王 軍
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
石油是不可再生資源,而輕質油的需求量遠大于重質油,隨著石油的不斷開采和使用,原油特性的變化趨勢必然是變重、變劣,而我國的原油本身就偏重。因此為了滿足工業及民用方面對輕質油的需求,重質油輕質化技術變得越來越重要。從工藝原理上來講,重油輕質化可以有兩個方向,即加氫和脫碳。重油加氫反應對催化劑的依賴非常大,劣質重油中含量較高的重金屬及殘炭會使催化劑中毒失活[1];加氫工藝通常需要較高的操作壓力,且氫氣爆炸極限寬(4.1%~74.2%),非常危險。脫碳工藝主要有溶劑脫瀝青、延遲焦化等工藝,其中延遲焦化工藝已經成為當今最常用的渣油加工工藝,工藝成熟,裝置投資費用低,能夠加工廉價的高硫、高氮、高殘炭、高瀝青質和高金屬含量的渣油,也可處理高酸原油、煉廠污油等。世界重油加工能力已超過864 Mt/a,約占原油一次加工能力的21%,其中焦化是當前世界上最主要的重油加工工藝,約占重油加工總能力的30%。然而較高的能耗一直是焦化裝置的一個通病,高能耗使得裝置運行成本增加,經濟效益降低,因此充分利用焦化優勢,削弱其劣勢,對降低裝置能耗有著重要的現實意義。
某延遲焦化裝置由加熱爐-焦炭塔系統、分流系統、吸收穩定系統、放空系統及公用工程幾部分組成,設計規模為4.2 Mt/a,設計彈性為設計原料進料量的60%~110%。主要產品有干氣(170.5 kt/a)、液化 氣(184.1 kt/a)、汽 油(914.31 kt/a)、柴 油(971.61 kt/a)、蠟 油(733.81 kt/a)、重 蠟 油(125.71 kt/a)、焦炭(1.11 Mt/a)。裝置采用“兩爐四塔”的大型化工藝路線,加熱爐為具有多點注水和在線清焦功能的雙面輻射階梯爐,正常情況下連續運行周期不少于660 d,熱效率不低于90%。焦化富氣采用雙塔壓縮和雙塔吸收工藝,裝置使用的氣壓機是凝氣透平驅動離心式壓縮機。焦炭的貯存和裝卸采用常規技術,即焦池貯存、抓斗裝卸,利用火車或管狀帶式輸送機運輸焦炭[2]。該裝置投產后實際綜合能耗為36 kg/t(以標煤計,下同),較設計能耗值降低約3個單位,但是中國石化延遲焦化裝置平均能耗為22.88 kg/t,遠低于該焦化裝置,可見該焦化裝置的能耗還有進一步降低的空間。
該延遲焦化裝置自開工投產以來,生產運行平穩,各項指標符合設計要求,無非計劃停工情況。與國內其他焦化裝置相比,主要問題是能耗較高。該延遲焦化裝置設計能耗為39.01 kg/t,裝置投產后實際綜合能耗約為36 kg/t,雖然比設計能耗低,但與國內先進延遲焦化裝置相比,存在較大的差距。
在焦化裝置生產過程中,影響能耗的參數主要有水(新鮮水、循環水、除鹽水、除氧水、凝結水等)、蒸汽(低壓、中壓等)、電、燃料氣等的消耗或產生,裝置首次開工后3年內相關能耗參數如表1所示。

