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工業(yè)園區(qū)污水廠的處理工藝優(yōu)化

2021-12-09 06:14:22劉勝利
凈水技術(shù) 2021年12期
關(guān)鍵詞:水質(zhì)工藝

劉勝利

(浦華環(huán)保有限公司,北京 100084)

隨著國家和地方對工業(yè)廢水治理的日益重視,工業(yè)園區(qū)的配套污水處理設(shè)施開始大量建設(shè)并投入運(yùn)營。工業(yè)園區(qū)污水處理廠主要接納和處理園區(qū)企業(yè)排放的工業(yè)廢水,一般是在工業(yè)園區(qū)初建時進(jìn)行設(shè)計和建設(shè),那時大量企業(yè)還未入駐或未投產(chǎn),各企業(yè)的廢水排放情況還不明確,工藝設(shè)計缺少實際水質(zhì)依據(jù)。工業(yè)廢水在企業(yè)內(nèi)經(jīng)過生化及高級氧化處理,然后排放到園區(qū)管網(wǎng)內(nèi),混合后的廢水成分復(fù)雜、可生化性差,且隨著新企業(yè)入駐水質(zhì)會發(fā)生變化。

基于上述原因,工業(yè)園區(qū)污水處理廠的設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)與實際差異會較大,工藝、設(shè)施與實際進(jìn)水不匹配,導(dǎo)致運(yùn)行效果不理想,出水水質(zhì)不穩(wěn)定或能耗偏高。為解決上述普遍存在的問題,需對此類污水處理廠進(jìn)行工藝優(yōu)化和改造[1]。本文以某工業(yè)園區(qū)污水處理廠為例,分析其進(jìn)水水質(zhì)及工藝運(yùn)行問題,研究工藝優(yōu)化及改進(jìn)措施。

1 污水處理廠概況

某工業(yè)園區(qū)污水處理廠位于市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),區(qū)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)主要包括制藥、制漿造紙、機(jī)械、化工和印染等。污水處理廠設(shè)計規(guī)模達(dá)到4×104m3/d,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)的一級A標(biāo)準(zhǔn)。該廠采用水解酸化+氧化溝+芬頓氧化+V型濾池工藝,工藝流程如圖1所示。

圖1 污水處理廠工藝流程Fig.1 Process Flow of WWTP

該廠于2016年建成通水,正式運(yùn)行第1年進(jìn)水水量較小,進(jìn)水水質(zhì)變化較大,隨著工業(yè)園區(qū)企業(yè)大量入駐,2018年的進(jìn)水水量已達(dá)到設(shè)計規(guī)模的70%,進(jìn)水水質(zhì)已基本穩(wěn)定。

2 工藝運(yùn)行分析

2.1 進(jìn)水和出水水質(zhì)

污水處理廠2018年平均進(jìn)水水質(zhì)、95%概率進(jìn)水水質(zhì)與設(shè)計值如表1所示,實際CODCr、BOD5和SS等指標(biāo)大幅低于設(shè)計值,特別是BOD5。實際進(jìn)水BOD5與CODCr的比值為0.05,遠(yuǎn)小于設(shè)計值(0.3),且BOD5的95%概率值僅為11 mg/L,進(jìn)水可生化性極差,活性污泥微生物的可利用碳源嚴(yán)重不足。

表1 2018年實際進(jìn)水與設(shè)計水質(zhì)對比Tab.1 Comparison of Practical and Designed Influent Wastewater Quality in 2018

污水處理廠進(jìn)水包含大量制藥、化工等廢水,進(jìn)廠前已經(jīng)過各企業(yè)的生化、高級氧化甚至稀釋處理,因此,可生化性非常差,廢水中大部分是難降解污染物。通過氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用、三維熒光光譜等分析,發(fā)現(xiàn)進(jìn)水含有醚類、環(huán)氧類、酮類、碳氮雜環(huán)類、多環(huán)芳烴類、飽和烷烴等物質(zhì),部分物質(zhì)難于生物降解,或者需長時間馴化才能生物降解。

