楊朋
(北京奔馳汽車有限公司,北京 100176)
轉輪式換熱器由具有蜂窩結構的金屬熱交換材料制成,在進行熱交換的介質(排風與供風單元的外部空氣)之間緩慢轉動。空氣以層流的形式沿著交替的方向通過熱交換材料中的縫隙,轉子中的熱交換器材料吸收排風流中的熱量,熱交換材料通過不斷旋轉將熱量傳遞至供風流。熱交換材料在旋轉通過排風流時吸收排風中的熱量,然后在旋轉通過外部空氣流時將其釋放到外部空氣中。外部空氣通過轉輪式換熱器的半部分,排風則沿著相反的方向通過轉輪式換熱器的另一個半部分(圖1)。潛在的合理熱量傳遞至供風中,能量被用于對外部空氣進行預熱。通過此裝置可在外部空氣溫度較低的時候,對空氣進行預熱。使外部進入風房的空氣溫度盡可能地接近風房設定值(圖2)。

圖1

圖2
北京奔馳汽車涂裝車間共使用5套轉輪換熱系統,該系統的轉輪式換熱器由PLC控制繼電器驅動三相異步電動機,電動機動力通過正齒輪減速機再由V帶驅動裝置工作。
轉輪式換熱器裝置設計之初是根據德國的氣候條件進行實驗使用,熱能回收效果良好,可大量節約為車間供風系統加熱而使用掉的電能,因此,被大多數主機廠的涂裝車間所采用。但北京的氣候變化與德國的溫度存在差距,尤其是夏季,外界溫度較高(≥35℃),排風溫度遠低于送風溫度,熱回收裝置仍然以工頻旋轉,導致回收效果過剩,需要反向溫度調節,反而造成能量二次消耗,基于此,該系統還可進一步完善。通過實時調速的理念,達到精確回收的目的,可最大程度地節約能耗。
通過加裝變頻器和溫度傳感器,采集送排風的溫差值,通過PLC計算后給出經濟轉速。首先,可降低驅動電機的工作能耗,還可使送排風的熱能回收達到最佳效果。降低冷熱水的使用量,可大幅度節約電能。另外,在外界溫度達到最佳時,通過此改造熱輪會處于靜止狀態,無須進行熱回收。在此狀態下利用新風側旁通風閥,執行旁通送風。使其熱交換能力降到最低。同時對旁通風閥加裝電控執行器,完成自動開關功能。
硬件配置:溫度傳感器、變頻器、執行器、電控閥等。
溫度傳感器是能將溫度轉換成可用模擬量輸出信號的傳感器,是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類,本文采用非接觸式熱電偶類型的傳感器。
由于設計初未考慮排風溫度會大幅度高于設定溫度,但實際發現排風溫度在30℃左右(夏天甚至達到35℃)高于設定值(20℃)。要想實現PID控制需要對排風溫度實時監控,因此在排風風道中加裝溫度傳感器,達到實時監測排風溫度的目的。傳感器型號選為:VAISALA HMT330(圖3)。溫濕度傳感器電流值分別進入PLC ET200S的模擬量輸入接口。根據現場情況地址設定為IW2240和IW2244,電氣接線圖如圖4所示。

圖3

圖4
變頻器是把直流電逆變成不同頻率的交流電,或是把交流電變成直流電再逆變成不同頻率的交流電,或是把直流電變成交流電再把交流電變成直流電等技術的總稱。為使換熱達到最佳效果,熱輪轉速采取實時調速模式,以保證回收后的新風溫度盡可能地接近設定數值。節約在二次調溫過程中的能量損耗。本文采用的變頻器是Lenze9400,型號為E94ASHE0074E34NNER(圖5),電氣接線圖如圖6所示。

圖5

圖6
在外界溫度達到最佳時,通過此改進方案熱輪會處于靜止狀態,無須進行熱回收。在此狀態下利用新風側旁通風閥,執行旁通送風。使其熱交換能力降到最低。因此,還需對旁通風閥加裝電控執行器,完成自動開關功能。另外,熱輪停止轉動,新風側也容易被異物堵塞(如柳絮樹葉等),為防止出現堵塞,當熱輪停止轉動時開始進行計時,每15min熱輪進行低速5Hz轉動180度(由位置傳感器進行確認位置)。通過排風側對熱論上的異物進行反吹。以達到清潔效果。流程圖如圖7所示。

圖7
PLC程序編寫過程包括符號表構建、數據轉換、自動升頻和自動降頻程序。
符號名均按照戴姆勒標準命名(表1)。

表1
PLC自動溫度控制需使用整數形式的數據格式,所以在編寫新的程序前,先將數據轉換成可用格式。排風溫度、熱交換后溫度、室外溫度由BCD碼轉換成整數,分別儲存在MW100、MW102和MW104中,程序計算后的數值轉換成雙整數,存儲在MD110中,見圖8。

圖8
升頻邏輯如下。
(1)室外溫度與設定溫度值比對,室外溫度高于設定值時接通;(2)熱輪換熱后溫度與設定溫度值比對,熱輪換熱后溫度高于設定值時接通;(3)排風溫度與設定溫度值比對,室外溫度高于排風溫度時接通;(4)室外溫度與設定溫度值比對,當室外溫度低于設定值時接通;(5)熱輪換熱后溫度與設定溫度值比對,當熱輪換熱后溫度低于設定值時接通;(6)排風溫度與設定溫度值進行比對,當室外溫度低于排風溫度時接通;(7)當(123)或(456)條件滿足時,執行(7)時間等待100s后激活下一步;(8)當前電機頻率低于45Hz時,接通下一步;(9)滿足以上條件后電機頻率上升3Hz。
PLC程序如圖9。

圖9
降頻邏輯如下。
(1)室外溫度與設定溫度值比對,室外溫度高于設定值時接通;(2)熱輪換熱后溫度與設定溫度值比對,熱輪換熱后溫度高于設定值時接通;(3)排風溫度與設定溫度值比對,排風溫度高于室外溫度時接通;(4)室外溫度與設定溫度值比對,室外溫度低于設定值時接通;(5)熱輪換熱后溫度與設定溫度值進行比對,熱輪換熱后溫度低于設定值時接通;(6)排風溫度與設定溫度值進行比對,排風溫度低于室外溫度時接通;(7)當(123)或(456)條件滿足時,執行(7)時間等待100s后激活下一步;(8)當前電機頻率高于10Hz時,激活下一步;(9)滿足以上條件后電機頻率下降3Hz。
將頻率調節至10Hz以下時自動降頻程序中斷,且同時切斷電動機在自動模式下的運轉。待自動升頻程序重新將電動機頻率升至10Hz以上,電動機開始運轉。
PLC程序如圖10。

圖10
本文通過研究轉輪換熱系統在實際應用中的缺陷,實施針對性的措施改進,取得了顯著的經濟效益。節約電能和冷凍水耗量約45萬元/年。同時,在同工藝的涂裝車間具有很強的參考性、通用性和可移植性。隨著工業生產不斷擴大化,節能降耗、降本增效是我們一線工作者義不容辭的責任。