王育豐
(山西潞安環保能源開發股份有限公司常村煤礦,山西 長治 046102)
軟巖巷道在遇水及采動條件下易發生塑性變形,造成圍巖強度下降,變形速率加快,支護難度增大,甚至造成支護設施失效。實際生產中,由于支護方案設計不合理或支護強度無法滿足實際需求,造成巷道多次翻修的狀況,增加巷道支護成本,影響礦井安全生產和提質增效[1-2]。
張文龍[3]等人針對深部軟巖巷道支護困難,分別使用巷道開挖和錨注方式進行圍巖變形控制。朱海峰[4]等人利用數值模擬等方法對采動條件下沿空巷道進行圍巖控制分析。李鵬舉[5]等人基于圍巖松動圈理論,采用錨注的方法對采動巷道進行圍巖控制。佟洪廣[6]采用數值模擬結合多次補強支護的方式進行巷道圍巖變形控制。張志軍[7]等人利用數值模擬方式進行巷道支護參數確定,并進行現場工業性試驗驗證圍巖控制效果。上述巷道圍巖控制技術,成本較高,不適用快速支護。本文類比2106 工作面回風巷,預先針對采動條件下的2107 工作面回風巷支護方案進行優化設計,提高巷道圍巖的穩定性。
常村礦2107 工作面開采3#煤層,該煤層位于山西組的中、下部,煤層賦存穩定,煤層均厚6.04 m,煤層傾角近水平,煤體容重1.4 t/m3,煤層普氏硬度0.5,埋藏深度為453.2~517.7 m 之間。煤層頂底板巖性見表1。開采同一煤層的2106 工作面為2107 工作面相鄰工作面,當前已回采結束,其中2106 工作面回風巷在采動影響下變形劇烈。

表1 3#煤層頂底板巖性
2106 工作面回風巷斷面為矩形,斷面尺寸5.1 m×3.3 m (寬×高),巷道沿3#煤層底部掘進,采用錨網支護+ 頂部錨索支護,具體支護斷面見圖1。錨桿長2.4 m,間排距800 mm×1 000 mm,采用Φ20 mm×2 400 mm 螺紋鋼錨桿;頂部采用3 根Φ18.9 mm×6 300 mm 預應力錨索,長度6.2 m,間排距1 850 mm×1 000 mm。2106 工作面回風巷在工作面回采期間,頂底板最大移近量約1 070 mm,兩幫最大移近量約1 100 mm,為保證工作面正常生產,回采期間,對2106 回風巷變形嚴重段,采取表面破碎圍巖剝離、雙抬棚+ 錨網支護方式加固等措施,局部維修兩次以上,但仍未能有效改善圍巖變形狀況。

圖1 2106 工作面回風巷支護斷面
1)由表1 巖性特征可知,2106 工作面回風巷直接頂和直接底均為泥巖,硬度較低,內部裂隙發育。巷道兩幫為3#煤,硬度系數0.5,因此巷道具有明顯的“三軟”特征,穩定性差,在礦壓作用下極易發生塑性變形,導致支護設施失穩。
2)分析圖1 可知,錨桿錨固端位于砂質泥巖,錨索錨固端位于砂質泥巖與粉砂巖交界處,兩種錨固方式均未錨固于穩定巖層中,巷道支護方式無法滿足巷道圍巖穩定的要求。
3)2106 工作面回風巷采動影響主要分為掘進影響階段和回采影響階段,在采動應力影響下,錨桿多發生剪切錯段破壞,錨索超過極限抗拉強度而發生拉斷破壞。兩個階段巷道最大變形速率見表2。在掘進階段巷道頂底板移近量和兩幫移近量相差不大,在回采階段,頂底板移近量較兩幫移近量增大明顯,且巷道變形速率均為掘進階段的3~4 倍。

