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CCIHV200AS低壓旁路油站油泵異常切換分析

2021-12-17 11:08:34徐凱
機電信息 2021年29期

摘 要:某廠1 000 MW機組采用的是CCI公司集裝式油站,型號為HV 200ASH-H。其中#2泵自動運行期間突然切換至#1泵運行。經過檢查發現#2泵充油電磁閥異常,在更換電磁閥后,#2泵運行期間仍然多次異常切換至#1泵,最短一次運行時間只有17 min,而#1泵運行期間卻無此問題。經過對系統運行原理的分析,在確保機組安全運行的前提下進行了兩次處理,最終確定造成此次隱患的主要原因為油站保養不到位。在更換油站部分長期運行部件及抗磨油后,系統運行恢復正常。

關鍵詞:CCI;低壓旁路;異常切換;油站油泵;油質差

0 引言

低旁油系統用于控制汽輪機低壓旁路及低壓旁路減溫水系統,正常運行時保持低壓旁路門全關,旁路減溫水根據低旁泄漏情況適當開啟。一般情況下,低旁油系統主要用于機組啟停階段。

1 故障現象

低旁油站運行期間突然故障報警,#2泵跳至#1泵運行,控制柜報警顯示為“P1<>P2”(故障后泵切換)、“P>”(壓力過高),經過檢查發現#2泵充油電磁閥卡澀,更換電磁閥后#2泵手動運行正常,此時投自動運行為#1泵。

72 h后系統自動切至#2泵運行,約12 h后跳至#1泵運行,控制柜報警顯示為“P1<>P2”,而#1泵運行一切正常。由于機組處于運行狀態,且低旁輕微泄漏,因此不能隔離低旁系統進行全面檢查,只能通過現象結合系統油路進行分析解決問題。

第一次跳泵后,#2泵運行時的現象如下:#2泵運行時,蓄能器母管升壓時,系統壓力沒有變化,而自循環時,兩輪壓力就下降到14.5 MPa左右且不充壓,但手動切換到#1泵后,系統壓力兩輪就上升到15.5 MPa左右且穩定。運行對比數據如表1所示。

第二次跳泵后,就地系統油壓17.0 MPa,油溫61 ℃。而此時#1泵運行,系統油壓表M1顯示達到19 MPa,現場對系統減壓閥和溢流閥進行輕微敲擊后恢復至17 MPa左右。

第三次跳泵前架設攝像機記錄了全過程:前兩輪升壓和并壓正常,第三輪開始油泵未向蓄能器補充壓力,蓄能器壓力持續下降到20 MPa后#1泵聯動兩次,每次10 s,泵出口壓力每次上升到22 MPa,后又掉落至20 MPa,第三次自動切換至#1泵,故障報警顯示“P1<>P2”。全過程約17 min。

2 原因分析

根據圖1分析系統的運行過程:#1或#2泵運行,油經過逆止閥(1或2)后再經減壓閥去系統。其中泵出口壓力表MS在逆止門后與蓄能器之間,測量的是逆止門后壓力,即蓄能器壓力;系統壓力表M1測量的是減壓閥后的壓力,溢流閥在系統壓力過高時泄壓至油箱;泵啟停的壓力信號PT494來源于逆止門后的壓力,即MS的壓力;備用油路及系統總泄油閥是斷路,不做分析。正常運行時,PT494壓力信號控制相對應的電磁閥Y341或Y342的開關,當油壓上升至24.5 MPa時(該過程簡稱為升壓階段),則電磁閥失電,泵出口油路直接連通油箱,導致泵出口至逆止門通路中油壓驟降且不足以打開逆止閥(該過程簡稱為自循環),而旁路系統油動機等設備或多或少存在內漏現象,系統油壓必然下降,為了穩定系統油壓,蓄能器將釋放其蓄積的能量用以補充系統油壓的下降,因此MS(PT494)會緩慢下降至21.5 MPa(該過程簡稱為并壓階段),壓力開關動作,電磁閥得電關閉油泵出口與油箱通路,逆止閥打開,油泵為蓄能器充能直至24.5 MPa。以此往復。

