張景貴 鄧建華
中車株洲電力機車有限公司 湖南株洲 412001
中車株洲電力機車有限構架涂裝生產線于2015年投入使用,適用于各型號機車、城軌車輛構架、搖枕等部件的清洗、噴漆、流平、烘干、打磨等作業,生產節拍70min/架,設計年產能3400架。該生產線呈“U”形布局,占地面積2200㎡,含控制室2套,輸送系統1套,作業室體10間,液壓升降平臺2套,涵蓋構架清洗、構架拋丸、構架上線、清理預涂屏蔽、噴漆、烘烤、交驗等15個工序臺位。
構架涂裝生產線為國內第一條重載(載重量達到9T)積放式輸送系統,沒有相關成熟技術可以借鑒,存在設計缺陷,且長期超負荷運行,導致輸送系統故障頻繁。主要有以下幾點問題:
(1)電氣控制系統經常出現信息丟失現象,導致系統經常停機,無法正常運行。
(2)輸送系統無過載保護功能,鏈條出現卡滯、干涉等現象時,系統無法停止運行,導致鏈條或軌道拉斷[1]。
(1)承載小車只有兩個輪組,四個輪子承載,單個車輪輪壓過大,摩擦阻力大,導致輪子磨損嚴重,小車運行不穩定。
(2)承載小車輪組為非標設計,制造精度低,強度不足,導致輸送系統運行不穩定。
輸送系統鏈條、軌道材質硬度不足,不適應長時間運行的工況,出現軌道拉傷及鏈條變形問題。
停止器為四連桿機構,沒有導向裝置,且為現場制作,精度差,經常與承載小車碰撞,導致輸送鏈條卡死。
構架上下件裝置采用剪叉升降結構,行程長,設置在地坑內,且無導向裝置,運行不穩定,維修難度大。
涂裝場所為易燃易爆場所,動火作業需要辦理作業審批手續后方可實施,導致維修及時性較差。并且每次動火作業耗時長,導致故障維修時間長。
(1)傳動機構具備機械及電氣過載保護功能,當輸送小車卡死或其他情況無法運轉時,傳動機構自動停止運行,防止鏈條、軌道因過載斷裂。
(2)更換信號系統傳感器,新傳感器具備防塵、防漆霧、耐高溫性能,且每個工位設置雙感應器,兩個信號同時感應10s后,控制系統才執行下一個動作。
(1)改變原承載小車2個小車組的結構形式,采用4車組結構,共計16個輪子承載,降低輪壓,確保承載小車運行平穩。
(2)小車組采用整體模鍛件,升降爪采用標準鑄鋼件。小車組強度好、精度高;滾輪采用整體軸承,滾輪轉動靈活;滾輪踏面硬度≥40HRC,并帶有外伸式潤滑油嘴。
(1)鏈條采用X-678型標準鏈條,選用45Mn2以上材質制作,軌道采用10#工字鋼,材料選用16Mn鋼材,提升鏈條及軌道的材質硬度、剛度。
(2)軌道按照10T承載設計,安裝后軌道承載面水平精度控制在±3mm/m。
(1)改四連桿機構為氣缸伸縮機構,增加導軌及導向輪,加大結構強度,保證整個機構運行可靠;
(2)停止器除底座焊接外,其他部件采用耐高溫螺栓連接,并做防松標識,具備足夠強度,保證在工件多次運行撞擊下,整體結構不發生形變[2]。
(1)根據現場實際情況,設計制作帶升降功能的蓄電池電動平車,升降裝置承載12T,升降高度大于1米,實現上、下件功能。
(2)原升降平臺地坑用商用混凝土回填,并鋪設P43鋼軌。
(1)輸送系統軌道、停止器、感應器、鏈條等部件全部采用螺栓連接,出現故障后不需要動火作業即可拆裝,提升維修響應的及時性。
(2)輸送系統部件采用標準部件,各部件安裝采用螺栓連接。部件出現故障后,可以進行整體更換,降低現場故障維修時間[3-7]。
通過此次維修改造,解決了重載輸送系統存在的設計缺陷,消除了系統存在的安全隱患。改造完成后,輸送系統故障率明顯下降,故障次數從改造前的月均60次下降至月均2次,故障率下降96.67%。系統運行穩定,整體性能顯著改善,控制系統自動化水平大幅提升。