999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

空調管路系統的有限元分析及優化設計

2021-11-18 07:30:44
日用電器 2021年10期
關鍵詞:模態振動優化

許 紅 劉 敏

(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)

引言

當前商用空調的小型壓縮機一般使用滾動轉子式壓縮機,壓縮機安裝于室內機組內。研究表明,壓縮機是空調振動及噪聲的根源,與其連接的管路是傳播振動及噪音的主要途徑[1,2]。因此,如果空調吸排氣管路系統的模態與機組的運行頻率相重合時,壓縮機的振動會引起管路系統的振動,激發管路系統的共振,導致吸排氣管的應變超標,超標嚴重者會導致吸排氣管裂管或斷管。基于動力學理論,對機房空調壓縮機吸排氣系統進行動力學模型分析,獲取壓縮機開機時吸排氣管的模態特性,總結出管路壁厚及阻尼配重對管路振動模態的影響,提出空調管路結構設計的建議, 從而避免管路因振動而產生破裂, 導致制冷劑泄露的事故[2,3]。

本文基于Workbench建立壓縮機、吸氣管及排氣管系統有限元模型,分析某商用機組啟動時管路應變嚴重超標問題,根據管路模型振動的情況對管路進行優化設計,進行CAE分析和實驗驗證,改進后的吸排氣管路系統的固有頻率有效的避開了機組的運行頻率,避免了管路因共振產生斷管損壞。

1 空調機組管路系統應力應變分析

該機型為定頻機,存在低、額定、高電壓之分,對應運行頻率約為46~49 Hz左右,圖1為該機組在額定電壓及高電壓的情況下,壓縮機啟動運行的瞬間沖擊下,吸排氣管路系統的應力應變測試值,吸氣管及排氣管分別布置4個應變測試點,實驗結果表明,吸氣管第三個測試點的應變過大,應變最大達到670.84 MPa,觀察管路的振動發現,吸氣管的下U彎在壓縮機啟動的瞬間存在明顯的搖擺振動,存在嚴重裂管隱患。

圖1 原機組管路啟動測試應

2 空調管路有限元模型

為提高計算機仿真分析的求解效率,在不改變轉子壓縮機-管路系統物理特性的基礎上,利用Workbench軟件對配管系統中壓縮機、管路及減震墊等部件的非關鍵特征進行簡化處理,忽略壓縮機內部結構,將其簡化為殼體結構,管路使用抽中面處理,減振橡膠墊使用實體結構,管路、壓縮機等抽殼后用四邊形劃分殼網格;管夾、腳墊等實體采用六面體、五面體劃分體網格;對部分管路、壓縮機腳墊進行局部網格細化,以得到更為精確的仿真結果,利用Workbench處理后的壓縮機管路系統如圖2所示。

圖2 原機空調管路系統網格模型

按照表1材料參數表定義壓縮機、管路及減振橡膠墊等零件的材料參數及屬性,通過各個零件之間的接觸方式,定義其連接類型,確定空調及其管路系統的約束方式。

表1 零部件材料屬性定義

模態計算分析即求出管路各階固有頻率及相應振型,而其各階固有頻率及相應的陣型是在忽略外作用力及阻尼的情況下,通過求解結構自由振動方程的廣義特征值而得到的[4~6],該管路結構的振動微分方程為:

系統的特征方程為:

式中:

M、K—質量及剛度矩陣;

x—振動位移;

P—強迫激勵;

利用Workbench對空調管路有限元模型進行分析,采用Block Lanczos法對配管系統進行有約束的模態分析,設置模態階數為14階,最終得到固有頻率如表2所示。由表2 可知,管路系統的第3階固有頻率為49.708 Hz,在運行頻率約為46~49 Hz范圍內,而11 階固有頻率為95.174 Hz,與激振力的倍頻頻率為100 Hz比較接近,與試驗結果吻合。

表2 模態分析結果

對壓縮機及其管路系統進行頻響分析,調用比較感興趣的吸氣管及排氣管的頻響如圖3、4所示。吸氣管在下U彎(即近壓縮機端第三彎)存在明顯的應力峰值,最大值為6.9×10-4mm,究其原因啟動的瞬間管路受的沖擊載荷的作用,管路存在與其運行頻率46~49 Hz重合的固頻49.708 Hz,吸氣管共振存在搖擺導致;機組排氣管最大振動響應均分布在近壓縮機端第三彎外側,最大值為6.3×10-5mm。

圖3 吸氣管最大振動響應分布

圖4 排氣管最大振動響應分布

3 管路優化設計及實驗驗證

原方案的吸排氣管路系統存在與機組運行頻率重合的固頻,為避免吸氣管運行應力超標問題,需要對此壓縮機吸排氣管系統的結構進行優化設計,避免由于管路系統的共振導致裂管及斷管的現象。結構優化后管路系統的網格模型如圖5所示,對優化后的配管系統進行有約束的模態分析,計算前14階模態分析結果見表3,結構優化后空調管路系統的固有頻率成功的避開了壓縮機運行頻率48 Hz及電源頻率50 Hz或其倍頻,降低了發生共振的風險。

