杜曉普,閆娜,陳曉琴,楊帥,宋艷龍,楊占欣,陳志雪
(風帆有限責任公司,河北 保定 071057)
閥控式 AGM 電池和普通免維護電池、EFB電池的最大區別為采用 AGM 隔板(可吸附式玻璃纖維隔板)。AGM 隔板除了具備普通鉛酸電池隔板所具備的功能外,還有吸附大量電解液和提供氣體傳輸通道的功能[1-3]。正常狀態下,AGM 電池隔板飽和度為 95 % 左右,也就是隔板中 95 % 的孔被電解液占據,5 % 左右的孔被空余出來,保證氣體傳輸,從而保證 AGM 電池的再化合作用。電池飽和度過高,電解液交換會加快,有利于電池的放電,但飽和度高會減少隔板中氣體交換通道,影響電池的再化合,不利于電池的充電。飽和度超過 100 % 后,電池處于富液狀態。這樣,電池中會有游離酸,容易造成電池漏液,有噴酸風險。電池飽和度過低,電解液交換會減緩,不利于電池的放電。雖然飽和度低會增加隔板中氣體傳輸通道,有利于電池的再化合反應,但是由于再化合反應為放熱反應,且 AGM 電池為貧液式設計,對溫度比較敏感,過快的再化合反應有引起電池熱失控的風險[4-5]。
目前行業內對于電池飽和度測定主要有兩種方式:
(1)計算電池極板和隔板的吸酸總體積,以總體積為參照,確定飽和度數值。
(2)只計算電池隔板吸酸體積,以隔板吸酸體積為參照,確定飽和度數值。
通過以下實驗步驟對上述兩種方法的準確性進行探究:
a. 解剖飽和度為 95 % 的 AGM 電池,取出正、負極板,稱取極板的質量。
b. 把隔板中電解液擠出,測定電解液密度ρ。
c. 把正、負極板分別放在密度為ρ的硫酸溶液中(防止極板中原酸液密度和浸泡溶液密度有差異。浸泡過程中極板所吸附酸液的密度變化會對結果產生影響),浸泡 20 min,然后瀝干,稱取質量。連續兩次質量不再變化時,記錄正、負極板浸泡后的質量。
d. 通過比較兩次質量變化,可以得出極板吸酸量,從而判定極板飽和度。
從表1 中的實驗數據可以看出,極板浸泡前后質量幾乎沒有變化,即電池的飽和度為 95 % 時,極板飽和度為 100 %,說明硫酸電解液更容易吸附在極板的孔隙中,所以由隔板的飽和度決定電池飽和度。由此判斷上述第2 種測定飽和度的方案更為合理。

表1 正負極板質量
選擇 4 只同一批次生產的電池。分別對這 4 只電池灌注不同量的硫酸電解液,使得電池的飽和度分別為 90 %、93 %、97 % 和 100 %。將電池放在 -18 ℃的低溫箱中靜置 24 h,然后以 720 A 放電 30 s,記錄電池的 30 s 電壓。從圖1 可以看出,電池的內阻隨著飽和度的增加而減小。AGM 隔板的材質為玻璃纖維,本身并不導電,所以電流是通過隔板中吸附的電解液進行傳輸的。當電池飽和度較低時,隔板中空余孔隙增多,電解液相對減少,會導致離子傳輸能力減弱,從而導致電池內阻增加。正是由于電池內阻增加,大電流放電時,電池內部損耗的電壓增加,所以電池端電壓減小,電池低溫性能較差(參見圖2)。

