馬群 王曉輝 沈潤 何成寶


摘要:2020年8月,某35kV變電站2號主變高復壓過流保護III段動作,跳開高壓側進線312開關、橋開關300及主變低壓側102開關,故障切除。因該變電站特殊運行方式,造成了全站停電。故障過程中高后備保護動作,差動保護、所有線路保護及電容器保護未動作。
關鍵詞:變壓器、復壓過流、高后備
一、故障前運行方式
故障發生時,主變35kV兩條母線并列運行,橋開關300處于閉合狀態,10kV兩條母線分列運行,各10kV出線處于正常運行狀態。主變高壓側沒有套管CT,高后備保護采用進線電流與橋開關電流和電流的形式。
該站2號主變保護為南瑞繼保公司生產。保護為主后備保護一體裝置,型號為RCS-9679II,低后備保護未啟用。線路保護裝置為南瑞繼保公司生產的RCS-9611AII。
二、現場檢查結果
1、現場檢查情況
1)事故現場檢查
2號主變外觀檢查良好,10kV母線位于室內,未見明顯故障。主變保護和線路保護二次回路接線正確,絕緣良好。
檢查主變保護裝置,差動保護未動作,高后備保護復壓過流III段動作,跳閘燈亮,線路保護只是啟動但未動作。
2)后臺信號查看
現場查閱該變電站后臺機事件順序記錄,2019年8月1日11點
15分54秒87毫秒,2號主變保護整組起動[動作]相對時間:0;
15分54秒837毫秒,2號主變保護高壓過流III段保護[動作]相對時間:750;
15分54秒937毫秒,2號主變保護高壓過流III段保護[返回]相對時間:850;
15分55秒367毫秒,2號主變保護整組起動[返回]相對時間:1280;
3)故障錄波圖
從主變故障錄波圖分析可知,高低壓側三相電流相位基本相反,主變低壓側AB相電流明顯增大,且相位基本相反,幅值基本相等,可知應為主變區外AB相間故障。高壓側進線電流在220ms前ABC相分別約為1.1A、1.439A、0.83A,橋開關電流與其相位相反,且為負荷電流,約為0.32A,高后備采用高壓側進線電流與橋開關的和電流,主變高壓側三相電流分別為0.78A、1.12A、0.51A,最大相電流為B相,近似為AC相的2倍,處于動作邊界。查看高復壓III段定值,220ms后,高后備B相電流約為1.24A,AC相電流較小,為0.732A和0.63A,此時B相電流達到定值1.16A,保護開始計時。約760ms時,ABC相故障電流增大,分別為2.11A、3.64A、1.453A,均達到了定值,故920ms保護動作出口時,判為ABC三相故障。
由112線故障錄播圖可以看出,A相電流增大,C相電流基本不變為負荷電流,760ms前A相電流在動作值上下浮動,之后電流增大到17.5A,大于線路保護定值5.58A,但960ms時高后備保護動作出口,線路保護因動作時間不到0.5s未能出口動作。查看保護定值單。我們取760ms前,以660ms時的有效值為例,此時母線電壓下降較小,塔二線及電容器支路負荷電流較大,可知主變低壓側電流為5.85A,112線路電流為5.05A,二者相差近0.8A,轉換為一次值為96A。即使后來母線電壓進一步下降,負荷電流減小,二者電流也能相差近40A左右。由正常運行時負荷電流可知,塔二線與電容器支路電流相位基本相反,主變低壓側與112支路電流相差同樣為負荷電流100A左右。
2、事故處理經過
班組8月1日中午12點左右接到通知,13點左右到達現場,經檢查,2號主變高后備保護III段動作且判為ABC相故障,10kV塔水線及塔二線有保護啟動,但是沒有動作出口。班組成員到現場與運行人員一起核對保護定值無問題。又對塔水線和塔二線做了保護調試,CT回路檢查,保護均正確動作,回路也無誤。聯系廠家調出了主變及塔水線的故障錄播圖,塔二線因沒有故障分流,故裝置無法調出其錄播圖。該站于8月27日也發生了類似保護動作,當時同樣是塔水線、塔二線保護啟動但未出口,2號主變高后備保護動作切除故障。
三、故障原因分析
綜上可知,主變高后備保護III段能夠動作切除故障,112線路保護在760ms達到定值,但未達到動作時間,保護只是啟動沒有動作出口。故障很可能發生在塔水線線路遠端經過渡電阻相間短路,或者經用戶側變壓器故障。后接配調通知,在塔水線線路上找到了故障點,進一步驗證了我們的分析。
四、故障處理情況
本次故障經分析應為塔水線線路遠端經過渡電阻相間短路,或者經用戶側變壓器故障。由于計及塔二線負荷電流和補償電容電流的影響,開始故障電流達不到線路保護的定值,后來雖然達到了定值但由于動作時間未到,線路保護只是啟動但未出口,而發生越級跳閘由主變高后備保護動作切除故障。