張和平 付旭剛 孫書(shū)偉 馬 晉
(酒鋼集團(tuán)宏興股份公司煉鐵廠)
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司煉鐵廠一燒配料室共有6個(gè)精礦倉(cāng),其中114#~116#精礦倉(cāng)主要為1#、2#燒結(jié)機(jī)供應(yīng)燒結(jié)鐵精礦,214#~216#精礦倉(cāng)為3#燒結(jié)機(jī)供應(yīng)燒結(jié)鐵精礦。鐵精礦倉(cāng)下部設(shè)置有PZ2500圓盤(pán)給料機(jī),額定給礦量50~120 t/h。近年來(lái),由于自產(chǎn)鐵精礦粒度細(xì)、水分大,精礦流動(dòng)性差,再加上給料圓盤(pán)套筒、盤(pán)面及刮刀等設(shè)施仍為原結(jié)構(gòu),出料不穩(wěn)定(最大偏差超20%),下料量維持在8~10 kg/m,每臺(tái)折合給礦量45~57 t/h,嚴(yán)重制約著生產(chǎn)節(jié)奏,精礦下料環(huán)節(jié)已成為影響燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量的“瓶頸”環(huán)節(jié)。集團(tuán)公司7#高爐大修后燒結(jié)礦的質(zhì)量、產(chǎn)量矛盾將更為突出,解決燒結(jié)配料室鐵精礦圓盤(pán)下料問(wèn)題迫在眉睫。
燒結(jié)配料室配套皮帶秤精度等級(jí)為2級(jí),即生產(chǎn)實(shí)踐動(dòng)態(tài)稱量累計(jì)誤差不大于2%。2020年2月底,針對(duì)114#~116#精礦倉(cāng)配料圓盤(pán)下料偏差較大的問(wèn)題,進(jìn)行了實(shí)測(cè),結(jié)果見(jiàn)表1。

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從表1可見(jiàn),平均偏差約4.12%,遠(yuǎn)超精度等級(jí)偏差。
從原料本身(內(nèi)因)和設(shè)備本體(外因)2個(gè)方面對(duì)造成精礦配料圓盤(pán)下料不穩(wěn)定的原因進(jìn)行分析,并制訂解決措施。
通過(guò)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表可知,綜合鐵精礦-200目含量不超過(guò)82%,平均水分14.11%、最高14.38%、最低13.68%,水分長(zhǎng)期超標(biāo)是造成配料圓盤(pán)下料不穩(wěn)定的重要原因。
綜合鐵精礦水分長(zhǎng)期超標(biāo)主要表現(xiàn)為粘倉(cāng),圓盤(pán)套筒上部粘倉(cāng)嚴(yán)重,物料不能順暢下到圓盤(pán)盤(pán)面。圓盤(pán)在旋轉(zhuǎn)給料過(guò)程中,一方面物料與套筒壁、刮刀表面摩擦增大,影響出料;另一方面物料與盤(pán)面摩擦力不夠,產(chǎn)生打滑,影響出料。物料旋轉(zhuǎn)出盤(pán)面掉落過(guò)程中因水分大,料塊粘接,掉落不均勻,時(shí)大小不一。
受礦石性質(zhì)所限,現(xiàn)場(chǎng)磁選+浮選工藝的鐵精礦脫水以圓盤(pán)真空過(guò)濾機(jī)、壓濾機(jī)為主。目前,過(guò)濾設(shè)備最佳工作狀態(tài)下的鐵精礦水分在13.6%左右,難以進(jìn)一步下降是基本現(xiàn)狀,因此,試圖通過(guò)降低精礦水分的愿望目前難以實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)精礦含水量過(guò)高引發(fā)的一系列問(wèn)題,逐一進(jìn)行針對(duì)性結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
(1)在保持原精礦配料圓盤(pán)套筒高度的前提下,根據(jù)原套筒上口連接尺寸和套筒直徑、高度,對(duì)配料圓盤(pán)套筒進(jìn)行重新設(shè)計(jì),即把原設(shè)計(jì)的上口錐型短節(jié)拆除,設(shè)計(jì)為一體式上錐段,斜度不小于65°,減輕精礦下滑過(guò)程的阻力,減輕棚倉(cāng)概率;將套筒下半部由圓柱形改為漸開(kāi)線蝸殼結(jié)構(gòu),減輕盤(pán)面物料運(yùn)轉(zhuǎn)輸出過(guò)程與套筒壁的摩擦阻力,提高圓盤(pán)給料能力;套筒錐段及漸開(kāi)線蝸殼結(jié)構(gòu)套筒壁內(nèi)部全部安裝20 mm厚的塑料襯板,減少套筒壁與物料的摩擦力,防止物料粘料和物料打滑。改造前后配料圓盤(pán)套筒結(jié)構(gòu)與尺寸見(jiàn)圖1、圖2。