污水處理廠實際出水CODCr、BOD5、TP和SS等指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),但出水TN不穩(wěn)定,水質(zhì)數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 實際出水與設(shè)計水質(zhì)對比Tab.2 Comparison of Pratical and Designed Effluent Wastewater Quality

2.2 生化處理單元

(1)水解酸化反應(yīng)效果差

水解酸化池水力停留時間為12 h,設(shè)計上升流速為0.6 m/h,可通過內(nèi)循環(huán)泵調(diào)整上升流速至1.4 m/h,采用大阻力均勻布水系統(tǒng)。經(jīng)過長時間的調(diào)試運(yùn)行,水解酸化池的污泥量很少,進(jìn)水和出水的BOD5/CODCr變化不大,可生化性基本沒有改善,進(jìn)出水CODCr和BOD5變化如圖2~圖3所示。廢水中難生物降解的大分子有機(jī)物不易轉(zhuǎn)化,厭氧污泥培養(yǎng)困難,水解酸化效果較差。

圖2 水解酸化池進(jìn)水和出水CODCr變化Fig.2 Changes of Influent and Effluent CODCr in Hydrolysis Acidification Tank

圖3 水解酸化池進(jìn)水和出水BOD5變化Fig.3 Changes of Influent and Effluent BOD5in Hydrolysis Acidification Tank

(2)氧化溝出水TN不穩(wěn)定,外加碳源量較高

氧化溝分為厭氧區(qū)、缺氧區(qū)和好氧區(qū),設(shè)計水力停留時間分別為1.5、3.5 h和15 h,設(shè)計混合液懸浮固體濃度(MLSS)為3 500 mg/L;好氧區(qū)的硝化液通過內(nèi)回流門自流到缺氧區(qū),進(jìn)行反硝化反應(yīng)。實際運(yùn)行時,氧化溝MLSS、混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度(MLVSS)約分別為7 000、3 000 mg/L,混合液SV30>90%,近半年只間歇排放少量剩余污泥;二沉池出水TN含量為13~19 mg/L,生物脫氮效果不理想。因進(jìn)水BOD5較低,反硝化脫氮基本靠外加碳源,實際投加葡萄糖含量約為298 mg/L。

工藝調(diào)試過程發(fā)現(xiàn),大幅降低碳源投加量后,反硝化效率會降低,出水TN變差,同時硝化反應(yīng)有減弱趨勢。分析認(rèn)為,氧化溝的內(nèi)回流效果差,不能保證硝化液回流量,影響反硝化效果以及碳源利用效率;氧化溝長時間不排污泥,污泥濃度高且沉降性差,MLSS中MLVSS占比不足0.45,有機(jī)固體物質(zhì)比例偏低,減少外加碳源會導(dǎo)致污泥老化加劇,污泥絮體松散,硝化細(xì)菌等微生物易隨細(xì)小顆粒流失。

2.3 芬頓氧化單元

芬頓氧化工藝常用于處理難以生物降解的有機(jī)污染物。本工程芬頓氧化單元包括催化反應(yīng)塔和反應(yīng)絮凝池。催化反應(yīng)塔水力停留時間為5 min,反應(yīng)絮凝池停留時間為60 min,其中,反應(yīng)區(qū)、中和絮凝區(qū)分別為40、20 min,采用空氣攪拌,氣水比為3.2∶1。原設(shè)計工藝流程:根據(jù)進(jìn)水CODCr的情況,將H2SO4和FeSO4按比例混合后投加至催化反應(yīng)塔,調(diào)節(jié)進(jìn)水至酸性,然后投加H2O2進(jìn)行催化氧化反應(yīng),反應(yīng)結(jié)束后加NaOH調(diào)節(jié)pH至中性,最后加PAM絮凝沉淀,工藝流程如圖4所示。實際運(yùn)行時,催化反應(yīng)塔進(jìn)水CODCr含量為65~131 mg/L,終沉池出水CODCr含量為28~51 mg/L,控制進(jìn)水端pH值約為3.0(手持pH儀測定),每去除1 mg/L的CODCr需投加約為2.3 mg/L的H2O2和約為3.9 mg/L的Fe2+。

