高 嵩,張 蒙,李 軍,顏 慶,張 超
(1.國網(wǎng)山東省電力公司電力科學研究院,山東 濟南 250003;2.山東科技大學,山東 青島 266590)
隨著特高壓外電入魯電量的不斷增加和新能源發(fā)電的快速增長,山東電網(wǎng)的頻率控制問題越來越受到關(guān)注。當發(fā)生外電大功率缺額或新能源發(fā)電功率波動時,依靠手動調(diào)整機組指令的傳統(tǒng)方法已不能滿足電網(wǎng)頻率快速恢復(fù)的需求[1-3]。山東電網(wǎng)引入動態(tài)區(qū)域控制偏差(Area Control Error,ACE)調(diào)節(jié),自動發(fā)電控制(Automatic Generation Control,AGC)系統(tǒng)根據(jù)ACE大小對可控機組發(fā)出控制命令,實現(xiàn)電網(wǎng)頻率的快速動態(tài)恢復(fù)[4-6]。在實際運行過程中,機組AGC 模式又分為AGC-O(SCHEO)和AGC-R(PROPR)兩種。AGC-O模式下機組的基本功率由計劃曲線確定,不承擔調(diào)節(jié)量;AGC-R 模式下機組的基本功率按照相同可調(diào)容量比例分配,無條件承擔調(diào)節(jié)量。AGC-R 模式下,機組要快速響應(yīng)電網(wǎng)需求,保證電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定[7-10]。
近年來,新能源發(fā)電在我國電源結(jié)構(gòu)中的占比持續(xù)上升,隨著新能源發(fā)電的大規(guī)模并網(wǎng),火力發(fā)電企業(yè)利潤逐步縮減。為提高競爭力,火電機組不斷優(yōu)化提升機組AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)[11-16],參與電網(wǎng)ACE 調(diào)節(jié),ACE 調(diào)節(jié)控制能力有所增加,也對網(wǎng)源協(xié)調(diào)下的調(diào)頻策略提出了更高的要求。
冬季采暖期間,部分熱電聯(lián)產(chǎn)電廠為保證穩(wěn)定可靠供熱,主動退出AGC-R模式,ACE調(diào)節(jié)控制的機組數(shù)量有所減少,當特高壓聯(lián)絡(luò)線偏差顯著增大時,ACE 調(diào)節(jié)與機組控制配合不協(xié)同,造成日內(nèi)ACE 時段性調(diào)整困難。
通過調(diào)取ACE 調(diào)整困難時段的電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)運行數(shù)據(jù),分析電網(wǎng)和電源無法協(xié)同配合的原因,并提出有針對性的優(yōu)化策略,提高采暖季AGC-R 模式機組減少情況下的電網(wǎng)頻率快速響應(yīng)能力。
目前,山東建成并投運了電力行業(yè)接入機組規(guī)模最大的網(wǎng)源在線監(jiān)測平臺(以下簡稱“網(wǎng)源平臺”),已接入全省173臺(共64 540 MW)主力發(fā)電機組的涉網(wǎng)運行參數(shù),依托此平臺可實現(xiàn)對發(fā)電機組調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓能力的在線監(jiān)測及動態(tài)評估。通過網(wǎng)源平臺的在線數(shù)據(jù),選取特高壓偏差較大的時段,以2020 年2 月1 日04:00—04:15 為例,選擇8 臺投入AGC-R模式的機組進行分析。
電網(wǎng)ACE 曲線和特高壓偏差如圖1 所示,AGCR 模式機組調(diào)節(jié)需求和實際響應(yīng)曲線如圖2 所示。由圖1 和圖2 可知,04:00—04:06 時段,受特高壓偏差影響,ACE 持續(xù)為負值,最大-400 MW;AGC 系統(tǒng)向R模式機組持續(xù)下達400 MW 的向上調(diào)節(jié)指令,此時AGC-R 模式機組出力向上爬坡行為正確、但出力增長較慢,6 min 內(nèi)出力僅增長200 MW,平均調(diào)節(jié)速率33 MW/min。04:09—04:12 時段,ACE 變?yōu)檎怠⑦_150 MW,AGC 系統(tǒng)向R 模式機組下達150 MW 的向下調(diào)節(jié)指令;此時AGC-R模式機組響應(yīng)迅速,3 min內(nèi)出力降低200 MW,平均調(diào)節(jié)速率66 MW/min。04:12—04:15 時 段,ACE重新變?yōu)樨撝怠⑦_-200 MW,AGC系統(tǒng)向R模式機組下達200 MW 的向上調(diào)節(jié)指令;此時AGC-R 模式機組向上爬坡仍較緩慢,3 min內(nèi)僅增加70 MW。

