莊建成
(三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司廈門集美分公司,福建 廈門 361000)
吉安市螺子山污水處理廠二期由吉安宏源污水處理有限公司運營,已經(jīng)建成規(guī)模4 萬噸/日,設(shè)計出水標準執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準的B 標準。2018 年省住建廳、環(huán)保廳下發(fā)了《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)污水處理廠達到一級A 排放標準工作的通知》,根據(jù)這份通知,吉安市啟動了螺子山宏源污水處理廠提標改造工程,處理規(guī)模保持不變,改造后處理工藝為“AA0+MBBR”工藝,出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準的A 標準。設(shè)計進水水質(zhì)如表1 所示。

表1 一期工程2018 年全年運行水質(zhì)情況表(濃度mg/L,水量t/d)
根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以判斷,污水廠實際平均進水水質(zhì)與設(shè)計基本相符,有些時段進水水質(zhì)超出設(shè)計值。出水水質(zhì)平均值,均比設(shè)計出水水質(zhì)低,實際運行滿足和優(yōu)于設(shè)計要求,但部分時段仍然存在著超出排放標準的情況。認為主要原因是:①吉安市吉州區(qū)和敦厚片區(qū)污水管網(wǎng)完善、收集率高,因而進水濃度較高,優(yōu)于江西很多城市污水處理廠。②工業(yè)園大量污水接入污水處理廠。
本項目的改造難點包括:
1.1 改造周期短。吉安市螺子山污水處理廠提標改造工程于2020 年7 月份正式開工建設(shè),2020 年12 月12 日氧化溝改造完成并進入調(diào)試;2020 年12 月31 日磁混凝沉淀池施工完成并進入調(diào)試。
1.2 在不新增用地條件下進行改造。把卡魯塞爾氧化溝工藝改造AAO 工藝,主要是對好氧部分增加堵墻改變水流走向,以及把表曝改為底曝,其中好氧區(qū)采用MBBR 設(shè)計,增加填料和攔截網(wǎng),就是把卡魯塞爾氧化溝工藝改為AAO+MBBR 工藝。
1.3 攔截網(wǎng)堵塞問題嚴重。受生產(chǎn)生活影響加大;由于進水水質(zhì)中含有毛發(fā)性物質(zhì)高,造成MBBR 池攔截網(wǎng)堵塞,填料區(qū)與好氧區(qū)的液位差高達0.8m,及時采取相應(yīng)清理措施,并通過改變曝氣風量、方向和推流等方式使填料對攔截網(wǎng)進行切割,有效地防止毛發(fā)性物質(zhì)附著在攔截網(wǎng)上,從而徹底解決由于攔截網(wǎng)的問題,導(dǎo)致生化池調(diào)試受影響。
1.4 MBBR 工藝在實際運行中,填料的比重是否滿足在曝氣區(qū)保持懸浮狀態(tài)等因素,可能對運行有一定影響,在實際工程應(yīng)用中需權(quán)衡利弊。
采用MBBR 工藝對污水廠現(xiàn)狀生物池進行升級改造的思路,具體為:將現(xiàn)有卡魯塞爾氧化溝工藝改造為AAO+MBBR工藝。改造中保留有池容不變,把卡魯塞爾氧化溝工藝改造AAO 工藝,如圖1 所示,主要是對好氧部分增加堵墻改變水流走向,滿足AAO 工藝要求;以及把倒扇形曝氣的表曝改為鼓風機曝氣的底曝;好氧區(qū)增加填料采用MBBR 設(shè)計;增加進出水攔截網(wǎng);增加硝化液回流泵及管道,使回流量達到設(shè)計要求;根據(jù)具體情況重新設(shè)計增加推流器。改造后,MBBR 系統(tǒng)的填料掛滿懸浮微生物,增加系統(tǒng)污泥濃度,從而提高微生物菌群,對水中COD、BOD、NH3-N、TN 進行有效分解,并通過后工藝的升讀處理將脫泥系統(tǒng)對TP 和SS進行脫除,確保出水達標排放。

