


摘要:分析某市地鐵2號線某個盾構區間盾構機在施工中過程中鉸接處漏水、漏砂事件產生的原因,闡述漏水、漏砂事件的處理方案??偨Y了盾構法施工過程中注意事項。其中包括:要注重盾構機日常的保養與檢修;在盾構機組裝與拆卸過程中,要對重要部位進行必要的檢修與檢測;應增加突發事件的應急演練的次數,配備充足人員、有效搶險物資,加強參建各方組織、協調,合理調配技術人員和物資設備。
關鍵詞:地鐵;盾構機;鉸接;漏水原因
0" "引言
當前,很大多城市軌道交通建設都是在市中心施工,而區間隧道施工主要以盾構法為主,為了使盾構機前部與后部之間可以有一定范圍的擺動,在盾構機上設置了鉸接裝置。盾構機本體可以分成前盾、中盾、后盾三個部分,前盾由切口環組成,中盾由支撐環組成,后盾由盾尾組成,前盾、中盾由鉸接千斤頂連接,這樣盾構機可以上下左右彎曲。
在鉸接部位雖然設置止水密封,但盾構機在小曲線半徑和高承壓水復雜地質環境中掘進時,鉸接千斤頂需要不斷地進行調整,以保證盾構機和管片軸線符合要求,由此容易導致局部鉸接止水密封受損失效、漏水、漏砂。本文以某市地鐵2號線某個盾構區間盾構機為背景,分析施工中過程中鉸接處漏水、漏砂事故產生的原因,闡述漏水、漏砂事件的處理方案,并總結了盾構法施工過程中注意事項。
1" "工程概況
本地鐵2號線盾構區間右線以半徑700m的曲線,沿常春路走行,下穿第四人民醫院、常春弄民房、京杭運河、渝味川菜、大漢養生會所、南大街街道辦事處、市郵政局、郵電路地下通道、延陵西路地下連接通道綜合人防工程后,接至南大街站。
區間起訖里程SK5+113.404~SK6+026.304,全長913.069m(含長鏈0.169m)。本區間段平面曲線最小半徑為350m,線路中線間距約為11.5~16m;縱斷面為V型坡,最大縱坡28‰,最小縱坡2‰,區間隧道覆土最大厚度28.6m,最小厚度17.1m。該區間沿線穿越河道主要為京杭運河,勘察期間實測水面標高2.00m,水深2.30~2.40m,河底淤泥厚0.90~1.00m。根據勘察時觀測,河水與上層滯水有一定水力聯系。
因本工點運河部位河道下部仍有一定厚度的黏土,河水與下部承壓水基本無水力關系,故京杭運河河水對本工程建設基本無影響,承壓水主要為第Ⅰ層和第Ⅰ2層承壓水,其中盾構機出現漏水、漏砂的位置主要土層為⑤3黏質粉土夾粉砂、⑥3黏土、⑧2粉沙。
2" "盾構機鉸接裝置結構
盾構機鉸接千斤頂沿盾構整圓布置,共計12根,用于保證盾構機前部與后部之間有一定的擺動角度。前后盾體最大鉸接角度左右1.5°、上下1°。根據盾構推進千斤頂在盾構機上固定位置的不同,鉸接裝置可分為主動型和被動型兩種。
本工程使用的是小松盾構機直徑為6.34m,其為主動型鉸接盾構機,主動型鉸接工作原理如下:依靠鉸接千斤頂的主動伸縮,使盾構機前后部分發生彎折[1]。盾構推進千斤頂固定在盾構機的后部,推進千斤頂的推力作用在盾構機的后部,再通過鉸接千斤頂傳遞到盾構機前部。盾構推進千斤頂固定在盾構機的后部結構如圖1所示。
3" "鉸接處漏水漏砂狀況
3" "鉸接處漏水漏砂狀況
右線盾構機576環拼裝完成后,在進行577環準備推進時,拱底下左側13~14號千斤頂位置盾構鉸接處發生了漏水漏沙險情。盾構機首尾姿態分別由原來的+50mm和-101mm變化為-298.88mm和-307.51mm。已拼裝好的第568~574環管片縱向和環向發生了較大錯臺和碎裂,最大錯臺達到5.8cm,大部分泥沙沿鉸接間隙處涌進隧道,主干道地面沉降累計最大為SD585(-25.76mm)。