表1 首次開工后前3年裝置能耗構成
從表1數據可以看出:新鮮水、循環水、除鹽水、除氧水等在裝置能耗占比中較小,對裝置能耗影響較大的主要是燃料氣、蒸汽和電,所占比例分別是58%、28%、11%。從生產過程來看,裝置能耗偏高的原因如下。
(1)導致燃料氣消耗高的原因:加熱爐排煙溫度偏高;加熱爐燃燒不充分,火嘴結焦燃燒不好,煙氣氧含量高和爐膛負壓不在合理范圍內;看火孔、點火孔存在漏風情況;加熱爐襯里脫落;爐管結焦等,均可能導致加熱爐效率偏低,使燃料氣消耗偏高。此外,裝置循環比過高,大量燃料氣被用來加工循環油,也會導致燃料氣消耗增加。
(2)導致蒸汽消耗高的原因:透平做無用功;蒸汽伴熱系統不完好;大吹汽吹汽量過大;注氣量過大等。
(3)導致電消耗高的原因:部分機泵效率低和低溫熱利用率低等。例如,焦化分餾塔塔頂油氣溫度在140℃左右,塔頂油氣經空冷后至塔頂分液罐,其低溫熱未利用,且空冷耗電量大。從分離塔中抽出的汽油、柴油、蠟油進空冷前的溫度分別為150℃、200℃、150℃,大量低溫熱未被利用,且增加了空冷耗電量。
(1)日常生產中要加強巡檢,優化操作。風門、煙道擋板開度合適;加熱爐看火門、看火窗、防爆門無空氣泄漏進去;加熱爐應采用高質量襯里,起到良好隔熱耐溫作用,防止爐墻坍塌造成熱量損失甚至發生事故;經常清理火嘴,防止焦粉阻塞、結焦,導致燃燒效率低等。
(2)降低過??諝饬?。在保證充分燃燒的情況下,降低爐子過剩空氣量可減少煙氣帶走加熱爐的熱量,有效提高焦化加熱爐效率。
(3)投用余熱回收系統。通過設置空氣預熱器和強制通風排煙的方式,以高溫煙氣(從加熱爐對流室出來的煙氣溫度約為250℃)來加熱入爐空氣,使其以230℃左右的溫度進入爐膛,同時降低了排煙溫度。與自然通風相比,余熱回收系統充分利用了煙氣熱量,提高了加熱爐效率。生產過程中要注意觀測整個余熱回收系統的運行情況,以保證加熱爐效率。
(4)在保證排煙溫度不低于煙氣露點腐蝕的前提下,進一步回收煙氣熱量,降低排煙溫度。在投用余熱回收系統后,排煙溫度仍然超過200℃,且煙氣量較大,可利用這部分熱量來加熱原料,提高原料進入輻射室的溫度,從而降低瓦斯消耗量。同時這部分熱量還可以用來加熱其他介質,具體實現方式為:①在加熱爐對流室預留管排的位置上,增加2排對流排管;②在原有管排上部空間內增加1排注水過熱排管,利用煙氣熱量提高入爐注水溫度,從而提高加熱爐效率;③增加1排0.45 MPa蒸汽過熱排管,利用煙氣余熱產生過熱低低壓蒸汽,降低了全場能耗。
通過改造,排煙溫度從200℃降至140℃,煙氣余熱得到充分利用,經核算,年節能效益超過1 300萬元(相對于原設計)。加熱爐節能改造前后目標參數對比情況見表2所示。

表2 加熱爐節能改造前后目標參數對比
該焦化裝置投產后,裝置產生的富氣量小于設計值,導致壓縮機的入口氣量偏少。壓縮機在運行過程中,為了保證不發生喘振,一、二段防喘振閥都處于打開的狀態,且一段防喘振閥的開度達到40%左右,相當于有一部分氣體一直在壓縮機系統內循環,導致汽輪機中壓蒸汽耗量增加。為了降低能耗,對壓縮機進行節能改造。經與設計單位及壓縮機廠家探討和確認,并經過現場“防喘振閥關閉試驗”(即確認在關閉防喘振閥時,壓縮機出口壓力仍然能夠滿足要求),最終通過整體更換壓縮機轉子和隔板方式,使壓縮機的工況與生產實際相符,以達到降低能耗的目的。
此項改造投用后,中壓蒸汽消耗量為26 t/h,比之前的34 t/h降低了8 t/h(見表3),每年節約費用約1 000萬元。

表3 壓縮機改造前后目標參數對比
(1)優化柴油產品流程
按原設計裝置正常運行時,柴油產品進空冷器前溫度達到188℃,且流量一般大于150 t/h,如此大的熱量直接用空冷消耗,不僅浪費了柴油的低溫熱,也增加了空冷耗電量,因此有必要在柴油產品的流程上做優化。原設計柴油產品流程如圖1所示。

