劉紀(jì)臣

摘要:隨著油田油水井使用時間不斷累積,鉆塞、套磨銑等修井作業(yè)日益增多,螺桿鉆具故障時常發(fā)生,主要原因是對于螺桿鉆具結(jié)構(gòu)認識的不足,對失效環(huán)節(jié)缺少總結(jié)和疏于防范。掌握螺桿鉆具的工作原理,合理地進行操作使用,降低其故障率,可以極大地減小返工率,降低勞動強度同時提高施工進度,對于我們井下作業(yè)行業(yè)有一定指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:螺桿鉆具;故障分析;預(yù)防措施
1引言
螺桿鉆具是一種把液體的壓力能轉(zhuǎn)換為機械能的能量轉(zhuǎn)換裝置,它由旁通閥、防掉裝置、馬達、萬向軸、傳動軸等部分組成(見圖1)。
2常見失效分析
2.1旁通閥總成故障分析
旁通閥主要在起下管柱過程中建立油套循環(huán),出現(xiàn)問題主要表現(xiàn):泵壓異常波動直至下降,進尺變慢或無進尺的現(xiàn)象。主要原因包括鉆井液含砂量過高或落物等雜質(zhì),造成閥芯、閥座之間卡死而不能關(guān)閉;泵壓過高刺壞閥芯滑套或旁通閥老化,工作不靈活,關(guān)閉不到位。預(yù)防措施做好進水好口過濾,保持鉆井液保持清潔,無雜物;入井前檢查好旁通閥開啟關(guān)閉是否靈活好用;鉆進時保持合理泵壓。
2.2馬達總成故障分析
馬達是通過定子和轉(zhuǎn)子作用將水力流動轉(zhuǎn)化為機械轉(zhuǎn)動的核心部件。加壓泵壓升高或憋泵,有時膠塊返出,進尺變慢甚至無進尺。主要原因為:
1、井下落物造成定子和轉(zhuǎn)子損壞;
2、井溫超過120℃、油基泥漿、鹽水泥漿會使普通螺桿定子橡膠脆化;
3、鉆井液中混入氣體造成氣蝕,攜帶性能下降,修井液固相含量過高;
4、螺桿鉆具在井下(高溫下)累積工作時間長,超過7-10小時;
5、倒單根速度慢,固相沉淀倒灌造成馬達卡死。
6、加壓過大。
預(yù)防措施:
1、調(diào)整好鉆井液性能,降低含砂量,減輕對定子橡膠的磨損,盡量減少含砂量,固相含量<1%;鉆具入井前應(yīng)進行通井,防止水眼內(nèi)有異物;
2、使用規(guī)定的排量和參數(shù)鉆進,減輕對馬達的損壞;
3、使用好除氣設(shè)備,保持鉆井泵上水良好,防止氣蝕;
4、分析地層條件,合理選擇螺桿鉆具,井底高溫段保持循環(huán)鉆進,避免長時間等停泵;
5、倒單根前進行充分準(zhǔn)備,盡量選擇白天施工,人員、設(shè)備及環(huán)境達到最佳配合狀態(tài),提高操作速度;
6、根據(jù)鉆洗物件,采用合理加壓,控制好排量和泵壓。
2.3萬向軸總成故障分析
萬向軸的作用是將馬達的行星運動轉(zhuǎn)變?yōu)閭鲃虞S的定軸轉(zhuǎn)動,將馬達產(chǎn)生的扭矩及轉(zhuǎn)速傳遞給傳動軸至鉆頭,多采用撓軸式。主要失效原因包括萬向軸斷裂、萬向軸嚴(yán)重磨損等,預(yù)防措施:根據(jù)鉆磨銑目標(biāo)特點,合理選擇螺桿鉆具及鉆頭,防止工具疲勞。
2.4傳動軸故障分析
傳動軸的作用是將馬達的旋轉(zhuǎn)動力傳遞給鉆頭,同時承受鉆壓所產(chǎn)生的軸向和徑向負荷。傳動軸屬于薄弱環(huán)節(jié),失效原因主要有:
2.4.1傳動軸折斷
現(xiàn)象為鉆進中突然無進尺或鉆時突然加長。
發(fā)生的原因:
1、復(fù)合鉆進情況下,螺桿鉆具的旋轉(zhuǎn)擺動加劇,瞬間載荷急劇變化;
2、非均質(zhì)地層或水泥灰塞硬度不均,螺桿鉆具承受的軸向和徑向沖擊載荷忽大忽小;
