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水泥生產“跑冒滴漏”現象分析及治理實例

2021-12-31 10:03:28丘展明
水泥技術 2021年6期
關鍵詞:設備

丘展明

在許多水泥企業,“跑冒滴漏”問題嚴重,但并未引起足夠的重視。生產車間油液滲漏、水龍頭滴水,散發難聞刺鼻氣味,這些是顯性的“跑冒滴漏”;管道保溫層破壞等,是隱性的“跑冒滴漏”。保溫層破壞導致的熱能損失,雖不如蒸汽泄露導致的熱能損失那么明顯,但日復一日累加,熱能損失同樣嚴重。這些“跑冒滴漏”問題如果不治理,不僅浪費資源、增加企業生產成本,而且污染環境,存在安全隱患。若要解決“跑冒滴漏”問題,企業一方面應該制定相應的規章制度,加強巡檢維護崗位責任制建設,另一方面應投入相應的技改費用,配置監測儀器儀表等設備。企業工作人員應提高對“跑冒滴漏”危害性的認識,從自身做起,將“跑冒滴漏”治理工作落實到生產車間的每一個工段、每一個崗位。

1 產生“跑冒滴漏”的原因及解決對策

1.1 設備故障

閥門、管件等的接頭損壞,設備“帶病”工作,會導致生產中出現“跑冒滴漏”的情況,解決對策如下:

(1)具備立即修理條件的,應立即組織人員修理,將問題解決在萌芽狀態,不留下安全隱患。

(2)不具備立即修理條件的,要切實查明產生“跑冒滴漏”的原因,將“跑冒滴漏”問題控制在最小的范圍內,加強巡視檢查,做好交接班工作,待設備停機或者具備檢修條件時進行修理。若“跑冒滴漏”現象十分嚴重,應申請立即停機修理,以免釀成設備事故。

除以上原因外,部分“跑冒滴漏”治理困難也是導致“跑冒滴漏”現象存在的原因之一,如窯系統、煤磨大齒圈、輥壓機輥子漏油現象,個別下料溜子漏灰揚塵現象等,即使采用常規新型密封方式或新型材料,也無法保證治理效果且費用較高。

我公司技術中心積極組織力量進行調研,尋求效果好、投資省的技術方案,積極試驗并取得了一定成效。如,采用噴灑潤滑開式齒輪傳動能解決大齒圈罩漏油問題,并改善齒輪潤滑狀況。

1.2 減速機漏油

減速機使用年限較長,部件磨損嚴重,密封失效。

此類設備在維護過程中,配件因型號老舊采購困難,維修意義不大,若要更換使用新型減速機或永磁電機驅動,技改費用較高,需要權衡決策。

1.3 設備及設施年久失修

廠區較多皮帶廊架、鋼結構、雨棚等出現大面積銹蝕。

對此,應立即進行防銹防腐修復工作,建立巡檢維護制度,保障設備及設施運行安全。

另外,需加強設備的日常維護,保持設備工作環境清潔。反復檢查、逐步完善、持續改正水泥生產的“跑冒滴漏”問題,預防“跑冒滴漏”點處理后復發。

2 提高認識,完善制度

(1)巡檢時發現漏點后,立即采取措施補救,杜絕明顯的“跑冒滴漏”,是治標的辦法。

(2)進行防腐蝕技術攻關,建立健全的防腐蝕臺帳,制定備件更換計劃,有計劃地更換設備上的易腐蝕部件。建立定點定期測厚臺帳,及時發現并處理減薄部位。

(3)建立漏點臺帳,每個工段根據漏點大小,處理的難易程度,按照需要停機處理、不需要停機處理分類進行管理。根據漏點大小和處理難易程度制定可操作性強的考核制度,加強對員工的考核。

(4)加強日常管理。“跑冒滴漏”不僅導致生產成本高,更影響工作環境,危害身體健康,必須全員行動參與治理。日常巡檢過程中,對檢查漏點進行統計并分析原因,做好更換備件、補焊等工作,共同維護好工作環境,為綠色生態工廠建設打下堅實的基礎。

(5)經常進行“跑冒滴漏”檢查,分析“跑冒滴漏”原因。若是設備部件原因,應及時修理;若是人為因素造成,則應制定有效的工作制度并進行考核。

3 “跑冒滴漏”治理案例分析

為實現綠色生態工廠建設,我公司研究制定并實施了如下技術改造方案(案例):

3.1 生料入庫輸送系統“跑冒滴漏”治理改造

(1)改造原因:我公司生料入庫輸送系統采用“皮帶輸送機+螺旋輸送機”的工藝布置方式,其中,螺旋輸送機用于皮帶輸送機溢料的輸送,“跑冒滴漏”現象突出。因無法解決皮帶機生料粉溢料問題,日常生產必須安排專人現場清理物料,生料粉在輸送過程中因二次揚塵造成廊道內粉塵濃度大,嚴重威脅職工的健康。