為保障安全,與市政、交通、建設部門商定,臨時封閉延陵西路郵電路西口東向西3股車道。鉸接密封漏水點剖面位置如圖2所示。鉸接密封漏水點剖面位置現場如圖3所示。
4" "險情原因分析
漏水、漏砂位置周邊環境復雜,地面北側屬于商業地段,其中包括市郵政局(距盾構機左側約11.93m)、電信實業(距離刀盤約42.57m)。盾構機左側位于地下過街通道下樓梯口,前方正穿過街通道走廊(距離刀盤約12.3m),在540~550環下穿市河(距離盾尾約28.8m),且地下涉及大量雨污水、供電、給水、通訊等主要管線。
根據區間地質勘察報告,本區間第一層和第二層承壓水連通,且區間緊鄰京杭大運河及市河,承壓水補給豐富迅速,水量大,水頭高壓力。區間最大埋深約34m,為2號線埋深最深、地質情況最復雜、風險源最多及施工難度最大的盾構區間。
結合水文地質資料及施工現場反饋的情況,初步認為本區間水文地質特殊,地質條件差,小曲線半徑地層上硬下軟,使用鉸接輔助掘進過程中夾進砂礫后局部密封受損失效,是造成本次險情的主要原因,具體原因分析如下:
一是小曲線半徑對鉸接的影響。區間右線362~535環處于半徑350m小曲線半徑范圍,在曲線穿越過程中,需開啟、閉合調整盾構鉸接長度,由此導致局部鉸接夾進砂礫后密封受損失效。
二是上硬下軟的地質情況對鉸接的影響。區間右線自525環開始,盾構推進斷面土層為⑤3黏質粉土加粉砂、⑥3黏土、⑧2粉砂。區間掘進上硬下軟的地質時,盾構機垂直姿態不可控,出現整體下沉和掉頭現象。為確保盾構姿態可控,需開關拉伸下部鉸接。在此過程中夾進砂礫,導致密封受損失效[2]。
三是承壓水豐富對鉸接的影響。區間第一層和第二層承壓水連通,且區間緊鄰京杭大運河及市河,承壓水補給豐富迅速。⑧2粉砂位于Ⅰ2層承壓水層,承壓水補給豐富迅速,水量大,水頭高壓力。
綜上所述,小曲線半徑線路工況和上硬下軟的特殊地層情況,導致掘進施工時需適當調整鉸接。長距離鉸接輔助掘進過程中,夾進砂礫后局部位置密封受損失效。受損部位無法抵擋盾構外部Ⅰ2層承壓水和⑧2粉砂土體的壓力,最終導致涌水涌沙的險情發生。
5" "盾構機鉸接處漏水、漏砂事故處理
5.1" "鉸接處漏水、漏砂封堵
采取沙袋反壓漏點,同時向盾構機鉸接處殼體徑向孔和盾尾后第3~5環注入聚氨酯,從而起到封堵的效果[3]。漏水漏砂處封堵完畢后,逐步清理盾尾處泥砂,將鉸接處的環縫隙清理出來進行焊接。
焊接流程如下:拆除單個千斤頂前腔油管,拆除千斤頂將露出的鉸接環縫用二氧化碳氣體保護焊進行焊接后,將千斤頂裝復并恢復負載。由于清理工作面大,為了保證安全,在不耽誤施工進度的前提下,先從右側6#千斤頂開始向上焊接,順序為6→3→22→19→16→13→9,如圖4所示。將拆除的千斤頂向外拉出80cm,露出鉸接需要燒焊的位置。重復循環,直至將鉸接處一圈焊縫全部焊接,使鉸接處成為剛性連接。
5.2" "處理受損管片
5.2.1" "臨時支撐加固
險情發生后,第一時間對受損管片采取臨時支撐加固。右線在569~574環使用寬250mm厚度20mm的環型鋼板,緊貼管片內壁進行整環加固。565~575環左、右和上部用300mm×100mm×10mm槽鋼拉條加固。左線在575~590環使用厚度15mm鋼板條在相鄰環之間進行拉結加固。建立管受損管片錯臺和裂縫一天二次監測動態臺賬[4]。
5.2.2" "采用注漿加固
鉸接密封焊接完成后,為保證成型隧道質量防止注入漿液流失,采用單、雙液漿交叉方式注漿,即管片在脫出盾尾后每5環進行雙液漿打環箍,環箍之間用單液漿進行填充注漿。右線隧道內打環箍范圍為571~540環,左線隧道與右線盾構機鉸接漏水、漏砂處的相對應環號為586環,左線注漿起點為右線盾尾后5環雙液漿打環箍,環箍之間用單液漿進行填充注漿,范圍為595~570環,依次循環打環箍。
