劉桂松
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)
循環流化床鍋爐是當前社會熱能生產中應用的重要裝置,而在眾多的鍋爐應用中,循環流化床鍋爐的燃燒效率比較高,并且在其生產過程中,也具有污染物排放相對較少的特點。而在循環流化床鍋爐進行生產過程中,分離器中心筒是十分重要的裝置,其不僅會影響循環流化鍋爐的應用效果,還對其工作性能形成影響。所以,在循環流化床鍋爐使用過程中,還需要做好對鍋爐的使用效果控制,完成對中心筒優化,也可以提升循環硫化床鍋爐的使用效果。
循環流化床鍋爐也被稱作CFB鍋爐,其本身在應用過程中,主要使用煤泥作為燃燒材料,而煤泥本身熱值相對比較高,并且CFB鍋爐在使用過程中,其使用成本也比較低,所以在當前工業優化過程中,完成對循環流化床鍋爐的綜合應用管控非常重要,而在鍋爐裝置在進行長期使用過程中,需要建立好相應的鍋爐使用效果,同時,在其進行技術研究中,發現分離器裝置主要的設備,在其裝置的應用過程中,進氣管、分離器裝置、出氣中心筒裝置都是其主要的生產應用結構。所以,在其進行技術研究中,更需要對生產技術進行綜合優化控制,提升項目的研究效果。所以,在其進行技術研究過程中,發現中心筒該裝置性能直接影響鍋爐的熱效率。但是,實際的鍋爐裝置應用過程中,其中心筒結構本身也存在有鍋爐結構問題,在其進行生產中,還需要做好各項生產技術控制,也可以實現各項技術分析。同時,在中心筒結構進行優化中,需要完成對其結構優化的綜合管控。并且應用中,也需要實現各項鍋爐生產工藝的應用控制,提升鍋爐技術效果。
本次項目研究過程中,針對2×300MW機組CFB鍋爐的中心筒問題以及中心筒改造技術要點進行優化分析。2×300MW機組CFB鍋爐過熱蒸汽流量1057/(t·h-1)、過熱器出口壓力17.40MPa、再熱蒸汽流量867.50(t·h-1)、再熱器進口壓力3.93MPa、再熱器進口溫度330℃。再熱器出口溫度/540℃。本次研究的鍋爐使用過程中,使用到旋風分離器裝置。
本次項目研究過程中,針對機組的項目技術進行綜合優化,并且其研究過程中,需要實現各項管控技術應用效果,也能夠做好對中心筒的結構優化,同時,也能夠提升中心筒結構優化效果。本文研究中,發現試驗中的鍋爐分離器和中心筒都存在一定的問題。
(1)分離器壓降在150MW負荷下約700Pa,滿負荷下約1900Pa,其工作效率與實際的中心同技術存在一定的差距,影響中心筒結構的應用效果,并且在其進行核心技術應用中,也可以完成中心筒結構的綜合優化管控,確保其技術的控制更加合理。
(2)中心筒使用過程中選擇吊掛方式,而吊掛方式雖然能夠保證中心筒結構完成良好的管控,但是,其設計應用中,要求做好對中心筒結構的設計分析,同時,進行項目研究中,要求中心筒結構的綜合優化非常關鍵,最大程度上提升中心筒的綜合優化設計效果。其吊架、吊耳的使用過程中,引入容易出現故障問題。而選擇吊掛的方式,也容易造成中心筒偏斜問題,影響中心筒的綜合應用效果,確保其技術的應用更加合理。
研究中發現,中心筒結構周圍存在裂縫現象,從而導致鍋爐飛灰粒現象出現,影響整個鍋爐的應用效果。在本次試驗研究中發現,1號爐中位徑為24μm,明顯高于2號爐的13μm。飛灰顆粒粒徑越大,表明分離器收集的飛灰顆粒越少,分離器分離效率越低。
通過上述研究發現,中心筒存在問題,直接影響鍋爐的生產效果,并且中心筒結構的改造設計中,更應該做好對各項結構的優化設計工作,確保其綜合設計應用更加合理,提升技術的應用效果。在本次項目研究中,針對中心筒進行改造,其改造措施如表1所示。

表1 中心筒改造要點分析
在本次試驗分析過程中,針對中心筒結構進行了各項改造,并且在其研究中發現,要求對循環硫化床鍋爐進行改造控制,同時其改造中也可以完成各項改造技術應用,確保其改造應用更加合理,并且在循環流化床鍋爐的各項性能進行了改造。本文研究中,主要針對鍋爐使用效率、尿素用量就行改造技術分析,從而做好循環鍋爐的使用效果。
(1)使用效率分析。在循環流化床鍋爐的使用過程中,要求對其鍋爐裝置進行綜合應用設計,確保其裝置的設計應用更加合理,也能夠提升裝置的使用效果,也可以提升設計質量。在循環流化床鍋爐使用中,要求做好對鍋爐的綜合應用管控。并且其鍋爐的應用中,還可以完成對裝置設計應用的綜合控制效果。并且研究中,更應該提升其鍋爐裝置的用量設計,在其技術的應用中,也需要實現各項技術管控分析,確保其裝置的應用更加合理。其使用效率分析中,包括負荷、功率以及效率等全面內容。如改造前,循環流化床鍋爐負荷為50%、功率為149.68MW、使用效率為90.10%。在中心筒改造后,50負荷狀態下,功率為218.42、效率90.44%。均有所提升。
(2)尿素用量分析。在進行循環流化床鍋爐改進過程中,要求對尿素用量進行分析。在本次試驗研究中發現,改造前50%負荷狀態下,尿素溶液流量為0.69(t·h-1)。而在改造后,50%負荷狀態下尿素溶液流量為0.17(t·h-1)。說明尿素使用有大幅下降。一定程度上減少了應用成本。
本文研究過程中,針對循環流化床鍋爐分離器中心筒改造進行分析,主要針對其結構改造、吊掛方式進行改造,同時,在研究中也建立相關試驗,通過實驗的建立完成對循環流化床鍋爐的性能分析,發現從尿素用量以及整體鍋爐效率方面都有所提升。證明中心筒的優化改造,對于循環流化床的技術設計應用更加合理,也能夠最大程度提升循環流化床的應用效果,確保其技術的應用更加合理,提升設計效果。