(2)改造方案:采用全封閉的“提升機+輸送斜槽”的輸送系統技術改造方案,新增一臺提升機和輸送斜槽,將生料粉提升后進入輸送斜槽,再通過輸送斜槽輸送至入庫提升機進料口,取消了原有入庫皮帶輸送機與入窯螺旋輸送機。輸送系統改造前后工藝布置見圖1。

圖1 生料入庫輸送系統改造前后示意圖

(3)改造效果:改造后物料在輸送過程中無揚塵點,能夠有效解決現場生料粉溢料和揚塵等問題,改善了生產環境。

3.2 回渣提升機傳動部分“跑冒滴漏”治理改造

(1)改造原因:我公司輥磨回渣提升機原傳動部分采用“減速機+鏈條傳動”的形式,鏈條傳動采用油浴潤滑,齒輪變速箱漏油現象突出。由于鏈條浸潤在齒輪變速箱中,傳動過程中,潤滑油在鏈條帶動下造成飛濺,油液容易在軸端躥出,造成設備及環境污染大。

(2)改造方案:棄用現有鏈條傳動,拆除現有提升機傳動部分,重新制作傳動底座,更換一臺B4DH12A減速機(自帶輔助傳動及逆止裝置)。此外,還更換了提升機頭輪軸,將其與新減速機空心軸直接連接,并采用無需液壓油的磁力耦合器傳動。回渣提升機傳動裝置改造示意見圖2。

圖2 回渣提升機傳動裝置改造示意圖

(3)改造效果:改造后,有利于設備的維護和保養工作,保障了設備安全平穩運行,徹底消除了漏油嚴重、污染環境的現象,改善了設備運行狀況及工作環境。

3.3 窯尾電袋收塵器回灰系統“跑冒滴漏”治理改造

(1)改造原因:我公司窯尾電袋收塵器回灰系統由4臺FU350鏈式輸送機進行回灰料輸送。這4臺設備的回灰料匯集至底部FU500鏈式輸送機,再由FU500鏈式輸送機將回灰料通過出磨提升機和XZ630風送斜槽輸送至生料庫。鏈式輸送機傳動部分采用鏈條傳動,鏈條采用油浸式的飛濺式潤滑,導致傳動軸與密封殼體接口處滲漏油現象突出,且殼體密封處經常可見飛揚的微細粉塵,嚴重污染現場環境。

(2)改造方案:將4臺FU350鏈式輸送機改為XZ400×20m風送斜槽,將每條斜槽現有的3個進料口改為6個,安裝雙層氣動閘閥鎖風。同時,取消原FU500鏈式輸送機,在窯尾電袋收塵器另一端新增一臺直角的XZ500風送斜槽,將物料直接輸送至入庫提升機。需要注意的是,空氣輸送斜槽透氣層的工作溫度應≥150℃,當輥磨停機時,窯尾廢氣增濕降溫的溫度控制應低于透氣層最高工作溫度。窯尾電袋收塵器回灰系統改造前后示意見圖3。

圖3 窯尾電袋收塵器回灰系統改造前后示意圖

(3)改造效果:改造后,有效降低了輸送設備電耗,優化了工藝流程,解決了系統漏風大、揚塵大的問題,減少了現場的揚塵污染。

3.4 輥磨回渣及入磨系統“跑冒滴漏”治理改造

(1)改造原因:我公司輥磨磨內回渣物料通過回渣二道鎖風閥后進入12/16.22皮帶輸送機,經回渣提升機提升后再進入12/16.25皮帶輸送機,最后匯同入磨物料通過三道鎖風閥進入磨內。由于回渣物料在皮帶輸送機輸送過程中,揚塵大、積料多,造成維護工作量大和環境污染嚴重。三道鎖風閥的進料形式也造成漏風較大。

(2)改造方案:取消12/16.25皮帶輸送機、12/16.40懸掛式永磁除鐵器,將12/16.23回渣提升機物料通過直通溜子和新增管道式除鐵器后進入磨內;取消12/16.22回渣皮帶輸送機,將回渣物料通過二道閥后經直通溜子進入回渣提升機;取消原三道鎖風閥,改造為料封倉+轉輪鎖風喂料器。輥磨回渣及入磨系統“跑冒滴漏”治理改造示意圖見圖4。

圖4 輥磨回渣及入磨系統“跑冒滴漏”治理改造

(3)改造效果:改造后,系統工藝、設備布置簡單,物料在輸送過程中無轉接揚塵點,有效解決了現場的揚塵污染問題,較好地解決了三道鎖風閥漏風問題。

4 結語

加強“跑冒滴漏”治理工作,除了做好設備日常維護、周期檢修工作之外,最重要的是要改變管理觀念及方式,不要有“設備能用就行、重生產輕維護、小滴小漏無所謂”的思想,而要形成“設備不僅要好用而且要耐用”的管理觀念。“跑冒滴漏”治理需全員行動,共同努力,實現“綠色生態工廠”的建設目標。

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