范衛軍
(山西晉煤太鋼能源有限責任公司,山西 呂梁 033207)
大采高工作面具有單產高、生產高度集中及對煤層厚度變化適應性強等優點,普遍用于我國中厚煤層開采的各大井田[1]。但大采高工作面因推進速度快、開采擾動大,生產過程中礦壓顯現較為明顯,尤其是工作面末采階段,對未回采煤體壓力較大,工作面常出現片幫、冒頂事故,采動影響范圍內的順槽巷道變形加劇,不僅影響工作面推進度及產量,更影響工作面安全生產。因此,防煤體片幫、冒頂是大采高工作面末采階段需要采取的措施。超前深孔注漿是提高煤巖體抗壓強度,增強煤體結構穩定性的重要技術[2],基于此,通過對寺河礦5303 工作面大采高末采階段采取深孔注漿加固,解決末采階段的片幫、冒頂問題,以確保工作面末采階段安全、快速推進。
寺河礦5303 工作面位于礦井西五盤區中部,工作面開采3 號煤層,煤層均厚5.7 m,工作面一次采全高,屬大采高工作面。5303 工作面煤層底板標高-173~-206 m,地面標高+395~+476 m,工作面走向長度1 280 m,傾斜長度220 m,煤層平均傾角3°。工作面共布置4 條順槽巷道,均沿煤層底板布置。通風方式為“兩進三回”U 型通風。工作面南側布置53031 巷和53035 巷,其中,53031 巷為皮帶運輸巷兼進風巷,53035 巷為材料運輸巷兼進風巷。工作面北側布置53033、53032 和53034 巷,其中,53033巷為皮帶運輸巷兼回風巷,53032 巷為材料運輸巷兼回風巷,53034 巷為回風巷,工作面西側為末采結束后的回撤巷。巷道平面布置如圖1 所示,煤層及頂底板巖性物理力學參數見表1。

表1 煤層及頂底板巖性物理力學參數表

圖1 5303 工作面平面布置圖
大采高工作面發生煤體片幫、冒頂主要與煤體自身物理力學性質、工作面采高、推進度及支架阻力等因素有關[3]。煤體硬度越低,穩定性就越差,越容易發生片幫、冒頂事故。大采高工作面因采空區頂板下沉空間大,導致頂板“三帶”較高,造成頂板壓力較大,從而作用到工作面煤壁上的壓力也增大,導致煤壁裂隙發育加劇。推進度越低,壓力作用在煤壁上的時間越長,會致使煤壁裂隙更加發育。支架阻力偏低,會導致作用到煤壁的壓力偏高,是引起煤壁片幫、冒頂的主要因素之一。工作面末采階段,采動應力集中在末采煤柱上,更易引發煤墻片幫、煤體冒落。
根據大采高工作面煤體結構破壞機理分析可知,對煤體造成破壞主要有壓裂破壞和剪切破壞兩種形式,對大采高工作面煤體造成破壞的各類因素中,提升支架阻力是末采階段必須采取的措施,但支架阻力提升范圍有限,不能有效解決片幫、冒頂問題,加快工作面推進度需先解決片幫、冒頂問題。因此,為確保有效治理片幫、冒頂,需加強煤體自身物理力學性質上,即增強煤體自身的結構強度。
煤體注漿是提高煤體自身結構強度的有效方法,通過注漿使漿液滲入煤體孔隙內,漿液凝固后形成漿脈網絡,實現對煤體的固結,從而增強煤體結構強度及整體穩定性。注漿固結煤體示意圖如圖2 所示。

