林 欣
(黑龍江紫金銅業有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
在銅電解過程中,隨著陽極板逐漸溶解,含硒、碲、金、銀等稀貴金屬的陽極泥會沉降到電解槽底部,有害雜質(如砷、銻、鉍等)成為離子進入電解液,大部分水解成為固態氧化物,一部分形成極細小的絮狀物質(粒度一般小于10 μm)并吸附其他化合物或膠體物質生成“漂浮陽極泥”。漂浮陽極泥極不易沉降且極易機械性粘附于陰極銅表面,降低陰極銅的質量,使電解液的電 阻增大,進而導致電耗增加,同時還會導致循環管泵等產生結垢;所以,必須通過過濾系統有效降低或去除電解液中的此類雜質[1-6]。
某銅業公司電解廠采用永久性不銹鋼陰極法電解工藝,年產30 萬 t 標準陰極銅,分東、西兩個獨立循環系統,滿負荷生產時單個系統體積超過4300m3,每個系統各使用2 臺板框壓濾機壓濾陽極泥,各配備1 臺國產凈化過濾機,每天抽取電解液量的30%經凈化過濾機過濾后再返回各循環系統,從而保證電解液的潔凈度。電解過濾系統主要是由板框壓濾機及凈化過濾機等組成,隨著產能及生產年限的增加,在過濾設備不增加的前提下,如何優化提升系統過濾能力,保證電解液純凈,進而確保陰極銅質量穩定,已成為銅冶煉企業面臨的生產難題之一。
所述企業采用廂式板框過濾機,其作業參數如表1 所示。

表1 壓濾機作業參數
廂式板框過濾機在使用過程中存在下列問題:
(1)壓濾后的陽極泥含水率在35%以上、含銅率在22%以上,均較高。
(2)壓濾作業時間長。陽極泥板框壓濾機出液方式為液壓箱式暗流,需要2 名工人進行拉板卸料作業,作業效率低下。
(3)目前運行的4 臺廂式板框壓濾機濾板已使用多年,濾板輪子變形嚴重,裝上新濾布后,底孔無法對上;油缸變形嚴重,致使濾板中間出現拱起,末端無法壓干,后期處理量急劇下降,只能通過長時間向濾餅中吹氣來提高含固率,但是每次過濾結束時會產生較大差壓,現場酸霧大,作業風險性高。
(4)在陽極泥處理轉運工序中,壓濾作業主要是為了保證陽極泥的充分洗滌壓干,但是現有壓濾機的壓濾能力不足,濾板壓力無法滿足過濾要求。
(5)壓濾機濾餅在吹氣干燥過程中,大量空氣混入回液管中,導致管道振動大?;匾汗転镕RPP材質,強烈振動易造成管道嚴重變形或爆裂,存在極大的安全隱患。
(6)當壓濾機濾布破損、板框底孔與濾布未壓實出現漏氣時,會出現陽極泥穿濾,濾液將陽極泥帶入上清液槽內,污染電解液循環系統,致使電解槽內出現“跑黑”現象,電解液變渾濁,進而影響陰極銅質量。
所述企業使用的凈化過濾機采用24 塊板框,總過濾面積480 m2,最大流量300 m3/h,作業參數如表2 所示。

