透性差,擴散半徑小,對充填物性狀改變不大,處治效果差,達不到提高巖溶處治的要求。
(2)微型樁具備跨越巖溶發育區的優勢,支承作用大,協調變形能力強,適用巖溶地質變化范圍廣,可靠度高。
(3)與傳統注漿工藝相比,微型樁具備施工質量、工期及工程造價可控等優勢,且有利于生態環境保護。