裴 超
(海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)
海洋石油富島有限公司年產30 萬噸合成氨裝置采用ICIAMV 技術,于1996 年8 月建成投產。2016 年3 月,為適用于多種熱值的天然氣資源對裝置進行技術改造,采用二段爐加26%富氧工藝,能耗達到國內同行業優秀水平。
工藝空氣壓縮機由燃氣透平(02-MT01)驅動,入口空氣由兩部分組成,一部分用于燃氣透平燃燒及艙室通風,另一部分用于空氣壓縮機作為工藝空氣。工藝空氣經空氣冷卻器(02-E005)、入口過濾器(02-F001),在壓縮機一段入口與空分提供的純氧(設計3000 Nm3/h)混合,混合后含氧量26.5%的空氣進入壓縮機低壓缸一段壓縮后,經過一段段間冷卻器(02-E001)冷卻和一段分離器(02-F002)分離,一部分氣體(330 Nm3/h)去尿素單元,其他氣體進入低壓缸二段進行壓縮,氣體出來后經二段段間冷卻器(02-E002)冷卻和二段分離器(02-F003)分離后,一部分氣體(1800 Nm3/h)供儀表空氣使用,其他氣體進入高壓缸三段,壓縮后氣體流經三段段間冷卻器(02-E003)冷卻和三段分離器(02-F004)分離,進入高壓缸四段進行壓縮,經過壓縮后的氣體送往二段爐(圖1)。

圖1 工藝空氣壓縮機組工藝流程
工藝空氣壓縮機組主機由燃氣輪機、壓縮機低壓缸、壓縮機高壓缸組成,燃氣輪機低壓軸與壓縮機通過撓性聯軸節連接驅動。燃氣輪機由新比隆公司制造,壓縮機由日立公司制造。燃氣輪機和壓縮機安裝在不同底座上,機組潤滑油、液壓油共用一套油系統,由燃氣輪機提供,技術參數見表1。

表1 工藝空氣壓縮機組技術參數
工藝空氣壓縮機組自建廠以來,隨著運行時間的延長、腐蝕的加重,機組效率逐步降低,壓縮機組大修周期短,一般在2 年左右。嚴重時甚至需要通過調整負荷,以滿足設備運行。
該機組于2016 年進行富氧改造,內件的腐蝕速率大大增加。2018 年3 月大修中發現空氣壓縮機銹蝕較2016 年嚴重,尤其是一段入口管道經空冷器冷卻后濕度達100%的入口空氣,在26.5%富氧環境下,引起設備、管道腐蝕加劇。
裝置大修期間,發現壓縮機封頭、隔板均有較為嚴重的銹蝕、點蝕、沖刷痕跡,轉子組件葉輪流道結垢嚴重。主要表現為:①隔板結垢嚴重,隔板導葉上聚集大量浮銹粉末(圖2);②轉子組件葉輪流道內外側均有較厚的銹垢累積(圖3);③封頭入口喇叭導流口點蝕嚴重(圖4),特別是三段入口導流口有70%明顯凹坑,最深2 mm,封頭正下方入口擾流板正對位置沖刷腐蝕嚴重,寬24.6 mm、深5 mm,封頭內壁圓周方向腐蝕減薄,原內件Φ270 mm,最大減薄至Φ272.4 mm;④上缸體及擾流板位置腐蝕減薄(圖5),腐蝕深度2 mm;⑤低壓缸隨著運行時間的延長,軸向推力發生變化,導致主推力軸承載荷變大,軸承瓦水準塊及固定銷釘存在嚴重磨損。導致該機組需要頻繁檢修,進行隔板、轉子、封頭的清理及止推軸承更換。

圖2 隔板

圖3 轉子葉輪流道

圖4 封頭導流口

圖5 擾流板
經空冷器02-E005 冷卻后濕度達100%的入口空氣,在26.5%富氧環境下,引起設備、管道腐蝕加劇。工藝空氣壓縮機由于原始設計上的原因,封頭、缸體、葉輪材料均采用碳鋼、合金鋼材料,局部使用不銹鋼(表2),由于地理位置靠海,介質空氣濕度、鹽分相對高,加上空氣氧含量的增加,加劇了非不銹鋼部件材料的銹蝕。腐蝕會造成流體流道表面產生凸凹不平,使壓縮機內部損耗增加,壓縮機效率的降低會導致動力消耗的增加。

