杜可祿,劉尊玉,李祥河
(科之杰新材料集團河南有限公司,河南 新鄉 453732)
目前,國內在應用上多以 NSF 型高效減水劑為主,聚羧酸高效減水劑的研究和應用也逐漸深入[1]。然而,各種高效減水劑在應用中仍存在諸多問題:除 NSF型減水劑堿含量高外,新拌混凝土容易泌水和離析,影響混凝土抗壓強度、耐久性等,及聚羧酸系高效減水劑對原料具有較高的敏感性等問題[2]。相比之下,脂肪族高效減水劑具有原料來源廣、價格低、減水率高、對水泥適應性好、性價比優于 NSF 產品等優點,也受到人們的重點關注。
為了達到提高產品性能的目的,有必要對脂肪族高效減水劑的合成工藝進行深入研究。根據現有原料和合成工藝,本文提出了兩段丙酮加成工藝,并進行了合成試驗。
目前有關脂肪族減水劑生產的主要工藝有以下兩種:
方法 1[3]:
(1)依次向反應瓶中加入定量的磺化劑(亞硫酸氫鈉、亞硫酸鈉或焦亞硫酸鈉)和水,加熱至30~40℃,攪拌 30min。
(2)加入丙酮,加熱至規定溫度水解 30min,停止加熱,用氫氧化鈉鈉溶液調節至規定的 pH 值。
(3)慢慢加入甲醛。初始滴速緩慢,注意反應瓶中物料的溫度,在規定時間內加入甲醛后,反應器內物料溫度上升到 80~90℃,然后逐漸升高至 95℃ 度左右,保持 4h 左右。
(4)自然冷卻至 50~60℃ 時,停止攪拌,得到脂肪族高效減水劑產品。
方法 2[4]:
(1)向反應瓶中加入磺化劑(亞硫酸氫鈉、亞硫酸鈉或焦亞硫酸鈉)和水,加熱至規定溫度水解30min,用氫氧化鈉溶液調節 pH,得到混合液 A。
(2)同時向燒杯中加入甲醛、丙酮和磺化劑,控制反應溫度低于 32℃,攪拌 30min,得到混合液 B。
(3)混合液 A 中固體組分溶解后,在規定時間內將混合液 B 滴加至反應瓶中。通過混合液 B 的滴加速度和冷卻循環水流量,來控制反應器內溫度緩慢上升,混合液 B 滴加結束時反應器內溫度控制為 93~96℃,保溫 1h,通過循環冷卻水將反應器內物料冷卻至 50~60℃,停止攪拌,冷卻至室溫,得到脂肪族高效減水劑產品。
雖然脂肪族磺酸鹽高效減水劑作為一種新型的水泥混凝土外加劑已被生產和應用到一定程度,但這種減水劑也有其自身的缺點有待解決。例如,這種高效減水劑的棕紅色會使混凝土或砂漿呈現紅色[5],還會造成混凝土坍落度損失大的問題。在生產過程中,原料的種類會影響合成產品的性能,需要進一步研究,以提高產品性能和應用技術。
綜合以上兩種滴加方法并對產品性能進行分析,方法 1 生產的脂肪族高效減水劑減水率高于方法 2,但坍落度保持性能較差;方法 2 的坍落度保持性能較好。結合方法 1 和方法 2,提出了一種新的兩段丙酮滴加法。
具體操作如下所示:
(1)向錐形瓶中加入適量的焦亞硫酸鈉、水和甲醛。錐形瓶中物料的溫度迅速上升。將錐形燒瓶冷卻至32℃、加入適量丙酮,攪拌 30min,得到混合溶液 A。
(2)向反應瓶中加入適量的亞硫酸鈉、水和丙酮,溫度控制在 45℃,攪拌 30min。
(3)以恒速向反應瓶中滴加混合溶液 A。反應瓶的溫度在初期會迅速上升。當溫度上升到 75~80℃,通過循環冷卻水控制反應瓶內溫度,混合溶液 A 逐滴加入。混合液 A 滴加結束時,反應瓶中物料溫度控制在90~95℃。保溫時間為 60min,冷卻至室溫,得到脂肪族高效減水劑產品。
通過水泥漿體流動性試驗和混凝土試驗,驗證了本公司的試驗合成樣品、市場采集樣品和同類產品。
為了驗證工藝產品(B06)的性能,對我公司同類產品 B01 和市場上采集的脂肪族高效減水劑樣品進行了水泥漿體流動性和混凝土試驗。對從市場上采集的脂肪族減水母液(樣品 1 和樣品 2)、B01 樣品和研發產品(B06)樣品進行了均勻性試驗。試樣的固含量主要按國標 GB/T 8077—2016《混凝土外加劑均勻性試驗方法》進行測定。樣品固含量試驗結果見表1。