查閱CCI的說明書[1],“P>”的故障信號代表系統壓力過高,大于25 MPa,而“P1<>P2”的信號有3種可能:第一種是伴隨“P>”信號一起出現,如第一次跳泵一樣;第二種情況為主泵出現故障,直接切換到備用泵運行;第三種為泵出口壓力過低,連續3次啟動備用泵升壓都未能促使系統壓力開關動作,則系統默認主泵異常,切換至備用泵運行。如果油壓還繼續下降,且下降到過低數值時(約<14 MPa),則兩臺泵同時運行,若2 min未升壓至正常,則出現“P<<”故障信號。

廠家設計PT494壓力測量動作的上限為24.5 MPa,下限為21.5 MPa;油泵聯動壓力為20 MPa;減壓閥后壓力為16 MPa;溢流閥動作壓力為17 MPa(為了系統穩定一般調整到18 MPa);系統總安全閥動作壓力為25 MPa(批次不同可能略有區別)。

通過第三次監視到的跳泵全過程發現,整個跳泵過程和第三種情況吻合,且切換到#1泵運行后一切正常,因此不存在系統大量泄油,油壓維持不住的情況,所以首先可以排除系統總泄油閥異常情況。

經過分析,幾次跳泵的原因如下:

(1)油質問題。第一次電磁閥Y342卡澀,無法動作導致系統油壓過高后跳泵;第二次跳泵時油溫61 ℃可能是因為溢流閥因卡澀而異常開啟,系統頻繁啟動,大流量循環導致油箱油溫上升[2]。

(2)溢流閥問題。溢流閥自身彈簧力或密封面有問題,又或者卡澀,導致溢流閥動作不正常[3]。

(3)減壓閥異常。減壓閥與溢流閥屬于串聯,減壓閥異常動作必然導致溢流閥一側壓力波動,從而導致溢流閥動作異常[4]。

(4)#2泵充油電磁閥Y342異常,Y342如果沒有正常得電關閉會導致蓄能器油壓得不到補充[4]。通過對第三次跳泵視頻的分析,發現#2泵出口壓力下降到21.5 MPa時,#2泵出口管無充壓現象,直至下降到20 MPa后,#1泵出口油管有3次啟動充壓現象,每次持續10 s,系統油壓從20 MPa上升至22 MPa。

(5)#2泵本身有問題,長時間運行升壓異常。在#2泵自循環階段,電機和油泵的聲音較#1泵聲音大,判斷可能是因為泵在大流量情況下出力不足。

3 處理過程

為防止系統圖紙與實際通道存在偏差,特地對備品AB塊進行了油路檢查,實際油路圖如圖2所示,發現兩個問題:

(1)該AB塊需要拆除油箱上蓋才可能整體更換,因此只有檢修期間可以更換,且逆止門拆裝需要專用工具;

(2)#1泵與#2泵運行時逆止門后油路的區別就是一小段長約2 cm、直徑6 mm的通道,其余通道及節流閥和溢流閥都是公用的,因此基本不存在油路堵塞的可能。

綜合以上原因分析,在保證機組安全運行,未隔離低旁油站的情況下,第一次處理過程如下:

(1)對油質取樣進行化驗,結果>12級,而低旁油系統油質要求≤6級[5],油質不合格。檢查發現油站自帶的濾油機一直處于運行狀態都無法凈化油質,因此外接濾油機進行濾油,提高油質。

(2)在保證原先位置的情況下對溢流閥和減壓閥進行來回活動,防止因為異物等原因導致卡澀[4]。

(3)再次更換新的Y342電磁閥,確保電磁閥動作正常。

(4)隔離#2泵,更換新油泵,保證泵正常運行。

在第一次處理后,#2泵自循環情況下異聲稍微好轉,但系統油壓波動等情況依然存在,且#1泵運行也出現系統壓力表M1波動,且在一次敲擊減壓閥的過程中出現泵出口壓力表MS顯示小于14 MPa,而減壓閥后的系統壓力表M1大于20 MPa的異常現象。切至手動運行,對減壓閥重新調整后,MS和M1壓力顯示緩慢恢復正常。

