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鑄軋生產在線除氣技術改造

2021-12-03 05:11:22王寶中
科技信息·學術版 2021年31期
關鍵詞:控制

王寶中

摘要:鋁產品在熔煉、鑄軋過程中會吸氣,造成產品含氣、夾渣,鋁合金熔體的精煉主要是除去氫及氧化夾渣,鋁水在流送過程中易產生二次污染,所以不僅需要進行爐內精煉,在線精煉、在線除氣、在線過濾是爐內精煉的完善和補充。

關鍵詞:除氣;轉子;精煉;控制

引言

在鑄軋生產過程中,尤其是每年6-9月高溫多雨季節,鑄軋卷中氣孔、夾雜等嚴重影響其內部質量,導致鋁成材率降低。因此,鋁水在線處理一直是我們重點研究和改進的對象。目前我公司使用的在線精煉設備密封性能不是很好,箱體之間或箱體與箱蓋之間只是機械的連接在一起。尤其是除氣箱,在石墨轉子除氣過程中,達不到封閉除氣的效果,產生的粉塵彌散在除氣箱上方,對生產環境有一定污染。保溫性能較差,造成溫降大,為了保證前箱溫度,熔煉爐鋁水溫度很高,熔體吸氣嚴重。此次進行的鋁水在線處理系統改造主要目的是提高鋁水純度,減少溫降,改善生產環境。

1技術及工藝要求

1.1氫氣的產生及除氣原理

燃氣熔煉爐燃燒熱效率高,熔化速度快,污染性小,溫度可自動控制。但是由于天然氣燃燒使爐氣中的水分壓高,水分與Al反應產生H2(3H2O+2Al=Al2O3+3H2),氫通過物理吸附、化學吸附和擴散進入鋁液。爐氣中的水分壓越大,鋁液中所吸收的氫越多。因此,必須在保溫爐與鑄軋機之間的生產線上配備效率較高的除氣裝置。

目前的除氣原理是將惰性氣體通入鋁水中,鋁水中溶解的氫,通過濃差擴散進入惰性氣泡中,惰性氣泡浮出鋁熔體時,將氫除去。在動力學上,除氣速度或效率受多個參數的控制,這些參數是相互依賴的,除氣效率取決于這些參數之間的搭配。主要有以下幾點:鋁液和氣泡間的氫濃度差、氣泡總表面積、氣泡密度、氣泡與金屬的相對運動速度、氣泡停留時間等。

1.2惰性氣體氣泡的產生

除氣系統中惰性氣體氣泡的主要產生來自旋轉噴頭:在氣體從旋轉噴嘴周邊上的孔噴射的過程中,被旋轉噴嘴和鋁液間產生的剪切力打碎成細小泡。產生的氣泡大小取決于旋轉噴頭孔的大小,氣體通過孔的速度和旋轉噴頭的周邊速度。孔越小,氣體出口速度越高,旋轉噴嘴的周邊速度越大,產生的氣泡越小。高轉速和小孔徑,帶來相當多的設計問題,轉子維護和運行所需要的空間大,使得到的氣泡密度受到限制。

2設備改造

2.1原設備系統

鑄軋車間的生產使用的在線除氣系統,除氣采用的是氮氣,設備一直沿用老設備,已不能滿足現場管理、產品質量的要求。由于轉子的高速旋轉,和氮氣的攪拌作用,產生了很多的細微的鋁屑顆粒,在除氣箱周圍彌漫,對設備、環境衛生影響很大,人站在除氣箱旁邊,有迷眼的感覺,對鑄軋工的呼吸系統有很大的危害。

2.2改造后在線除氣系統

本次改造使用的裝置是一套系列化的除氣、除渣裝置,除氣過濾及所有的電控、氣控、耐火澆注料設備為一體的配套裝置。

裝置部分包括二臺液壓升降旋轉裝置,其中一臺作為除氣旋轉裝置,主要控制石墨轉子,旋轉除氣。另外一臺作為加熱系統使用,采用插入式硅碳棒外加氮化硅保護套加熱(發熱功率24KW)。