圖4 芬頓氧化工藝流程Fig.4 Process Flow of Fenton Oxidation

參考工程經(jīng)驗和規(guī)范,芬頓氧化反應(yīng)的H2O2投加量與CODCr比為1∶1~4∶1,H2O2與Fe2+的投加量比為1∶1~10∶1。與上述經(jīng)驗數(shù)據(jù)對比,本項目實際Fe2+消耗量明顯偏高。另外芬頓系統(tǒng)還有一些不足:①濃硫酸投加量不能單獨(dú)控制,只能與硫酸亞鐵按比例混合投加;②反應(yīng)區(qū)進(jìn)水及中和區(qū)pH為手動檢測,無在線pH儀表及加藥自控系統(tǒng);③中和區(qū)與絮凝區(qū)的布置不合理,絮凝區(qū)采用空氣攪拌,絮體較松散,沉淀效果不佳。

3 工藝優(yōu)化及運(yùn)行效果

3.1 水解酸化和氧化溝工藝優(yōu)化

(1)水解酸化池改為污泥水解池,利用污泥中的潛在碳源。劉智曉等[3]研究表明,活性污泥水解發(fā)酵后,能產(chǎn)生易生物降解有機(jī)物(rbCOD)及揮發(fā)性脂肪酸(VFAs),可為生化反應(yīng)提供碳源,以降低外加碳源量。將20%~30%的回流污泥回流至原水解酸化池,池內(nèi)新增潛水?dāng)嚢杵鳎瑪嚢杵鹘惶骈g歇運(yùn)行,降低這兩池的進(jìn)水量,控制水力停留時間>18 h,使污泥在厭氧環(huán)境下水解發(fā)酵。

(2)氧化溝改為AO工藝,重點進(jìn)行生物脫氮。設(shè)進(jìn)水TN含量為65 mg/L、生物池MLSS為3 500 mg/L,計算得反硝化區(qū)停留時間為8 h,硝化液回流比為300%。根據(jù)計算結(jié)果,將氧化溝原厭氧區(qū)、缺氧區(qū)改為缺氧區(qū)1、缺氧區(qū)2,好氧區(qū)進(jìn)水端約1/5池容內(nèi)設(shè)置潛水?dāng)嚢杵鳎蓪崿F(xiàn)缺氧和好氧環(huán)境轉(zhuǎn)換;內(nèi)回流改為泵提升回流,采用低揚(yáng)程潛水軸流泵,混合液可回流至缺氧區(qū)1或缺氧區(qū)2;分別在缺氧區(qū)1和缺氧區(qū)2進(jìn)水端設(shè)置碳源投加點,可根據(jù)運(yùn)行工況在合適位置投加碳源;在好氧區(qū)出水口設(shè)置混凝劑PAC投加點,如污泥沉降性較差時可適量投加混凝劑。

改造后AO池缺氧區(qū)停留時間為5 h(或8 h),好氧區(qū)停留時間為15 h(或12 h),混合液回流比為200%~300%,好氧區(qū)TN負(fù)荷小于0.03 kg TN/(kg MLSS·d),可根據(jù)進(jìn)水TN調(diào)整反硝化區(qū)容積和內(nèi)回流量。生化系統(tǒng)優(yōu)化后的工藝流程如圖5所示。

圖5 水解酸化和氧化溝工藝優(yōu)化Fig.5 Process Optimization of Hydrolysis Acidification and Oxidation Ditch

優(yōu)化運(yùn)行工況,根據(jù)AO生物池MLSS、SRT等參數(shù)適量排泥,維持活性污泥微生物的更新增殖,增加污泥有機(jī)固體比例,調(diào)整MLVSS/MLSS>0.55。