通過對這次調整過程的分析,確定為減壓閥和溢流閥異常,且懷疑壓力表顯示的準確性,但該系統壓力表前無一次門,無法對壓力表進行檢查。經過商議,決定對低旁所有閥門做好相應的固定措施后對低旁油站進行隔離,從而實現全面檢查和更換。

第二次處理過程如下:

(1)對低旁閥、減溫水隔絕門和調整門做好固定措施,保證其狀態,防止因為失去油壓發生異常動作。

(2)系統泄壓至零,此時發現M1壓力表未歸零,且輕輕敲擊后反向掉落至零位(即壓力表零位指示限位前),確定該壓力表失準。熱工對其進行更換,同時為防止MS壓力表也因長期運行存在隱患,一并進行了更換。

(3)確定系統泄壓后,更換溢流閥和減壓閥,并在更換中對通道進行檢查,未見明顯異物。

(4)檢查熱控系統,尤其對控制柜的繼電器等進行了檢查,發現#2泵繼電器輕拔脫落,重新插緊。該原因可能導致Y342動作時而不正常,是唯獨#2泵跳泵的主要原因。

(5)在檢查更換以上設備的過程中,更換低旁油站油箱內存油。

(6)關閉油站出口閥門,啟動#2泵,分別調整溢流閥動作值18 MPa和減壓閥后壓力16 MPa。

(7)拆除低旁閥、減溫水隔絕門和調整門限位措施,打開油站出口油門,分別觀察#1和#2泵的運行狀態,記錄如表2所示。

兩臺泵運行狀態基本一致,且運行正常。觀察數星期,其間切換正常,未發生異常切換現象。

4 結論與建議

通過對本次安全隱患處理過程的回顧和分析可知,該隱患發生的主要原因有以下幾個方面:

(1)對低旁油站的油務工作重視程度不夠。油站自2014年投產運行至今約7年,從未開展過相關的保養工作,且并未對油質進行定期化驗,導致此次事件的發生。

(2)對低旁油站的設備維護保養重視程度不高,低旁油站的減壓閥、溢流閥、充油閥等長期運行后閥芯存在腐蝕、卡澀等現象。

(3)壓力表設計不合理,無一次門,正常到期后因為無法隔離而未能及時校驗。

(4)壓力信號未接入DCS系統,無法查看歷史記錄,不利于問題發生后的分析和監視。

與CCI技術服務人員交流后認為,要防止此類安全隱患的發生,應該做好以下幾個方面工作:

(1)加強對機組低旁油站液壓油的油務管理工作,將其納入日常定期工作。

(2)每隔3~5年需要對油站進行整體保養一次,更換所有密封件。

(3)在泵出口壓力表MS及系統壓力表M1前增加隔離閥門,保證系統運行時可以對壓力表的準確性進行校驗;同時可以考慮隔離門前通過三通增加一路至壓力變送器,信號傳遞至DCS系統,便于出現異常后的檢查和分析。

(4)當遇到此類油質問題時,如果能隔離系統處理,則應盡早采取行動,防止因油質出現更大的系統或重要設備問題。

[參考文獻]

[1] 豆丁網.SHV 200AS油站控制功能說明(英)[EB/OL].(2017-04-10)[2021-08-27].https://www.docin.com/p-1891057060.html.

[2] 解志宏,楊顯龍,任軍,等.高低壓旁路油站油溫高現象分析與處理[J].內蒙古電力技術,2004,22(4):51-53.

[3] 楊秀榮.溢流閥常見故障現象及排除方法[J].液壓與氣動,2013(3):107-108.

[4] 張利平.液壓閥原理、使用與維護[M].2版.北京:化學工業出版社,2008.

[5] 楊全寧,曾廣博.油質顆粒度差引發旁路油壓波動大原因分析[J].中國戰略新興產業,2017(24):141.

收稿日期:2021-09-01

作者簡介:徐凱(1986—),男,江蘇人,工程師,研究方向:蒸汽輪機檢修與維護。

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