許 紅 劉 敏
(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)
當前商用空調的小型壓縮機一般使用滾動轉子式壓縮機,壓縮機安裝于室內機組內。研究表明,壓縮機是空調振動及噪聲的根源,與其連接的管路是傳播振動及噪音的主要途徑[1,2]。因此,如果空調吸排氣管路系統的模態與機組的運行頻率相重合時,壓縮機的振動會引起管路系統的振動,激發管路系統的共振,導致吸排氣管的應變超標,超標嚴重者會導致吸排氣管裂管或斷管。基于動力學理論,對機房空調壓縮機吸排氣系統進行動力學模型分析,獲取壓縮機開機時吸排氣管的模態特性,總結出管路壁厚及阻尼配重對管路振動模態的影響,提出空調管路結構設計的建議, 從而避免管路因振動而產生破裂, 導致制冷劑泄露的事故[2,3]。
本文基于Workbench建立壓縮機、吸氣管及排氣管系統有限元模型,分析某商用機組啟動時管路應變嚴重超標問題,根據管路模型振動的情況對管路進行優化設計,進行CAE分析和實驗驗證,改進后的吸排氣管路系統的固有頻率有效的避開了機組的運行頻率,避免了管路因共振產生斷管損壞。
該機型為定頻機,存在低、額定、高電壓之分,對應運行頻率約為46~49 Hz左右,圖1為該機組在額定電壓及高電壓的情況下,壓縮機啟動運行的瞬間沖擊下,吸排氣管路系統的應力應變測試值,吸氣管及排氣管分別布置4個應變測試點,實驗結果表明,吸氣管第三個測試點的應變過大,應變最大達到670.84 MPa,觀察管路的振動發現,吸氣管的下U彎在壓縮機啟動的瞬間存在明顯的搖擺振動,存在嚴重裂管隱患。

圖1 原機組管路啟動測試應
為提高計算機仿真分析的求解效率,在不改變轉子壓縮機-管路系統物理特性的基礎上,利用Workbench軟件對配管系統中壓縮機、管路及減震墊等部件的非關鍵特征進行簡化處理,忽略壓縮機內部結構,將其簡化為殼體結構,管路使用抽中面處理,減振橡膠墊使用實體結構,管路、壓縮機等抽殼后用四邊形劃分殼網格;管夾、腳墊等實體采用六面體、五面體劃分體網格;對部分管路、壓縮機腳墊進行局部網格細化,以得到更為精確的仿真結果,利用Workbench處理后的壓縮機管路系統如圖2所示。

圖2 原機空調管路系統網格模型
按照表1材料參數表定義壓縮機、管路及減振橡膠墊等零件的材料參數及屬性,通過各個零件之間的接觸方式,定義其連接類型,確定空調及其管路系統的約束方式。

表1 零部件材料屬性定義
模態計算分析即求出管路各階固有頻率及相應振型,而其各階固有頻率及相應的陣型是在忽略外作用力及阻尼的情況下,通過求解結構自由振動方程的廣義特征值而得到的[4~6],該管路結構的振動微分方程為:

系統的特征方程為:

式中:
M、K—質量及剛度矩陣;
x—振動位移;
P—強迫激勵;
利用Workbench對空調管路有限元模型進行分析,采用Block Lanczos法對配管系統進行有約束的模態分析,設置模態階數為14階,最終得到固有頻率如表2所示。由表2 可知,管路系統的第3階固有頻率為49.708 Hz,在運行頻率約為46~49 Hz范圍內,而11 階固有頻率為95.174 Hz,與激振力的倍頻頻率為100 Hz比較接近,與試驗結果吻合。

表2 模態分析結果
對壓縮機及其管路系統進行頻響分析,調用比較感興趣的吸氣管及排氣管的頻響如圖3、4所示。吸氣管在下U彎(即近壓縮機端第三彎)存在明顯的應力峰值,最大值為6.9×10-4mm,究其原因啟動的瞬間管路受的沖擊載荷的作用,管路存在與其運行頻率46~49 Hz重合的固頻49.708 Hz,吸氣管共振存在搖擺導致;機組排氣管最大振動響應均分布在近壓縮機端第三彎外側,最大值為6.3×10-5mm。

圖3 吸氣管最大振動響應分布

圖4 排氣管最大振動響應分布
原方案的吸排氣管路系統存在與機組運行頻率重合的固頻,為避免吸氣管運行應力超標問題,需要對此壓縮機吸排氣管系統的結構進行優化設計,避免由于管路系統的共振導致裂管及斷管的現象。結構優化后管路系統的網格模型如圖5所示,對優化后的配管系統進行有約束的模態分析,計算前14階模態分析結果見表3,結構優化后空調管路系統的固有頻率成功的避開了壓縮機運行頻率48 Hz及電源頻率50 Hz或其倍頻,降低了發生共振的風險。

圖5 優化后空調管路系統網格模型

表3 模態分析結果
結構優化后機組管路系統在沖擊轉矩載荷作用下,吸氣管和排氣管最大振動響應分布如圖6和圖7所示,結構優化后吸氣管最大振動值4.8×10-5mm,結構優化后排氣管最大振動值3.8×10-6mm,綜上所述,優化后的空調管路系統在相同沖擊轉矩載荷作用下,吸排氣管的最大振動響應顯著降低。

圖6 優化后吸氣管最大振動響應分布

圖7 優化后排氣管最大振動響應分布
對優化后的壓縮機及吸排氣管路系統進行應力應變試驗,在額定電壓及高電壓兩個電壓下進行測試,管路系統應變測試結果如圖8所示,優化后的壓縮機及吸排氣管路系統的開機應力均到有效的降低,其中吸氣管測試點3的應變值從670.84 MPa降低為211 MPa,降低幅度約為60 %,排氣管應變的最大值為測試點2,應變值為309.45 MPa,相對于原機組排氣管最大應變值為測試點1應變值為313.82 MPa變化不大,由于此次管路優化是針對吸氣管更改結構進行優化,排氣管的管型不變,所以排氣管得振幅變化不大。

圖8 優化前后吸氣管應變
本文對機房空調壓縮機吸排氣系統為例,進行動力學模型分析,獲取壓縮機開機時吸排氣管的模態特性,進一步進行頻響分析,最終得出該空調管路系統的第3階固有頻率為49.708 Hz和11 階固有頻率為95.174 Hz跟壓縮機的運行頻率48 Hz和電源頻率50 Hz及其倍頻比較接近,因此該空調管路系統容易產生共振,實驗數據顯示,吸氣管的振動最大值為670.84 MPa,振動較大容易產生斷管損壞;優化后的空調管路系統的固有頻率成功的避開了壓縮機運行頻率48 Hz及電源頻率50 Hz或其倍頻,避免管路系統產生共振;實驗結果表明,優化后的空調管路系統的應變值均得到有效的降低,其中吸氣測試點3的應變值從670.84 MPa降低為211 MPa,減小了459.84 MPa降低幅度約為60 %。