張曹林井立祥陳勇亮
(1.安徽向科化工有限公司;2.中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司;3.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室)
乳化炸藥生產原材料主要由水相和油相材料組成,水相材料為液態硝酸銨,油相材料為石油蠟、減壓蠟膏、蠟下油等混合黏稠物[1]。由于材料本身特性,水相材料會在溫度較低或者濃度較高時析晶[2],油相材料本身具有附著性,2種原料儲罐到混合罐是通過長距離管道運輸方式,途徑彎管、接頭、不光潔管道壁,容易堆積在管道壁上。設備停機后,由于原料的滯后性,本身會有多余尾料留存在管道內,在班次停機靜置期間,尾料沉積聚集并固化。若不及時清理,當下次開機給料時,管道堆積堵塞會疊加,以至于無法給料,影響正常生產。
傳統的尾料清潔方式多有弊端,存在自動化程度低、清潔不徹底、尾料二次污染等情況,隨著工業智能化升級改造潮流的推進與安全環保監察力度的加大,已經成為亟待解決的熱點問題。尾料自清潔系統是對生產系統末端的補充[3],本研究通過對系統清潔方案比選測試,對清潔程序進行了優化與完善。一方面,通過系統編程控制,可以實現一鍵清掃,減少清潔時間與工作量;另一方面,能夠有效解決尾料的收集與處理問題,實現真正的“零排放”,提高生產線自動化程度。
尾料自清潔系統屬于附加系統,主體由三部分組成:上位機控制系統,管道及附件,尾料處理設施。上位機控制系統是系統的控制交互中心,與原有生產DCS系統具有很好的兼容性,可以在其基礎上進行擴展。管道及附件主要是指支管、電磁閥、熱水器、水泵、氣泵等,主要負責開關控制與管路聯通。尾料處理設備包括集液池、集油箱,是清潔尾料的暫存設備,方便集中處理。系統結構如圖1所示。

系統結構需要賦予時序、指令與動作等邏輯內涵[4]。由于水相與油相原材料不同,其前端給料系統相對獨立,且各自尾料對管道壁的淤積程度也不同,管線的清潔也應為單獨控制執行。在水相清潔子系統中,主要考慮介質加熱、閥門聯動啟閉以及清洗循環次數控制;在油相清潔子系統中,則更偏向于閥門聯動與組合介質的聯動控制。系統控制流程如圖2所示。
尾料自清潔系統設計要考慮操作便捷性、清潔效果、清潔成本、節能環保等指標。系統通過自動化控制,在生產DCS控制系統的基礎上附加設計,設定執行計劃程序,用戶可以通過可視化交互界面了解系統狀態、物料計劃、清潔進度等,實現一鍵運轉與復位。尾料自清潔系統已具備操作便捷性,還需針對其余指標對系統進行測試與優化,完善系統設計。

清潔效果與成本是系統設計主要考慮的2個指標,而其主要關聯要素有2個:一是清潔介質,二是清潔方式。清潔介質的選用是關系到系統運行的基礎成本,而清潔方式主要關聯清洗時間與次數,直接影響清洗效果與總運行成本,需要對這2個因素進行試驗,以便更好地對方案優化。
水相尾料主要成分為液態硝酸銨,其性質易溶于水,且溶解度隨著溫度升高而升高。針對水相尾料主管道的清潔,從經濟性的角度上,宜選用水為清潔介質,既可以作溶劑稀釋尾料,也不會造成污染。在測試試驗中,尾料填充采用相同量的水相原料,以常溫0.1 g/mL低濃度硝酸為對照組,采用常溫水、95℃熱水進行清洗試驗,清潔物料儲罐可以滿足5 min清洗介質供應,可以通過檢測管道壁殘留程度驗證清潔效果,用清洗總時長來反映清潔效率,單次物料、能耗等費用總成本來評價清洗成本,逐一對水相管道清潔試驗,測試結果見表1。

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由表1可知,水相管道單次清洗效果最佳的是“熱水”介質組,但其總時長與成本表現欠佳;常溫水清洗效果稍差,但是其總用時與成本表現良好。
油相材料主要成分為各類蠟油與添加劑,其性質難溶于水,易溶于有機溶劑,但有機溶劑成本較高,而且會有二次殘留,會對下次生產造成污染,從經濟與可操作性的原則上,介質可選用增壓空氣,增壓水,輔助少量機油作溶劑與潤滑,本測試采用1.5 MPa增壓環境,增壓常溫水為對照組,增壓熱水、增壓空氣、增壓空氣+機油潤滑為測試組,進行單次5 min清潔,測試結果如表2所示。

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由表2可知,油相主管道單次清洗效果最好的是“空氣+機油”介質組,但其成本稍高;熱水與空氣介質組清洗效果類似,但熱水的總時長與成本稍高。
管道淤堵對生產影響很大,造成直接成本上漲,因此清潔效果在尾料自清潔系統的應用表現權重最大,其次是清洗成本與總時長,通過對水相與油相主管道的清洗測試比較,在單次清洗作業中,水相清潔介質材料宜選用熱水稀釋沖洗,油相清潔介質材料使用壓縮空氣+機油輔助壓力沖洗。
本尾料自清潔系統中,水相清潔需要熱水,一直待機將會耗費較多電能,而且生產結束后開始加熱水罐耗費時間,可以設定生產結束前一定時間,系統自動啟動加熱。此外,受溫度影響,尾料的性質會有變化,夏季一次清潔效果比較好,而冬季二次清潔效果會更好,可以設定季節模式,對清洗方式調整,解決耗能耗時問題。
現有水相尾料沖洗后一般直接排入溝渠中,造成水體富營養化,影響生態健康[5];油相尾料則采用燃燒處理,會造成大氣污染。隨著安全環保監察力度的加大,企業對環保問題也更加重視。本系統通過對低濃度的硝酸銨尾料溶液富集存儲,用于廠區綠化灌溉;將油相尾料收集到容器內,集中無害化處理。
尾料自清潔系統對于簡化乳化炸藥生產結束后打掃環節上表現良好,一方面可以減少一線工人工作量和時長,另一方面可以提高乳化炸藥生產線自動化程度,符合企業現代管理理念,深受企業歡迎,主要體現在以下2個方面。
(1)尾料自清潔系統與原生產線具有很好的兼容性,可以直接進行升級改造,且具有一定的獨立性,使用方便,易于維護。
(2)系統清潔介質主要使用水、空氣以及少量輔助機油,運營成本較低,符合企業經濟與政策需求,便于推廣使用。
(1)結合生產工藝特點,設計了尾料自清潔系統,并充分利用尾料性質,確定了經濟適用的清潔介質材料,解決尾料的自動化、程序化清洗的問題。
(2)系統設置了季節模式,對清潔方式靈活調整,通過對清潔尾料的富集,實現二次利用或無害化處理,解決了環保節能問題,具有很好的應用效果。