陶文莉,郝 輝,馬 波,艾遠高
(三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443133)
水電廠的安全穩(wěn)定運行,與每個機電設備的良好性能有著重要關系。調(diào)速器作為水輪發(fā)電機組的重要控制系統(tǒng),其安全穩(wěn)定運行有著重要意義。切換閥是調(diào)速器液壓系統(tǒng)的重要組成部分,其用于實現(xiàn)冗余調(diào)速器的液壓油路切換,從液壓回路上保證機組實現(xiàn)冗余控制器及手/自動方式之間的無擾切換。在調(diào)速器液壓回路中,切換閥一般不做冗余配置,故對切換閥工作狀況進行監(jiān)視,及時發(fā)現(xiàn)切換閥故障,顯得尤為重要。
某電站機組調(diào)速器電氣部分采用雙套控制器,電液轉(zhuǎn)換執(zhí)行機構為比例閥+步進電機自復中機構相結合的雙套獨立電液轉(zhuǎn)換通道,兩個通道相互間完全獨立,互為備用,采用切換閥實現(xiàn)液壓回路之間的切換。其中,切換閥為單線圈驅(qū)動,彈簧自復位。如圖1所示為某電站機組調(diào)速器結構圖。

圖1 調(diào)速器結構圖
當切換閥線圈得電時,A套控制器控制比例伺服閥,由比例伺服閥直接作用于主配壓閥,所對應的油路為A套油路;當切換閥線圈失電時,B套控制器控制步進電機或者機手動操作機構控制步進電機,均通過自復中電液轉(zhuǎn)換器作用于主配壓閥,所對應的油路為B套油路。
某機組調(diào)速器在模擬A套大故障試驗時發(fā)現(xiàn):在A套自動方式下,斷開切換閥電源,調(diào)速器應該按照邏輯設計報出“A套大故障”,并切換至B套運行,但現(xiàn)場未按照預定邏輯切換至B套運行,且兩套控制器沒有任何故障報警信號。
出現(xiàn)異常情況后,查詢切換閥控制電氣回路設計為:切換閥線圈供電回路設計有單獨的空氣開關,A套切換閥控制命令串接在切換閥線圈供電回路中,切換閥本體帶有一組反饋接點直接送至A套控制器。B套沒有設計對切換閥的控制邏輯。
切換閥故障判斷邏輯如圖2所示:在A套主用時,控制器開出切換閥控制命令,若2 s以后仍未收到切換閥反饋信號,則報A套切換閥故障信號。B套未設計切換閥故障判斷邏輯。

圖2 A套調(diào)速器切換閥故障判斷邏輯
檢查A套調(diào)速器程序,發(fā)現(xiàn)切換閥反饋信號為1,即切換閥閥芯位置在A套油路。但此切換閥為單線圈電磁閥,切斷其線圈供電后,閥體應該在彈簧作用下切換至B套油路。由此基本判斷切換閥出現(xiàn)了卡阻故障。
對A/B套調(diào)速器導葉控制情況進行了現(xiàn)場試驗,導葉動作情況如表1所示。

表1 導葉動作情況表
由表1可以看出,A套控制器運行,即切換閥在A套油路時導葉可以正常動作,但是在B套和機手動控制,即切換閥在B套油路時導葉無法正常動作。由此可以判斷,此時切換閥發(fā)卡且卡在A套油路側(cè)。
通過上述分析和試驗發(fā)現(xiàn):切換閥發(fā)卡且卡在A套油路側(cè), A套油路一直保持暢通,無法切換至B套油路。此時,根據(jù)切換閥故障判斷邏輯,在A套主用時,切換閥控制命令一直存在,切換閥反饋接點一直接通,A套沒有故障信號,而B套控制器沒有設計切換閥判斷邏輯,也沒有故障信號。所以當A套大故障,機組切至B套或機手動方式運行時,實際油路一直在A套油路側(cè),調(diào)速器實際無法控制導葉動作,具有較大的運行風險。
針對切換閥卡在A套油路側(cè)的情況,進行導葉動作模擬試驗。改變比例閥電氣中位設置,模擬機組并網(wǎng)狀態(tài)下,A套自動運行時出現(xiàn)大故障,觀察調(diào)速器切至B套運行后導葉的實際動作情況。
(1)比例閥電氣中位設置合理。當切至B套主用運行后,導葉開度基本維持不變;手動切至機手動方式運行后,操作步進電機手輪,導葉開度依然基本維持不變。在此過程中,無任何故障報警信號報出。