圖1 MBBR 工藝示意圖
總之,MBBR 工藝具有在原有系統(tǒng)進行改造不新增用地、出水水質(zhì)穩(wěn)定達標,抗沖擊能力強,四項常規(guī)指標去除率高效果好等優(yōu)點,對于本提標改造工程,MBBR 工藝可穩(wěn)定達到一級A 排放標準。
按正常生化系統(tǒng)進行調(diào)試,調(diào)試過程可分為兩個階段,第一階段是系統(tǒng)生化池培養(yǎng),因為吉安污水廠還有一期水廠獨立運,直接從一期污泥濃縮池將新鮮的污泥用臨時泵和管道,直接打到這系統(tǒng)中,控制好污泥濃度,可以加快細菌馴化時間,主要控制好幾個關(guān)鍵指標,好氧區(qū)控制好控制好溶解氧為3-4mg/L,根據(jù)總氮進出水情況控制好內(nèi)回流硝化液回流量為100%~200%左右,污泥濃度4000mg/L 左右,外回流二沉池剩余污泥回流量為100%左右,再根據(jù)實際進出水質(zhì)情況做調(diào)節(jié),系統(tǒng)可以在一周之內(nèi)摸索各項參數(shù)指標,完全可以使出水達標排放;第二階段是投加填料掛膜,這是在系統(tǒng)穩(wěn)定達標排放后,就可以進行投加填料,填料掛膜主要是調(diào)節(jié)好填料流化,根據(jù)進出水水質(zhì)水量情況,尤其注意進水水質(zhì)中含有毛發(fā)性物質(zhì)高,會造成MBBR 池攔截網(wǎng)堵塞,應(yīng)及時采取相應(yīng)措施,通過改變曝氣風量、方向和推流等方式使填料對攔截網(wǎng)進行切割,有效地防止毛發(fā)性物質(zhì)附著在攔截網(wǎng)上,根據(jù)出水情況調(diào)節(jié)好內(nèi)回流硝化液回流量和外回流二沉池剩余污泥回流量,使系統(tǒng)穩(wěn)定達標運行。
從表2 MBBR 和卡魯塞爾氧化溝工藝進出水COD 原始數(shù)據(jù)的變化情況,生化系統(tǒng)從初期COD 出水均值為45mg/L;到第二個數(shù)據(jù)COD 出水均值為39 mg /L,以后基本能穩(wěn)定達標;一個月以后投加填料掛膜后出水COD 比之前有所降低,這是因為隨著生化系統(tǒng)培養(yǎng)正常后,好氧池填料的掛膜,從而提高了COD 的去除。改造前的卡魯塞爾氧化溝運行COD 的去除率為81%,而改造為MBBR 后的COD 的去除率為86%,明顯去除效果更好,系統(tǒng)更穩(wěn)定,確保COD 排放能穩(wěn)定低于50 mg /L 達標排放,以后隨著填料掛膜更多,污泥濃度再適當提高,空沖擊性更強,運行運行效果將更好。

表2 MBBR 和卡魯塞爾氧化溝工藝進出水COD 原始數(shù)據(jù)(單位:mg/L)
從表3 MBBR 和卡魯塞爾氧化溝工藝進出水氨氮原始數(shù)據(jù),改造前氨氮雖然都能達標一級B,但改造后能穩(wěn)定在3mg/L左右,對比改造前后的氨氮去除率分別為81%和61%。這主要是改造為MBBR 后,懸浮填料的投加后掛膜效果好,大量的硝化菌附著在填料表面生長,增強生化系統(tǒng)的硝化能力。

表3 MBBR 和卡魯塞爾氧化溝工藝進出水氨氮原始數(shù)據(jù)
改造后的MBBR 生物池進水TN 均值為23mg/L,經(jīng)過一個月的系統(tǒng)調(diào)試,MBBR 填料掛膜后生化池出水TN均值由14.27mg/L 降低到10.08mg/L,平均去除率44%,出水TN穩(wěn)定達標,生化系統(tǒng)對TN 去除效果如表4 MBBR 和卡魯塞爾氧化溝工藝進出TN 原始數(shù)據(jù)。改造后系統(tǒng)TN 去除率明顯提升,主要是改造后投加了填料,硝化菌附在懸浮填料上,并相應(yīng)提高污泥濃度,從而大大提高硝化菌的菌群量,從而提高了TN的去除效果;從改造后MBBR 運行情況跟改造前卡魯塞爾氧化溝運行情況對比,根據(jù)表4 的連續(xù)測定的月平均值來看,出水的TN 越來越低,效果更明顯,對總氮去除率提高了約5%。從運行結(jié)果看,改造后的系統(tǒng)運行更穩(wěn)定,能確保穩(wěn)定達標排放。

表4 MBBR 和卡魯塞爾氧化溝工藝進出TN 原始數(shù)據(jù)
從吉安騾子山污水廠二期采用MBBR 工藝進行改造系統(tǒng)改造,在不新增用地條件下,對卡魯塞爾氧化溝的進行改造,工期短,出水水質(zhì)穩(wěn)定達到一級A 標準,適合于無新增用地的污水廠進行提標改造。
經(jīng)改造前后半年的檢測數(shù)據(jù)對比分析,MBBR 工藝的出水COD、氨氮、總氮檢測值均低于魯塞爾氧化溝工藝工藝的出水的值,充分驗證了MBBR 工藝具有出水水質(zhì)標準高,硝化和反硝化效果好,有機物去除率高,出水穩(wěn)定等特點,雖然改造過程中也發(fā)現(xiàn)一些問題點需要權(quán)衡利弊,但是MBBR 工藝還是提標改造項目優(yōu)先選用的工藝方案之一。