圖1 電網(wǎng)ACE曲線、特高壓偏差

圖2 AGC-R模式機組調(diào)節(jié)需求、實際響應(yīng)
通過分析可知,電網(wǎng)整體AGC-R 模式機組向上調(diào)節(jié)速率低于向下調(diào)節(jié)速率,該時段內(nèi)電網(wǎng)ACE 為負值的期間,AGC向上響應(yīng)速率不足。
機組負荷控制邏輯如圖3 所示。在收到AGC 指令后,首先經(jīng)過機組負荷變化速率限制模塊,生成機組負荷指令(一次調(diào)頻前),再疊加一次調(diào)頻補償量,生成機組負荷指令(一次調(diào)頻后),作為控制目標值送入機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)進行調(diào)節(jié)。因此,須分析以下兩個過程:一是機組負荷指令的生成過程;二是機組有功功率跟蹤機組負荷指令的實際跟蹤過程。

圖3 機組負荷控制邏輯
以某電廠2 號機組為例,分析該機組的具體調(diào)節(jié)情況。
1.2.1 機組負荷指令的生成過程
機組負荷指令的生成過程包括變負荷速率設(shè)置環(huán)節(jié)和一次調(diào)頻補償指令的疊加環(huán)節(jié)。
1)變負荷速率設(shè)置環(huán)節(jié):330 MW 機組的標準額定變負荷速率應(yīng)為4.95 MW/min,該機組設(shè)置的機組負荷變化速率為6 MW/min。機組負荷變化速率限制模塊的作用是,收到AGC指令后,將其處理成斜坡指令。AGC指令與機組負荷指令(一次調(diào)頻前)的對比曲線如圖4所示。
如圖4 紅圈所示,AGC 指令階躍增加3 MW,斜坡所需時間為30 s,實際的負荷指令變化速率為5.98 MW/min,與機組設(shè)置的負荷變化速率6.00 MW/min一致,證明機組負荷變化速率限制模塊工作正常。

圖4 AGC指令與機組負荷指令(一次調(diào)頻前)對比
2)一次調(diào)頻補償量的疊加環(huán)節(jié):該時間段內(nèi)電網(wǎng)持續(xù)高頻,機組一次調(diào)頻動作。機組負荷指令(一次調(diào)頻前)與機組負荷指令(一次調(diào)頻后)的對比曲線如圖5所示。

圖5 一次調(diào)頻前、后機組負荷指令對比
如圖5 中光標豎軸所顯示的04:03:02 時刻,機組負荷指令(一次調(diào)頻前)為184.201 MW,機組負荷指令(一次調(diào)頻后)182.083 MW,一次調(diào)頻補償指令的實際值為-2.118 MW。此刻電網(wǎng)頻率為50.036 Hz,一次調(diào)頻補償指令的理論值應(yīng)為-0.36 MW,由此看出,機組的一次調(diào)頻能正常動作,且動作幅度高于理論值。
1.2.2 有功功率跟蹤機組負荷指令過程
機組負荷的實際跟蹤情況如圖6所示。
機組調(diào)節(jié)過程中,一次調(diào)頻持續(xù)動作,機組有功功率在跟蹤AGC指令時疊加了一個較大的一次調(diào)頻向下補償量。從整個調(diào)節(jié)過程中明顯可見,由于機組有功功率始終向下偏離AGC 指令較多,向上調(diào)節(jié)時被當作是跟不上AGC 指令的增過程(如圖6 中紅圈所示),而向下調(diào)節(jié)時被當作超前完成了AGC指令的減過程(如圖6中藍圈所示)。

圖6 機組負荷跟蹤曲線
從具體數(shù)據(jù)來看,04:00—04:08 時段,機組AGC 指令持續(xù)增,從178.23 MW 增至196.17 MW,8 min內(nèi)僅增加17.94 MW,平均變化速率2.24 MW/min。04:08—04:12 時段,機組AGC 指令持續(xù)減,從196.17 MW減至183.14 MW,4 min內(nèi)減少13.03 MW,平均變化速率3.25 MW/min。04:12—04:15時段,機組AGC指令持續(xù)增加,從183.14 MW增加至187.84 MW,3 min內(nèi)增加4.7 MW,平均變化速率1.57 MW/min。
通過分析可知,該機組向上調(diào)節(jié)速率低于向下調(diào)節(jié)速率。
首先從理論上根據(jù)ACE、AGC 和一次調(diào)頻的動作原理進行分析。電網(wǎng)ACE 是實時變化的,其正負方向、數(shù)值大小與特高壓聯(lián)絡(luò)線功率偏差以及電網(wǎng)頻率有關(guān),電網(wǎng)調(diào)度AGC 控制系統(tǒng)基于ACE 值生成AGC 指令并分發(fā)至每臺投入AGC 功能的發(fā)電機組。而發(fā)電機組無法監(jiān)測到電網(wǎng)ACE 值,其一次調(diào)頻控制策略只考慮電網(wǎng)頻率的變化,并未考慮ACE 的變化,因此ACE 調(diào)節(jié)方向(即AGC 調(diào)節(jié)方向)存在與一次調(diào)頻調(diào)節(jié)方向不一致的可能性。
其次從實際運行情況進行分析,根據(jù)網(wǎng)源兩側(cè)功率調(diào)節(jié)情況統(tǒng)計可以得出,本次ACE越限的重要原因是AGC-R模式機組的向上調(diào)節(jié)速率降低,低于正常運行時的額定調(diào)節(jié)速率;而該時間段內(nèi)AGC-R模式機組的向下調(diào)節(jié)速率正常,而能引發(fā)機組該類群體性動作的首先考慮的就是一次調(diào)頻和AGC反向問題。
以某電廠2 號機組調(diào)節(jié)困難期間主要運行參數(shù)為例,如表1所示。

