







摘要:針對某30t級挖掘機動臂鑄件前支座在使用過程中發生多次斷裂失效故障,通過對斷裂前支座的斷口進行宏觀分析,結合對失效鑄鋼件斷口處金相組織、化學成分及機械性能檢測,確定前支座的斷裂性質和原因。經過分析能夠確定,此失效故障為典型疲勞斷裂。前支座本體存在疏松裂紋缺陷與熱處理不當,造成金相組織存在魏氏組織和晶粒度不合格,是發生前支座斷裂故障的主要原因。要求供應商改進鑄造和熱處理工藝,避免出現鑄造縮松、裂紋缺陷和較脆性魏氏體組織,以杜絕該類斷裂失效情況的發生。改進工藝后進行后續跟蹤,再未出現類似斷裂失效故障反饋。
關鍵詞:挖掘機;前支座;鑄鋼件;斷裂失效
0" "引言
我國城市化進程的加快,促進了高速公路、鐵路等基礎建設及房地產工程的需求不斷加大。隨著我國基礎建設工程不斷增加,市場對挖掘機的需求也隨之增加。特別是大型挖掘機,由于其挖掘力大、作業效率高,在大型石場和礦場得到了廣泛應用。
大型挖掘機對于結構件的可靠性要求較高,用戶希望結構件在整個生命周期內不會發生斷裂故障,否則會嚴重影響其二手機的價值。本文針對某30t級挖掘機動臂鑄件前支座在使用過程中發生多次斷裂失效故障,通過對斷裂前支座的斷口進行宏觀分析,結合對失效件鑄鋼件斷口處金相組織、化學成分及機械性能檢測,確定前支座的斷裂性質和原因。為杜絕該類斷裂失效情況的發生,要求供應商調整鑄造和熱處理工藝,避免出現鑄造縮松、裂紋缺陷和較脆性魏氏體組織。
1" "挖掘機工作裝置組成及結構特點
挖掘機工作裝置主要由動臂、斗桿、連桿、鏟斗、油缸等組成,如圖1所示。動臂、斗桿是工作裝置的主要受力部件,動臂與斗桿的連接零件為動臂前支座,是挖掘機動臂關鍵組成部件之一。
前支座的結構形式主要有3種:第一種全部零件為板材,通過焊接制造而成;第二種兩側的主板由鑄造形成,再與連接板進行焊接而成,第三種支座整體通過鑄造而成。國內主要的制造廠商和日本的日立建機挖掘機采用第一種結構形式;美國卡特彼勒和日本神鋼建機的中大型挖掘機采用第二種結構形式;日本小松在中大型挖掘機采用第三種結構形式。
在國內制造廠商早期產品中,工作裝置的支座主要由板材組焊而成。由于其結構比較復雜,焊接工藝不能很好控制(過渡不好),產生應力集中,引起支座處受力較大,導致支座產生開裂故障的現象時有發生。鑒于此,國內部分廠家將支座由板焊件直接改為整體鑄鋼件。鑄鋼件是通過模具由鋼水澆鑄而成的,通過模具可做成相應結構,可有效避免由于結構復雜、過渡不好等因素導致的開裂現象。但若鑄鋼件在鑄造過程控制不到位,也會引起支座開裂問題。
2" "動臂前支座開裂失效現象概述
某型30t級挖掘機接連出現數例鑄造前支座開裂失效現象。開裂失效工作時間在3000h左右,遠短于設計壽命,為非正常失效。經調查得知,其作業工況主要為石山的石料破碎、開挖和裝車。
通過對故障件的初步觀察,發現這幾次失效故障模式基本一致,開裂部位均在前支座孔的上部。前支座開裂位置見圖2。前支座是挖掘機工作裝置中重要傳力部件,工作中承受著較強的瞬間沖擊載荷,一旦失效,將造成嚴重后果[1]。本文對其中的一件斷裂前支座進行失效分析,以期找出其斷裂的根本原因,從而提高挖掘機結構件可靠性。
3" "前支座材質狀況