圖1 電池飽和度與內阻關系曲線

圖2 電池飽和度與低溫放電 30 s 終止電壓的關系曲線
對同一批次,飽和度分別為 90 %、93 %、97 %和 100 % 的電池進行 50 % DoD 循環壽命試驗。將電池置于 40 ℃ 環境 24 h 后,完成以下試驗步驟:① 以 17.5 A 放電 2 h;② 在恒電壓 14.4 V 下,限流 17.5 A 充電 5 h;③ 以步驟①②為 1 個循環,不斷重復,直至電池電壓低于 10 V 時,認為循環壽命終止。
由圖3 可以看出,隨著電池飽和度的增加,電池的 50 % DoD 循環壽命逐漸下降。由圖4 可以看出,隨著電池飽和度降低,充入和放出的電量比例在逐漸增加。在電池的壽命循環過程中,放出電量是恒定的,所以隨著電池飽和度降低,電池充入電量逐漸增加,電池不容易產生充電不足的現象,因此在一定范圍內飽和度較低時,AGM 電池的壽命循環會變好。同時,在圖4 中還可以發現飽和度為90 % 時,隨著循環次數增加,電池充放電電量比逐漸增大。

圖3 電池飽和度與 50 % DoD 循環壽命的關系

圖4 不同飽和度電池在 50 % DoD 循環過程中充放電電量比的變化
由表2 可以看出,飽和度為 90 % 的電池壽命結束后水損耗為 90 g,每個單格水損耗為 15 g。水損耗增加會使電池飽和度進一步降低,而飽和度的降低會使電池再化合反應進一步加快。電池再化合反應為放熱反應,會使電池內部溫度升高。電池內部升高會增加正極板的析氧速度,進一步促進再化合反應,從而使電池內部溫度繼續升高,導致電池耗水量增多,形成惡性循環,可能導致電池熱失控風險的發生。

表2 電池在 50 % DoD 循環壽命結束后的水耗
為進一步分析飽和度對 AGM 電池 50 % DoD循環的影響,在 100 % 飽和度電池試驗終止后,對電池進行完全充電,然后繼續進行 50 % DoD 循環壽命試驗,但是循環過程中的充電方法變更為在14.8 V 下以 17.5 A 限流充電。電池循環 846 次后壽命終止。由此可以看出,提高充電電壓后,電池循環壽命有了很大程度提高,所以電池 50 % DoD 壽命循環中主要失效模式為充電不足。飽和度增大時,電池隔板中空余孔數量減小,所以氣體再化合受到影響,從而影響電池的充電效率。電池飽和度為 100 % 時,AGM 電池在充電時幾乎不能進行氧氣再化合反應,導致充電嚴重不足,所以電池循環壽命急劇下降。
由上述試驗可以看出,電池飽和度和 50 % DoD循環壽命有直接關系,對循環壽命影響主要是影響電池充入電量,對此進一步分析:
電池正負極反應分別為[6-7]:

AGM 電池中除了發生上述反應還存在氣體再化合反應[6-7]:

圖5 為 AGM 電池內部再化合示意圖。電池充電過程中,正極析出的氧氣通過隔板中的孔隙傳輸到負極板表面,與負極的絨狀鉛發生反應生成PbO。然后,PbO 在硫酸條件下變為 PbSO4,導致負極電極電位下降,以及電池荷電狀態降低。在恒壓充電過程中,電池荷電狀態下降會使充電電流增加,從而使電池充入電量增加。

圖5 AGM 電池內部再化合示意圖
電池中氣體再化合反應是通過隔板中的孔隙來實現的。電池處于低飽和度狀態時,隔板中孔隙增加,氣體傳輸通道增多,導致電池在充電時氣體再化合反應加快,從而使電池充入的電量增多。然而,AGM 電池 50 % DoD 壽命循環的早期失效模式為充電不足,所以在電池處于低飽和度狀態時AGM 電池 50 % DoD 循環壽命會提升(與前述觀點相符)。
隔板飽和度過高或過低都對閥控式 AGM 電池的內阻、低溫、50 % DoD 循環壽命有較大影響。飽和度過低,電池內阻增大,低溫放電性能變差,存在熱失控風險。飽和度過高,電池 50 % DoD 循環壽命變差。這是由恒壓限流充電時電池充電不足導致的。因此,為保證電池性能,需對 AGM 電池飽和度進行嚴格把控。