3、鉆壓過大,排量過大,超過傳動軸總成的安全載荷;
4、間歇式送鉆、溜鉆、頓鉆,使鉆具頻繁制動,造成傳動軸折斷。
預(yù)防措施:根據(jù)地層或水泥灰塞硬度變化,合理控制鉆壓5-20KN,均勻送鉆,避免間歇式送鉆、溜鉆、頓鉆,避免不得長時間空轉(zhuǎn)循環(huán)或壓死循環(huán)。
2.4.2傳動軸卡死
主要表現(xiàn)現(xiàn)象為泵壓升高,上提管柱卡鉆,鉆速慢或無進尺,停止后管柱出現(xiàn)倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。發(fā)生的原因:鉆井液性能不合要求,含砂量高,鉆進速度過快,巖屑不能及時返出,接單根時停泵時間過長造成,鉆進過程未進行劃眼作業(yè),鉆遇較硬層位,大塊固相物質(zhì)沉積卡死。預(yù)防措施為調(diào)整好鉆井液性能及進水口,控制含砂量和下放速度,進行劃眼作業(yè),鉆進時減少停泵時間。
2.5各部分殼體斷裂或刺漏
殼體出現(xiàn)問題主要有旁通閥與上部管柱絲扣連接處、萬向節(jié)殼體與傳動軸殼體連接處等位置松扣脫扣、傳動軸外殼體斷裂。主要表現(xiàn)泵壓下降、下放無進尺,出口液固相含量降低。預(yù)防措施測試準(zhǔn)確正常鉆進時泵壓做好對比,控制好鉆壓,避免間歇式送鉆、溜鉆、頓鉆,觀察好出口液性。
3案例解剖
坨新120井為一口老井試油井,先期通井判斷套管縮徑,2011年10月8日下Φ73mm油管+Φ95mm螺桿鉆+Φ118mm復(fù)式銑錐,采用本區(qū)污水30m3正循環(huán)磨銑,泵壓3MPa,排量500L/min,鉆壓4kN,鉆下Φ73mm加厚油管1根,方入0.90m后無進尺,上提下放多次無效,上提管柱懸重不增加,下放管柱懸重降低,磨銑井段2007.20-2007.64m。起出管柱發(fā)現(xiàn)螺桿鉆轉(zhuǎn)子、工具連接接頭和復(fù)式銑錐落井。直接落井原因萬向節(jié)撓軸與定子外筒絲扣連接處脫扣。原因分析:不明確螺桿鉆具型號盲目操作加壓過大,工具入井前未檢查螺桿鉆具性能檢測,鉆具本體存在松扣跡象;加壓過大造成管柱反轉(zhuǎn)。
4預(yù)防措施
人員對螺桿鉆具缺乏認識了解,基本構(gòu)造原理知之甚少,盲目使用,加強螺桿鉆具方面知識培訓(xùn);
現(xiàn)場工況缺乏總結(jié),對井身結(jié)構(gòu)、地層參數(shù)不重視、螺桿鉆具高溫低溫使用混亂、現(xiàn)場使用細節(jié)不注意。我們應(yīng)該形成系統(tǒng)性使用規(guī)程,認真分析地層參數(shù)及井身狀況,合理選擇螺桿鉆具及鉆頭,,使用前進行對職工技術(shù)交底,做到科學(xué)操作、合理使用。
螺桿鉆具管理不系統(tǒng),生產(chǎn)時間、使用時間、性能參數(shù)、用后保養(yǎng)等無系統(tǒng)檔案,使螺桿鉆帶病工作;做好對螺桿鉆的保養(yǎng),用完后,及時用清水沖洗干凈,在灌入機油,兩端上好絲扣帽。鉆洗工具與螺桿鉆接頭上緊,最好再焊死防止松口。
鉆磨銑相應(yīng)配套設(shè)備不健全,憑借經(jīng)驗進行現(xiàn)場操作指揮,進水管線無過濾器、拉力指重計不準(zhǔn)確、無扶正裝置鉆破套管等因素造成諸多不嚴(yán)謹(jǐn)。
參考文獻:
[1] 何文濤,螺桿鉆具失效分析[D].2008.
[2]李明謙,黃繼慶.螺桿鉆具的應(yīng)用現(xiàn)狀及未來發(fā)展建議[J].石油機械,2006,34(5):73-75.