表2 工藝空氣壓縮機各部件材料
壓縮機組根據使用環境,主要存在鹽霧腐蝕。海水的成分復雜,含有多種無機鹽、有機物及溶解的氣體、懸浮物、膠體、生物等。由于海水中含有大量的氯化鈉,其水解形成的氯離子具有強烈的腐蝕性。海風攜帶的海鹽粒子及水蒸汽被壓縮機組吸入產生電化學腐蝕,導致金屬表面與離子導電的介質發生化學反應而產生的破壞。在反應過程中有電流產生。腐蝕金屬表面上存在著陰極和陽極。陽極的反應是金屬原失去電子而成為離子狀態轉移到介質中,稱為陽極氧化反應。陰極反應是介質中的去極化劑吸收來自陽極的電子,稱為陰極還原過程。這兩個反應是相互獨立而又同時進行的,為一對共軛反應。電化學腐蝕比較普遍,對金屬結構的危害嚴重。
此外,根據壓縮機組的運行特點,設備同時存在沖刷腐蝕,空氣中氣流夾帶的水分,管道腐蝕形成的金屬顆粒,工藝空氣介質在壓縮機組內部導流、限流等改變氣流流速、方向形成湍流,造成沖刷腐蝕。在沖刷過程中,加速了物質傳遞的過程,促進氧氣與管道、設備內表面的接觸,并使得腐蝕物脫離材料的表面,加速機組的電化學腐蝕。
為降低電化學腐蝕,需要從根源解決問題。在壓縮機組的內部結構、氣流速度等無法改變的情況下,降低電化學腐蝕速率及減少沖刷腐蝕是目前解決問題的主要途徑。對于本臺機組設備,主要從以下3 個方面解決問題:①降低空氣濕度,將濕度由100%降低至70%左右;②減少金屬顆粒物的形成,將入口管道及設備內件進行材料升級,減小電化學腐蝕效果;③設備修復補強,對于設備已出現的結構尺寸改變進行修復。
為了降低入口空氣中水含量,將空壓機入口空氣單獨隔離進氣。因環境限制,改造后壓縮機入口空氣最高溫度將達到約38 ℃,為此,委托設計院進行工藝空氣壓縮機參數核算,核算后符合工藝要求。
根據燃氣透平與壓縮機的流量需求,將原02-F001 空氣過濾器進行分割,按照3∶1 進行分離,壓縮機入口空氣不經過空冷系統02-E005 降溫,直接經02-F001 空氣過濾器過濾使用。
改造后燃氣透平02-MT01:①02-MT01 空氣空冷器入口處面積增大,空氣濾芯處面積不變,不會影響機組運行;②02-E005只冷卻02-MT01 入口空氣,有利于02-MT01 的調節;③燃機輸出功率稍有增加。
改造后壓縮機組02-K001:①空氣流通量,02-MT01 和02-K001 空氣量比為3∶1,2003 年改造前公用02-F001 西側和南側墻進氣且工況正常,現02-K001 單獨使用西側墻且空氣濾芯處面積不變,因此改造后空氣流通量滿足;②打氣量,空壓機初始設計在入口38.8 ℃、出口壓力4.3 MPa 下,能力為46 000 Nm3/h,且2016年改造后工藝氣流量和壓力均大幅降低,當入口溫度恢復為環境溫度后,空壓機打氣量能滿足工藝所需,需求功率有所增加;③段間換熱器、分離器和管道的設計參數均按照未安裝02-E005 來設計,能滿足要求;④功率消耗,由于入口溫度增加,會增加02-K001一段的功率消耗,約100~150 kW(流量為41 500 Nm3/h);⑤工藝操作,02-K001 打氣量會隨環境溫度變化而變化,需要工藝人員及時進行調整;⑥02-F001 西側為輔助鍋爐和燃氣排氣通道,入口空氣溫度可能會稍高于環境溫度。
由于空壓機吸入管道為碳鋼材料,裝置連續運行多年,一級吸入管道的生銹情況嚴重,管道內部凹凸不平,無法滿足富氧空氣介質要求的清潔環境。在裝置大修期間對壓縮機組低壓缸一段入口管線進行了材料更換,將一段入口管線由碳鋼升級為304#不銹鋼。經過改造,消除低壓缸一段入口管線腐蝕減薄、鼓包的隱患,避免管線內腐蝕雜質進入低壓缸內,反復沖刷造成隔板、轉子結垢。
(1)對壓縮機組低壓缸、高壓缸的部分隔板進行改造,將壓縮機各段間入口隔板、一級級間隔板、四級級間隔板(總共8 塊)進行不銹鋼材料升級,升級后材料為HUS60(圖6)。經過改造,高低壓缸腐蝕嚴重的隔板被更換,降低了設備內部的腐蝕,隔板結垢流道減小和擾流板的腐蝕減薄隱患被消除,消除了隔板擾流板脫落造成設備損壞的事故隱患。在此基礎上,降低空壓機效率衰減率,在降低空壓機能耗上取得一定成效,改造后各項指標均達到設計要求。

圖6 壓縮機更新隔板示意
(2)將壓縮機組低壓缸、高壓缸兩端封頭腐蝕減薄部位修復。在改造過程中,因封頭屬于受壓部件,按規定出廠前必須進行耐壓試驗。按照ASME 標準,更換封頭也需進行耐壓測試。由于封頭流路面積很小,對整體效率影響微小,投入大性價比很低,因此封頭采用修復辦法較為合適。封頭修復過程中通過手工打磨,采用短弧焊接窄焊道方法,控制層間溫差小于200 ℃。用線切割制作外緣弧形靠模,補焊后根據靠模進行機加工。修復后投入使用,運行狀況良好。
在防腐蝕處理前,隨著運行時間增加,設備連接管道與設備內件存在腐蝕,空壓機效率會因流道結垢逐漸衰減。在進行防腐蝕實施后,相同流量和壓力下,空壓機的3 個段間出口溫度值均有所下降,轉速下降約29 r/min,整機效率相比改造前提高約0.8%。
在2 年的運行后設備大修檢查,結垢情況明顯好轉。壓縮機組的隔板、葉輪等部件清潔度高,低壓缸轉子軸位移情況得到明顯緩解,各段分離器除沫網恢復潔凈,日常運行中疏水器排出的銹垢量明顯減少。經過處理后,壓縮機的運行周期增加,設備檢修及停機損失減少,機組效率提高,產生良好的節能降耗效果。