水泥選用PO42.5硅酸鹽水泥。對于單液漿來講,水灰比為1:1,對于雙液漿來講,水玻璃與水按1:1.5進行稀釋,水泥漿液與水玻璃體積比按2:1的比例進行注漿。注漿采用注漿量和注漿壓力雙指標控制,注漿壓力以0.3MPa為上線,注漿的同時對管片進行監測。
5.3" "地面加固處理
考慮鉸接漏水、漏沙可能導致路面塌陷、建筑物沉降,首先與市政、交通、建設部門商定,臨時封閉延陵西路郵電路西口東向西3股車道,公交車從周邊道路繞行,保證險情區域機動車、非機動車及人員安全。
盾構鉸接漏水漏砂處位于主干道下,地表沉降累計最大為SD585(-25.76mm),在地面上采用阿特拉斯鉆機引孔,第一時間注入雙液漿填充,各管線單位產權單位進行現場交底。在右線盾構推進方向右側引孔,深度15~18m探孔4個,深度32~33.5m探孔2個,右線刀盤前方5m右下位置、左線隧道推進方向右側(對應右線鉸接漏水)及盾尾、刀盤位置鉆機引孔4個,單個引孔深度20m。一般注漿壓力為0.1~0.3MPa,當壓力穩定在0.3MPa時注漿完成[5]。
要求第三方監測單位會同施工監測,對險情發生區域路面、建筑物沉降進行2h/次加密監測,并成立監測數據分析小組,及時跟蹤監測數據情況,指導隧道內相關搶險工作。
5.4" "調整設計軸線
由于盾構機垂直姿態偏離設計軸線較為嚴重,需要對設計軸線進行調整。第一時間反饋右線管片水平及垂直監測數據給設計單位,設計單位考慮到后期浮置板道床及接觸網后,重新變更復推后設計軸線,將線路縱坡由26.6‰調整為29.9‰。
5.5" "恢復盾構機推進
測量盾構機姿態,對于盾構前方土體流失引起盾構磕頭的情況,應在保壓狀態下適當增加壓力推進。為更好地擬合線路,保證管片質量,盾構機每環糾偏量不超過0.5mm,控制推進速度,做到勻速推進,同時確保同步注漿量滿足要求。
恢復推進的10環管片,應提高調整階段防水等級,在止水帶內、外側加貼遇水膨脹條,以提高隧道環、縱縫耐水性能。管片經過盾構機鉸接漏水里程位置時,應打開管片注漿孔進行二次單液注漿,穩定隧道(需離開盾尾5環注漿,避免損壞盾尾),范圍為滲漏里程前后各5環,對此段管片脫出盾尾時做縱向拉條連接。嚴格按照設定的技術參數進行掘進施工,安排技術人員24h值班指導施工。
6" "結語
盾構機在小曲線半徑和高承壓水復雜地質環境中掘進時,鉸接千斤頂需要不斷地進行調整,以保證盾構機和管片軸線符合要求,由此容易導致局部鉸接止水密封受損失效、漏水、漏砂。本文以某市地鐵2號線某個盾構區間盾構機為背景,分析施工中過程中鉸接處漏水、漏砂事故產生的原因,闡述漏水、漏砂事件的處理方案,并總結了盾構法施工過程中注意事項,得到以下結論:
應加強對盾構機的日常維修和保養,特別是盾構機在安拆與調試階段。需建立應急組織體系,制定具有可操作性的應急預案,配備足夠的搶險物資和人員設備。要加強盾構掘進施工的管理,優化掘進參數,制定嚴格的鉸接千斤頂操作規程,避免鉸接密封損壞。應增加突發事件的應急演練的次數,配備充足人員、有效搶險物資,加強參建各方組織、協調,合理調配技術力量、物資設備。
參考文獻
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[3] 姜玉宇.盾構隧道管段結構分析與健康監測[D].大連:大連理工大學,2020.
[4] 朱旻.已建盾構隧道注漿糾偏機理及工程應用研究[D].杭州:浙江大學,2019.
[5] ?;莺?淺談軟土盾構隧道施工理論及其實踐分析[J].智能城市,2018(13):124-125.