表2 2106 工作面回風巷掘進階段和回采階段最大變形速率
基于2106 工作面支護方案無法實現回風巷圍巖的有效控制,本文擬優化2107 工作面回風巷支護方案設計,具體如下:
1)改變支護材質、參數。類比2106 面回風巷錨桿(索)破壞狀況,增大2107 工作面巷道支護設施直徑及長度。直徑增大后可以提高錨桿(索)的抗拉和抗剪強度,提高錨固體整體強度;長度加長后可以將錨索錨固段固定于巷道深部穩定巖層,提高錨索承載能力。其中錨桿直徑由20 mm 變為22 mm,長度不變,錨索直徑由18.9 mm 變為22 mm,長度由6.3 m 變為7.3 m。
2)全斷面加強支護。類比2106 工作面回風巷對巷道頂底角位置支護不足狀況,2107 工作面巷道支護采取以下措施:①錨網支護:采用8 號菱形金屬網+Φ22 mm×2 400 mm 的NMG-2224 錨桿+雙鋼筋托梁(Φ16 mm×4 600 mm×860 mm×120 mm),錨桿間排距900 mm×1 000 mm,其中頂板近頂角處錨桿由豎直方向向兩側偏轉20°,幫部近頂角處錨桿由水平方向向上偏轉10°。幫部近底角處錨桿向下偏轉10°。上述措施保證巷道頂底角位置能夠得到有效支護;②錨索補強支護:巷道頂板采用5 根Φ22 mm×7 300 mm 預應力錨索補強支護,中部3 根錨索間排距1 000 mm×1 000 mm,兩側錨索間排距500 mm×1 000 mm;巷道兩幫采用3 根Φ22 mm×2 400 mm 強力錨桿支護,錨索間排距1 300 mm×1 000 mm,近頂側錨索向上偏轉10°,近底側錨索向下偏轉10°。頂部錨索張拉力不小于30 MPa。具體布置見圖2。

圖2 2107 工作面回風巷支護布置
沿2107 工作面回風巷每10 m 設置1 處測站,監測巷道圍巖變形量,觀頻為每天1 次。監測結果見圖3、圖4,選擇距工作面220 m 位置測站為數據分析站,并作為臨界固定點,該處測站能及時觀測采動前后巷道圍巖變化,當工作面未推進到220 m 位置時狀態為工作面以外,當工作面推過220 m 位置后為工作面以內,具體布置見圖5。

圖3 2107 工作面以外回風巷圍巖變形情況

圖4 2107 工作面以內回風巷圍巖變形量

圖5 2107 工作面數據分析站布置
分析圖3、表3 可知,當距工作面由遠及近時,巷道圍巖變形量逐漸增大,在工作面位置達到最大,其中巷道頂板最大變形量35 mm,最大變形速率4.5 mm/d,底板最大變形量192 mm,最大變形速率23.4 mm/d,實體煤幫最大變形量42 mm,最大變形速率4.3 mm/d,煤柱幫最大變形量57.2 mm,最大變形速率7.5 mm/d。在距工作面85 m 位置處巷道未發生明顯變形,最大變形速率趨近于0 mm/d。
分析表3、圖4 可知,當距工作面30~70 m范圍內,巷道變形量逐漸增大,在70 m 位置,巷道圍巖變形達到最大,其中頂板最大變形量104 mm。底板最大變形量325 mm,煤柱幫最大變形量130 mm,實體煤幫最大變形量96 mm。圍巖變形速率70 m前后到達峰值。在70~100 m 范圍內,巷道圍巖變形逐漸趨于穩定,并在100 m 后完全穩定,圍巖變形速率也趨于0 mm/d。因為工作面后方30~70 m范圍為基本頂破斷范圍,基本頂破斷后,巷道圍巖受礦壓影響逐漸減小,并逐漸趨于穩定,在基本頂破斷穩定后,巷道圍巖變形趨于穩定。上述變形具體見表3。

表3 2107 工作面回風巷道圍巖最大變形量
本文對2106 工作面回風巷變形原因及失穩特征進行分析,然后對2107 工作面回風巷道支護方案優化設計,強化支護強度。現場觀測結果表明,通過采動條件下巷道圍巖變形觀測,采用優化方案支護的巷道變形在允許范圍內,巷道圍巖得到有效控制,保證了巷道的安全使用。