表2 凈化過濾機作業參數
目前凈化過濾機在使用過程中存在如下問題:
(1)隨著電解系統產能的提升(由20 萬 t 擴產至30 萬 t),電解液中懸浮物、漂浮陽極泥明顯增多,現有凈化過濾系統已無法滿足電解液凈化過濾要求。
(2)凈化過濾機反洗后液及濾渣一起進入陽極泥儲槽,通過離心泵打入壓濾機,會導致固液分離不徹底。每次反洗后,壓濾機作業頻次高,員工勞動強度大,雜質過濾也不充分。
3.1.1 優化濾布選型
濾布是壓濾機的重要組成部分。濾布的材質、透氣性能、孔徑都會影響過濾效果?,F有壓濾機濾布孔徑為300 目,由于壓濾機改造后需要進行更精密的二次過濾,所以更換成孔徑為500 目的濾布,提升二次過濾質量,以減少陽極泥穿濾,提升電解液過濾質量,進而提高陰極銅品質。
3.1.2 增設濾布清洗、反向吹氣裝置
增加濾布高壓清洗設備,利用高壓水沖洗撫平濾布,同時在進料口增設冷凝水洗滌閥門。壓干卸板前,先開冷凝水對濾餅進行充分洗滌3 min,然后再用壓縮空氣吹氣5 min,以降低濾餅含銅及含水率,提升過濾效果,延長濾布使用壽命。主吹氣完成后,在濾板開板前反方向吹風2~5 s(二次吹氣),并進行二次擠壓,有利于濾布上的濾餅掉落,提升卸料效率[7-9]。同時在壓縮空氣和物料進料口處各增加1 個材質為316L 的不銹鋼止回閥,出口處再增設汽水分離裝置,可減小管道振動,防止壓縮空氣和物料互通,避免焊縫開裂導致泄漏。
3.1.3 隔膜濾板選型
隔膜過濾運用低壓過濾、高壓壓榨的原理,可以有效降低壓差的產生。選用隔膜濾板取代板框濾板,使得介質在壓榨過程中,隔膜鼓出過濾腔室,在整個過濾面上均勻地擠壓濾餅,過濾結束后還能再次擠壓濾餅,濾腔內的濾餅一直都處于受壓狀態,濾餅厚度可隨著隔膜移動而改變。選擇適宜的處理量和過濾時間,最終可獲得最佳的進料量。洗滌完成后對濾餅實行后壓榨,可極大降低濾餅的含水率。
3.1.4 增設自動拉板裝置
增設齒輪帶動的自動拉板系統和自動伸縮接液盤系統。以變頻電機帶動鏈條驅動拉板器運動,將濾板逐一拉開,整個過程由PLC 控制,提升設備自動化、智能化水平,降低員工勞動強度。
改造過濾回液管道,將并聯回液的2 臺壓濾機改成串聯(回液管道改造后流程如圖1)。通過1#壓濾機的一次過濾回到1#陽極泥儲槽,再抽到2#壓濾機進行第二次過濾,濾后液暗流至上清液槽,上清液槽再通過凈化過濾機進行1 次深度過濾,明流至2#陽極泥儲槽(如圖1 所示)。陽極泥實現2次過濾和1 次深度過濾后[10],可使電解液處于潔凈狀態,保證陰極銅質量。

圖1 濾液管道回液管改造后的流程示意圖
將回液管管徑擴大到φ100 mm,材質改為316L 不銹鋼,在管道與支撐柱間采用抱箍固定,抱箍與管道接觸部位墊耐酸膠皮,并焊接加固所有管道支撐,穩固進出液管道,減緩管道過液振動的影響,消除管道振動帶來的安全隱患。
對凈化過濾機內部板框支架、噴嘴管道等進行加長調整改造。將板框擴展至30 塊,總過濾面積擴充至600 m2(增加25%),流量增調至350 m3/h。
對強制循環泵進行變頻改造,利用調整變頻器的輸出頻率來調整管網的流量和壓力,不僅增大了過濾量和過濾面積,提升了過濾作業效率,還能使整個電解液循環系統的運行更加平穩。
對凈化過濾機反洗后液管道進行改造,將其接到離廠房C 軸線最近的2 個地坑。每次反洗時通過地坑泵反洗后液直接抽到濃密機中(如圖2 所示)。反洗后的濾渣,首先通過濃密機的沉降實現1 次懸浮物固液沉降分離,再通過軟管泵打到壓濾機,實現2 次過濾和1 次深度過濾后,保證電解液潔凈,改善了陰極銅質量。

圖2 凈化過濾機反洗回液管改造后的流程示意圖
自2020 年下半年過濾系統改造完成后,運行一年多來,各項工藝指標參數提升明顯。陽極泥含銅率由2018 年的22.3%下降至2021 年的15.8%,陽極泥含水率由2018 年的35.2%下降至2021 年的21.5%(如圖3 所示)。陽極泥壓濾時間大幅度縮短,1 個人僅用4 h 即可完成之前1 d 的壓濾量,作業效率大幅度提升。過濾能力的有效提升,減少了電解液中漂浮陽極泥量,電解液變得更加潔凈,進而使陰極銅優質品率提升至99.95%,達到國內外同行業先進水平。

圖3 2018—2021 年某銅業公司電解廠陽極泥含銅率和含水率
某銅業公司電解廠通過對凈化系統的自動化、智能化升級改造,全面優化工藝控制條件,實現了電解液在循環系統中的1 次沉降、2 次壓濾、1 次深度過濾的全流程凈化,保證了電解液的潔凈度,提升了作業效率,提高了陰極銅優質品率,確保了陰極銅產量任務的順利完成,提升了公司的綠色化智能化生產水平。