3.2 芬頓氧化工藝優(yōu)化

進(jìn)行正交試驗和小試試驗,初步確定芬頓氧化反應(yīng)最佳參數(shù)。取二沉池出水水樣1組(24 h混合樣),實測CODCr含量為102 mg/L,選擇初始pH、Fe2+投加量、H2O2投加量、反應(yīng)時間4個因素進(jìn)行4因素4水平正交試驗。結(jié)合實際運(yùn)行參數(shù)確定試驗因素水平,采用正交表L16(44)安排16次試驗,測得16個CODCr去除率數(shù)據(jù)。試驗數(shù)據(jù)的極差和方差分析結(jié)果顯示,各因素對CODCr去除率影響:初始pH>反應(yīng)時間>Fe2+投加量>H2O2投加量。4個因素的最優(yōu)水平組合為初始pH值為4.0、反應(yīng)時間為60 min、Fe2+投加量為100 mg/L、H2O2投加量為100 mg/L。反應(yīng)初始pH值為4.0時CODCr去除率可高于60%。

增加反應(yīng)絮凝池有效水深,改造隔墻,將反應(yīng)區(qū)、中和區(qū)、絮凝區(qū)停留時間調(diào)整至55、5、5 min;將絮凝區(qū)的空氣攪拌改為機(jī)械攪拌,采用框式攪拌器。

調(diào)整濃H2SO4和FeSO4投加方式和位置,在催化反應(yīng)塔進(jìn)水管上新增管道混合器,設(shè)1個加藥口投加H2SO4,然后在催化反應(yīng)塔投加FeSO4和H2O2,優(yōu)化后的工藝流程如圖6所示。設(shè)置pH在線控制系統(tǒng),可根據(jù)pH變化及時控制濃H2SO4和NaOH投加量,在催化反應(yīng)塔進(jìn)水端、反應(yīng)池進(jìn)水端、中和區(qū)末端分別設(shè)置在線pH儀表。

圖6 芬頓氧化工藝優(yōu)化Fig.6 Process Optimization of Fenton Oxidation

3.3 運(yùn)行效果

經(jīng)過一段時間的調(diào)試運(yùn)行,AO生物池MLSS約為5 000 mg/L,MLVSS約為2 900 mg/L,每日排剩余污泥絕干量約為1.5 t,污泥回流量為70%(約20%回流至污泥水解池),混合液回流量為200%,系統(tǒng)出水TN含量穩(wěn)定在11~14 mg/L,出水水質(zhì)對比如表2所示。外碳源葡萄糖用量降至182 mg/L,降幅為38.9%。芬頓系統(tǒng)的反應(yīng)區(qū)初始pH值約為4.0,絮凝區(qū)加PAM后沉淀效果較好,出水SS降低,剔除進(jìn)水水質(zhì)波動的影響,F(xiàn)e2+投加量降至151 mg/L,降幅為40.3%。項目優(yōu)化后增加了水解酸化池攪拌器、生物池軸流泵、生物池攪拌器和反應(yīng)絮凝池攪拌器等用電設(shè)備。其中,生物池軸流泵揚(yáng)程低用電量較少,生物池和反應(yīng)絮凝池的攪拌器是替代曝氣系統(tǒng),水解酸化池的攪拌器運(yùn)行后內(nèi)回流泵停運(yùn),工況優(yōu)化后生物池的曝氣用電量小幅下降。因此,污水廠噸水耗電量較優(yōu)化前變化不大(表3)。

表3 電耗和藥劑用量Tab.3 Power and Chemical Consumption

4 結(jié)語

工藝優(yōu)化后,該工業(yè)園區(qū)污水處理廠的生物脫氮效果穩(wěn)定,外碳源用量降至182 mg/L,芬頓氧化系統(tǒng)Fe2+藥耗降至151 mg/L,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)。此工藝優(yōu)化的實施提高了出水質(zhì)量,節(jié)約了運(yùn)行成本,取得了較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益,對類似項目的優(yōu)化及改造具有借鑒意義。另外,針對工業(yè)園區(qū)廢水可生化性差、水質(zhì)難以預(yù)測等問題,建議采取規(guī)模分多期且每期分階段設(shè)計的做法,并根據(jù)園區(qū)廢水情況逐步完善污水廠工藝流程;將企業(yè)污水處理設(shè)施納入到園區(qū)污水廠管理體系,整體考慮污水處理工藝的選擇,充分利用廢水中的碳源。

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