圖2 注漿固結煤體示意圖
在工作面進入末采段前,通過工作面兩巷向末采段煤體內施工深孔進行注漿,從而提高末采段煤體結構強度,為末采段防片幫、冒頂和快速推進創造條件。
1)通過工作面兩巷向末采段施工鉆孔,鉆孔深度、間距、排距布置要滿足末采段全部煤體注漿加固的覆蓋范圍。
2)鉆孔分高、低孔布置,終孔位置在回采高度范圍內,確保漿液在煤體中均勻擴散。
3)瓦斯抽采孔與注漿深孔合一設計。即施工瓦斯抽采鉆孔時,在滿足瓦斯抽采前提下,按照注漿深孔設計,鉆孔成孔后,先插管、封孔進行瓦斯抽采,工作面進入末采期后停止抽采變更為注漿鉆孔進行注漿。該鉆孔前期進行瓦斯抽采后,釋放瓦斯壓力,減少瓦斯壓力對煤體的破壞,后期進行深孔注漿期間,又可通過注漿填補瓦斯抽采造成的煤層裂隙,從而增強煤體結構穩定性。
4)工作面回采至距離回撤巷80 m 時開始對末采段50 m 進行深孔注漿,并監測工作面兩巷及回撤巷圍巖變形量及變形速率。
根據鉆孔布置方案及煤巖層物理力學性質進行注漿深孔設計,從工作面53031 巷及53033 巷向末采段煤體布置注漿深孔,兩巷均布置高、低2 排鉆孔,每排鉆孔數量均為8 個(控制末采段50 m),孔深均為105 m。鉆孔布置平、剖面如圖3、圖4 所示。

圖3 鉆孔平面布置圖

圖4 鉆孔剖面布置圖
如圖3 所示,下排孔距底1.5 m,上排孔距底2.5 m,孔間距均為6 m,為保證均勻注漿,上、下孔間呈“三花”布置,根據煤層傾角,53031 巷上排孔傾角為+2.5°,下排孔傾角為0°。53033 巷上排孔傾角為0°,下排孔傾角為-2.5°。
設計選取的注漿材料為聯邦加固I 號,該注漿材料在加水攪拌后,40 min 內均具有較好的流動性,可滿足管路泵送及深孔注漿擴散時間需要,且該注漿材料為超細水泥顆粒,能夠進入煤層細小裂隙內,保證對煤體的注漿滲透效果。40 min 后開始凝結,9~12 h 即可完全硬化,完全硬化后單軸抗壓強度可達20 MPa 以上。不同水灰比下該注漿材料在抗壓強度見表2。

表2 聯邦加固I 號不同水灰比抗壓強度表
水灰比配比選取:根據5303 工作面末采階段注漿需要,結合鉆孔深度、凝結時間及抗壓強度等因素進行綜合考慮,選取硬化時間較短、抗壓強度較高的0.8 水灰比。
根據深孔注漿需要,注漿設備采用壓力高、排量大的ZBYSB100/20-5 型液壓注漿泵,包括QB260 型氣動攪拌桶、盛漿桶和輸漿管路等。注漿壓力控制在4~8 MPa,注漿期間可根據返液情況調整泵壓,當發現串孔情況應停注一段時間后復注,發生孔外漏漿嚴重時應停注查明原因,重新封堵后方可再次注漿,確保注漿效果。注漿設備布置如圖5 所示。

圖5 注漿設備布置示意圖
通過對5303 工作面末采段進行深孔注漿,24個注漿孔共計注漿332.5 t,注漿后對注漿效果進行分析,具體效果如下:
1)5303 工作面回采至距回撤巷120 m 后,受采動影響及煤柱變窄原因,53031、53033 巷及回撤巷圍巖變形量及變形速率開始逐步增大,回采至距回撤巷80 m 時對末采段進行深孔注漿,注漿加固后監測發現,3 條巷道圍巖變形速率明顯變緩。
2)回采至距回撤巷80 m 前(注漿加固前),工作面回采期間片幫次數呈上升趨勢,最高片幫次數達每班11 次,片幫深度也呈增加趨勢。注漿加固后,片幫次數及片幫深度有所降低,回采至距回撤巷道50 m 以內時,片幫次數最高僅每班6 次。
3)回采距回撤巷50m 以內的末采段,回采期間未發生較大片幫及冒頂事故,僅用時8 天便順利回采至回撤巷,保證了工作面的推進度,使回采設備安全進入回撤巷,實現末采階段的安全生產。
1)深孔注漿可有效改善煤體結構穩定性,提高煤體結構強度,減少煤壁片幫、冒頂事故發生。
2)通過對5303 工作面末采段采用深孔注漿實施煤體加固后,提高了末采段煤柱的煤體強度,減緩臨近巷道的圍巖變形速率。深孔注漿加固后,末采段回采期間冒頂次數及片幫深度得到有效控制,保證了末采階段工作面的推進度,實現了末采段的安全生產及回采設備的順利回撤。