表1 固含量測試結果
根據國標 GB/T 8077—2016《混凝土外加劑均勻性試驗方法》,對 B06 試樣、B01 試樣和市售試樣(樣品1 和樣品 2)進行了水泥漿體流動性試驗。水泥漿體流動性試驗的具體數據見表 2。
從表 1 和表 2 中的數據可以看出,在水泥凈漿流動度相同的條件下,本產品(B06)摻量明顯低于市場采集樣品;相同的初始減水率下,該產品的坍落度保持性能優于同類產品和市場樣品。結果表明,該產品具有較高的減水率和坍落度保持性能。

表2 凈漿性能測試結果
混凝土性能試驗按國標 GB/T 50080—2016《普通混凝土混合料性能試驗方法標準》規定的操作方法進行,具體對比數據見表 3。

表3 混凝土性能測試結果
由表 3 可知,在保證混凝土初始流動性相同的情況下,本產品的混凝土坍落度保持性能優于我公司同類產品和市場上采集的樣品;該產品的固含量明顯低于同類產品和市場上采集的樣品,但高效減水劑的用量明顯低于其他產品。與水泥漿體流動性試驗結果一致。通過產品成本計算,該產品的生產成本相當于公司同類產品的生產成本,但表現出較高的減水率和坍落度保持性能,顯示出較高的產品性價比。
通過混凝土試塊的 7d 和 28d 抗壓強度試驗對比,本產品試塊的強度與其他產品混凝土試塊相當。本品的脂肪族高效減水劑對試塊強度無不良影響。
分子量及其分布是影響脂肪族高效減水劑性能的重要參數[6.7]。用凝膠滲透色譜法測定了試驗室合成的脂肪族高效減水劑和公司同類產品樣品的分子量和分布,分別如圖 1 和圖 2 所示。

圖1 B06 樣品 GPC 分析

圖2 B01 樣品 GPC 分析
GPC 分析結果表明,B01 的主分子量峰集中在3340;B06 的主分子量峰集中在 3450 處。但脂肪族減水劑表現出不同的減水率和坍落度保持性能,這可能是由于 B01 分子量過小或過短會影響混凝土的保水性和滲透性。提高脂肪族高效減水劑的分子量,均能提高其分散效果和坍落度保持性能,聚合物中大分子的含量有助于提高脂肪族高效減水劑的分散性能。根據相對分子質量與表面活性劑性能關系的理論,與陳建奎提出的適用于高效減水劑的相對分子質量為 1500~10000 的建議相一致。
為了測定脂肪族高效減水劑中所含的官能團,將合成的脂肪族高效減水劑樣品用乙醇沉淀、過濾、干燥、KBr 壓縮,然后用紅外光譜儀進行分析。脂肪族高效減水劑(B06 和 B01)的紅外光譜如圖 3 所示。

圖3 樣品 IR 光譜分析
從圖 3 的紅外光譜圖可以看出,脂肪族高效減水劑樣品的紅外光譜相似,但峰值強度略有不同,總體差異不大;拉伸振動吸收峰約為羥基的 3450cm-1。在2930cm-1左右的峰是脂肪族分子鏈上的(-CH)拉伸振動吸收峰,在 2850cm-1和 2860cm-1附近的峰為 -CH3的拉伸振動峰,在 1643cm-1左右的峰值為羰基拉伸振動吸收峰,在 1450cm-1和 1410cm-1左右的峰為烷基(-CH)的彎曲吸振峰,在 1185cm-1和 1045cm-1附近的峰為烷基磺酸鹽(-SO3)的拉伸振動峰??傊?,兩個樣品的官能團結構是一致的,因此推測這兩個樣品是同一種脂肪族高效減水劑。
采用兩步法丙酮滴法,所得脂肪族高效減水劑比現有脂肪族高效減水劑生產工藝具有更高的減水劑率和較好的坍落度保持性能。
通過對合成樣品的紅外光譜和 GPC 分析,該方法合成的樣品與市場上脂肪族高效減水劑具有相同的官能團,均為含親水基團(如羥基、羰基、磺酸基)的聚合物化合物。通過 GPC 分析,分子量分布基本相同,分子量基本為 3500~4000,基本符合陳建奎的理論。