除氣箱(鋁液除氣罐)前后箱連體(中間用碳化硅板為隔板),前箱為除氣、加熱部分,后箱為出鋁部分。

3控制系統

3.1電氣控制系統

1、本系統以除氣裝置內鋁液的溫度為主要控制對象,輸出控制觸點控制晶閘管模塊的電壓輸出,從而控制24KW加熱器的加熱回路電壓,可以實現保持鋁液溫度和在小范圍內調節鋁液溫度的目的,滿足生產工藝要求。當鋁液溫度超過設定值時,晶閘管模塊自動調節加熱器電壓,以保證加熱器使用壽命,當鋁液溫度過低、加熱器保護套管破損鋁液浸入或加熱元件斷開,聲光報警器自動報警提示。

2、由于鋁液的溫度和流量隨工藝的要求有所不同,而連續澆鑄對鋁液流量有一定要求。因此對鋁液除氣裝置控制系統的控制精度要求較高。故在惰性氣流量控制系統的設計中,在保證惰性氣體流量維持在設定范圍內的前提下,根據工藝要求合理控制流量,使流量調節具有連續性和靈活性。

3、控制系統根據設定值和壓力傳感器采集的管網實際壓力信號,在較高的檢測和控制精度范圍內,控制管網的壓力恒定。并在惰性氣體的壓力達不到系統工作要求時,發出報警信息,通知溫控儀和壓力監測儀控制連鎖,相關電氣保護動作,以保證整個系統工作的可靠性和安全的控制。

4、系統可根據工藝要求防止攪拌不夠充分,保證除氣功能的順利完成,系統選用變頻器實現對石墨轉子電機的無級調速,調速范圍:0—400RPM,由變頻器控制攪拌電機的轉速和石墨轉子的升降,實現自動調節功能,也可由人工根據工藝要求手動調節。根據石墨轉子的要求,由系統自動判斷石墨轉子可否開始升降動作,何時關閉氣體,以防止鋁液對石墨轉子造成損害和堵塞。根據石墨轉子的要求,當石墨轉子攪拌受力(攪拌葉輪一側損壞)不平衡而產生過負荷時,調速裝置將自動保護報警。

5、系統采用自動流量調節裝置,可通過調節閥調節氣體流量。并在給定流量值的前提下,自動調節氣體流量,保持流量恒定,以確保除氣效率。

6、當發生電氣、機械故障和工藝參數超出設定值等時系統進行聲光報警,并采取相應措施。上位機故障時,PLC及變頻器可以組成獨立控制系統進行工作;若整個上、下位自動系統均發生故障,現場控制柜具有手動功能,以保證系統工作的不間斷。

7、當加熱棒因老化功率達不到要求的功率時,系統自動把加熱棒電壓由220V改為380V,以保證硅碳棒的發熱功率和使用壽命。

8、為保證系統的安全性,在設備安裝時,除氣箱外殼和電控柜必須可靠接地。

3.2氣路系統

系統利用高純氬氣,通過高速旋轉的石墨轉子葉輪進入鋁液中,產生細小的氣泡,把鋁液中的氫氣帶出鋁液,同時,可使鋁液中的雜質浮出鋁液表面,從而使鋁液的含氫量和含渣量大為減少。

系統采用壓力自動調節裝置和流量自動調節裝置,使進氣壓力和流量保持在恒定值,并可通過遠程自動控制輸入氣體的流量和壓力。

4應用情況

本系統改造之后,提高了除氣箱的氣密性,大幅減少了粉塵的益處,改善了現場工作條件。其中增加的加熱系統,使得前箱溫度更穩定,增加了生產工藝的穩定性。

鑄軋線鋁液在線除氣技術改進后,除氣除渣更徹底,提高了產品的合格率,保證了鑄軋卷的質量。

參考文獻

[1]杜恒安,牟大強,高效緊湊型在線除氣裝置CDU的研制,鋁加工,2004年:

[2]甘進軍,鋁液在線精煉裝置的技術改進,有色設備,2004年:

[3]一種鋁合金鑄件生產在線除氣攪拌裝置,實用新型專利,2012:

[4]王軼華,可編程序控制器(PLC)在6063合金水平鑄造系統中的應用,中國高新技術企業,2014.

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