圖3 切換閥發(fā)卡導葉維持不動
(2)比例閥電氣中位設置偏開方向。在B套自動方式下, B套的導葉給定不變,但實際導葉開度一直在往開方向偏移,當偏移達到設定值時,調(diào)速器報“導葉液壓故障”“B套大故障”,同時切至機手動方式運行。由圖4可知,無論是B套自動方式還是機手動方式,導葉開度一直在往開方向偏移。

圖4 切換閥發(fā)卡導葉偏開
(3)比例閥中位設置偏關方向。在B套自動方式下, B套的導葉給定不變,但實際導葉開度一直在往關方向偏移,當偏移達到設定值時,調(diào)速器報“導葉液壓故障”“B套大故障”,同時切至機手動方式運行。由圖5可知,無論是B套自動方式還是機手動方式,導葉開度一直在往關方向偏移。

圖5 切換閥發(fā)卡導葉偏關
由以上導葉動作模擬試驗結果可知,當切換閥發(fā)卡且卡在A套油路側(cè)時,當比例閥中位設置合理,B套自動方式下,導葉可以保持穩(wěn)定,機組平穩(wěn)運行,但無法調(diào)整負荷;當比例閥中位設置偏開,B套自動方式或者機手動方式下,導葉持續(xù)偏開,機組有超負荷運行的風險;當比例閥中位設置偏關,B套自動方式或者機手動方式下,導葉持續(xù)偏關,機組有逆功率運行的風險。當切換閥發(fā)生發(fā)卡且卡在A套油路側(cè)時,在B套主用或機手動方式運行,無法確保機組安全穩(wěn)定運行,且不會有切換閥故障報警信號,存在較大的風險,當前切換閥故障判斷邏輯不能滿足機組安全穩(wěn)定運行的需求。
現(xiàn)有的調(diào)速器程序中只有A套控制器切換閥故障判斷邏輯,可以增加B套控制器切換閥故障判斷邏輯,進一步完善調(diào)速器故障判斷機制。切換閥本身自帶一組反饋接點,不經(jīng)過中間繼電器擴展,直接送至A套控制器的DI通道。檢查控制器程序發(fā)現(xiàn),B套控制器與A套控制器之間有以太網(wǎng)方式通信,在不影響A套切換閥故障判斷的可靠性,且不改變原有切換閥反饋硬件回路的情況下,可以以通信方式將A套獲取到的切換閥反饋信號送至B套控制器,用以B套切換閥故障判斷。在B套控制器程序中,增加如圖6所示切換閥故障判斷邏輯,當調(diào)速器B套主用或機手動方式運行時,若B套控制器收到切換閥反饋信號為1,則B套控制器報切換閥故障信號。通過B套控制器報出切換閥故障信號,提示運行人員,此時切換閥卡在A套油路側(cè),不能在B套或機手動方式實現(xiàn)負荷調(diào)節(jié),同時便于維護人員進行故障定位。

圖6 增加B套切換閥故障判斷邏輯圖
其次,比例閥電氣中位是一個相對穩(wěn)定的值,應在機組檢修期間無水試驗階段,通過導葉跟隨試驗,對比例閥中位設置情況進行檢查,確認比例閥中位設置合理,確保機組在切換閥卡在A套油路側(cè)時,即使A套發(fā)生大故障,機組也可以穩(wěn)定在當前導葉開度運行。
程序修改后進行現(xiàn)場模擬試驗:通過強制A套控制器的切換閥控制命令輸出模擬切換閥發(fā)卡且卡在A套油路側(cè),機組在A套并網(wǎng)運行時,模擬A套大故障,調(diào)速器切至B套主用運行后,B套控制器報出 “切換閥故障”,并切至機手動運行,導葉開度維持在當前導葉開度。
切換閥作為非對稱冗余調(diào)速器液壓回路切換的關鍵設備,其運行情況直接關系到機組的安全穩(wěn)定可靠運行。文章通過分析切換閥故障后的導葉動作情況,完善了切換閥故障判斷邏輯,消除了機組調(diào)速器運行過程中可能存在的安全隱患,進一步提升了機組調(diào)速器運行的安全穩(wěn)定性。