前支座鑄鋼件生產工藝流程為:造型—熔煉—澆鑄—開箱—清砂—熱處理(正火)—粗加工孔及端面—檢驗—油漆。由圖2可用看出,前支座作為動臂的一部分與動臂板焊接,需要具備良好的焊接性能,碳當量不宜過高,否則需要增加預熱工序。前支座承受較大的工作載荷,對強度和疲勞性能都有較高要求,故前支座材料選用SCW550H鋼。其化學成分見表1。
碳當量計算按如公式(1)計算,取最大值。其機械性能的要求見表2。
Ceq=C+(Mn/6)+(Si/24)+(Ni/40)+(Cr/5)
+(Mo/4)+(V/14)" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "(1)
表2 中機械性能參數適應于厚度為150mm以下的鑄件。當鑄件厚度超過150mm時,表2 中規定的屈服強度僅供設計使用。熱處理采用正火,金相組織要求為鐵素體+珠光體,不得有魏氏體、殘余鑄態組織等不正常的組織,晶粒度等級大于等于6。
4" "前支座開裂原因分析
4.1" "前支座斷口分析
4.1.1" "宏觀分析斷口
由圖2可以看出,前支座軸孔的上方完全斷裂,下方雖然開裂但沒有完全斷裂,由此可以確定整個斷裂過程為上部斷口先開裂,下部斷裂是由上部斷裂后受到非正常力引起的,屬于關聯故障,故下方斷裂不再做分析。
前支座斷口宏觀形貌如圖3所示。由圖3斷口宏觀形貌可知,該斷口無明顯的塑性變形,屬于脆性斷裂[2]。從斷口宏觀形貌可見,斷口上具有3個非常明顯的斷裂特征區。Ⅰ區表面比較平坦、光滑、整齊,呈臺階狀,區域面積較小,可見多條疲勞裂紋線,為多元疲勞源區[3]。Ⅱ區較光滑平整,呈“海灘條”,是在荷載作用下,裂紋沿著受力方向緩慢擴展而在斷面上留下的痕跡,區域面積最大,為擴展區。Ⅲ區呈冰糖結晶形狀,具有較明顯的結晶狀脆性斷口特征,區域面積較大,為瞬斷區。
由斷口整體宏觀形貌可見,前支座斷口呈現典型的疲勞斷裂特征。在體視顯微鏡下觀察,裂紋源區還存在縮松缺陷。經分析認為,產生故障的主要原因是冒口設計不合理。對于鑄鋼件,冒口的主要作用,是補償金屬在型腔中的液態收縮和在凝固過程中的收縮,以獲得無縮松的致密鑄件。由于此鑄件的冒口位置、冒口頸部尺寸不能有效促進鑄件順序凝固,導致在鑄件較厚的部位產生縮松。前支座斷裂源放大圖如圖4所示。針對此類縮松缺陷,可以通過改變冒口位置,改進鉤尾框工藝(冒口頸部長度尺寸)及改進鉤體工藝(澆鑄后及時在冒口頂部投放發熱劑)等措施來進行改善[4]。
4.1.2" "金相組織及硬度分析
斷裂位置在前支座孔處,此處設計安全系數較大,類似結構的其他產品沒有發生此類斷裂失效故障。從斷口外貌觀察,懷疑此處金相組織沒有達到設計要求。從斷口處下方切割取樣,進行金相組織分析。顯微鏡放大100倍下金相狀況如圖5所示。顯微鏡放大500倍下金相狀況如圖6所示。
從圖5、圖6可以發現,其存在羽毛狀的魏氏組織,組織存在不均勻現象,晶粒度等級為5級。鑄件中的魏氏組織及粗大的晶粒,是在鑄造過程中,由于澆鑄溫度、冷卻速度、鑄件尺寸大小等一系列因素造成的,是鑄件中的一種常見組織。在熱處理過程中需要消除魏氏組織并細化晶粒。如果熱處理時正火溫度過高、冷卻速度過快、保溫時間不夠,會造成魏氏組織無法有效消除,導致動臂前支座的塑性和沖擊韌度顯著降低。