(2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及給料機(jī)理分析,為提高物料與配料圓盤(pán)盤(pán)面襯板的摩擦力,提高盤(pán)面的給料能力,對(duì)盤(pán)面襯板進(jìn)行改造,即將配料圓盤(pán)常規(guī)的中心圓襯板和周邊扇形盤(pán)面平襯板,改造為漸開(kāi)線型凹凸間隔槽襯板;按照?qǐng)A盤(pán)工作時(shí)旋轉(zhuǎn)方向設(shè)計(jì)順(逆)時(shí)針槽型,提高物料和盤(pán)面的摩擦力,從而提高圓盤(pán)給料能力。改造后配料圓盤(pán)盤(pán)面襯板示意見(jiàn)圖3,實(shí)物見(jiàn)圖4。


(3)圓盤(pán)在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中盤(pán)面中心區(qū)物料相對(duì)密實(shí),不易刮下,刮刀磨損嚴(yán)重并且套筒以外的部位帶料嚴(yán)重,旋轉(zhuǎn)過(guò)程圓盤(pán)盤(pán)面掉料嚴(yán)重;而且,現(xiàn)有刮刀由長(zhǎng)方形鋼板或鑄造件制作,主要作用是將盤(pán)面旋轉(zhuǎn)帶出的物料刮削下來(lái),長(zhǎng)方形刮刀沿整個(gè)工作面刮削密實(shí)物料,刮刀受力大,圓盤(pán)給料能力受限。為提高圓盤(pán)刮刀刮削效率,降低刮刀整體受力結(jié)構(gòu),刮刀的前端安裝有“半犁鏵結(jié)構(gòu)”的刮刀尖,使圓盤(pán)盤(pán)面旋轉(zhuǎn)的密實(shí)物料通過(guò)刮刀尖翻鏟提前疏松物料,減小刮刀體的受力。改造前后的刮刀示意見(jiàn)圖5、圖6。


以上措施經(jīng)114#~116#精礦倉(cāng)配料圓盤(pán)和214#~216#精礦倉(cāng)配料圓盤(pán)試驗(yàn),效果明顯,解決了一燒配料室精礦倉(cāng)圓盤(pán)給料能力低下和下料波動(dòng)大的問(wèn)題,在鐵精礦水分和圓盤(pán)轉(zhuǎn)速?zèng)]有變化的情況下,給料能力從改造前的8~10 kg/m提高到20~30 kg/m。
對(duì)改造后的114#、116#配料圓盤(pán)進(jìn)行人工跑盤(pán)校核,結(jié)果見(jiàn)表2、表3。

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從表2、表3可見(jiàn),下料偏差百分比均小于2%,極大地穩(wěn)定了燒結(jié)配料過(guò)程,提高了燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量的穩(wěn)定性。
(1)經(jīng)濟(jì)效益。配料圓盤(pán)下料量穩(wěn)定在32 kg/m,使燒結(jié)機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高1.6 t,燒結(jié)機(jī)作業(yè)率按93.54%、燒結(jié)礦加工成本按66.59元/t計(jì),3臺(tái)燒結(jié)機(jī)年經(jīng)濟(jì)效益4.8 t/h×24 h/d×365 d/a×93.54%×66.59元/t=261.9萬(wàn)元/a。
(2)實(shí)現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定供料后,燒結(jié)礦堿度及質(zhì)量更加穩(wěn)定,同時(shí)能減輕因下料不暢造成的崗位工捅料的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(1)酒鋼集團(tuán)宏興股份公司煉鐵廠一燒配料室配套皮帶秤精度等級(jí)為2級(jí),實(shí)際偏差約4.12%,遠(yuǎn)超精度等級(jí)偏差。
(2)精礦水分超標(biāo)是造成配料圓盤(pán)下料不穩(wěn)定的重要原因。
(3)由于現(xiàn)場(chǎng)不具備降低自產(chǎn)精礦水分的可能性,因此從配料圓盤(pán)套筒的形狀與尺寸、圓盤(pán)盤(pán)面襯板形式以及刮刀形式3個(gè)方面進(jìn)行了優(yōu)化。
(4)改造后,配料圓盤(pán)下料偏差小于2%,極大地穩(wěn)定了燒結(jié)配料過(guò)程,提高了燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量的穩(wěn)定性。
(5)改造產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)261.9萬(wàn)元/a,使燒結(jié)礦堿度及質(zhì)量更加穩(wěn)定,也減輕了崗位工的勞動(dòng)強(qiáng)度。