











摘要:針對國內某型發動機部分高壓油管出現開裂漏油現象,對問題高壓油管進行理化分析,初步認定鐓頭結構有改進必要。同時對于問題比較集中的部位,采取增加管夾支架,以降低振動。通過對新方案、原方案的CAE仿真分析、振動測試、可靠性試驗,得出新方案能較好解決當前故障的結論。
關鍵詞:高壓油管;仿真分析;振動測試;可靠性試驗
1" "故障現象
據以用戶反饋,配套某型發動機的高壓油管噴油器端,連續出現開裂漏油問題,存在很大安全隱患,如圖1所示。經了解得知,其余裝配該型發動機的設備也同樣存在此類問題。
2" "故障分析及處置方案制定
2.1" "原因分析
通過公司內部的內部QAS系統,查詢到2019年1月至2021年4月間所領高壓油管發生的故障統計。故障統計結果顯示,改型發動機每個缸都有故障發生,但是第四缸故障比較集中。
原產品端頭剖視見圖2,紅色部分為墊圈,外面再裝螺母。該墊圈前端孔圓采用較大圓角,這樣在鐓頭時,墊圈前端易外脹變大(見圖2箭頭所示)。由于大圓角無法形成鎖緊力,而使墊圈成為松動的活動墊圈。由于墊圈轉動,墊圈圓弧與鐓頭后根部圓弧相符性差,造成螺母的壓緊力不平衡,從而導致漏油。
該結構存在的另外一個問題是管徑由Φ8到大徑Φ12,材料的流動性不好,易形成斷裂(如圖3箭頭所示),加之該部位正是應力集中部位,其抗疲勞性大大降低,從而導致頭部斷裂。原產品材料流動性示意如圖3所示。
通過對故障件的斷口進行理化分析,材料為符合設計要求的DSG1800,如圖4所示。但是從斷口來看,裂紋從一側起源,向另一側擴展,屬單向彎曲疲勞開裂[1]。分析認為,由于此處應力集中,導致疲勞裂紋優先從該部位起源,應盡量降低此處的應力。鑒于該高壓油管的失效模式為單向彎曲疲勞開裂,應從受力角度查找單向彎曲載荷來源,如裝配過程帶來的殘余應力,發動機運行過程中的振動等。
2.2" "處置方案制訂
根據以上的故障現象及理論分析,對該高壓油管鐓頭和墊圈結構進行改進。將鐓頭由之前的大圓弧改成階梯,墊圈也同樣隨之更改成階梯型,如圖5所示。同時根據第四缸漏油故障比較集中問題,在第四缸高壓油管上增加了一個管夾支架(一端固定在進氣管上),以降低此缸的振動,如圖6所示。
3" CAE計算與分析
3.1" "有限元模型與邊界條件
為了對比兩種方案的性能,分別對改進前后的高壓油管和墊圈進行強度對比分析。高壓油管和墊圈的材料特性參數如表1所示。分別對高壓油管和墊圈這兩個零件進行有限元網格劃分,單元選擇四面體單元(C3D10M),網格模型如圖7所示。有限元網格用Hypermesh劃分,在AbaqusCAE里施加邊界條件,最后用Abaqus求解。
3.2" "載荷和邊界條件
該高壓油管壓緊螺母為M14,螺栓的力矩為30N·m,經計算得出其螺栓預緊力為10714N。高壓油管墊圈和高壓油管采用Tie連接,在高壓油管端面上做一節點,此節點和墊圈端面采用MPC連接。在此節點上施加預緊力,約束高壓油管出油口端面所有節點3個自由度。載荷和邊界條件如圖8所示。
3.3" "計算結果分析
原方案與新方案油管的等效應力云圖如圖9所示。原方案高壓油管位置A的等效應力為511MPa,位置B的等效應力為520MPa,位置A的等效應力值較大,且為振動應力較大的部位,是故障多發部位。位置C區域的等效應力較小,這主要是因為墊圈和油管接觸面在油管頭部外圈。而新方案墊圈夾緊在油管上,并有兩個臺階支撐,油管頭部受力整體比較均勻,沒有應力集中,其設計明顯優于原方案。
4" "振動測試及驗證
4.1" "振動測試
在發動機全負荷情況下,從最低轉速開始加速到最高空車轉速加速時間約為3~4min。在這個過程中,進行振動信號采集,連續進行3次試驗采集,選擇最有代表一組信號作為試驗結果。
對無管夾和有管夾的方案進行對比測試,測試結果如表1、表2所示。對比表1、表2可以看出,增加管夾支架后第四缸油管單方向振動幅值降至30g(g為重力加速度)以下,且整個轉速范圍內無明顯共振,每個方向上的振動幅值都比原狀態小,從而達到了降低振動的目的。
4.2" "可靠性及市場驗證
將試制后的高壓油管裝機進行試驗,通過300h發電單機11+1工況可靠性試驗[2],性能與原機相當,試驗過程中未出現高壓油管漏油故障。試驗后經拆檢,未發現高壓油管出現斷裂或者裂紋。為進一步驗證優化方案的有效性,向不同區域、不同應用場景市場定向投放200臺套優化后的高壓油管,經2年市場服務跟蹤,未出現高壓油管漏油或斷裂故障,證明整改方案效果較好。
參考文獻
[1] 岑舉.ZJ/YC700351 理化實驗室失效分析報告[R].玉林:玉柴工程研究院.
[2] 莫春平.YC4G240-D31(G2100)-2401_300h發電單機11+1工況可靠性試驗[R].玉林:玉柴工程研究院.