陸永健
華能南通電廠 江蘇南通 226003
汽輪機產生振動故障原因的原因很多,例如:汽輪機在啟動或運行過程中,轉子與汽封等靜止部件的間隙消失,導致動靜部件接觸,由此產生振動[1]。汽輪機動靜碰磨的常見原因有動靜間隙不足;轉軸振動過大;不對中、非轉動部件變形等缺陷使轉子相對靜止部件處于偏斜位置;缸體跑偏、彎曲或變形,導致缸內或汽封間隙改變。
(1)潤滑油中機械雜質高,該汽輪機自2015年4月開始試車至2017年9月,在運行期間雖有停機檢修,但未對潤滑油箱進行清理,潤滑油中機械雜質偏高,機械雜質進入汽輪機支撐軸承和止推軸承,造成汽輪機軸振動上漲。
(2)運行中使用專業儀器對轉子運行中的狀態、位置進行檢測,從振動趨勢和檢測頻譜結果來看,汽輪機轉子在運行中存在不平衡,轉子未在中心線位置,致使汽輪機轉子與定子之間有輕微的摩擦,導致轉子振動波動。
(3)機組運行后期,汽輪機使用蒸汽量逐漸上漲,判斷汽輪機葉輪存在結垢現象,立即對所使用的過熱蒸汽進行分析,發現蒸汽中鈉含量12.6μg/L,SiO2含量19μg/L,鈉含量超過設計值≤10μg/L,SiO2接近設計值20μg/L。由于汽輪機所使用過熱蒸汽品質不高,長時間運行導致汽輪機蒸汽通流部件及葉輪表面結垢,隨時間增加,結垢的厚度不斷增加,當結垢厚度達到一定程度后,會導致汽輪機工作效率下降、動靜部分出現摩擦,造成機組振動波動。
(4)汽輪機支撐軸承、止推軸承溫度上漲,判斷為汽輪機止推軸承、支撐軸承在振動波動期間有磨損現象,導致部分潤滑油泄漏,軸承內形成的潤滑油膜承載能力下降,當汽輪機出現振動時,軸承有輕微磨損,造成軸承溫度上漲。
(1)對汽輪機油系統過濾器進行切換,切換出的過濾器更換濾芯備用。使用在線濾油機對汽輪機潤滑油中的機械雜質進行過濾,并在汽輪機停機后對潤滑油路油箱進行清理。
(2)穩定前系統工藝氣量及氫碳比,禁止工藝氣量大幅度波動,致使汽輪機負荷頻繁變化。穩定后系統乙酸單元CO使用量,使后系統保持在110%負荷運行,壓縮機和汽輪機配合調整后使機組進入最佳運行狀態[2]。
(3)機組運行后期,汽輪機前、后軸承箱軸端密封出現漏油現象,漏油位置距離汽輪機本體及汽輪機排氣管線較近,為了防止泄漏出的潤滑油接觸高溫著火,制作漏油收集盒,把泄漏出的潤滑油收集到盒內,統一回收清理。另外,在汽輪機兩端使用低壓氮氣吹掃,降低漏油點氧含量,防止潤滑油接觸高溫著火。
根據汽輪機前、后軸承箱的軸端梳齒密封磨損情況分別進行處理,前軸承箱的軸端梳齒密封磨損情況較輕,對其進行修復,后軸承箱的軸端梳齒密封磨損比較嚴重,則進行更換。同時,對前后軸端密封進行技術改造,在軸端密封外側鉆出10的圓孔,與氮氣管線連接,使用減壓后30kPa的低壓氮氣向軸承箱內吹氮氣,并在軸端密封最內側兩個梳齒下部鉆出3個5圓孔作為回油,其密封原理類似于干氣密封后置隔離氣[3]。經過改造后,汽輪機前、后軸承箱的軸端密封處漏油消失。
油膜渦動是由軸瓦穩定性裕度不足導致的。軸系發生油膜渦動時間較短且能夠自行消失,說明軸瓦工作時處于失穩邊界的附近。在運行中一般采取升高潤滑油油溫、調節油壓、調節真空等措施嘗試改善軸瓦穩定性,在檢修中,首先消除軸瓦缺陷,然后增加瓦枕緊力,改善球面接觸,減小頂隙,增大側隙,縮減軸瓦軸向長度,調整標高等,以此增加軸瓦穩定性裕度。機組檢修后首次啟動,定速到帶負荷階段,發電機振動未出現低頻分量,油膜渦動故障成功消除。針對基頻分量緩慢爬升問題,需要徹底消除發電機轉子熱敏性故障。待工期允許時,需將發電機轉子返廠解體、檢查、重新組裝,確保運行時無部件發生松動,無嚴重的內摩擦效應,內部風道暢通,并進行冷態以及熱態下的精細動平衡[4]。
汽輪發電機組運行中心不正也會引起振動,具體原因有以下幾點:①汽輪機啟動時,暖機時間不夠,升速或加負荷太快,將引起汽缸受熱膨脹不均勻,或者花銷系統有卡澀,使汽缸不能自由膨脹,均會造成機組產生不正常位移,產生振動;②機組在進汽溫度超過設計規范的條件下運行,將使其膨脹差和汽缸變形增加,如高壓軸封上抬等。造成機組中心超過允許限度,引起振動;③靠背輪安裝不正確,中心未找準,運行時產生振動且振動隨負荷的增加而增加。此次處理,由于汽缸不進行揭缸,轉子的校驗僅包括轉子各端面跳動進行測量,無法測量各轉子的對輪的對輪瓢偏,以下為各對輪測得的同心度[5]。
通過對汽輪機運行過程中出現的問題進行分析總結,及時判斷汽輪機振動高的原因,并結合實際情況進行調整優化,及時有效地解決了汽輪機振動高的問題,為汽輪機長期運行積累了寶貴的經驗,從而確保機組長周期穩定運行。