圖5 優化后空調管路系統網格模型

表3 模態分析結果

結構優化后機組管路系統在沖擊轉矩載荷作用下,吸氣管和排氣管最大振動響應分布如圖6和圖7所示,結構優化后吸氣管最大振動值4.8×10-5mm,結構優化后排氣管最大振動值3.8×10-6mm,綜上所述,優化后的空調管路系統在相同沖擊轉矩載荷作用下,吸排氣管的最大振動響應顯著降低。

圖6 優化后吸氣管最大振動響應分布

圖7 優化后排氣管最大振動響應分布

對優化后的壓縮機及吸排氣管路系統進行應力應變試驗,在額定電壓及高電壓兩個電壓下進行測試,管路系統應變測試結果如圖8所示,優化后的壓縮機及吸排氣管路系統的開機應力均到有效的降低,其中吸氣管測試點3的應變值從670.84 MPa降低為211 MPa,降低幅度約為60 %,排氣管應變的最大值為測試點2,應變值為309.45 MPa,相對于原機組排氣管最大應變值為測試點1應變值為313.82 MPa變化不大,由于此次管路優化是針對吸氣管更改結構進行優化,排氣管的管型不變,所以排氣管得振幅變化不大。

圖8 優化前后吸氣管應變

4 結論

本文對機房空調壓縮機吸排氣系統為例,進行動力學模型分析,獲取壓縮機開機時吸排氣管的模態特性,進一步進行頻響分析,最終得出該空調管路系統的第3階固有頻率為49.708 Hz和11 階固有頻率為95.174 Hz跟壓縮機的運行頻率48 Hz和電源頻率50 Hz及其倍頻比較接近,因此該空調管路系統容易產生共振,實驗數據顯示,吸氣管的振動最大值為670.84 MPa,振動較大容易產生斷管損壞;優化后的空調管路系統的固有頻率成功的避開了壓縮機運行頻率48 Hz及電源頻率50 Hz或其倍頻,避免管路系統產生共振;實驗結果表明,優化后的空調管路系統的應變值均得到有效的降低,其中吸氣測試點3的應變值從670.84 MPa降低為211 MPa,減小了459.84 MPa降低幅度約為60 %。

猜你喜歡
模態振動優化
振動的思考
科學大眾(2023年17期)2023-10-26 07:39:14
超限高層建筑結構設計與優化思考
房地產導刊(2022年5期)2022-06-01 06:20:14
民用建筑防煙排煙設計優化探討
關于優化消防安全告知承諾的一些思考
一道優化題的幾何解法
振動與頻率
天天愛科學(2020年6期)2020-09-10 07:22:44
中立型Emden-Fowler微分方程的振動性
國內多模態教學研究回顧與展望
基于HHT和Prony算法的電力系統低頻振蕩模態識別
UF6振動激發態分子的振動-振動馳豫
計算物理(2014年2期)2014-03-11 17:01:44
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合第一页| 99re免费视频| 沈阳少妇高潮在线| 国产日本视频91| www.av男人.com| 国产成人三级| 国产玖玖玖精品视频| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 国产又粗又猛又爽视频| 午夜欧美理论2019理论| 国国产a国产片免费麻豆| 亚洲人妖在线| 亚洲一区黄色| 3D动漫精品啪啪一区二区下载| 四虎影视8848永久精品| 永久毛片在线播| 色妞www精品视频一级下载| 黄色福利在线| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江| 欧美日韩v| 亚洲美女视频一区| 香蕉久久国产精品免| 国产区人妖精品人妖精品视频| 不卡午夜视频| 高清色本在线www| 亚洲美女一区| 国产精品一区二区不卡的视频| 婷婷色狠狠干| 91成人免费观看| 国内毛片视频| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 丁香六月综合网| 国产打屁股免费区网站| 亚洲国产中文精品va在线播放| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 亚洲天堂网站在线| 亚洲中文字幕日产无码2021| 欧美亚洲一区二区三区在线| 一级毛片免费观看久| 国产亚洲欧美在线专区| 国产成人无码Av在线播放无广告| 99人体免费视频| 亚洲AV无码精品无码久久蜜桃| 91免费在线看| 免费一级毛片不卡在线播放 | 91精品国产综合久久香蕉922| 97精品国产高清久久久久蜜芽| 国产屁屁影院| 国产第八页| 超清无码一区二区三区| 亚洲黄色激情网站| 亚洲综合九九| 乱人伦视频中文字幕在线| 精品在线免费播放| 午夜免费小视频| 999精品色在线观看| 欧美日本视频在线观看| 欧美三级视频在线播放| 国产一在线| 亚洲大学生视频在线播放| 亚洲最大在线观看| 欧美丝袜高跟鞋一区二区| 色欲不卡无码一区二区| 国产免费精彩视频| 日本欧美一二三区色视频| 亚洲综合在线网| 日韩第九页| 亚洲无码高清视频在线观看| 在线国产你懂的| 亚洲成人精品在线| 国产精品对白刺激| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看| 日本欧美视频在线观看| 亚洲天堂网站在线| 成人国产精品一级毛片天堂 | 亚洲国产一区在线观看| 狠狠操夜夜爽| 国产在线观看精品| 国产成人无码AV在线播放动漫 | 国产三级毛片| 国产精品香蕉| 狠狠亚洲五月天|