嚴新民,裴等變,呂 波,胡瑞瑞
(巴州金富特種紗業(yè)有限公司,新疆 庫爾勒 841000)
色紡紗科技含量高,避免了下游客戶的染色處理,產(chǎn)品附加值較高,在國內(nèi)已有相關的研究[1]。我公司為改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、市場適應性較低的局面,研發(fā)生產(chǎn)了轉(zhuǎn)杯紡黑色粘膠紗。為保證紡紗工作的順利進行,制定了詳細的工藝路線與生產(chǎn)工藝方案。本文以轉(zhuǎn)杯紡黑色粘膠59.1 tex紗為例,探討了其生產(chǎn)過程中的難點及解決方法。
選擇購進庫爾勒纖維公司生產(chǎn)的兩種黑色粘膠短纖維1.33 dtex×38 mm與1.67 dtex×38 mm,兩種規(guī)格纖維主要物理指標見表1。

表1 原料物理指標
配棉應充分考慮表1中兩種規(guī)格原料指標的差異性,均衡配棉:1.67 dtex×38 mm纖維的干強較小,會影響成紗的強力,因此使用比例不得超過30%,可通過提高1.33 dtex×38 mm纖維的使用比例來達到提高成紗強力的目的[2];為確保原料指標穩(wěn)定制定了排包圖,排包時逐包定位,實現(xiàn)原料均勻混合的目的。
短流程的轉(zhuǎn)杯紡生產(chǎn)流程:特呂茨勒BO-A2300型全自動抓棉機→BR-COI凝棉器→MX-U10多倉混棉機→FD-O給棉機和TO-T1開棉機→TC10型梳棉機→TD08-600型并條機→立達R35半自動氣流機。
為了使纖維得到充分開松以便后道工序的除雜與梳理,在設置抓棉機工藝時采取“勤抓、少抓”的原則,選擇較小的抓取深度、適宜的抓棉打手轉(zhuǎn)速與較快的小車運行速度[3],工藝參數(shù)詳見表2。

表2 抓棉機工藝設計
實際生產(chǎn)時,由于黑色粘膠纖維吸光強,反射度弱,抓棉機行走光電不能正確識別黑色粘膠纖維,因此抓棉機不能正常運行。通過多次試驗后,發(fā)現(xiàn)將白紙放在棉臺兩頭的側(cè)面,可以使抓棉小車得以正常運行。
原料指標中并絲含量偏高,會造成轉(zhuǎn)杯紡紗機自然斷頭上升,生產(chǎn)效率下降,在梳棉工序應主要解決并絲的去除,將纖維充分開松成單纖維狀,選擇針布、清潔狀況較好的梳棉機紡條,設置工藝參數(shù)時適當提高刺輥轉(zhuǎn)速與活動蓋板速度,減小刺輥-除塵刀隔距[4],使纖維在得到充分梳理的同時去除并絲,梳棉工藝參數(shù)見表3。

表3 梳棉機工藝設計
實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)梳棉機出條光電不易識別黑色生條,開機后有反復斷條現(xiàn)象。后經(jīng)調(diào)整光電的靈敏度,并將光電位置調(diào)整至離生條最近的位置,成功地解決了多次斷頭的問題。
并條工序使用TD08-600型并條機,有自調(diào)勻整功能。主要工藝措施為增加并和數(shù)為8根,從而改善熟條重量不勻率,提高纖維的混合效果;由于粘膠短纖維整齊度較好,需調(diào)大羅拉握持距,前區(qū)大牽伸,后區(qū)輔助,提高纖維的伸直與平行度;粗支紗設置重定量,出條速度適中選擇。主要工藝參數(shù)見表4。

表4 TD08-600型并條機工藝設計
并條工序出現(xiàn)皮輥纏繞返花的現(xiàn)象,后經(jīng)多次實驗,采取了更換英聯(lián)貝克皮輥,控制車間溫濕度等措施,成功解決了皮輥纏繞返花現(xiàn)象。
紡制59.1 tex紗的紡杯直徑不能太小,凝聚槽需要容納的纖維量多,宜選用直徑較大、U型凝聚槽的棉型轉(zhuǎn)杯C533/U。前期實驗時使用光板假捻器,千錠時斷頭高達150,機臺效率96 %;后選用三棱假捻器,使千錠時斷頭降到了60以下,機臺效率達到99.6 %左右。
經(jīng)過多次試紡,期間通過優(yōu)化轉(zhuǎn)杯紡工序的工藝參數(shù),最終確定了R35轉(zhuǎn)杯紡紗機的上機工藝參數(shù),見表5。

表5 R35型轉(zhuǎn)杯紡紗機工藝設計
初期紡紗時,因電清誤切較多導致接頭困難。采取了將電清做清潔并清零,以重新找基準值,以及調(diào)整接頭參數(shù),直至容易接頭的措施。
清花與梳棉工序,考慮到原料回潮較低,需加大濕度,溫濕度設置為25℃、58%;并條工序為減少皮輥纏花次數(shù),濕度不宜過小,溫濕度設置為26℃、57%;轉(zhuǎn)杯紡工序溫濕度以穩(wěn)定為主,溫濕度適中設置為27℃、58%。
為避免生產(chǎn)過程中黑色粘膠纖維污染其它生產(chǎn)線,出現(xiàn)色差質(zhì)量事故,生產(chǎn)前培訓操作人員,規(guī)范操作,要求黑色粘膠生產(chǎn)線人員必須定員定崗,不可隨意串崗,回花要求打包后放入黑色粘膠棉臺包縫中回用,不可隨意堆放其他地方;排包前將棉臺清掃干凈,排包后對棉臺進行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)有色差包及時挑出;除塵室落物直接在除塵室縫好包,氣流機回絲、風箱花單獨打包;各工序生產(chǎn)前后需徹底清潔;規(guī)定成品紗擺放區(qū),設獨立打包臺。
經(jīng)過以上工藝設計及措施實施,使59.1 tex轉(zhuǎn)杯紡黑色粘膠紗得以順利生產(chǎn),其成紗指標見表6。

表6 成紗指標
通過優(yōu)化紡紗工藝,成功生產(chǎn)了59.1 tex轉(zhuǎn)杯紡黑色粘膠紗,并解決了生產(chǎn)過程中光電識別、疵點含量高、皮輥纏繞返花、生產(chǎn)效率低等問題,為生產(chǎn)色紡紗積累了豐富的經(jīng)驗。目前成品紗已遠銷浙江、江蘇、廣東等地,滿足了用戶的質(zhì)量需求,獲得了客戶的一致好評。