圖1 原設計柴油產品流程
經核算和確認,決定在柴油產品進空冷前,增加蒸汽發生器、柴油-除氧水換熱器、柴油-燃料氣換熱器。具體流程為:柴油產品經泵加壓后,先進入蒸汽發生器(112-E-120),利用余熱產生低低壓蒸汽,之后的柴油產品依次進入柴油-除氧水換熱器(112-E-121)、柴油-燃料氣換熱器(112-E-122)、柴油-注水換熱器(112-E-119),余熱分別加熱需要發汽的除氧水和即將進入加熱爐的燃料氣和注水(見圖2)。新流程充分利用了柴油產品的余熱產生蒸汽,同時加熱燃料氣也提高了加熱爐效率。由于加熱爐爐管用到的注水需要在加熱爐對流段換熱,故將柴油-注水換熱器放在最后,先小幅度加熱注水,既利用了柴油熱量,又不至于造成注水溫度過高發生氣阻。此項改造投用后,裝置綜合能耗明顯降低,僅柴油產品產生的低壓蒸汽一項,每年便可產生效益800多萬元。

圖2 改進后的柴油產品流程
與柴油相似,汽油、蠟油等均可進行類似改造,用其低溫熱源加熱本裝置或鄰近的裝置需要加熱且溫度相符的介質,達到節能降耗的目的。
電的消耗量占整個裝置能耗的11%左右,僅次于瓦斯和蒸汽,通過降低耗電量來降低裝置能耗效果也是立竿見影的。
(1)通過流程優化(如上述柴油流程優化等)和采用變頻電機,使得空冷的使用符合實際需要,從而減少耗電量,節約電能。
(2)通過流程優化和機泵葉輪改造,使得機泵與生產實際相符,避免不必要的浪費。
按照原設計,穩定汽油需要經過軸功率為200 kW的穩定汽油產品泵才能送出裝置。穩定系統壓力一般大于0.9 MPa,經核算,此壓力可以將汽油直接送出裝置而不需經過泵,因此可以通過在穩定汽油產品泵出入口間加一跨線,達到停用該泵、節約電能的目的。
焦化加熱爐進料泵是焦化裝置非常重要的一個多級泵,其軸功率為732 kW,耗電量很大,再生產中發現其出口壓力約4.9 MPa。經核算,為滿足現場系統實際要求,該泵出口壓力為4.7 MPa左右即可,因此可以通過切割葉輪、降低泵的級數方式來實現節能。
上述兩項改造投用后,裝置設備運行平穩,電耗降低。機泵改造前后裝置電耗對比情況見表4。

表4 機泵改造前后裝置電耗對比
除此以外,通過關注加熱爐爐管出入口壓差及爐管溫度的變化,定期進行爐管在線清焦,保證加熱爐熱效率;大吹汽增設智能噴霧系統,以霧化除氧水代替部分低壓蒸汽,降低低壓蒸汽消耗;通過優化設備管線吹掃方案,降低蒸汽消耗,加強高溫管線設備保溫修復;優化裝置運行,防止裝置波動造成額外的能量消耗。
實施上述措施后,裝置能耗處理量對比情況見表5。

表5 裝置能耗處理量數據對比
通過對該延遲焦化裝置能耗現狀分析可知,裝置主要能耗是瓦斯、蒸汽以及電的消耗,并提出降低裝置能耗的建議:通過對加熱爐對流段及余熱回收系統的強化改造來提高加熱爐效率,降低裝置瓦斯消耗量;通過優化換熱流程來提高低溫熱利用率并產生蒸汽,通過壓縮機系統的改造達到節約中壓蒸汽的目的;通過使用系統自壓、變頻電機及機泵葉輪改造等方式實現電能的節約。實施上述措施后,經核算,延遲焦化裝置綜合能耗由之前的36 kg/t降至29 kg/t,節能效果顯著。