表1 某2號機組主要運行參數(shù)
從表1 可看出,機組在AGC 調(diào)節(jié)過程中,受一次調(diào)頻動作的影響較為明顯。同理,分析另外其他7臺機組,也存在同樣的現(xiàn)象。結(jié)合上文對于機組AGC 調(diào)節(jié)過程的具體分析,得出ACE 越限的主要原因是:電網(wǎng)ACE與火電一次調(diào)頻調(diào)節(jié)方向相反。
同時,在分析過程中發(fā)現(xiàn)機組側(cè)調(diào)節(jié)存在兩方面問題。一方面是頻差小擾動時機組一次調(diào)頻量明顯比理論值要大,例如電網(wǎng)頻率為50.04 Hz 時,機組一次調(diào)頻理論指令為0.924 MW,而實際指令為2.33 MW,目前山東省內(nèi)較多機組存在該現(xiàn)象,其原因是為了應(yīng)對一次調(diào)頻日常小擾動考核,在小頻差時將一次調(diào)頻指令設(shè)置得較大;另一方面是部分機組協(xié)調(diào)控制品質(zhì)較差導(dǎo)致出力跟蹤不及時,例如某電廠1 號機組,機組在出力連續(xù)增加過程中鍋爐燃燒補充不足,主汽壓力下降較快,導(dǎo)致機組跟蹤AGC指令不及時。
根據(jù)以上分析,提出應(yīng)對山東電網(wǎng)ACE 調(diào)節(jié)異常的對策如下。
1)在政策上引導(dǎo)發(fā)電機組積極參與AGC輔助服務(wù)。各地區(qū)火電AGC 出清價格最高上限如表2 所示。山東電力輔助服務(wù)市場的AGC出清價格最高上限現(xiàn)在為6元/MW,相比其他地區(qū)較低。為提高發(fā)電廠投入AGC-R 模式運行機組的積極性,可考慮適當提高AGC 出清價格最高上限,增加AGC-R 模式機組數(shù)量,引導(dǎo)參與電網(wǎng)ACE調(diào)節(jié)。

表2 各地區(qū)火電AGC出清價格最高上限 單位:元/MW
2)針對電網(wǎng)ACE與火電一次調(diào)頻調(diào)節(jié)方向相反的問題,應(yīng)進一步完成電網(wǎng)ACE 和AGC 控制系統(tǒng)的策略。在AGC-R 模式機組控制策略中應(yīng)考慮ACE與一次調(diào)頻的影響,并完善電網(wǎng)緊急情況下AGC-O模式機組的控制策略。如果頻差進一步增大(達到0.1 Hz),一次調(diào)頻動作后會閉鎖AGC 的反向調(diào)節(jié),此時電網(wǎng)ACE 調(diào)節(jié)能力進一步弱化,容易造成電網(wǎng)ACE 越限。在電網(wǎng)ACE 越限的緊急情況下,電網(wǎng)調(diào)度人員可批量選擇發(fā)電機組,通過一鍵爬坡功能手動增加或減少機組有功出力,避免電網(wǎng)ACE 超過允許范圍。
3)針對頻差小擾動時機組一次調(diào)頻量明顯比理論值偏大的問題,可進一步完善發(fā)電機組一次調(diào)頻考核機制。發(fā)電機組一次調(diào)頻運行考核方面,由于現(xiàn)有一次調(diào)頻小擾動考核標準規(guī)定的考核邊界值是0.038 Hz,機組為提升合格率只能加大一次調(diào)頻動作幅度,建議將考核邊界值適當放寬;對一次調(diào)頻大擾動考核標準引入動作區(qū)間指標,要求機組動作幅值處于一個上下限區(qū)間內(nèi),避免機組調(diào)節(jié)過大或過小。
4)針對部分機組協(xié)調(diào)控制品質(zhì)較差導(dǎo)致出力跟蹤不及時的問題,可進一步加強直調(diào)機組出力管理,提升火電機組AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)。當電網(wǎng)發(fā)生緊急情況下,需要機組進行大范圍、快速的改變出力,因此對機組協(xié)調(diào)控制品質(zhì)要求較高。可開展對機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的優(yōu)化提升工作,提高機組AGC調(diào)節(jié)指標,一方面提升電網(wǎng)ACE 調(diào)節(jié)水平,另一方面提高機組參與AGC輔助服務(wù)市場的競爭力。
通過網(wǎng)源平臺在線數(shù)據(jù)對ACE調(diào)節(jié)過程中電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)數(shù)據(jù)進行深入分析,發(fā)現(xiàn)ACE 與火電一次調(diào)頻調(diào)節(jié)方向相反是導(dǎo)致ACE 越限的主要原因,并提出了應(yīng)對山東電網(wǎng)ACE 調(diào)節(jié)異常的相關(guān)對策,對提高電網(wǎng)ACE 調(diào)節(jié)水平和機組AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)具有指導(dǎo)意義。