相關技術要求規定,前支座零件不得有魏氏體、殘余鑄態組織等不正常的組織,晶粒度等級需大于等于6級。針對此不合格項,經調查發現供方制造此件的正火時間只有2h,遠低于按照傳統保溫系數計算的4h,也低于按照正火經濟型保溫系數計算[5]的3h。由于正火保溫時間過短,造成鑄鋼件鑄造過程中殘余的魏氏體組織無法有效消除,也無法細化晶粒。由于魏氏體組織和晶粒度等級較低,導致鑄鑄鋼件的機械性能大幅下降。
4.1.3" "化學成分和機械性能分析
從失效件斷口處取樣檢測,其化學成分合格,機械性能的沖擊功較低,其強度和延伸率均低于標準值,機械性能不滿足要求。分析認為主要原因為熱處理不合理。機械性能檢測見表3。
4.2" "前支座失效機理分析
分析認為,鑄鋼件前支座鑄造時產生縮松、裂紋等缺陷,其中縮松、裂紋剛好位于軸孔孔邊,形成應力集中,成為薄弱點。該部位屬于動臂十分關鍵的受力部位,會承載較大的交變載荷,在交變載荷作用下形成斷裂源,是斷裂的主要原因。由于正火熱處理加熱溫度過高、保溫時間不夠、冷卻速度過快,導致魏氏組織未能有效消除,致使晶粒粗大,使塑性和沖擊韌度顯著降低,最終發生斷裂。
4.3" "斷裂結論
綜合以上調查,確定前支座軸孔處斷裂為疲勞斷裂。其原因有2點:一是鑄造工藝不當,二是熱處理工藝不當。
4.3.1" "鑄造工藝不當
由于冒口頸部長度尺寸偏小,位置不當,冷卻速度過快,使鑄鋼件前支座在鑄造時在壁厚較厚的軸孔處產生縮松、裂紋等缺陷。由于沒有在該處進行檢測,造成有缺陷的產品裝配到動臂成品中。該部位屬動臂十分關鍵的受力部位,在交變載荷作用下形成疲勞斷裂。
4.3.2" "熱處理工藝不當
由于故障部位厚度尺寸較大,正火保溫時間不夠,導致魏氏組織未能有效消除,致使晶粒粗大,塑性和沖擊韌度顯著降低,最終發生斷裂。
5" "改進措施與效果
5.1" "對于軸孔周邊縮松、裂紋缺陷
對于軸孔周邊縮松、裂紋缺陷,調整冒口位置和加長冒口頸部長度尺寸,澆鑄后及時在冒口頂部投放發熱劑。降低前支座主要受力位置出現鑄造缺陷的概率。在軸孔和端面粗加工后,每件用超聲探傷檢測前支座重要部位的內部缺陷,用磁粉探傷檢測內孔表面缺陷和微裂紋。
5.2" "對于晶粒粗大和魏氏組織
對于晶粒粗大和魏氏組織,正火保溫時間由原2h改為按照正火經濟型保溫系數計算的3h。鑒于故障處壁較厚,調整鑄鋼件生產工藝流程為造型—熔煉—澆鑄—開箱—清砂—粗加工孔及端面—熱處理(正火)—檢驗,先初加工軸孔后再進行熱處理,降低孔處的壁厚,大幅改善軸孔周圍組織,使晶粒細化。同時加強對熱處理過程的質量監控,保證產品質量的一致性。
5.3" "改進效果
改進后,對前支座樣件本體的化學成分、機械性能、金相組織等進行檢驗,檢測結果都滿足動臂前支座技術要求。經批量裝機市場跟蹤,挖掘機工作時間8000h未見一例斷裂失效反饋。
參考文獻
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[2] 張棟,鐘培道,陶春虎,等.失效分析[M].北京:國防工業出版社,2005.
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[4] 陳雪松.高強度鑄鋼件冒口根部裂紋缺陷的分析及對策.2017"(第27屆)重慶市鑄造年會暨第十一屆全國鑄件挽救工程技術交流會論文集.重慶市機械工程學會鑄造分會會議論文集
[5] 李文輝,馬進,馮周榮,等.大型鑄件正火保溫時間的研究.第
十七屆中國鑄造協會年會論文集.