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激振室變位機組筋板對故障原因及改進措施

2022-01-01 00:00:00王作超王慶王應品
工程機械與維修 2022年2期

摘要:壓路機激振室采用機器人自動化焊接,對筋板組對精度要求較高,筋板組對精度差,焊槍在尋位、焊接過程中容易出現撞工件現象。通過改變變位機與工件裝夾方式,提高筋板組對精度,實現了程序的普遍適用性,提高了焊接質量和工作效率。

關鍵詞:壓路機;激振室;變位機;自動化焊接

1" "焊接工作站結構組成

隨著工程機械智能化 、自動化水平的不斷提升,在工業產品生產中采用機器代人的呼聲愈來愈高。激振室是壓路機鋼輪的振動系統,其焊縫質量的好壞直接影響壓路機的工作性能。為了提高焊接質量,降低工人勞動強度,實現少人化工廠,一般采用機器人焊接工作站對激振室進行焊接。

焊接工作站主要由變位機、發那科六軸機械手、二保焊機、機器人控制柜、工作站系統控制柜、清槍站、打壓裝置等其他輔助裝置組成。根據激振室的形狀和結構特點,將變位機設計為“U”型結構,主要由變位機底座1、變位機立柱2、翻轉箱式梁3、變位機壓緊機構4和變位機旋轉機構5組成。

變位機翻轉箱式梁和變位機旋轉機構均可360°旋轉,以實現對環焊縫、筋板焊縫的船型焊接[1]。焊接變位機旋轉端設置自動打壓及保壓裝置,通過保壓裝置的壓力輸出信號,判斷激振室焊縫的氣密性,以實現激振室打壓及氣密性判斷 [2]。

2" "工件裝夾與焊接工藝流程

壓路機激振室主要由小內筒、2塊大幅板和8塊筋板組成,與變位機裝配方式采用軸孔間隙配合,即兩側大幅板內孔與變位機旋轉、壓緊機構法蘭盤軸間隙配合。焊接變位機具備激振室自動夾裝功能,將渦輪升降技術與伺服控制技術結合,以實現激振室自動裝夾。其裝夾安全穩定,同時可控制伺服電機的扭矩輸出,實現夾緊力的一鍵調節[3-4]。

焊縫包括2道環焊縫(大幅板與小內筒結合處)、32道直焊縫(筋板與小內筒、大幅板結合處)兩種類型。焊接順序為筋板點固→筋板側面焊接→筋板端面焊接→兩端環焊縫分別打底、蓋面焊接→筋板另一端端面焊接。編制焊接程序指令共計500余條。

3" "筋板組對存在的問題

筋板組對采用一個可調節高度的工作平臺,適用于不同機型不同厚度筋板的組對,變位機每旋轉90°,完成兩塊筋板的組對。激振室筋板組對效果如圖2所示。

組對完成后,啟動程序,機械手進行尋位并焊接。在尋位或焊接過程中,卻經常出現焊槍撞工件、焊縫偏斜的現象。這時操作者就需要停止程序來重新找點,而到下一個激振室筋板組對或焊接時原程序又不適用,嚴重影響工作效率及工件焊接質量。

4" "故障分析

本文以SR26M-3型壓路機激振室焊槍撞工件故障為例進行分析。將變位機旋轉為豎直狀態,利用卷尺測量筋板襠距,筋板襠距尺寸各異且相差太大,最大相差20mm左右。變位機將工件由豎直狀態變為橫向狀態,并進行旋轉,每旋轉90°利用杠桿表對工件進行打點。旋轉一圈后,主動軸法蘭盤端終點與起始點總是相差10~20mm,襠距相差太大,機械手尋位無法自動調整,為此判定,筋板組對精度差是焊槍撞工件故障的主要原因。下面從設備、工件、裝夾方式等幾個方面對具體故障原因進行分析。

4.1" "檢查工件尺寸

經過測量,確定小內筒卷圓圓度符合工藝要求。大幅板、筋板均為下料件,測量尺寸、厚度均符合要求。組對平臺高度調節準確,筋板中心與變位機旋轉中心始終重合。由此可見,工件不是產生故障的原因。

4.2" "檢查變位機

變位機為公司自主設計并制作,采用精密擺線針輪減速技術及與伺服控制技術,實現變位機精確變位(重復定位進度可達0.1mm)。為保證操作安全,采用豎向上工件,操縱按鈕在變位機壓緊機構端。工作順序為變位機壓緊機構端上工件,并帶動工件向上頂起至變位機旋轉機構端,變位機旋轉機構帶動工件進行旋轉。

變位機空載狀態下,翻轉箱式梁旋轉為壓緊機構在上、旋轉機構在下,旋轉機構法蘭盤上劃十字中心線,利用杠桿表對齒輪傳動精度進行校核,如圖3所示。測量后發現齒輪傳動精度準確沒有問題。

4.3" "分析裝夾方式

那么是不是由于夾緊力不夠造成的錯位呢,經過多次施加壓力、旋轉試驗發現,錯位均出現在變位機旋轉機構法蘭盤端,壓緊機構法蘭盤端沒有出現錯位。透過光線可以發現,旋轉法蘭盤與大幅板貼合處出現間隙。

分析認為,大幅板與夾緊法蘭盤在施加壓力逐漸增大時始終為虛接觸,導致兩者貼合面之間摩擦力不夠。旋轉機構法蘭盤帶動工件旋轉時,由于慣性力工件出現了遲于旋轉法蘭盤運動的情況,即由于慣性力大于摩擦力,旋轉法蘭盤啟動旋轉片刻才帶動工件一起旋轉,主動法蘭盤停止旋轉后,工件依靠慣性力又旋轉了一定角度,造成筋板各襠距尺寸差異,由此導致成筋板組對精度不高。

5" "改進措施

為增大大幅板與旋轉機構法蘭盤之間的摩擦力,曾考慮采用膠皮填補空隙,但膠皮在焊接高溫影響下容易變軟脫落,為此這種方法不可取。鑒于大幅板兩排氣孔中心直徑大于定位盤外徑尺寸,為此采用固定銷連接大幅板與旋轉法蘭盤的方法也是行不通的。

分析認為,鋼輪激振室自身質量可達1500kg,上工件時可依靠自身重力與法蘭盤貼合緊密增大摩擦力。將變位機工作順序改為變位機旋轉機構端上工件,變位機壓緊機構向下壓緊工件。經過多個工件試驗后,錯位現象沒有再次發生。為方便操作者操作,將操縱面板由變位機壓緊機構端調整至變位機旋轉機構端。變位機工作站如圖4所示。

6" "結語

激振室焊接工作站采用兩變位機一焊接機器人模式,一臺變位機用于筋板組對,另一臺變位機用于激振室焊接。在組對精度滿足的情況下,簡化并優化尋位方式,大大提高了工作效率。當出現故障的情況下,從“人、機、料、法、環、測”等方面分析原因并加以排除,找出問題所在并對問題進行驗證,確保了生產按計劃進行。

參考文獻

[1] 蘇亞賓等.壓路機主機架自動化焊接工藝研究與應用[J]. 金屬加工(熱加工),2020(6):39-41

[2] 李繼和,蔡紀寧.機械密封技術[M].北京:化學工業出版社,1988.

[3] 胡廣翻等.機器人焊接系統中變位機的設計[J].化工設計通訊,"2016(10):125-130

[4] 許文清.機器人焊接系統中變位機的設計[J].焊接技術, 2004" " " """(3):44-45

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