高 敏
(安徽省淮河能源煤業公司張集煤礦,安徽 淮南 232000)
安徽淮河能源煤業公司張集煤礦1610A工作面為大采高綜采工作面,開采煤層為1 煤層,煤層總厚0.1~8.2 m,煤層平均厚度6.5 m,傾角平均為10°。1610A工作面標高-449.3~-497 m,砂巖直覆頂板厚度25.8 m;工作面傾斜長度140 m,走向回采長度1 471 m;工作面運輸順槽選用3組ZQL2×5000/21/40 型超前支架進行巷道超前支護。
1610A綜采工作面位于張集北區西三采區,工作面運輸順槽為沿空巷道,巷道掘進設計斷面:凈寬×凈高=5 200 mm×3 500 mm。支護方式如下:
1)頂板支護結構:錨桿規格為Φ20 mm×2 500 mm,錨桿材質:MG335。間排距900 mm×900 mm。錨索規格為:Φ21.8 mm×6 300 mm,14#槽鋼梁組合錨索按“3-0”對稱布置,間排距1 100 mm×1 800 mm。
2) 巷幫支護結構:采用M5 鋼帶豎直方向鋪設,巷幫錨桿規格:Φ20 mm×2500 mm,幫部破碎段由14#槽鋼梁和錨索走向布置,14#槽鋼梁長2.5 m,每根14#槽鋼梁上安裝3 根普通錨索,錨索規格為:Φ21.8 mm×4 300 mm。
1)礦壓監測內容。有頂板離層監測、錨桿(索)載荷監測、巷道表面位移監測等。
2)頂板動態監測。為統計分析巷道破壞變形規律,分析支護效果并進行改進支護方案,采取頂板動態支護監測。工作面回采期間,煤壁向外100 m 范圍內的兩巷礦壓監測,每間隔5 m 分別布置一對十字測。通過觀測數據,巷道變形情況見圖1。

圖1 1610A 運順巷道頂幫位移變化量圖
3)礦壓觀測分析。根據巷道圍巖動態觀測數據分析,頂底板移近量2 200 m;巷道兩幫變化量峰值1 700 mm,煤柱側變化移近量大于實體煤壁側,且實體側變形也比較明顯。因此控制巷道變形應以沿空側煤柱支護為主,非沿空側巷道幫部同時治理,需采取補強支護。
(1)采動影響范圍。根據礦壓觀測曲線可知,采動影響范圍為超前煤壁100 m,巷道變形加速范圍為超前煤壁10~25 m。
(2)煤柱破壞特征。當煤柱受采動影響受到的應力大于自身的承載極限時,部分錨桿、錨索被剪斷。煤柱破壞形式從中央逐漸發生縱向劈裂,幫部支護效果差,煤體中間裂隙增大破碎。
(3)巷道圍巖松動圈。經實測,巷道頂板松動圈范圍3 m,巷道實體側松動圈范圍2.3 m,沿空煤柱側松動圈2.5 m,巷道兩幫破壞呈不對稱性,沿空側煤體破壞程度嚴重,需采用錨索、工字鋼聯合補強支護。
由于壓力峰值位置導致巷幫破壞形式不對稱性,煤柱側破壞程度大于實體煤側,且實體側變形也比較明顯。因此控制巷道變形應以沿空側煤柱支護為主,非沿空側巷道幫部也必須同時治理,兩側煤壁采取針對性的支護方案。
1)錨桿(索)支護方案。采用錨索、槽鋼聯合補強支護。
2)煤體加固方案。選用新型細小骨料,無收縮,滲透性強,微膨脹,高流動性久米納無機新型水泥,通過壓注的方法超前對煤體進行加固,同時可使錨桿及錨索起到全長錨固作用。
3)超前支護方案。針對巷道變形加速范圍超前煤壁10~25 m,工作面運輸順槽選用3 組ZQL2×5000/21/40 型超前支架,支護范圍20.6~25.9 m。在拉移超前支架時,采取單挑挑棚配合拉移超前支架進行連續支護,減少了超前支架降架時頂板的擾動。
1)頂幫加固
(1)幫部錨索工字鋼加固補強支護:沿空側幫部距離頂板1.5 m 沿走向施工一排長4.5 m 的11#工字鋼,配合4.3 m 錨索的桁架加固沿空巷道幫部;在實體側距離頂板1.5 m 施工2.5 m 長槽鋼、錨索加固。錨索規格Φ21.8 mm×4 300 mm的錨索。
(2)頂板錨索工字鋼補強支護:因巷道的壓力峰值在巷道中部及實體側肩窩位置,所以距離巷道中線1 m 位置沿走向上、下方各實施2 排走向工字鋼錨索,根據頂板離層情況,錨索選取Φ21.8 mm×8 000 mm 的錨索。具體見圖2。

圖2 1610A 運順巷道支護改進
2)煤體加固。巷道兩幫超前實施注漿加固,循環二次注漿加固。
(1)超前煤壁200 m 范圍在巷道兩幫幫部注漿加固。采用“三花眼”布置,眼深4~5 m,孔徑42 mm。在每個鉆孔內埋入一根前方帶封堵器的2 m 注漿管,進行注漿。
(2)循環二次注漿加固。第一次從外向里超前注漿200 m 完成后,第二次超前巷道60 m 范圍向外二次注漿加固,對因采動影響造成煤壁內部裂隙進行二次充填加固,可根據現場效果情況進行重點破碎區域復注。
(3)注漿參數。
①注漿眼采用ZQS-50 氣動手持式風鉆及其配套鉆桿、Φ42 mm 鉆頭施工?!叭ㄑ邸辈贾?,眼深4~5 m,孔徑42 mm。開孔位置原則上按照圖3 施工。

圖3 注漿加固布置
②采用久米納礦用無機充填加固材料,其技術參數見表1。

表1 加固材料技術參數
③注漿壓力及注漿量:注漿時要穩壓在5 MPa左右,注漿量實際每孔在10 袋左右(250 kg)。
通過監測圍巖變形情況,采取補強支護和注漿煤體改良等綜合支護技術后,巷道頂板移近量峰值110 mm,較未支護巷道頂板移近量減少了200 mm,底鼓變形放緩;兩幫移近量峰值360 mm,較未支護巷道減少了1 300 mm。通過注漿前后對比可以看出,沿空側煤幫變形量減少較大,巷道兩幫最大位移量未超過600 mm,最大底鼓量未超過800 mm,避免了人工刷擴煤幫,減輕了人工勞動強度,應用效果顯著,見圖4。

圖4 沿空煤壁注漿前后效果對比
1)經礦壓觀測分析得到:1610A綜采工作面運輸順槽采動影響范圍為超前煤壁100 m,巷道變形加速范圍超前煤壁15~30 m;煤柱破壞特征,破壞形式從中央逐漸發生縱向劈裂,幫部支護效果差,煤體中間裂隙增大破碎;巷道松動圈范圍,巷道頂板松動圈范圍3 m,巷道實體側松動圈范圍2.3 m,沿空煤柱側松動圈2.5 m,巷道兩幫破壞呈不對稱性,沿空側煤體破壞程度嚴重。
2)巷道圍巖災害控制方案主要采取頂、幫錨桿(索)補強支護、煤體注漿加固、超前支護等技術。
3)采取頂、幫錨桿(索)補強支護和煤柱煤體注漿改良加固等綜合支護技術后,巷道頂板移近量峰值110 mm,較未采取措施的支護巷道頂板移近量減少了200 mm,底鼓變形放緩;兩幫移近量峰值360 mm,較未采取措施的支護巷道減少了1 300 mm。實際應用取得顯著效果。